最新液氨泄漏事故案例分析
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液氨泄漏原因和燃爆危害分析及从中吸取的事故教训摘要:某公司氮化工艺使用的液氨钢瓶,在使用过程中,钢瓶输出气体阀门接管与连接胶管发生脱落,造成液相气体泄漏,现场人员无法处置,后经消防人员携带空气呼吸器到场才制止了事故的进一步扩大,从而避免了一起重大事故的发生,该起事故虽然未造成大的后果,但事故的性质是严重的,通过对泄漏原因和燃爆危害分析,从中看出事故的具大风险,从而采取切实有效的防范措施,充分吸取事故教训。
关键词:液氨泄漏风险应急处置吸取教训引言:液氨气体大量应用在工业生产中,在实际应用过程中经常发生泄漏、人员中毒、火灾爆炸等事故,一旦发生事故,往往会带来灾难性的后果,如何防范事故的发生,是我们研究的课题,下面就一起发生在公司的液氨泄漏事故进行剖析,找出其中的原因,采取切实有效的防范措施,以防止类似事故的重复发生。
一、事故经过2010年7月24日,某公司氮化使用的液氨气体发生泄漏,现场操作人员试图关闭液氨气瓶阀门,但刚接近泄漏区域,即感到眼睛受到强烈刺激,无法呼吸,因此而无法将仍在漏出液氨气体的气瓶阀门关闭,使得液氨继续向外泄漏,情况万分危急,因为液氨气瓶所处位置是在生产厂房内部,离泄漏点不足10米处便是热处理加热电炉,连续产生明火,一旦泄漏的液氨气体达到爆炸浓度,遇到明火便会发生剧烈爆炸,后果将不勘设想。
这时,操作人员便立即报告了公司领导,公司领导也试图进入现场关闭阀门,无奈根本无法接近,见此情景,公司领导立即拨打总公司消防队电话,并讲明了事态的情况,要求携带空气呼吸器进行救援,三分钟之内,消防队赶到现场,消防队员带上空气呼吸器进入泄漏现场实施关闭阀门作业,但由于对阀门结构不熟悉而失败,便将空气呼吸器由操作人员佩戴进入现场将气瓶阀门关闭,从而制止了液氨气体的进一步泄漏,避免了一起重大爆炸事故的发生。
二、事故的危险性分析液氨气体在危险化学品名录中,被列入高毒物品行列,且属于易燃易爆气体。
其理化特性为:无色气体,有刺激性恶臭味。
二蜡厂液氨泄漏事件分析报告
一、漏氨经过
7月9日早晨8时50分,成型三班冷冻员滕人帅、任绍军在冷室除霜后,准备将4号氨压机正常开机。
开机过程中,1号氨泵出现低油位报警,低压控制柜上氨泵低油位报警灯亮。
于是二人为氨泵加注冷冻机油。
加油过程中闻到轻微的氨味,二人立即取来防毒面具查找原因,此时液氨泄露已经有加重的趋势。
二人经检查发现氨泵注油管管箍与管的连接处管壁发生破裂,氨从裂缝处露出,并冒出白烟。
二人立即通知了班长启动应急预案,并且穿戴好防护用具,在钳工协助下采取切断电源,关闭氨泵出入口阀门、排空阀门及加油阀门,并且用水冲洗地面及泄漏的氨等措施,早晨9时零5分,液氨泄漏的险情得到控制。
二、氨泄漏的原因分析
4号氨压机自投用以来,已经工作近30年。
由于设备腐蚀、老化、机械振动等原因,可造成加油管连接处应力过大或减薄,在加油过程中再受到压力作用,原本薄弱的部位造成开裂。
此时氨泵出入口阀门、排空阀门、加油阀门都处于开启工作状态,低压系统内部相互连通。
四号机氨泵内部采用双向机械密封结构,双向密封内部是一个密闭的空间,内侧密封用于阻断液氨漏出,加油包内部的油通过注油管自注油口注入氨泵内部,起到冷却、密封作用。
氨泵机械密封与输送介质间有一条用于平衡压力的导管,正常工作状态
下,机械密封内部的压力高于氨泵输送介质液氨的压力,液氨不会流入机械密封内部。
当注油管破裂后,相当于破坏了双向密封内部的密封结构,造成密封内部压力降低,当封液压力低于输送液氨的压力时,液氨会经由原本用于平衡压力的导管流入密封内部,并且经过注油口自油管破裂处漏出。
二蜡厂
2014年7月14日。
液氨压力管道泄漏事故案例集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-液氨压力管道泄漏事故案例一、事故概况2007年5月4日0时02分,阜阳市昊源化工集团有限公司液氨球罐区,向2号液氨球罐输送液氨的进口管道中安全阀装置的下部截止阀发生破裂,管道内液氨向外泄漏,造成33人因呼入氨气出现中毒和不适,住院治疗和观察。
事故发生后,该公司进行紧急处置,用9.5分钟时间,制止了泄漏。
事故发生时,截止阀底部发生破裂,底部一块直径100mm的圆形阀体外壳破裂飞出,液氨大量泄漏。
事故截止阀的破裂口直对正北方向,而西北方向的30-35米处,由阜阳市水利建筑安装工程公司负责建设的凉水塔工地正在施工,造成33名人员中毒和不适,中毒人员中,阜阳市水利建筑安装工程公司人员29人(主要为农民工,其中有2名妇女和1名8岁男童),江苏江都市桥台工业设备安装公司人员2人,颍东区陈油坊行政村(承包锅炉出渣人员)1人,此外,还有昊源化工集团公司保安1人。
5月7日上午11时,受伤人员中,8人重度中毒(其中3人切开喉管治疗),14人中度中毒,4人住院观察。
截止5月14日,28名中毒者9人处于重症状态,9人处于中症状态,10人留院观察。
事故发生后,阜阳市政府组成了安监、质监等部门参加的调查组,对事故进行调查,事故阀门委托合肥通用机械研究院进行鉴定。
省安监、质监、环保、卫生等部门派人赶赴现场指导事故调查和伤员抢救工作。
二、事故调查(一)工厂情况安徽昊源化工集团有限公司始建于1970年,由原阜阳化工总厂改制而成,是股权结构多元化的大型化工企业。
公司下设塑业、制气、机械制造等四个子公司,占地面积52万平方米,员工1400余人,拥有总资产6.83亿元,主要产品有尿素、碳酸氢铵、甲醇、吗啉以及余热发电30MW和塑料编织袋等。
是一个典型的危险化学品生产经营企业。
该公司原生产能力为:尿素合成氨系统(18万吨/年液氨联产7万吨/年甲醇,含1台400米3液氨球罐)。
液氨泄漏事故分析及防范措施
1.事故经过
莘县化肥有限责任公司于2002年1月25日经莘县工商行政管理局批准注册成立,是由鲁西化工集团总公司控股,吸收自然人参股组成的,具有独立法人地位的有限责任公司。
公司注册资本740万元,其中,鲁西化工集团总公司出资720万元。
主要设备为合成氨生产线,年生产规模为4万吨,主要商品为液氨和碳酸氢铵。
企业现有干部职工540人。
2002年7月8日凌晨0点20分,一辆个体液氨罐车,在莘县化肥有限责任公司液氨库区灌装场地进行液氨灌装,到凌晨2点左右灌装基本结束时,液氨连接导管突然破裂,大量液氨泄漏。
驾驶员吩咐押运员立即关闭灌装区西侧约64米处的紧急切断阀,自己迅速赶到罐车尾部,对罐车的紧急切断装置采取关闭措施,一边与厂值班人员联系并电话报警。
2时09分,接到报警后,公安、消防等部门及县委、县政府主要领导先后赶到现场,组织事故抢险和群众疏散。
同时,企业值班领导组织职工对生产系统紧急停车。
4时40分,消防官兵将液氨罐车2个制动阀门和1个灌装截止阀关闭。
抢险搜救工作一直持续到6点30分。
参与抢险搜救的干部、群众和公安、消防干警500多名,车辆32部,共解救、疏散群众2000余人。
2.事故原因。
危险化学品生产环节事故分析一、事故基本情况(一)聊城市莘县化肥有限责任公司“7.8”液氨泄漏事故2002年7月8日凌晨0点20分,一辆车号为鲁P-01568的20吨液氨罐车,在莘县化肥有限责任公司液氨库区灌装场地进行液氨灌装,到凌晨2点左右灌装基本结束时,押运员谢甲文在关闭灌装阀门过程中,液氨连接导管突然破裂,大量液氨泄漏。
驾驶员王伦芝吩咐押运员谢甲文立即关闭灌装区西侧约64米处的紧急切断阀,自己迅速赶到罐车尾部,对罐车的紧急切断装置采取关闭措施(后经鉴定该装置失灵),一边与厂值班人员联系并电话报警。
2时09分,莘县公安局接到报警,立即出警,迅速组织抢险和群众疏散。
聊城市及相邻县的公安消防部门也迅速调集警力,赶赴现场参加救援。
现场救护队员组成了救人、堵漏、器材供应、供水、救援保障和现场警戒六个小组,展开抢险救援工作。
搜救工作一直持续到6时30分,共解救遇险人员102人,疏散群众2000余人。
这起事故共泄漏液氨约20.1吨,造成15人死亡(其中当时死亡13人,后经抢救无效死亡2人),重度中毒22人,直接经济损失约72万元。
液相连接导管突然破裂是造成事故的直接原因,液氨罐车上的紧急切断装置失灵是事故扩大的主要原因,企业安全管理制度和责任不落实是发生事故的重要原因。
(二)山东峄山化工集团有限公司金乡尿素厂“9.15”液氨泄漏事故山东峄化集团金乡尿素厂尿素车间五楼氨冷凝器的下液管至缓冲槽之间的法兰短管(Φ108*4,短管长度为110毫米)曾于2002年7月31日、8月22日两次出现漏点,发生泄漏,均组织人员进行了“注胶堵漏”处理。
9月13日,发现该漏点又发生泄漏,经反复研究,于 9月15日7点多钟开始实施堵漏,由于现场液氨泄漏较重,抢修人员均带滤毒罐式防毒面具,穿皮衩裤、橡胶靴、雨衣。
9时许,发生液氨泄漏。
作业现场五人徐新立、李志奎、张建国、李忠良、张福全被紧急送往金乡县第一人民医院。
徐新立、李志奎、张建国当日经抢救无效死亡。
调查报告题目:鲁西化肥厂液氨泄漏事故处置报告系队:姓名:学号:山东省聊城市鲁西化工集团莘县化肥责任有限公司泄漏事故处置报告2002年7月8日2时15分,鲁西化工集团莘县化肥责任有限公司发生液氨泄漏特大灾害事故,造成13人死亡,89人受伤。
辖区莘县消防中队和聊城市公安消防支队指挥中心先后接到报警,并调集城区和各县市区共9个中队、15部消防车、70名官兵赶赴事故现场进行处置。
经过4个小时15分钟的奋战,排除了险情,抢救遇险群众102人,疏散群众2000余人。
一、基本情况鲁西化工集团莘县化肥责任有限公司(以下简称莘县化肥厂)于1970年5月建厂,1998年11月由鲁西化工集团接管。
该厂位于莘县通运路3号(距县消防中队约3公里), 占地约110亩。
厂内共有职工381人,固定资产750万元。
该厂主要生产液氨和碳酸氢铵,液氨年产量约4万吨,碳酸氢铵年产量约1万吨。
整个厂区分为北部生产区和南部办公生活区,有西、北两个大门,两个通道。
该厂液氨储罐区在厂区的正东部,有50立方米液氨储罐4个,共储存液氨200立方米。
厂内设有消火栓3个,为环状管网,正常工作压力为0.3MPa。
该厂东临东街居民区,共24排164户715人,泄漏点距最近的民房约30米;南临厂内办公区、职工家属区、农业局和林业局办公及家属区、石油公司家属区,共258户977人,泄漏点距最近的民房为10.6米;西临通运路,泄漏点距西大门196.3米;北临东街居民区、食品公司和希望小学住宅区,共113户387人,泄漏点距北邻居民区最近处约240米。
厂区周围人数总计2079人。
原因:2002年7月8日2时左右,莘县化肥厂由1号液氨储罐向一辆鲁P01568的液氨槽车罐装液氨时,因液氨储罐与液氨槽车连接的金属软管破裂发生泄漏。
泄漏点距液氨储罐罐装截止阀10厘米处,裂口7x4厘米。
泄漏后,押运员慌忙去关液氨储罐罐装截止阀,但由于储罐和槽车内压力大,喷出的高浓度液氨迅速向周围扩散,加之押运员无任何防护措施,就被迫逃离了现场。
液氨泄漏事件情况汇报
近日,我公司发生了一起液氨泄漏事件,给公司造成了一定的影响。
现将事件情况汇报如下:
事件发生时间为2022年10月15日上午10点,当时正在进行液氨输送作业,由于管道连接处出现了漏洞,导致液氨泄漏。
液氨泄漏后,立即启动了应急预案,组织相关人员进行紧急处理,并第一时间向相关部门报告了事件情况。
在液氨泄漏事件中,公司迅速启动了应急预案,第一时间组织相关人员进行了现场处置,确保了人员的安全。
同时,我们也第一时间通知了相关部门,做好了事件的报告和信息沟通工作,保障了事件的及时、准确处理。
在事件处理过程中,公司高度重视液氨泄漏事件的处理工作,立即成立了应急处理领导小组,全力以赴做好液氨泄漏事件的处置工作。
同时,公司也对事件的原因进行了深入调查和分析,找出了液氨泄漏的根本原因,并采取了相应的措施,加强了对液氨输送管道的检查和维护工作,有效避免了类似事件再次发生。
在事件处理过程中,公司积极与相关部门进行了沟通和协调,及时报告了事件的处理情况,并接受了相关部门的监督和指导。
同时,公司也对事件的影响进行了及时评估,采取了相应的措施,最大限度地减少了事件对公司生产经营的影响。
通过此次液氨泄漏事件的处理,公司进一步加强了安全生产意识,提高了应急处理能力,做到了及时、准确、有效地处理了液氨泄漏事件,保障了公司的正常生产秩序和员工的生命财产安全。
总的来说,此次液氨泄漏事件对公司造成了一定的影响,但公司在事件处理过程中表现出了高效、果断的处理能力,保障了公司的正常生产秩序和员工的生命财产安全。
公司将进一步总结经验教训,加强安全管理,做好安全生产工作,为公司的可持续发展创造良好的生产环境和安全保障。
氨压缩机液氨制冷行业事故案例分析编辑:新乡市朱振尧高级工程师2014.9.22【案例 1】:xxxxxx实业有限公司“8·31”重大氨泄漏事故2013 年 8 月 31 日,xxxxxxxx实业有限公司发生氨泄漏事故,造成 15人死亡,7 人重伤,18 人轻伤。
事故经过:8 月 31 日 8 时左右,xxx公司员工陆续进入加工车间作业。
10时 40 分,约 24 人在单冻机生产线区域作业,约 10 时 45 分,氨压缩机房操作工在氨调节站进行热氨融霜作业,单冻机回气集管北端管帽脱落,导致氨泄漏,管帽脱落后被冲出的水平距离约 3.5m。
现场勘查及鉴定、分析情况:管帽与回气集管对接接头焊接处均未见坡口,管帽开口端凹凸不平。
断口均为新鲜断痕,整周断口颜色一致,无塑性变形;断口焊缝有明显气孔,从内向外有放射条纹。
经断口扫描电镜分析,断口呈河流状解理断裂,符合脆性开裂的特征;未发现疲劳起裂和纤维断口起裂现象。
分析表明断裂是瞬时发生的。
情况分析:1.热氨融霜作业时,应严格按照技术操作规程要求,排除蒸发器内的液氨。
当管道内留有一定量的液氨,热氨充入初期,留有的液氨发生急剧汽29化和相变引起液锤现象(液锤现象:有压管道中,液体流速发生急剧变化所引起的压强大幅度波动的现象),应力集中于回气集管末端,管帽焊缝处的应力快速升高。
2.管帽与回气集管焊接接头存在严重焊接缺陷,导致严重的应力集中,在压力波动过大或者压力瞬间升高极易产生低应力脆断。
3.低碳钢在常温时具有较高韧性和较强抵抗断裂的能力,但在低温时则表现出极低的韧性,受冲击极易产生脆性开裂。
事发管帽焊缝处的断裂呈现完全脆性断裂,说明开裂时管道处于低温状态。
低温脆性再与焊接缺陷处的应力集中相叠加,更易产生脆性断裂。
综上分析,由于热氨融霜违规操作和管帽连接焊缝存在严重焊接缺陷,导致焊接接头的低温低应力脆性断裂,致使回气集管管帽脱落,造成氨泄漏。
事故发生的原因和事故性质:1.直接原因:热氨融霜违规操作,致使存有严重焊接缺陷的单冻机回气集管管帽脱落,造成氨泄漏。
氨泄漏事故案例一宁波麦芽有限公司氨泄漏事故事故时间:2005年4月30日事故地点:宁波麦芽有限公司事故经过:因公司制冷系统中的4号蒸发器有一组盘管锈蚀,为安全起见,公司决定将该该段盘管割除,并将割除后的系统口(两端分别是高压口和低压口)焊封住。
于是,2005年3月份公司请专业资质公司十四化建进行施工。
2005年4月30日9时25分许,该公司生产部制冷车间制冷工范辅官、陈光旭两人到制冷车间二楼,对4号蒸发器(靠窗,公司厂区道路旁)进行调试,当刚打开阀门时,氨气立即大量泄漏,两人立即关阀门(实际未完全关死)后,奔向一楼,立即报告了车间主任、调度、安全主任、生产部经理、总经理等。
从现场来看,氨雾气从制冷车间二楼窗口冒出,车间里面雾气很大,分不清方向和位置,下风口氨味很重。
公司领导立即组织人员疏散附近所有员工,转移到安全地带;报告消防队请求救援;制冷车间主任和另一制冷工立即穿上防毒面具,试图进入车间去关阀门,无奈里面雾气太大进不去;立即切断有关电源;组织保安警戒,避免无关人员进入现场;禁止在附近用火、打手机。
北仑消防大队接警后在指导员和有关领导带领下立即赶到公司,争分夺秒投入抢救,冒着生命危险毅然冲入车间,关好阀门,并不断用水枪稀释。
区领导、经发局领导、安监局领导、公安局领导、环保局领导、卫生局领导等到现场指挥。
在有关领导正确指挥和北仑消防大队全力救援之下,约15分钟时间即将事故消除。
事故原因:产生本次事故的直接原因是4号蒸发器盘管低压口没有焊封,当时公司有关人员没有对其进行检查确认是否焊接好,当调试打开阀门时3公斤压力的氨气立即从低压口冲出,进而在空气中弥漫。
调试时制冷工未戴防毒面具,在大量氨气泄漏情况下,制冷工无法将阀门完全关死,导致事故扩大。
公司立即采取了应急措施和制冷工及时采取了保护自我的措施,所幸本次事故未造成人员伤亡,也基本未造成财产损失。
采取整改措施:1、请专业资质公司将低压口焊封好;2、对技术改造和施工过的部位,作一次全面、仔细的检查;3、对全体员工尤其是制冷车间等危险部位员工再进行一次安全意识和安全知识教育,并常抓不懈;4、危险部位操作时必须穿戴防护用品,否则不得操作;5、对危险部位,每年举行不少于一次的应急演练。
But everyone has forgotten that, no matter how warm and happy, and no matter how spring is approaching, it will also not be able to prevent the coming of the next winter.同学互助一起进步(页眉可删)青岛琦超冷藏厂“7.8”液氨泄漏事故调查报告2014年7月8日零时30分许,位于城阳街道的青岛琦超冷藏厂液氨机房发生液氨泄漏,致使现场一名制冷工呼吸道严重损伤。
事故发生后,依据《安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律、法规有关规定,城阳区人民政府组成了由区安全监管局牵头,区监察局、区总工会、城阳公安分局、区质监局、城阳街道办事处及有关专家组成的事故调查组,并邀请城阳区人民检察院参加,对该事故进行了全面调查。
调查组通过现场勘查、查阅资料、调查询问、技术分析等,经综合分析研究,查明了事故经过和原因,认定了事故性质,形成本调查报告。
一、事故基本概况(一)事故单位及事故现场情况青岛琦超冷藏厂系个人独资企业,地址为青岛市城阳区城阳街道寺西社区,投资人陈述刚,主要从事冷库冷藏业务。
青岛琦超冷藏厂的液氨机房呈东西向设置于院内东侧偏北位置,机房门朝北,机房距北侧东西向围墙约3米,墙根内侧东西向排列有贮氨器2个,每个储罐容积约为2个立方米(储罐铭牌缺失)。
液氨机房内共设有制冷压缩机3台、低压循环桶2台、中间冷却器2台,液氨使用量约为3吨。
发生事故的制冷压缩机位于机房门口位置,拆检勘验过程中发现,轴封压盖下方两处紧固螺栓轻微松动,压盖内的“O”型石棉密封垫(该密封垫已严重老化,失去弹性)在螺栓松动部位产生一处径向裂缝,经调查认定,该裂缝即为泄漏点。
压缩机气缸内无积碳,阀门阀片弹簧完好;两台中间冷却器液位计均未设置最高液位标识,液位计中的液面均为满液位,两台中间冷却器的压力表显示压力分别为0.69MPa、0.62MPa;液氨机房内设置有氨浓度检测探头1个,位于事故压缩机与西侧压缩机之间,距室内顶板高度约2米;控制室紧邻设置于液氨机房东侧,中间设有观察窗,控制室外墙壁上设有3台压缩机的紧急停机开关。
某化工厂氨泄漏事故案例分析一、事故经过2004年6月5日11时40分左右,该化工厂合成车间加氨阀填料压盖破裂,有少量的液氨滴漏。
维修工徐某遵照车间指令,对加氨阀门进行填料更换。
徐某没敢大意,首先找来操作工,关闭了加氨阀门前后两道阀门;并牵来一根水管浇在阀门填料上,稀释和吸收氨味,消除氨液释放出的氨雾;又从厂安全室借来一套防化服和一套过滤式防毒面具,佩戴整齐后即投入阀门检修。
当他卸掉阀门压盖时,阀门填料跟着冲了出来,瞬间一股液氨猛然喷出,并释放出大片氨雾,包围了整个检修作业点,临近的甲醇岗位和铜洗岗位也笼罩在浓烈的氨味中,情况十分紧急危险。
临近岗位的操作人员和安全环保部的安全员发现险情后,纷纷从各处提着消防、防护器材赶来。
有的接通了消防水带打开了消火栓,大量喷水压制和稀释氨雾;有的穿上防化服,戴好防毒面具,冲进氨雾中协助抢险处理。
闻讯后赶到的厂领导协助车间指挥,生产调度抓紧指挥操作人员减量调整生产负荷,关闭远距离的相关阀门,停止系统加氨,事故很快得到有效控制和妥善处理,并快速更换了阀门填料,堵住了漏点。
一起因严重氨泄漏而即将发生的中毒、着火、有可能爆炸的重特大事故避免了。
二、事故原因分析1、合成车间在检修处理加氨阀填料漏点过程中,未制订周密完整的检修方案,未制订和认真落实必要的安全措施,维修工盲目地接受任务,不加思考地就投入检修。
2、合成车间领导在获知加氨阀门填料泄漏后,没有引起足够重视,没有向生产、设备、安全环保部门按程序汇报,自作主张,草率行事,擅自处理。
3、当加氨阀门填料冲出有大量氨液泄漏时,合成车间组织不力,指挥不统一,手忙脚乱,延误了事故处置的最佳有效时间。
4、加氨阀前后备用阀关不死内漏,合成车间对危险化学品事故处置思想上麻痹重视不够,安全意识严重不足。
人员组织不力,只指派一名维修工去处理;物质准备不充分,现场现找、现领阀门;检修作业未做到“7个对待”中的“无压当有压、无液当有液、无险当有险”对待。
吉林德惠氨气泄漏系人为操作不当引发模版近日,吉林省德惠市发生了一起严重的氨气泄漏事故,造成了严重的人员伤亡和财产损失。
据初步调查,这起事故是由人为操作不当引起的。
下面将详细介绍这起事故的经过,并对其中的教训进行总结。
事故发生在德惠市一家化工企业,该企业生产氨气作为工业用途。
事故发生的具体时间定为10月10日上午10点30分左右。
当时,该企业的操作人员在执行操作程序过程中,不慎将一个关键的阀门打开,导致氨气管道失控并泄漏。
当时的氨气泄漏速度极快,瞬间弥漫在整个廉江区域。
由于氨气具有刺激性和毒性,很多在周边工作的人员立即感受到了异常,并纷纷开始逃离现场。
然而,由于事发突然,很多人无法及时逃生,导致了严重的人员伤亡。
接到报警后,当地的公安、消防、医护等部门立即赶到现场展开抢救工作。
由于氨气泄漏导致空气中的氧气含量降低,很多人窒息而亡。
而在抢救过程中,由于受伤人员数量众多,医院的急救设备和医务人员均不足,导致了救治工作的困难和滞后。
事故发生后,公安部门迅速展开调查工作。
经过初步调查,确认这起事故是由人为操作不当所致。
根据目击者的证言和事故现场的监控录像,可以看到,当时的操作人员违反了操作程序,不按照规定的步骤进行操作,并且没有将阀门关闭。
这个错误的操作导致了氨气泄漏的发生。
根据事故的后续调查,事故的主要原因可以总结如下:1.操作人员缺乏必要的安全知识和技能,对危险品的性质及其操作程序不熟悉。
在进行操作前,应该对操作人员进行必要的培训和考核,确保其具备必要的知识和技能。
2.企业缺乏安全管理和监督措施。
企业在进行操作程序时,没有设置必要的安全防护措施,也没有监控和检查操作人员的行为,导致了此次事故的发生。
3.企业和部门之间缺乏充分的沟通和协作。
在事故发生后,各个部门之间的沟通和协调不畅,导致了抢救和救治工作的效率不高。
针对以上原因,我国应该加强对危险品的安全管理和监督。
首先,企业必须严格按照相关法律法规进行操作,设立必要的安全防护设施,确保操作人员的安全。
液氨泄漏事故案例分析一、莘县化肥有限责任公司液氨泄漏事故2002年7月8日2时09分,聊城市莘县化肥有限责任公司发生液氨泄漏事故。
这起事故共泄漏液氨约20.1吨,造成死亡13人,重度中毒24人,直接经济损失约72.62万元。
1、事故经过2002年7月8日凌晨0点20分,一辆个体液氨罐车,在莘县化肥有限责任公司液氨库区灌装场地进行液氨灌装,到凌晨2点左右灌装基本结束时,液氨连接导管突然破裂,大量液氨泄漏。
驾驶员吩咐押运员立即关闭灌装区西侧约64m处的紧急切断阀,自己迅速赶到罐车尾部,对罐车的紧急切断装置采取关闭措施,一边与厂值班人员联系并电话报警。
2时9分,接到报警后,公安、消防等部门及县委、县政府主要领导先后赶到现场,组织事故抢险和群众疏散。
同时,企业值班领导组织职工对生产系统紧急停车。
4时40分,消防官兵将液氨罐车2个制动阀门和1个灌装截止阀关闭。
抢险搜救工作一直持续到6点30分。
参与抢险搜救的干部、群众和公安、消防干警500多名,车辆32部,共解救、疏散群众2000余人。
2、事故原因分析经省政府调查组调查初步分析,发生事故的原因有以下四个方面:(1)液相连接导管破裂是造成事故的直接原因初步查明,液相连接导管供货单位是河北省无生产许可证的一家镇办企业。
经公安部门侦察鉴定,液相连接导管破裂排除了人为破坏因素。
从发生事故前的记录看,液相连接导管的工作压力、温度及使用期限均未超出规定范围,是在正常使用条件下发生的破裂,这是造成这起事故的直接原因。
(2)液氨罐车上的紧急切断装置失灵是液氨泄漏扩大的主要原因事故发生后,距离氨库西侧约64m处的紧急切断阀很快被关闭,防止了液氨储槽中液氨的继续泄漏。
虽然驾驶员对罐车上的紧急切断阀采取了紧急切断措施,但由于该装置失灵,致使罐车上液氨倒流泄漏,导致事故的进一步扩大。
(3)液氨罐区与周围居民区防护间距不符合规范要求,是导致事故伤亡扩大的重要原因根据《小型氨肥厂卫生防护标准》(GB11666-89)和当地气象条件,卫生防护距离要求为1000m,而实际最近距离不足25m,远远低于规范要求。
因此,液氨罐区与周围居民区防护间距不符合规范要求,是导致事故伤亡扩大的重要原因。
(4)安全管理制度和责任制不落实是发生事故的重要原因①企业在采购液相连接导管过程中,没有严格执行规章制度,把关不严,致使所购产品为无证厂家生产的产品,给安全生产造成严重隐患。
②企业制定的《液氨充装安全管理规定》要求,“液氨车辆来厂后,由当班调度负责检查《液化气体罐车使用证》、《危险品运输许可证》、《驾驶证》、《押运证》等有关证件是否齐全、合格,不合格者拒绝充装。
”而该液氨罐车仅有《驾驶证》、《押运证》、《操作证》、《液化气体罐车使用证》,未办理《危险品运输许可证》,手续不全;规定还要求,“来厂车辆必须保证安全阀、液位计、压力表、紧急切断阀、进出口阀、手动放空阀、排污阀的完备、好用,由调度带领氨库操作工进行检查。
符合规定由调度填写充装安全许可证并签字,否则不许充装。
”而企业提供不出该车的充装安全许可证。
以上看出,企业虽然有《规定》,但未严格执行,安全制度不落实,这是发生事故的重要原因。
③有关部门在项目审批和城建规划上把关不严、监督不力;在危险化学品安全管理方面存在漏洞,措施不到位,未能及时督促企业解决安全生产中存在的突出问题,致使辖区行业内同类事故重复发生。
3、事故教训及防范措施莘县液氨泄漏特大事故发生后,省委、省政府高度重视,省府办公厅7月9日发出《关于聊城市莘县化肥有限公司“7.8”特大液氨泄漏事故的通报》,这次会议又专门安排对事故进行剖析。
我们认为应从以下几个方面认真汲取事故的教训:(1)高度重视气体充装单位的安全生产管理工作无论是压缩气体还是液化气体,都是危险化学品,气体充装单位都是危险化学品生产单位。
前几年,我省也发生过液氨钢瓶、液氯钢瓶爆炸事故,发生过溶解乙炔泄漏爆炸事故,发生过液氯严重泄漏的社会性灾害事故。
近两年,液氨泄漏事故连续发生,应当引起高度重视。
各气体充装企业要严格执行《危险化学品安全管理条例》和有关法规、标准,认真落实省化工办鲁化管[2002]19号文“关于进一步加强化工行业安全生产工作的通知”中的有关工作要求。
(2)气体充装必须严格执行有关法规、标准、制度所有气瓶充装单位必须持有《气瓶充装注册登记证》,无证不得进行气瓶充装作业。
液氨槽车充装必须做到:①制定科学、合理的《液氨充装安全管理规定》,并严格执行。
②符合运输危险化学品的有关规定,证件齐全,安全设施完好。
③输氨橡胶软管必须使用具有生产许可证的企业的合格产品,质量符合国家标准(GB/T16591-1996),充装前检查软管是否完好。
④充装人员、押运员经过专业培训并持证上岗,充装时必须坚守岗位。
⑤充装岗位配备防毒面具及防毒呼吸器。
⑥充装量不得超过设计允许的最大充装量。
⑦充装过程中确保槽车稳定。
⑧制定《重大液氨泄漏事故应急救援预案》并定期演练。
为防范液氨泄漏事故的发生,山东红日集团制定了系列防范液氨泄漏事故措施,该措施制定的比较详细、全面,值得借鉴,省安全生产专项整治领导小组办公室已在第26期简报上发了专刊。
(3)目前,有相当一部分生产、储存危险化学品的企业的周边防护距离不符合国家标准或者达不到国家有关规定,起因很复杂,但隐患明显,危害性极大《危险化学品安全管理条例》对危险化学品生产、储存企业的建设条件及与周边场所的防护距离,都做出了明确规定。
提出了已建危险化学品的生产装置和储存数量构成重大危险源的储存设施不符合前款规定的,由所在地设区的市级人民政府负责危险化学品安全监督管理综合工作的部门监督其在规定期限内进行整顿;需要转产、停产、搬迁、关闭的,报本级人民政府批准后实施。
上述问题带有普遍性,建议各级政府高度重视,按照《条例》规定必须立即排查,制定整改意见。
(4)提高认识,强化措施,加强事故隐患整治莘县液氨泄漏事故,说明了企业隐患查找不彻底,措施不完善,而且落实不好。
化工企业具有易燃、易爆、易中毒、高温、高压等特点,任何小隐患不及时整治,都可能酿成大事故,这已经有许多血的教训,因此,化工安全事故隐患的整改问题必须引起各级政府和企业的高度重视。
我们一定要认真落实江总书记“隐患险于明火、防范胜于救灾、责任重于泰山”的重要指示,认真汲取“7、8”液氨泄漏事故教训,切实加强基层和基础工作,强化事故隐患整治,确保安全生产。
二、上海翁牌冷藏实业有限公司“8·31”重大氨泄漏事故1、事故经过2013年8月31日,上海翁牌冷藏实业有限公司发生氨泄漏事故,造成15人死亡,7人重伤,18人轻伤。
8月31日8时左右,翁牌公司员工陆续进入加工车间作业。
10时40分,约24人在单冻机生产线区域作业,约10时45分,氨压缩机房操作工在氨调节站进行热氨融霜作业,单冻机回气集管北端管帽脱落,导致氨泄漏,管帽脱落后被冲出的水平距离约3.5m。
现场勘查及鉴定、分析情况:管帽与回气集管对接接头焊接处均未见坡口,管帽开口端凹凸不平。
断口均为新鲜断痕,整周断口颜色一致,无塑性变形;断口焊缝有明显气孔,从内向外有放射条纹。
经断口扫描电镜分析,断口呈河流状解理断裂,符合脆性开裂的特征;未发现疲劳起裂和纤维断口起裂现象。
分析表明断裂是瞬时发生的。
情况分析如下:(1)热氨融霜作业时,应严格按照技术操作规程要求,排除蒸发器内的液氨。
当管道内留有一定量的液氨,热氨充入初期,留有的液氨发生急剧汽化和相变引起液锤现象(液锤现象:有压管道中,液体流速发生急剧变化所引起的压强大幅度波动的现象),应力集中于回气集管末端,管帽焊缝处的应力快速升高。
(2)管帽与回气集管焊接接头存在严重焊接缺陷,导致严重的应力集中,在压力波动过大或者压力瞬间升高极易产生低应力脆断。
(3)低碳钢在常温时具有较高韧性和较强抵抗断裂的能力,但在低温时则表现出极低的韧性,受冲击极易产生脆性开裂。
事发管帽焊缝处的断裂呈现完全脆性断裂,说明开裂时管道处于低温状态。
低温脆性再与焊接缺陷处的应力集中相叠加,更易产生脆性断裂。
综上分析,由于热氨融霜违规操作和管帽连接焊缝存在严重焊接缺陷,导致焊接接头的低温低应力脆性断裂,致使回气集管管帽脱落,造成氨泄漏。
2、事故原因分析(1)直接原因热氨融霜违规操作,致使存有严重焊接缺陷的单冻机回气集管管帽脱落,造成氨泄漏。
(2)间接原因翁牌公司:违规设计、违规施工、违规生产;无单冻机热氨融霜操作规程,热氨融霜违规操作;氨调节站布局不合理,操作人员在热氨融霜控制阀门时,无法同时对融霜的关键计量设备进行监测;安全生产责任制、安全生产规章制度及安全技术操作规程不健全;未按有关法规和国家标准对重大危险源进行辨识;未设置安全警示标识和配备必要的应急救援设备;公司管理人员及特种作业人员未取证上岗,未对员工进行有针对性的安全教育和培训;擅自安排临时用工,未对临时招用的工人进行安全三级教育,未告知作业场所存在的危险因素。
政府监管部门:宝山区政府、宝山城市工业园区、区质量技监局、区安全监管局、区规土局以及区公安消防支队履职不力。
三、某食品加工厂氨气泄漏事故液氨泄漏部位:冷凝器安全管段阀门。
事故发生地点:机房设备间。
事故发生时段:安全阀拆卸时。
事故经过:某食品加工厂,冷凝器安全阀到期,操作人员将安全阀拆下送检。
两名操作人员一起用扳手扳拧安全阀,由于冷凝器安全阀管道年久生锈,安全阀下方的截止阀突然松动掉落在地上,管道内的氨气立刻喷射状地向外泄漏。
提示:应由具有特种设备操作证的专业人员操作。
检修维护阀门时,特别是贮氨器、冷凝器、油氨分离器、低压循环桶等压力容器阀门,应事先检查阀门及连接管段状态及老化情况等,制定维修及事故处理应急预案,做好防护措施。
四、某食品加工厂管路液氨泄露事故液氨泄露部位:快速冻结装置(单冻机)回气集管管段。
事故发生地点:安装有单冻机的食品加工间。
事故发生时段:对单冻机进行水冲霜操作时。
事故经过:某食品加工厂,单冻机停止速冻加工后,即刻采用水冲霜方式对单冻机进行冲霜。
为加快冲霜速度,操作人员违规关闭单冻机两侧氨制冷系统阀门,致使两阀门间单冻机及相应制冷管道内压力升高,造成管道补焊部位开裂,单冻机及相应管段液氨泄漏。
提示:单冻机水冲霜操作应按融霜操作规程进行,由具有特种设备操作证的专业人员操作。
五、某食品加工厂管道氨气泄漏事故液氨泄漏部位:氨气管道。
事故发生地点:制冷机房外氨气输送管道。
事故发生时段:正常生产阶段。
事故经过:某食品批发市场,货车司机操作不当,不慎撞毁氨输送管道。
提示:设于室外的贮氨器、冷凝器、油分离器等制冷设备,应有防止非操作人员进入的围栏并设危险作业场所等安全标识。
六、某食品加工厂阀门液氨泄漏事故液氨泄漏部位:贮氨器阀门。