断轴修复工艺分析研究与实践

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断轴修复工艺分析研究与实践
摘要在机械设备的运行过程中,一些轴类零件往往由于材质缺陷、制造质量以及过载或疲劳而产生断裂,这不仅严重影响正常生产,而且还会发生重大事故。

因此及时修复断轴,深入研究修复工艺及方法,对现场机械设备修理方面有着重要意义。

关键词断轴;修复;工艺
0 引言
本文主要以节能发电机断轴修复为例。

400kW节能发电机在公司各井队应用广泛,运转过程中出现了转子轴疲劳断裂现象,若以常规方法修理,则是外购新轴更新,需两个月等待时间,存在的问题是购买周期长、费用高、对公司钻井生产进度有极大影响,时间就是效益,为缩短修理周期,降低维修成本,我们进行了本课题的探索与研究。

1 确定修复方案
1.1 提出各种方案
转子轴修复比单轴修复操作难度大,既要保护好转子线圈又要实施焊接、机夹加工等,为此,我们制订了以下方案:
方案一:在原转子轴断裂口位置对接焊修复,保留原轴中段尺寸较充分,装夹加工方便,实施操作空间大。

如图1所示。

方案二:错开原断裂口位置,往轴中段位置上移一台阶对接,要去除一部分原轴尺寸,加工空间狭小。

如图2所示。

图2
1.2 方案确定
1.2.1 加工、焊接方面
第一种方案对接位置离转子较远,加工、焊接操作方便。

1.2.2 装夹车削方面
第一种方案对接位置离转子较远,也利于车削精加工等操作。

1.2.3 热影响、安全性方面
经测量转子轴断裂处直径为Φ85mm,该处是两轴径相连处,第一种方案以该处为对接焊缝位置,相比较第二种方案,轴径相对较细,受焊接热影响区影响较大,焊后对轴的承载安全性差。

第二种方案对接位置避开原断口处,选择在离轴中段位置轴径的左端,此处轴径为Φ110mm,不仅轴径较大,而且距离功率输入位置较远,焊缝圆周长,焊缝高度就可选小些,从而能很好地减少焊接热影响区对主轴颈的不利影响,使断轴再接更加可靠;因此,我们采用第二种方案
1.3 方案的进一步优化
采用第二种方案后,为了充分满足对接轴再次使用要求,必然要加强对转子轴材料修复后使用性能考虑。

通过分析轴的总体结构,从便于焊接和操作考虑,第一种方案虽然加工、焊接、装夹、车削操作方便,但应力产生的影响不容忽视,因此,我们最终确定最佳方案为第二种方案:即采用对接位置前移为我们的最终方案。

2 修复工艺实施过程
2.1 转子轴装夹定位
转子轴进行工艺加工前必须先找定位基准,经对节能发电机转子轴进行综合考虑分析,其左端为完整自由轴端,可作为轴一端基准定位,我们将其装夹于CW61100车床四爪卡盘上方便校正;传动轴右功率输入端为对接轴端,经测量加工位置不足,故利用原有台阶加工一延长套点焊后定位于尾座,从而构成一个整体加工构件。

2.2 转子轴对接位置加工
转子轴全长为1400mm,可在CW6280车床(加工长度为1500mm)进行三爪快速定位加工。

转子轴左自由端装夹于三爪定位卡盘,基准圆柱面以中心架限位装夹,右功率输入端为加工自由端,这样就构成了整体加工框架。

为避免受应力点在接口处,接口前移,先切除断口前一台阶轴段,然后平断口端面,在接口端钻削直径为Φ85mm,深为130mm导入孔,精车孔径尺寸符合技术要求。

2.3 对接轴选料粗加工
1)选料:节能发电机原转子轴材料为35CrMo钢材,而对接轴径最大为Φ110mm,通过调研我厂修理设备时更换的废旧轴料,发现泥浆泵废旧拉杆轴料符合对接轴毛坯料尺寸要求,直径为Φ110.5mm,材料为40Cr,承受冲击、弯扭、高载荷等性能均符合技术要求,且加工及焊接性能好,因此确定该轴料为对接轴的毛坯件,根据要求下料Φ110.5mm×405mm;
2)对接轴加工:对接轴压入后需焊接,所以我们先要确定好焊缝型式,经讨论分析,因焊层较厚,所以采用V型对接环形焊缝更适合本断轴焊接,坡口
为60°。

因为转子离支承轴承较近,可以认为转子轴只受纯扭矩作用,轴上各段面受纯剪切应力作用,计算静配合联接过盈量为0.146mm。

按设计要求车削加工对接轴至图示尺寸:V形坡口、Φ85mm定位孔、配合轴段精加工留过盈量、其余轴段粗加工成毛坯轴段。

对接轴如图3所示。

图3
3)键槽加工:因断轴部分有配合键槽,传动轴装配后轴距大,无法在现有机床装夹铣键槽,因此对接轴必须在装配前加工好键槽,所以对断轴精加工前的装配同轴度要求高,才能保证在转子轴精加工后键槽形位公差在可控范围。

对接轴精加工键槽尺寸为22mm×14mm。

2.4 焊接工艺
1)固定好转子轴,对接孔预热加温到300℃~350℃,将对接新轴压入转子待焊端Φ85mm孔中进行组装对接。

为有效可控焊接变形量,充分利用现有W61100长距车床装夹定位组装转子轴,两端顶针定位,中部固以中心架限位。

校正点焊定位焊缝,冷却至室温待焊;
2)接口环周堆焊,焊前预热焊口位置至250℃~300℃,采用碱性低氢型焊条焊接,焊条使用前经300℃~350℃烘干;将焊缝沿圆周长分成6段,采用分层对称交错焊接,每层焊接厚度2mm左右,分5次焊完,在每两次焊接之间要有2分钟~3分钟冷却,以防止变形;焊接时要采用小电流,短电弧,快速施焊,以待金属熔合过渡;
3)塞焊加固,为加强对接孔、轴配合紧密度,在轴径相叠处施以塞焊工艺,方法是在孔轴相叠中位开孔,为减少焊接应力的产生,用穿插过盈钢销顶部塞焊的方法来实现,如图4所示。

4)检测变形量,利用车床精度检测轴的变形值,同轴度的变形值在Φ0.10mm 以内,符合设计技术要求,有足够的加工余量。

2.5 精加工
将施焊好的转子轴装夹定位于CW6280车床上,检测校正,按设计图纸要求进行车削精加工等。

在车削加工过程中,应严格按原转子轴径尺寸加工,减少加工误差。

3 检测安装及试车
复核各轴段尺寸参数,确认无误后,安装修复好的发电机转子轴,检查各项技术指标符合装配要求,接上电源,空运行30min,测电流、绕组温度,正常。

4 效果分析
4.1 使用效果
节能发电机转子轴修复组装完成后,投入钻井队使用,正常运转400小时后跟踪检查,该发电机运行平稳、振动小,各项电气指标均符合使用要求,目前为止运行正常。

由此我们得出结论,节能发电机转子断轴修复达到了预期制定的“技术参数符合使用要求、低成本”的工作目标。

4.2 经济效益和社会效益
与外购换新相比较,节约成本一万余元。

通过二者对比,我们可以得出如下结论:修复转子轴成本为1 400元,低于预期2 000元的目标,实际为公司节约成本13 000元以上。

而且,我们自行修复断轴,为今后各轴类的修理、工艺改进等后续工作提供了技术参考。

参考文献
[1]吴宗泽.机械零件设计手册[M].北京:机械工业出版社,2002.
[2]王超然,等主编.新编国际常用金属材料手册[M].北京:北京工业大学出版社,1995.。