真空回潮对打叶复烤在线生产影响研讨
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真空回潮对打叶复烤在线生产影响的研讨摘要:为研究真空回潮对打叶复烤烟叶在线生产的影响,采用对比实验的方式,对对比烟叶在生产中各项工艺指标、杀虫效果、化学成分对比分析,介绍了真空回潮对复烤片烟质量的影响。
结果表明,在烟叶加工过程中,真空回潮能够有效降低烟叶碎片率,减少损耗,去除烟叶青杂气;具有良好的杀虫效果;能够有效改善烟叶内在品质,降低烟碱含量,使真空回潮后烟叶内在理化指标更趋于合理。
关键词:打叶复烤真空回潮杀虫效果工艺化学成分
在打叶复烤过程中,原烟内在成份(水分、化学成份、物理特性等)对产品质量起着至关重要作用,真空回潮目的在于促进原料的内在成份变化,使原料更适于烟叶打叶复烤加工,从而满足客户的个性化需求。
烟叶由于等级、部位、水分、年份等差异,真空回潮目的有所不同,为深入研究真空回潮对复烤片烟质量的影响过程,进行了不同烟叶真空回潮对打叶在线生产影响的研究。
1、材料与方法:
1.1实验目的
(1)、研究真空回潮工艺的杀虫效果;
(2)、研究真空回潮对打叶复烤在线生产的影响;
(3)、研究真空回潮对烟片主要化学成分的影响。
1.2、样本选取
样本选取2005年度贵州烟叶,选上部、中部、下部烟叶等级各
一个。
具体烟叶样本见表1。
表1:实验样本烟叶描述
等级产地年份部位成熟度水分加工厂家
b3l 毕节林口 2005 上部成熟16 济南烟厂
c2l 毕节林口 2005 中部成熟16.5 济南烟厂
x2f 毕节林口 2005 下部成熟17 济南烟厂
1.3、实验方法
实验于毕节顺泰烟叶有限责任公司进行,与济南将军集团合作,在生产过程中作对比实验。
(1)、将选取样本烟叶按等级分别均分为两组,并使两组烟叶的外观质量尽可能保持一致,由烟叶检验人员予以定性或定量描述。
(2)、其中一组(r1)作真空回潮实验,投料量以打后1贮柜(3600kg)为准,真空回潮回透率不低于98%;另一组(n2)不作真空回潮处理,投料量以打后1贮柜(3600kg)为准。
(3)、每组烟叶打叶后在贮柜中均匀掺配,将烤后片烟前6箱作为本组试样,其中第1、3、5箱用塑料袋作内包装(s试样),第2、4、6箱不用塑料袋作内包装(n试样)。
表2:试样标识
实验编号实验内容特殊标识
r1 真空回潮、用塑料袋包装r1s
真空回潮、不用塑料袋包装r1n
n2 不真空回潮、用塑料袋包装n2s
不真空回潮、不用塑料袋包装 n2n
(4)、除真空回潮及一、二润工序外,两组烟叶在打叶复烤过程中采用相同的工艺指标和过程参数。
(5)、实验试样按相同检测方法取样进行检测。
(6)、烟叶试样在贮存期间,按正常的贮存条件进行仓贮管理。
(7)、本次实验进度安排:其中叶片结构检测在打叶期间完成,病虫害、理化指标检测在1年后完成。
实验于2005年1月进行,2006年1月结束。
2、结果与分析
2.1、常规检测分析
真空回潮后烟叶,由于加工前烟叶水分较均衡,叶片叶温较高,松散程度较好,故在生产过程中,减少了烟叶破损,提高了打叶去梗质量,降低了单箱耗叶率,烟叶青烟比例明显减少。
烟叶经真空回潮后,韧性提高,导致烟叶解把率偏低,影响润叶及打叶质量,且烟叶缠绕、结团现象明显偏高,导致堵料频繁,从而造成设备损耗。
2.2、病虫害检测对比
烟叶在库存过程中,有烟草粉瞑等虫害,真空回潮后,其成虫基本被杀死,虫卵被杀死一部分。
真空回潮具有明显杀虫效果。
2.3、化学成份检测分析
经真空回潮后烟叶,化学成分发生了明显变化,其中氨基氮变
化最大,减少 6.25-7.29% 。
烟草中有机酸对卷烟的香气和吃味有重要影响,从ph值的变化可看出,在真空回潮过程中,烟叶中的酸性物质比碱性减少的还多,所以回潮后的ph值增大,真空回潮后酸碱更趋于平衡,有利于增加烟气柔和度和协调烟气的平衡性。
卷烟企业为降低烟叶消耗量和烟叶焦油量,配方中掺兑的膨胀梗丝比例增高。
膨胀后的梗丝存在颜色发白,燃吸香气淡,杂气、木质气较重,刺激性较大的缺陷。
真空回潮利用烟梗吸湿性较强的特点,有利于烟梗颜色变深,有效地去除青杂气和木质气。
3、结果与讨论
3.1、经真空回潮后,烟叶杀虫效果明显,成虫死亡率在99%以上,虫卵孵化率低于10%,可有效控制烟叶虫害损失,提高烟叶利用率。
3.2、真空回潮对打叶复烤在线生产过程指标控制有一定影响,真空回潮可有效控制烟叶碎片率,降低烟叶损耗,但因解把率降低,影响润叶及打叶质量,大中片率微弱下降。
3.3、真空回潮对烟叶化学成分有一定影响,可有效降低烟碱含量,回潮后烟叶理化指标更趋于合理,对烟叶品质有明显改善。
3.4、真空回潮后,烟叶外观色度有变深趋势,但应防止过潮后水渍烟叶出现,真空回潮后烟叶的青杂气明显减少,有利于烟叶香气质的提高。
注:文章内的图表及公式请以pdf格式查看。