牙哈23-2-14井井喷失控事故案例
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一、钻进过程的事故案例:案例一赵1井井喷事故专家点评:赵1井井喷的主要原因是领导对井控工作不够重视,没有井控制度及井控设备是造成井喷失控的主要原因之一。
另外职工无井控知识,对井喷的危害认识不够,在钻井液发生石膏侵及气侵密度下降后,没有采取措施,发生井喷后还不进行加重是造成事故的重要原因。
当时没有以人为本的思想,“革命加拼命”的思想使三位同志献出宝贵的生命。
这一教训值得深思。
1、基本情况赵1井是华北油田赵兰庄构造上的第一口资料井,位于河北省晋县周头乡赵兰庄大队,由华北石油管理局第四钻井工程公司3222钻井队承包施工任务。
该井设计井深3200m,钻探目的是了解古生界及第三系含油气情况,并查第三系及古生界地层剖面特征及其生储盖组合。
该井于1976年5月20日开钻,用φ400mm3A钻头钻至井深97.87m,φ324mm表层套管下至井深84.14m,水泥未返至地面,人工灌水泥近100袋。
井口未装防喷器。
5月25日用φ248mm3A钻头二开。
2、事故发生经过1976年6月25日0∶15,泥浆中散发出了强烈的硫化氢气体,熏倒了柴油机助手邵战荣,在没有防毒面具的情况下,同志们继续坚守岗位,队长李仁杰换下了司钻梁通荣及钻工张永宁,坚守在钻台上,0∶36当钻进至井深435.80m时,第一次井喷发生,强大的天然气带着强烈的硫化氢气体从井口呼啸而出,李仁杰使尽最后的力气刹死刹把,摘掉转盘离合器,司钻梁通荣和钻工黄生存为抢救同志,保护井下设备安全,也倒在于队长李仁杰身旁,李仁杰、梁通荣献出了宝贵生命。
0∶45发生了第二次井喷,地质工陈禄明为了取准资料,卡准井喷井深,在抢救下战友后登上钻台丈量方入,被第二次井喷冲下钻台,英勇献身。
由于从井内喷出了大量的原油及天然气,继第二次井喷后造成严重井塌,井喷停止,在这次井喷事故中,先后3人死亡,6人昏迷,井深2424.60m钻具被卡。
3、事故处理过程该井被喷塌后,根据原石油化学工业部付部长张文彬的指示,原华北石油会战指挥部决定,在6月26日和6月27日对赵1井进行封堵及防窜工作。
井喷事故及险情案例分析(2006年~2009年)(第二部分)中国石油天然气集团公司工程技术分公司二0一0年一月目录一、黄26-34井二、罗家2井三、泉320-1X井四、红G+4-52井五、台6-4井六、西60-8井七、松浅22井八、法52-46井九、庄4-16K井十、龙岗001-8井十一、涩R44-3井十二、大北202井十三、徐深8-平1井十四、伏2-23井中石油集团公司井喷事故及险情案例分析一、黄26-34井1、基本情况辽河油田黄26-34井完钻井深2695.0m;油层套管φ139.7×2694.77m,生产井段2206.4~2656.0m。
预计在沙河街组中部井段2095.2~2028.0m射孔,测井解释预射孔段为油层,设计压井液密度1.05g/cm3。
2006年2月4日兴隆台工程技术处作业十五队用89枪射孔,计划射七炮,在射完第一炮起电缆时,发生井喷失控着火。
2、事故发生经过2:30射孔队施工准备。
2:52射孔校深。
2:54点火起爆,上提电缆。
2:56电缆提出100多米,发现井口井涌,立即商定剪断电缆,关射孔闸门。
2:58喷出液柱高达2m左右。
3:00左右,剪断电缆,同时抢关射孔闸门,此时液柱高度约10米左右,随着喷势越来越大,放炮闸门难以关闭。
副队长打开南侧套管闸门进行分流,此时井口周围弥漫水雾并伴有天然气。
3:05左右井口南侧发出“砰”的一声,着火。
见图1。
图1 黄26-34井井喷失控着火照片3、事故处理过程(1)汇报并启动应急预案3:05至3:07作业队副队长向黄金带消防队汇报火警,同时队长向作业区汇报。
3:10作业区向处调度室汇报。
3:07消防队接到火警,于3:18到达井喷现场,3:22,灭火战斗展开。
3:30消防队抢开出射孔车辆两台,拖出作业值班房一个。
3:40油田公司启动《辽河石油勘探局突发特别重大事故应急救援预案》。
4:20第一批有关人员到达现场。
4:40成立20人的抢险突击队。
钻井及井下作业井喷事故典型案例The document was finally revised on 2021一、钻井过程中发生的井喷事故案例1.双观21井井喷事故1.基本情况双观21井是河南油田双江区块的一口观察井,位于河南省桐柏县江河村,设计井深2550m,实际井深2468.25m,井别为直井,井口未安装防喷器。
该井由河南石油会战指挥部32135钻井队承担钻探任务,于1979年7月23日18:40一开,表层设计下深80m,实际表层套管下深74.11m。
7月27日0:05二开。
2.事故发生及处理经过1979年10月17日0:00钻至井深2449.43m循环开始起钻,7:35起钻完,起钻时连续灌钻井液,7:35~14:00,换钻头后进行下钻作业,因钻头水眼堵塞,不能开泵,14:00~16:30处理憋泵,16:30~17:10起出钻杆4个立柱(钻头位置在井深2339.67m)。
17:10~17:15开泵憋通水眼,17:15~17:45发现钻井液池液面上升,且有大量原油、气泡从井口外溢,当班司钻立即发出报警信号,全队职工奔赴井场抢险,当班司钻迅速将方钻杆提至转盘面以上,钻杆座在转盘上,用大钳钳头压在刹把上,进行刹车。
17:55发生井喷,喷高3~4m,喷出物为原油、天然气和钻井液,当时东北风3~4级,司钻立即通知机房司机和司助紧急停车,司机立即停1#、2#、3#柴油机,在停运3#柴油机时,因柴油机空气滤清器吸入的天然气进入燃烧室引起飞车,随即发生爆炸着火。
18:00大火蔓延到钻台、机房、钻井液池、1#、2#泵. 18:00~18:40先后有4台消防车和4台水泥车赶到井场参加灭火,19:30井场灭火结束。
10月18日利用水泥车打入~1.27g/cm3的加重钻井液184m3进行循环,没有发现溢流。
22日换好各种设备,井下钻具被卡,10月27日,泡油活动解卡,使用~1.20g/cm3的钻井液循环,恢复正常钻进,钻至井深2468.25m完钻。
钻井井喷案例案例1、川东钻探公司“12.23”特别重大井喷失控案例2003年12月23日,位于重庆市开县高桥镇晓阳村的中国石油天然气集团公司所属四川石油管理局川东钻探公司钻井二公司川钻12队承钻的罗家16H 井发生特别重大井喷失控事故,造成243人死亡(其中石油系统职工2人),直接经济损失9262.71万元。
一、事故简要经过2003年12月23日2时52分,罗家16H井钻进至井深4049.48m时,因更换钻具需要,在仅进行了35min泥浆循环(应该循环90min)的情况下,就开始起钻。
在起钻作业中总共起钻120柱,灌注泥浆38次,但是在操作中没有遵守每3柱钻杆灌满泥浆1次的规定及时灌注泥浆;其中有9次是超过3柱才进行灌浆操作的,最多至提升9柱才进行灌浆。
23日12时因机械故障停止起钻操作,用了4个多小时进行检修。
在16时20分检修结束后,没有下钻进行泥浆充分循环即继续起钻作业。
21时55分,录井员发现泥浆溢流,向司钻报告发生井涌,司钻发出井喷警报,井队采取多种措施未能控制局面。
至22时4分左右,井喷完全失控,富含硫化氢的天然气大量逸出。
22时30分左右,井队人员开始撤离现场,同时疏散了井场周边居民。
23时20分左右,井队人完全撤离,在外围设立了警戒线。
23时左右,重庆市安全生产监督管理局接到川东北气矿事故报告,并要求协助事故抢险工作。
23时左右,高桥镇政府听到晓阳村方向群众燃放爆竹和传来类似洪水声响的声音,镇党政领导派人前去查看。
晓阳村党支部书记周克安回答:是井场出了事故,许多群众在他家周围。
镇里随即叫他通知群众转移。
23时20分左右,开县安全生产监督管理局电话询问高桥镇是否发生井喷事故、在哪个地点。
高桥镇回答:在晓阳村一组的气井发生事故。
井场没有向镇里报告,派人去了解情况,还没有回来。
23时25分左右,开县安全生产监督管理局再次电话通知高桥镇组织群众疏散。
高桥镇党政领导分工负责组织转移当地中学800多名住校学生和高桥镇居民;同时要求镇机关全体干部利用电话和手机拨打井场附近各村能打通的号码,通知人员撤离。
文72-98井井喷时间:1985年11月21日层位:井深:2891.30 m本井是中原油田的一口开发井,设计井深3600 m,目的是落实文72块沙二下~沙三上的含油气情况,由钻井一公司32781队施工,Φ244.5mm套管下深2715.99 m,井口装有35MPa双闸板防喷器,配有FYK130Z型液压控制系统,因油箱容积只有44.4升,控制管线只接了上闸板和液动平板阀,1985年11月19日钻井队用泥浆泵对防喷器等进行了试压,15MPa不刺、不漏。
于当日16:15三开。
井喷过程:11月20日18:00井队生产会安排在21日零点班边钻进边加重,在2900 m以前将密度提高到1.40~1.45g/cm3。
5:25时钻进到井深2886 m处连续出现6 m快钻时,分别为5、10、5、10、7min。
此时密度由接班时的1.23g/cm3提高到1.29g/cm3。
5:54地质工捞砂时发现循环罐外溢泥浆和井涌,马上告诉司钻,司钻上钻台提方钻杆并通知机房停泵,此时方余只有0.3m,上提时方钻杆下接头顶出大方瓦,6:02第一根单根出转盘面4~5 m时已发生强烈井喷,喷高29 m左右。
因大方瓦顶出无法座吊卡,于是司钻打上防溜钻装置并立即组织加重泥浆。
技术员马上开放喷阀、关液压防喷器,蓄能器油压由15MPa 下降到零,开后半分钟又升到15 MPa,又开又降为零,连续多次未能关住。
6:23泥浆工董某在加重时发现振动筛处火光一闪,随即火上钻台。
此时队长赶到现场,在失火的情况下又关防喷器,储能器油压由15MPa降至0。
当队长关防喷器时方钻杆已溜入井中,闸板防喷器已无法关闭。
事后检查防喷器芯子卡着方钻杆。
封井无效。
处理方法及主要作业步骤:在火势减弱情况下,清障割断方钻杆,钻具落井灭火,清理井口周围障碍后,抢装防喷器,85年12月5日安装完毕,装好井口,配重泥浆压井。
86年1月18日恢复正常钻进。
时间损失619 h,烧毁大庆Ⅱ型井架一部、钻机一台、水龙头、大钩、游车、天车和转盘及钻台工具,直接经济损失43万元。
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牙哈23-2-14井井喷失控事故案例
1、基本情况
牙哈23-2-14井是由60703 队以总包方式承钻的牙哈23井区一口直井生产井,目的层位为下第三系、白垩系(E+K) 。
该井于1998年6月20日12:00 一开,8月28日17:00完钻,完钻井深562Om,套管程序为:339.7mm120Om+178mm 5259.80m,固井正常。
在1998年8月28日钻水泥塞时由于下部88.9mm钻杆本体刺坏,钻井液循环短路造成卡钻。
从1998年9月6日17:00开始先后用强力活动钻具、转盘原钻具倒扣、下超级震击器震击、正扣套铣反扣倒扣和磨鞋磨进等方法进行处理(后电测解释证明5140m 处套管磨损较为严重) 。
鉴于事故处理难度大,现人工井底5175.93m 已低于主要目的层下第三系底界深度5159m以下
17m,经指挥部研究决定,于1998年10月6日停止卡钻事故处理,按设计进行完井作业。
1)井喷前井控装置及控制系统状况:
(1) 井口:339.7mm套管头+178mm套管头+变径法兰+钻井四通+双闹板(2个127mm 的半封) +单闸板(178mm半封)+环形防喷器;
(2) 控制系统(远控台、司控台、节控箱)已被拆除;
(3) 管汇(压井、节流、放喷管汇)已被拆除。
2)三次电测情况 :
(1) 本井于10月7日4:00~19:00 进行第一次电测,因钻井液中铁屑多未成功,电测要求处理钻井液,井队于10月7日19:00~10月8日13:00将全井筒钻井液(密度1.49g/cm3) 替成完井套管保护液(密度1.03g/cm3);
(2)10月8日13:00~10月9日12:00进行第二次电测,测固井质量成功。
于10月9日12:00~10月10日12:00下139.7mm强磁打捞器+ 178mm套管刮壁器处理套管壁上的铁屑。
期间,井队拆除部分井控设施。
(3) 第三次电测从10月10日13:00 开始下电测仪器,后因发生溢流、井喷,电测未成功。
2、井喷的发生经过
10月10日15:00下电测仪器至4200m时发生溢流0.5m3, 溢流量0.1m3/min,立即起电缆,井队进行抢接放喷管线等工作,15:10~15:30 电缆车由于柴油滤子堵塞,油门加不上,停车更换柴油滤子,期间井队将井上情况向公司调度室汇报,并提出砸断电缆,电测队不同意,要请示上级,但未有结果。
此时,溢流量加快至0.3m3 /min 左右,15:50 继续起电缆至280Om 时发生井喷,喷出物为天然气和凝析油,喷高27~28m。
3、井喷的原因及处理
60703 队在178mm套管固井完后思想麻痹,没有及时将单闸板上的178mm换成全封,在固井施工完成后,装井口时套管头与变径法兰之间只装了四个螺杆;在用88.9mm钻杆进行卡钻事故处理期间未及时换上一个88.9mm芯子;在第二次电测期间又将井控控制系统和地面管汇拆除,致使井喷发生后已无法关井,造成井喷失控。
指挥部接到井喷事故报告后,立即组成了以副指挥、总工程师为组长、副总工程师、钻井处处长、副总调度长、三勘副经理为副组长的抢险领导小组,赶赴现场组织抢险。
抢险领导小组到达现场后,迅速制定了抢险方案和各种技术措施,对抢险的全过程进行了周密部署,同时各单位特别是物资总公司、运输有限责任公司、通讯有限责任公司、塔运司川局固井队、牙哈地区正钻的五个钻井队、消防队等积极支持配合,把抢险机具、设备、卫星电话、压井所需钻井液、抢险队员及时送到现场。
公司领导闻讯火速带领有关科室长急奔井队,现场集结邻近井队部分人员组成百人抢险队伍,机关、后勤昼夜坚守岗位待令,及时提供后勤保障,做到人员召之即来、来之能战,物资需之即上、连夜送井,公司抢险队员不畏气流冲击、油泥路滑,及时抢接防喷管线,抢装井控附件,抢配加重钻井液,为制服井喷赢得了时间。
10月11日8:00抢接出三条长度为90、100、105m 的放喷管线,15:40 抢换全封闸板芯子成功、关井、改两翼放喷,到12日14:56 准备压井钻井液、装卡箍加固防喷器、压井准备(关井套压6MPa),至15:45压井成功,事故解除(最高泵压8MPa,压井液用量:清水30m3 、密度为1.7g/cm3的加重钻井液70m3) 。
4、事故教训
根据现场调查和分析,5140m 处套管在处理卡钻事故时被磨铣破裂是造成此次井喷事故的直接原因;60703 队在完井固井后处理卡钻事故时缺乏井控意识、思想麻痹、井控设施严重不完善是造成井喷失控的主要原因。
1)在下完178mm套管后井控设施不完善。
2)在未进行完井电测和套管试压前提前将完井保护液替入井筒,导致井喷的发生。
3)在10月10日15:00 电测时发现溢流后未能及时采取措施进行关井。