降低烧结工序能耗的实践

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降低烧结工序能耗的实践张义明薛凤萍李素芹顾桂萍王娜(唐山钢铁集团有限责任公司炼铁厂,唐山 063020)摘要本文分析了唐钢炼铁厂烧结工序能耗的现状,采取了一系列降低烧结工序能耗的措施。

通过优化烧结配矿、低温厚料层烧结、配料自动化、提高混合料温度、控制燃料粒度、改善燃料分布等措施降低了固体燃耗;通过降低烧结系统漏风率、提高设备作业率、减少设备的空运转时间降低了烧结系统电耗;通过采用微负压点火技术和低温点火技术降低了点火煤气消耗;通过烧结余热的回收利用实现了循环经济,取得了较好的经济效益和社会效益。

关键词烧结工序能耗措施实践Practice of Reducing Consumption of the Sinter Procedure Zhang Yiming Xue Fengping Li Suqin Gu Guiping Wang Na(Tangshan Iron & Steel Co., Ltd., Tangshan, 063020)Abstract Through analyzing the actuality consumption of the sinter Procedure and taking a series of measure to reduce the consumption of sinter Procedure. By optimizing the sintering ore ration structure, taking thick material layer-low temperature sinter, automatic immingling ore ration, increasing mix --material temperature, controlling the fuel granularity , improving fuel distributing and so on to reduce solid-fuel consumption . By decreasing the air leaking rate of the sinter system, increasing equipment working ratio, decreasing equipment empty--running time to save electric energy. By taking atom- minus pressure and low--temperature ignition techniques to decrease the burning gas consumption. By reclaiming residual heat of sinter to realize circle- economy, obtain better benefits of economy and social.Key words sinter, working procedure consumption, measure, practice1 引言唐钢炼铁厂北区现有1台265m2和3台180m2烧结机,2座2000m3高炉和1座3200m3高炉。

2009年全年产铁592万吨,3座高炉的主要炉料结构是烧结矿、球团矿和天然块矿,其中烧结矿是炼铁的主要原料,占入炉矿配比的80.44%。

近几年,随着烧结矿产量的增加,操作技能水平的提高及新设备的投入,唐钢炼铁厂北区的烧结工序能耗指标逐年降低,但与国内各大中型钢铁企业相比,仍比先进企业高10kgce/t。

炼铁厂北区根据烧结机的工艺流程和生产特点,采用新工艺、新技术,同时采用新的管理理念和管理措施,把节能降耗与技术进步有机结合,降低了烧结工序能耗,取得了较好的效果。

2 烧结工序能耗现状钢铁企业是能耗大户,能耗是吨钢成本的重要组成部分。

烧结工序能耗约占钢铁生产总能耗的8.3%,仅次于炼铁,是钢铁生产的第二耗能大户。

烧结工序能耗主要包括固体燃料消耗、电力消耗、点火煤气消耗、动力(压缩空气、蒸汽、水等)消耗,其中固体燃料消耗占70%~80%,电力消耗占13%~20% ,点火消耗占5%~10% [1]。

降低烧结工序能耗的实践多年来,炼铁厂北区在节能减排,降低成本方面做了大量工作,也取得了比较好的效果,但与一些先进企业相比,烧结工序能耗指标还比较高,还有一定差距。

2009年与相同或相近规格烧结机能耗指标对比见表1。

表1各企业2009年1~12月烧结能耗指标对比企业名称规格/m2料层/mm固体燃耗/kgce−1/t 新水耗量/t−1t蒸汽/kg−1/t 电耗/kWh−1/t 工序能耗/kgce−1/t 涟(源)钢180 600 45.7 0.24 42.6 54.7 新(余)钢180 650 38.66 37.08 45.44 山西海鑫198 690 45.31 39.57 53.47 长治198 700 37.36 0.76 48.49 47.53 唐钢180 695 48.39 0.4 2.08 35 55.5 从表1可以看出:唐钢炼铁厂北区烧结工序能耗比同规格烧结机的新(余)钢高 10.06 kgce/t,与涟(源)钢相比也有0.8 kgce/t的差距,因此,唐钢炼铁厂北区烧结工序节能降耗还有很大的潜力。

3 降低烧结工序能耗的措施3.1降低固体燃耗固体燃料消耗占烧结工序能耗的70%~80%,因此将降低固体燃料消耗作为主攻方向。

3.1.1 优化烧结配矿技术唐钢烧铁厂北区烧结使用的铁矿粉品种较多,有地方精粉、澳矿粉、巴西精矿和其他粉矿、褐铁矿等;各种矿粉的成矿条件不同,烧结性能也不同,为发挥各种矿粉的最佳烧结功效,需进行优化配矿的研究。

与河北理工大学合作,对炼铁厂北区使用的铁矿粉进行烧结性能研究。

澳矿粉的SiO2和Al2O3的含量较高,但粒度组成较好,具有熔点低、易同化的优点,使用后能降低烧结负压;而巴西矿粉SiO2、Al2O3含量低,但同化性及液相生成的能力差,两者搭配使用,烧结矿的各项经济指标明显提高,对降低燃料消耗起到了关键作用。

3.1.2 低温厚料层烧结技术的应用据资料介绍料层每提高10mm可降低固体燃料消耗2~3kg/t。

烧结料层提高后,在烧结机速相同的条件下高温保持时间延长,有利于铁酸钙的发育和黏结相的发展,而且料层越厚,料层中下部自动蓄热作用越强,在相同燃料比时料层中下部获得的热量也就越多,料层所能达到的温度也就越高,有利于液相的形成。

为实现厚料层烧结采取的措施如下:(1)布料方式上选用了梭式布料器、圆辊给料机、九辊布料器联合布料技术。

(2)利用余热锅炉低压过热蒸汽预热混合料提高料温,消除过湿层。

(3)改善生石灰质量,提高生石灰配比。

(4)外矿配比增加,透气性过好,将原来的双排疏料器改为单排疏料器。

通过以上措施的实施,2010年烧结机的料层厚度达到了700mm,实现了厚料层烧结技术,降低了烧结固体燃耗。

3.1.3 烧结配料自动化烧结配料由中控室联动调整,1号烧结机、2号烧结机、4号烧结机配料仓下料实现了PID调节,3号烧结机实现了配料室各仓补偿下料,即当一个下料仓出现故障下料量减少时,系统将自动调整其他料仓的下料量而使配料总量保持不变,从而达到稳定配料的目的。

实现配料自动化后,烧结原料的配料精度由原来的0.8%提高到0.3%,烧结矿的TFe稳定率提高了2%,达到98.5%以上。

3.1.4 提高混合料温度提高混合料温度,使其达到露点以上,降低过湿层对气流的阻碍而改善料层的透气性,加快燃烧速度,提高台时产量,节约固体燃耗。

另外,混合料温度提高后,部分显热可代替固体燃料的燃烧热,降低固体燃第八届(2011)中国钢铁年会论文集耗。

主要采取以下措施提高混合料温度:(1)改造生石灰消化器。

对1号、2号烧结机生石灰消化器进行扩容改造,延长消化时间,混合料温度提高4℃,改善了混合料混匀和制粒,混合料+3mm粒级平均提高了5%。

(2)在混合矿槽通蒸汽预热混合料。

二次混合机通入蒸汽预热混合料提高料温存在热利用率低、热损失大的缺点,经多次试验和设备改进,在混合料槽两侧安装两排阀门,通过调节阀门开度控制蒸汽量,使混合料水分及料温分布达到均匀,1号、2号、3号烧结机实现了在混合料矿槽通蒸汽预热混合料。

目前烧结机泥辊处的混合料温度达到了55℃以上。

3.1.5 精细化管理盯入烧的原燃料质量,稳定烧结燃料比炼铁厂北区烧结使用的燃料有焦粉和无烟煤两种。

焦粉主要是高炉筛下碎焦,成分较稳定;而无烟煤的质量波动较大,特别是灰分的波动不但影响燃料的消耗,还会影响烧结矿的碱度。

为给烧结创造良好的条件,除对进厂烧结煤的质量提出要求外,在烧结煤进厂时取样,掌握进厂成分,将成分差异较大的在一次料场分开造堆存放,一堆一取,堆、取料采取平铺直取的方式进行预混匀。

开始取料向燃料仓库上料时由专人跟踪取断面样,按标准缩分后送化验室检验成分值;烧结使用前再次在燃料破碎后的输出皮带处取样,送化验室化验。

经过三次跟踪和数据对比掌握无烟煤的成分,看火工可以有预见性地调整燃料配比,保持烧结燃料比的长周期稳定。

3.1.6 控制燃料粒度,改善燃料分布,降低烧结燃料比烧结过程的燃烧速度和传热速度相接近,才能实现用尽可能少的燃料达到所需温度。

燃料粒度过细时燃烧速度过快,高温保持时间短,燃烧带变薄,铁矿粉之间的黏结不牢固,烧结矿的强度降低,成品率降低。

随着铁矿石资源的紧缺,外矿粉比例逐年增加,烧结混合料经混匀、造球、制粒后大于3mm粒级65%左右,外矿粉的大颗粒部分难以熔化,过细的燃料不能满足烧结过程中的热量需求。

经多方论证,将焦粉、无烟煤粒度标准重新修订,焦粉小于3mm粒级由85%降到75%,无烟煤小于3mm粒级由80%降到70%。

并制定了燃料粒度的考核标准,在燃料破碎前对四辊间隙进行调整,根据焦粉和无烟煤的硬度不同制定了不同的调整标准。

这一措施实施后,燃料的粒度发生了明显的改变,提高了利用率,降低了燃料配比。

3.1.7 更换成品筛网,控制返矿平衡,提高成品率在烧结冷返矿粒度组成中,5~8mm粒级一般控制在25%左右,冷返矿中大颗粒的部分偏多,料层的透气性过好,负压低成矿差。

随着混匀矿中外矿配比的提高,现总配比已大于65%,混匀矿中+5mm粒级已达25%左右。

为提高烧结矿强度,唐钢炼铁厂北区对原有筛网尺寸进行部分更换,由6.3mm改为5mm,将冷返矿中5~8mm粒级控制在15%以下,烧结成品率提高了2%。

3.2降低烧结系统的电耗3.2.1 降低烧结系统漏风率烧结机头部密封板为四连杆机构,由于该密封装置的重力连杆不灵活,台车经过四连杆密封装置时,密封盖板被台车压下去后不能复位,造成密封板与台车大梁底板之间出现一道空隙[2],导致烧结机容易卡劲出现漏风点,为此2008年9月利用定修的机会将密封板改造为自调分体密封板。