气水分离器改造五小
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脱苯塔油水分离器的改造华祥郝学民冯海军曹庆华(安阳钢铁股份有限公司,安阳455004)1 生产现状我厂轻苯生产采用泡罩脱苯塔,其工艺流程为:从横管煤气终冷器下部出来的煤气进入洗苯塔,由粗苯蒸馏装置来的贫油进入洗苯塔顶部喷洒,吸收煤气中的苯,贫油转化为富油后送至脱苯工序的富油槽,用富油泵将富油依次抽送至油汽换热器、二段贫富油换热器及一段贫富油换热器换热,再经管式炉加热至190℃后进入脱苯塔,用再生器来的直接蒸汽进行汽提和蒸馏。
塔顶逸出的轻苯汽经油汽换热器、轻苯冷凝冷却器冷凝冷却后进入油水分离器。
脱苯塔底的热贫油经换热器和冷却器冷却至28℃后去洗苯塔喷淋。
脱苯塔塔间设有断塔盘及塔外油水分离器,引出塔内积水,以稳定操作。
虽然技术较成熟,但由于设备、操作、管理等方面存在一定的问题,生产不稳定,劳动强度大,产品合格率低,见表1。
表1 2006年上半年轻苯的合格率2 问题分析通过对生产过程的调查和分析发现,导致生产不稳定、产品质量差的主要原因是蒸馏系统中含水多,由于油水分离效果差,直接影响产品的质量;当排出的水带有油时,还会使产品产量下降;同时系统含水使脱苯塔塔底压力升高、系统紊乱。
经分析含水多的原因如下:(1)进入洗苯塔的贫油温度不稳定,低于煤气温度的时间较多,在洗苯的过程使煤气中的水进入富油中。
(2)由于塔间油水分离器的结构不完善和排水操作不及时等原因,使脱苯系统中的水不能及时排出,恶化脱苯操作条件。
(3)因为塔间油水分离器结构不合理,导致操作时必须采用手动控制排水,当塔内积水多时需操作人员到塔上进行调节,劳动强度大;如果操作人员不及时进行排水,就会使水存留在系统而影响正常生产。
3 改进措施由以上分析可知,脱苯塔塔间油水分离器结构不合理,使系统中的水不能及时排出是导致蒸馏系统含水量大的主要原因。
为了解决存在的问题,从以下两方面进行改进:(1)严格控制各项生产指标,及时调节,使脱苯塔塔顶温度控制在80℃(生产轻苯),终冷后煤气温度控制在20~24℃,贫油入洗苯塔温度夏季比煤气温度高2~4℃,冬季高5~7℃。
关于浮球(筒)式液气分离器的改造建议
工区各钻井公司、井控车间:
根据西北油工单钻【2015】8号文件《关于淘汰铸件四通和浮球式液气分离器的通知》,为保证液气分离器可靠性,要求工区淘汰浮球式液气分离器,统一使用常压式U型管结构,为降低生产成本,建议用于常规井的液气分离器,在不影响设备本身安全性能的前提下对原有液气分离器进行改造,改造应遵循以下几方面原则。
1.U型排液管线满足以下条件:
(1)出口端最高高度不得超过原浮球位置,原浮球必须拆除;
(2)出口端最高高度与U型管最底部高度差不小于2.5m;
(3)出口端最高高度同时不得超过罐体总高度1/3;
(4)排液管线直径不小于152.4mm,推荐排气/排液为10:8或者8:6;
(5)出口接至振动筛缓冲槽中,同时不得浸入泥浆中;
(6)排液管线最底部必须留有排污口,并安装闸门,通径不小于78mm,压力级别不小于罐体额定压力。
2.排污管线满足以下条件:
(1)罐体底部排污口直径不小于101.6mm;
(2)排污管线与底部排污口连接处通径保持一致;
(3)压力级别不小于罐体额定压力。
3.罐体压力表满足以下条件:
(1)分离器顶部的压力表用同等压力级别的1/4″硬管线引至罐体下端便于观察的位置,建议离地面高度2-2.5m;且管线上无明显的弯曲缺陷。
(2)压力表表盘直径不小于100mm,压力级别与罐体额定压力相匹配。
4.其他
(1)内U型或外U型两种液气分离器均可,必须满足上述要求,同时在改造时不得影响罐体的整体的安全性能。
(2)用于常规井的液气分离器压力级别原则上不作调整。
工程技术管理部
二O一五年十一月十九日。
CAT3512B油水分离器的改造一、引言胜利沙特项目钻井平台更换三台CAT3512B柴油发电机组,同时每套柴油机组配套德国世柏SWK-2000/40/mk油水分离器一台。
这套分离器是在柴油进入发电机组柴油细滤器前分离柴油中的水份和杂质的。
1.滤芯购买困难,价格昂贵德国世柏SWK-2000/40/mk型油水分离器是在胜利钻井平台2013年大连大洋船厂坞修时,更换平台发电机组时配套的柴油净化系统的一部分。
由于此油水分离器是船厂根据CAT服务商的要求加装的,所以在XX局,XX局供应部门没有入网号,造成分离器滤芯购买困难,而且这此水分离器滤芯单只价格在510元,价格昂贵。
2.过滤效果差德国世柏SWK-2000/40/mk型油水分离器内的滤芯采用定量(g/m2):300±5;透气量(L/100cm2.min):85;耐破度(Kpa):500;树脂含量(%):17;最大孔径(μm):165;平均孔径(μm):150;厚度(mm):0.55;瓦楞深(mm):0.25;格林挺度(mg):4500-5500;挥发物(%):6。
由于滤芯平均孔径过大,不能有效过滤柴油中的细小颗粒,造成细微杂质通过滤芯进入柴油机组,容易导致柴油机柴油细滤芯堵塞,柴油机燃油系统的压差在没有达到规定时间就达到最大值。
CAT-3512B柴油发电机组柴油细滤器内串联安装五只1R-0756滤芯。
根据CAT保养使用说明书柴油滤芯更换要求是柴油压差再102KPa或1000小时更换。
由于世柏油水分离器过滤孔径过大造成柴油中的细微杂质进入柴油细滤器,这样使得1R-0756型柴油滤芯在使用不到400小时柴油压力差就达到102KPa。
这间接缩短了细滤芯的使用时间,增加了配件成本。
二、改造的方法1.改造用料2013年胜利钻井平台主机升级改造,把原有的三台EMD主机更换换为CAT-3512B型柴油发电机组。
原有柴油发电机组的柴油粗滤芯不能与现有柴油机通用,这样就有了大量的原材料。
瓦斯泵汽水分离器管道改造应用聂优锋(渝阳煤矿综合队)摘要:本文从瓦斯泵汽水分离器原理出发,通过对以前运行情况的分析,提出改造方针,并通过改造过的装置进行试验。
验证了改造成果的合理性。
关键词:瓦斯泵汽水分离器排水装置水密封1 引言本队瓦斯泵采用的是山东淄博双山真空泵厂生产的SKA-500型真空泵,该型真空泵属单级液环设备,液封水在泵体、汽水分离器、管道、上水池,下水池之间循环。
之前,汽水分离器上的排水管直接伸出在泵房的水沟内,我们主要根据汽水分离器的水位来调节排水闸门,并对汽水分离器的水位上限和下限进行了规定。
但是这样的后果由两条:1、水位的调节比较麻烦;2、瓦斯的泄露较严重。
所以我们根据该型瓦斯泵的运行原理对泵的循环水系统进行了改造。
2 改造的情况(1)改造前循环水循环路径;上水池-→泵内部-→汽水分离器-→汽水分离器排水管-→泵房内排水沟-→泵房外下水池-→水泵-→上水池。
(2)改造后循环水循环路径:上水池-→泵内部-→汽水分离器-→汽水分离器排水管-→泵房外水密封装置-→泵房外下水池-→水泵-→上水池。
(3)两者情况优劣的比较:优点:第一种:属于开放式循环水系统,能够更好的对循环水进行冷却,减少管道淤塞的概率。
第二种:属于相对较为闭环的系统,能够有效的防止瓦斯的泄露,减少操作者调节水位的频率。
缺点:第一种:由于水位的调节不及时造成瓦斯泄露,增加了操作失误的概率;第二种:循环水的冷却效果不如第一种,由于循环水所含泥沙的影响,管道的淤塞概率增加。
根据对两者循环水系统的比较,我们不难看出双方均有可选择的优点,又有应该避免的缺点,针对这种情况,我们采取了相应的措施。
措施如下:采用第二种循环水的循环方式,在管道出水端增加了缓冲沉淀装置。
3 循环水方式的原理分析循环水在瓦斯泵的运行中主要起到两个作用:1、液封作用,在泵运行的过程中,循环水在叶轮的外沿形成一道液环,液环在叶轮的叶片之间脉动,吸气侧,液环逐渐远离叶轮轮彀,气体通过圆盘上的吸气口进入到泵内;在排气侧,液环又逐渐靠近叶轮轮彀,气体压缩并通过圆盘上的排气口排出。
专利名称:汽水四级分离五效蒸馏水机专利类型:发明专利
发明人:冯岳松,邓少阳
申请号:CN200810061484.5
申请日:20080505
公开号:CN101274784A
公开日:
20081001
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:一种汽水四级分离五效蒸馏水机,用于制造蒸馏水,而不需冷却水。
包括余热料水汽化器,列管降膜蒸发器,外螺旋板U形管料水预热器,冷凝器和蒸馏水冷却器;原料水经蒸馏水冷却器得到初步预热,同时使蒸馏水在出口之前的温度为92℃~99℃;然后进入冷凝器,吸收1-5效汇集过来的蒸馏水和二次蒸汽的热量;再依次进入串联的外螺旋板U形管料水预热器,最后进入余热料水汽化器,利用列管降膜蒸发器的凝水、余汽热量,可预热到135℃;原料水依次进入各效列管降膜蒸发器制取纯净蒸馏水。
本发明通过增加余热料水汽化器、外螺旋板的U形管料水预热器和蒸馏水冷却器,使五效蒸馏水机冷却水为零消耗,达到生蒸汽降耗节能的目的。
申请人:宁波振国制药设备制造有限公司
地址:315733 浙江省象山县鹤浦镇浦港西路16号
国籍:CN
代理机构:杭州求是专利事务所有限公司
代理人:陆传国
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【五小成果井下馈电开关防淋水设计】1. 五小成果井下馈电开关概述五小成果井下馈电开关是矿山电气设备中的一种重要设备,用于进行矿井电力系统的分段输电和控制。
在煤矿等潮湿环境中,开关设备需要防水设计,以确保其正常运行和安全性。
2. 防淋水设计的重要性防淋水设计在五小成果井下馈电开关中尤为重要。
由于矿井工作环境的特殊性,设备长期处于潮湿、多尘、高温等恶劣条件下,如果没有有效的防水设计,将会导致设备损坏、电路短路甚至安全事故的发生。
3. 针对防淋水设计的技术要求为了确保五小成果井下馈电开关的防水性能,需要在设计中充分考虑以下技术要求:(1)密封性能:采用防水密封圈、特殊密封胶等材料,确保设备外壳与其它部件的密封性,避免水汽和液态水进入设备内部;(2)材料选择:选用耐腐蚀、防水性能好的材料,例如不锈钢、防水塑料等,以增强设备的抗水性和耐久性;(3)排水设计:在设备的底部和侧面设置排水孔,以便及时排除设备表面和内部的积水,防止水分在设备内部滞留;(4)防冲击设计:考虑地质条件和作业环境,使用能够抵御外部冲击和振动的材料和结构设计。
4. 我的观点和理解在防淋水设计中,我认为对材料的选择和工艺的把控至关重要。
只有选择耐腐蚀、防水性能好的材料,并严格执行防水工艺流程,才能保证设备在潮湿环境下的长期稳定运行。
排水设计和防冲击设计也是防水设计中的关键环节,对于提高设备的适应能力和安全性有着重要作用。
5. 总结五小成果井下馈电开关的防淋水设计是确保设备安全、可靠运行的重要保障。
通过密封性能、材料选择、排水设计和防冲击设计等方面的综合考虑,可以有效提升设备的防水性能,延长设备的使用寿命,降低维护成本,提高矿山电力系统的整体安全性和稳定性。
在今后的设备研发和生产中,应继续加强对防淋水设计的重视,不断优化设计方案,推动矿山电气设备的可持续发展。
通过对五小成果井下馈电开关防淋水设计的探讨,我对这一重要设备的设计原理和技术要求有了更深入的理解,也意识到了在实际工程中的重要性。
空透油气分离器改造、氧透密封气改造冯明义2号14000制氧机使用的DH90-6型空气透平压缩机、TYS90+2TYS60型氧气透平压缩机属于国内大型离心压缩机组,在使用的过程中,随着对其性能的了解。
节能降耗、安全运行已成为我们生产需要研究的新课题。
2003年11月上旬,2号14000制氧机检修过程中,我们针对空气透平压缩机耗油量大、氧透氮气密封系统不完善方面进行了改造。
分叙如下:㈠.空透油气分离器改造⑴简介:空透供油系统设计参数:油箱容积5000L(约5m3,30桶),正常操作液位:1.14m,最低操作液位:1.1m,油泵油量49.08m3/h,(每小时把油箱里的润滑油循环10次),通过冷却后,向机组齿轮、各轴承提供润滑,并带走热量。
另外配置了一台功率2KW的电机带动排烟风机,把产生的油烟经油气分离器后排入大气。
以保证机组油箱、齿轮箱内负压,不向外渗油。
如图所示:自机组2002年11月投产止目前以来,补充的润滑油达25桶。
究其损耗的原因,主要体现在产生的油烟,经油气分离器后仍有大量游离因子存在,排向厂房上空(污染环境)。
在排烟风机后的管线中,收集的残油就达两桶,340公斤(浪费)。
⑵提出改造、实施、运行情况:如图所示为此,提出改造空透油气分离器系统。
厂里采用了广州盖斯特生产的射流式油雾过滤器。
工作原理:采用低压管网0.6MPA以上的压力氮气,减压至0.28MPA后,通入油雾过滤器后,经射流产生真空,把装置下部连通油箱内的油烟带入油气分离装置,分离出的润滑油通过回油管返回油箱,分离出含油较少的气体排向大气。
同时达到油箱、齿轮箱内负压,不向外渗油的目的。
11月6日,机修实施改造安装。
并在在原“油气分离器装置后”加装了一个阀门A,起到阻隔作用,防止使用射流式油雾过滤器时大气进入油箱,破坏油箱真空。
在试运射流式油雾过滤器时,工作步骤:关闭新加装的阀门A。
开启氮气相关阀门,调整通入油雾过滤器的氮气压力至0.28MPA(参考压力表)。
5微米汽水分离汽水是一种常见的饮料,它由水和二氧化碳气体混合而成。
但是,如果我们仔细观察汽水,我们会发现其中可能存在微小的颗粒或杂质。
为了让汽水更加纯净,我们需要对其进行分离处理。
分离汽水中的微粒是一个有趣的过程。
首先,我们需要准备一些工具和材料,如滤纸、漏斗和容器。
然后,将漏斗放在容器上,并在漏斗上放置一张滤纸。
接下来,将汽水慢慢倒入漏斗中,让它通过滤纸过滤。
通过滤纸的微孔,较大的颗粒会被滤掉,而纯净的液体则会流入容器中。
这样,我们就成功地将汽水中的微粒分离出来了。
这个过程类似于我们平时使用咖啡滤纸过滤咖啡渣的过程。
通过这种简单的方法,我们可以轻松地分离汽水中的微粒。
这不仅使汽水更加清澈透明,还保证了我们喝到的是纯净的饮料。
这对于那些追求健康和品质的人来说,是非常重要的。
汽水分离的过程虽然简单,但背后却蕴含着科学的原理。
通过滤纸的微孔,可以有效地过滤掉较大的颗粒,从而分离出纯净的液体。
这让我们更加深入地了解了物质的微观结构和分子运动。
汽水分离的过程让我想起了生活中许多细微之处。
就像汽水中的微粒一样,生活中也存在着许多微小的烦恼和困扰。
但只要我们用正确的方法去处理,就能够将这些微粒分离出去,让生活变得更加纯净和清澈。
随着时间的推移,我们应该学会处理生活中的微小问题,不让它们影响我们的心情和生活质量。
就像分离汽水中的微粒一样,我们需要保持冷静和耐心,用正确的方法去解决问题。
通过分离汽水中的微粒,我不仅学到了科学原理,还明白了生活中的道理。
只有在面对困难和挑战时,我们才能真正成长和进步。
让我们用这种积极的态度去面对生活中的每一个细节,让自己的生活更加纯净、清澈和美好。
焦化厂关于五小创新的文章
今年以来,XX焦化公司坚持人才培养和创新创效双轮驱动,紧紧围绕现场管理、生产难题,搭建平台,深入开展“五小”科技创新活动,不断加大人才培养力度,为企业注入新鲜血液,全面优化安全生产环境。
为不断提高环保生产水平,该公司在对脱硫脱硝设备设施、工艺数据、员工操作能力进行系统分析研究后,决定对低温脱硫脱硝及余热回收工程洗涤水箱及剩余氨水管道进行改造,把原脱硫脱硝剩余氨水管道接至洗涤水罐,并在出口处新增一控制阀,既可以实现剩余氨水的二次利用,很大程度上降低塔阻,也增加了烟气中SO2与氨水的接触,有效降低了SO2的浓度,减少了氨水使用量。
进入二季度以来,该公司已先后有巧用无线装置、破碎机液压装置油路改造、机侧增设喷淋设施等20余项创新项目如雨后春笋般涌现。
同时该公司也不断加大创新激励力度,除设立创新奖金外,还为优秀创新项目颁发“创新之星”流动红旗,激励每一名职工都能够将一个个“奇思妙想”转化为实实在在的成果,切实做到用科技创新推动企业发展。
此外,该公司还着力提升全员创新能力,持续深入开展“干部上讲台,培训到现场”、“优秀班组及先锋模范岗”和“岗位技术能手”评比等活动,并不定期组织特殊作业人员走出去进行“再培训、再深造”,不断提高岗位人员的安全素质和操作技能,为企业“度危求进”积聚了智慧和力量。
一次汽水分离装置标题:打造一次汽水分离装置创意创造奇迹!导言:汽水,一种深受大众喜爱的饮品,但它含有大量的糖分和人工添加剂,对健康并不利。
那么有没有办法将汽水中的糖分和人工添加剂分离出来,保留清新的汽水味道呢?今天,我们将一起探索一种创新的方法,来打造一次汽水分离装置,让您能够享受到更加健康的汽水!一、材料准备1.一瓶汽水(可根据个人口味选择)2.一个酒精灯3.一个玻璃漏斗4.一个玻璃容器5.一段橡皮管6.一块滤纸二、操作步骤1.将汽水倒入玻璃容器中,确保容器干净无污染。
2.点燃酒精灯,将其放置在玻璃容器下方,让其产生热量。
3.将玻璃漏斗的大口朝下,放在玻璃容器的口部。
漏斗的底部应该与酒精灯的火焰相接触,以利用热气上升的原理。
4.在漏斗的狭窄部分插入一段橡皮管,让其延伸至玻璃漏斗的底部。
橡皮管的另一端可放入另一个容器中,以收集分离出来的液体。
5.等待一段时间,观察汽水的变化。
热量将导致汽水中的水分蒸发,剩下的液体中主要是糖分和人工添加剂。
6.当汽水完全蒸发后,将玻璃容器取出,里面应该有一层类似糖浆的液体。
7.使用滤纸将液体过一次滤,以去除可能存在的微小杂质。
三、效果与应用通过以上步骤,我们成功地将汽水中的糖分和人工添加剂分离出来,得到了一种类似糖浆的液体。
这种分离液体可以用作烹饪、制作甜点或者调制饮料时的原料,能够掌控糖分的使用量,让食品更加健康。
同时,用分离后的汽水做饮料,能够尽量避免人工添加剂的摄入,享受到更加清新可口的口感和香气。
结语:通过这个简单创意的汽水分离装置,我们可以看到创意创造的力量。
将这个方法应用在生活中,我们不仅可以制作更加健康的食品,还能体会到科技给生活带来的乐趣。
所以,让我们一起发挥自己的创造力,为健康的生活做出更多贡献吧!。
望峰岗选煤厂
成果名称:加压过滤机气水分离系统改进
2012年10月 青工“五小”申报材料
附:
“五小”成果申报表
加压机气水分离器系统改进
一、设计背景
我厂424#-426#为三台GJP-120加压过滤机,生产厂家为山东莱芜煤矿机械厂。
其气水分离系统利用旋流原理,将滤液气水混合物沿切线方向通入罐体中。
混合物在筒体内高速旋转。
由于离心力的作用,密度大的水分被甩向筒壁。
而气体集中在筒体中心,随内螺旋负压上升并排除筒体。
下图是我厂现行的气水分离示意图。
如图所示,三台加压机排出的水气分别由各自的分离器进行旋流。
分离出的气体汇总成一路排出厂房至水沟,滤液水通
过三根管路通向滤液水池最后重新打往浮选。
2 设计过程
2.1问题简述
随着使用时间的增加,加压过滤机各配件磨损加大,导致部分气体随设备运转过程中漏入离心液,从而使气水分离器处理量增加,磨损加大,气水分离器筒体与入料管结合处附近出现破损严重(其余部位均较好,磨损较小)。
机电对筒体外漏部分进行了更换,但新旧筒体结合处,出现欠头、接缝,造成滤液水不能在其内部做光滑的圆周运动。
被欠头激起的滤液产生大量水花涌入中心负压带随气体排出筒体。
造成了气水分离器分选效果差的现象。
由于以上原因,大量滤液水随气体一同排向了厂房南墙的水沟。
不仅污染了厂区环境,还增加了设备的日常维护量(新增一台水沟排污泵)及卫生清理的人力物力投入。
下图为原风路排放带水情况
为解决上述问题,在加大对加压过滤机维护的前提下,我
们对气水分离器破损部分进行了进一步的修补,但受于焊接因素限制(焊缝接头),效果不是太为明显。
更换分离器的方案较为彻底,但由于磨损只是局部,对其进行更换造成资金的浪费,同时,受限于原安装空间较复杂,更换其工作量较大。
2.2 解决问题
考虑到现有一台从谢桥拆下的气水分离器及现场环境,对现有的气水分离系统进行了改造。
在三台分离器并行气路中增设串联一台气水分离器,用以对外排气体进行再分离,以进一步解决以上提到的问题。
如下图所示
由于该方案不涉及对原有气水分离器进行拆除,只是在现有空地上增设一台新设备,不改变原气路大走向,并利用现场的滤液桶收集滤液。
工程量虽大,但资金费用较低。
2.2.1 安放位置
我厂原喷射式浮选机现已停用,该平台与加压过滤机在同一平面,且距离较近。
初步拟定在其西南角制作安放一槽钢座架用以安放气水分离器。
在此位置安装的好处是:顺气路管道方向且离其较近;毗邻浮选机,可利用其下方401#桶排放滤液水。
2.2.2 气路系统改造
如图所示,设计方案在原管路(DN400)上新接一旁通路引入气水分离器,分离后的气体重新接回原管路。
2.2.3排水路改造
因新增气水分离器坐落在401#桶上方(原滤液水是经过416#打往401#桶),遂考虑直接将气水分离器的排水管接入401#桶内,如下图所示
3 效益分析
气水分离系统改造完毕后,排风管路带水情况大大好转,厂房南墙外的环境卫生情况得到较大改善。
外墙、污水沟不用安排人员进行定期清理。
原先为排风管积淤的煤泥开挖的水沟及架设的5.5KW渣浆泵已不需再使用。
初步估算每年因改造可以节省:
1、电费5.5×18×365=36135度(按每天开车18小时计算)
2、生产水0.3吨×365=109.5吨(按每天冲洗外墙及水沟用水0.3吨计算)
3、每年泵维修材料费大约5000元
4、节省了大量人工劳动力,岗位工每天1人半小时工时,机修工3人3天工时(按每年检修三次计算)。
5、。