大港分公司关于添置2台汽车下料斗的可行性研究报告
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大港分公司关于添置2台开闭式汽车下料斗
的可行性研究报告
一、概述:
我公司现有60M3开闭式汽车下料斗11台,其中8台2005年6月~9月间制造,2台2006年8月制造,1台2007年3月制造。
担负着公司铁矿石、硫磺、钛矿、磷矿、钾肥、煤炭、水泥熟料等散货接卸的重任。
随着使用年限增长、长期高负荷疲劳作业,保障能力日益下降。
除1台2007年3月制造的下料斗性能较好以外,其余10台均存在立柱等框架开裂现象,斗体钢板不同程度磨损,最薄处只有4mm厚,斗体内减震帽磨通补丁多,网格磨损变形严重等,急需逐台进行修理。
同时现有开闭式汽车下料斗仅能满足两艘海轮同时作业需要,若两艘以上的海轮集中到港,只能采用平台单斗车装自卸车的作业工艺。
平台车流量多,存在很大安全隐患,且成本高。
对码头平台有很大损伤
为确保公司生产的顺利进行,特申请添置2台60M3开闭式电动汽车下料斗,预算费用为70万元。
二、项目实施的必要性
下表为近三年电动下料斗作业的海轮艘数(单位:艘)
注:不含地方驳、长航驳等小型驳船作业量
下表为近三年电动下料斗的作业量(单位:吨)
注:不含地方驳、长航驳等小型驳船作业量
从以上两表可以看出,电动下料斗的利用率非常高。
据统计2010年1~7月2#~9#泊位同时停靠两艘以上海轮的天数为103天。
按每艘海轮最低安排4台60M3开闭式下料斗,同时考虑1台故障修理,停靠3艘海轮时下料斗缺少2台。
因下料斗数量不足,只能采用码头平台单斗车装自卸车的作业工
艺,码头平台流动机械多,行车通道经常堵塞,严重影响作业安全。
同时,单斗车在码头平台作业对平台面层损伤很大,8#泊位已进行过修理。
随着4#、5#通过能力提高,大型门机投入使用,码头泊位的装卸能力与下料斗的接卸能力的矛盾将更加突出,下料斗不足将成为影响公司散货装卸效率的瓶颈。
三、项目实施的可能性:
添置2台60M3开闭式电动汽车下料斗基本能满足生产的需要。
四、项目实施方案:
招标或自制。
五、投资估算及资金筹措:
投资估算:本项目总投资约70万元;
资金来源:集团公司资金调拨。
六、效益评价:
按2010年1~7月统计数据作模型,同时停靠3艘海轮的天数为103天,每天缺少下料斗2台,平台装车每班至少增加单斗车2台,按市场价5吨单斗车租费800元/台班计算,因下料斗不足每年需增加单斗车租费为:103(天)×12(月)÷7(月)×3(台班)×800元/台班=42.4万元
投资回报期:70万元÷42.4万/年=1.65年。
七、风险分析:
经济上无风险。
如果自制,设计制造过程中可能存在的安全风险:
(1)下料斗金属结构的强度、刚度、稳定性;
(2)行走轮的选用;
(3)电气部分的安全;
(4)轮胎塞鞋、提示电铃、反光贴纸、安全插销、有电警示贴等安全装置;
(5)高空作业机械安全要求;
(6)人机工程。
我们认为基于下四个方面可以规避或降低安全风险:
(1)设备的复杂程度不高;
(2)有实物可以借鉴参考;
(3)结构、电气等各部分都有相应的国家标准或规范;
(4)对应国家标准或规范的要求,自身设计、制造方面技术力量具备相应的水平,并且有一定的实战经验。
综上所述,下料斗设计制造过程中可能存在的安全风险是完全可控的。
汽车下料斗目前已是我们实际生产中常用的设备,使用风险也是可控的。
八、结论:
添置2台60M3开闭式电动汽车下料斗,能有效改变电动汽车下料斗不足的现状,降低散货作业成本,提高卸船效率。
本项目经济上效益明显,设计制造和实际使用中的安全风险可控,建议尽快实施。