溅渣护炉技术 冶金
- 格式:doc
- 大小:49.50 KB
- 文档页数:8
转炉溅渣护炉
柳春桃
【期刊名称】《湖南冶金》
【年(卷),期】1997(000)005
【摘要】转炉溅渣护炉是一项提高转炉炉龄行之有效的方法,据此对溅渣护炉的工艺方法、工艺原理、应用条件及国内外使用效果进行了综合介绍与分析。
【总页数】5页(P55-59)
【作者】柳春桃
【作者单位】涟源钢铁股份有限公司
【正文语种】中文
【中图分类】TF748.2
【相关文献】
1.炼钢转炉溅渣护炉技术的应用与实践 [J], 夏学超;李新民
2.转炉溅渣护炉中固体C气化脱磷可行性研究 [J], 梁立群;李微
3.60t转炉溅渣护炉技术控制实践 [J], 杨贺;姜成;陈彦川
4.转炉溅渣护炉工艺的研究与应用 [J], 朱元涛
5.推广溅渣护炉,提高转炉炉龄技术探讨 [J], 钟国
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
优秀钢铁工人先进事迹材料优秀钢铁工人先进事迹材料他现在已经是当之无愧的一流钢铁工人。
把火红的青春和飞溅的钢花紧紧连在一起,郑久强实现了当一流炼钢工人的志向。
曾经有人称他亿元炉长,这倒不是说他的身价,而是说他当炉长14年为国家作的贡献!说他拥有,他拥有的是贡献富翁、精神富翁的誉,民企年薪百万挖他不走,他以为国家贡献为乐,他的精气神影响着一群人以他为目标。
他是全国五一劳动奖章获得者、全国炼钢状元、唐钢第一钢轧厂炼钢车间副主任郑久强。
一参加完党的十七大后回到岗位上的郑久强,至今还激动不已。
不久前,郑久强被唐钢评为首席操作技能专家,享受中层干部待遇。
一线工人也要当专家是郑久强的梦想,现在他的这个梦想实现了,这在唐钢数万职工家属中引起了很大的震动。
新型劳动者应该是知识型、技能型的劳动者。
以前一提工人就是出大力、流大汗,这种吃苦耐劳的优良传统当然要继承,但新型劳动者也应该用新知识、新技能充实自己、提高自己,成为专家型工人。
郑久强说。
今年37岁的郑久强,1989年进唐钢当工人,23岁时成为唐钢历史上最年轻的炉长。
32岁时,全国冶金系统炼钢职业技能大赛在唐钢举行,钢花飞溅,炉焰烈烈,比赛扣人心弦,上场的郑久强走到炼钢转炉前,仔细观察了炉内的钢水液面,然后充满自信地说:炉温1648摄氏度。
评委和观众的目光迅速聚集到测温仪表上,不偏不倚指针恰好停在这个刻度上,顿时掌声、叫好声超过了炼钢炉响。
他在这次全国20多家100吨以上大转炉的企业大赛中摘取了全国炼钢状元的桂冠。
二是知识在不断改变和改造着我,只要刻苦学习认真钻研,没有攀不上的高峰,这是我的信念,我的目标就是要当个工人专家 . 郑久强说:我19岁第一天上班时,转炉平台上恶劣的环境打破了我对炼钢的浪漫想像,辐射热像钢针刺得眼睛、皮肤生疼,飞溅的钢花不光是五彩缤纷,落到身上就是一个燎泡。
可上班仅仅只有几个月的时间,郑久强就被身边老师傅热情传授技术的精神感动了,他下决心把火红的青春和飞溅的钢花紧紧连在一起,暗暗立下了学好一流炼钢技术,当一流炼钢工人的志向。
1.提高炉龄的措施?答案:(1)采用溅渣护炉技术。
(2)提高炉衬耐火材料质量。
(3)采用综合砌筑技术。
(4)炉渣配适量的氧化镁。
(5)采用计算机动态控制,即采用最佳冶炼控制,提高终点命中率,缩短冶炼周期。
(6)进行有效喷补及合理维护。
(7)改进喷枪结构。
(8)尽可能降低出钢温度。
(9)减少停炉时间。
2.分析冶炼终点硫高的原因及处理措施?答案:一般有以下原因:(1)铁水、废钢硫含量高;(2)造渣剂、冷却剂含硫高;(3)冶炼不正常,化渣不好等。
处理措施:(1)进行铁水预脱硫处理;(2)多倒终渣,再加石灰造高碱度高温炉渣;(3)终点加一定锰铁合金,炉内发生[FeS]+[Mn]=[MnS]+[Fe]反应脱一部分硫;(4)出钢在钢包中加入脱硫剂;(5)采用炉外精炼脱硫等。
3.炉衬损坏原因?答案:由于炉衬工作条件恶劣,损坏原因是多方面的,其主要原因是:(1)废钢、铁水对炉衬冲击及机械磨损;(2)钢液及炉渣的搅动及气体冲刷;(3)炉渣对炉衬的化学侵蚀;(4)炉衬温度激冷激热变化和组织变化的开裂剥落;(5)开炉初期的机械剥落;(6)炉衬内部碳素的氧化。
4.转炉出钢为什么要挡渣?目前挡渣方法有那些?答案:挡渣出钢的主要目的是净化钢水,同时还可以减少合金和脱氧剂的消耗量;减少回磷;减轻耐材侵蚀;有利于钢水二次精炼。
目前国内外普遍采用挡渣挡渣方法有:挡渣球、挡渣棒(塞)、挡渣锥、气动阀(气动挡渣)等。
5.炉渣“返干”及成因?答案:在顶吹转炉吹炼的中期,冶炼温度足够高,碳氧反应激烈,此时枪位比较低,已形成的炉渣的流动性往往会突然减低,甚至会造成结块,即炉渣“返干”出现炉渣“返干”的钢渣组成:钢渣基本代表组成成分SiO2、CaO、FeO三元相图可知,在R=2.33时,当(FeO)比较高时,炉渣是一个均匀的液体;但当(FeO)<16%以后,便有固相的2CaO.SiO2析出;当R=4时,当(FeO)<16%以后,便有固相的3CaO.SiO2及固相的CaO析出。
一、填空题1.吹炼前期调节和控制枪位的原则是:早化渣、化好渣,以利最大限度的去( 磷 )。
2.氧气顶吹转炉中氧的传递方式一般有(直接传氧 )和间接传氧两种方式。
3.炼钢温度控制是指正确地控制一炉钢的吹炼过程温度和( 吹炼终点 )温度。
4.炉渣返干的根本原因是碳氧反应激烈,渣中( FeO )大量减少。
5.氧枪由三层同心钢管组成,内管道是( 氧气 )通道,内层管与中层管之间是冷却水的( 进 )水通道,中层管与外层管之间是冷却水的( 出 )水通道。
6.炉衬的破损原因主要有高温热流的作用、(急冷急热)的作用、(机械冲击)的作用、化学侵蚀等几方面作用。
7.转炉冶炼终点降枪的主要目的是均匀钢水温度和( 成份 )。
8.控制钢水终点碳含量的方法有拉碳法、高拉补吹法和(增碳法)三种。
9.氧气顶吹转炉炼钢过程的自动控制分为( 静态控制 )和动态控制两类。
10.马赫数就是气流速度与当地温度条件下的( 音速 )之比。
11.合理的喷嘴结构应使氧气流股的( 压力能 )最大限度的转换成动能。
12.为了达到炉衬的均衡侵蚀和延长炉龄的目的,砌炉时采用( 综合砌炉 )。
13.副枪作用主要是(测温)、(取样)、(定碳)、(定氧)、(测液面),它带来的好处是降低劳动强度、缩短冶炼时间、容易实现自动化控制。
14.影响转炉终渣耐火度的主要因素是( MgO )、TFe和碱度(CaO/SiO2).15.氧气流量是指单位时间内向熔池供氧的( 体积 )。
16.钢水温度过高,气体在钢中的( 溶解度 )就过大,对钢质危害的影响也越大。
17.以( CaO )、( MgO )为主要成分的耐火材料是碱性耐火材料。
18.在溅渣护炉工艺中,为使溅渣层有足够的耐火度,主要措施是调整渣中的( MgO )含量。
19.供氧制度的主要内容包括:确定合理的(喷头结构)、(供氧强度)、(氧压)以及(枪位控制)。
20.造渣制度是确定合适的(造渣方法);渣料种类;渣料数量;加入时间及加速造渣的措施。
1 冶炼部分在转炉炼钢车间内布置一座210 t顶底复吹转炉,在精炼连铸跨内布置一座钢水扒渣站,一座200 t LF钢包精练炉以及两流薄板坏连铸机,分别预留了2号转炉和脱气装置的位置。
转炉采用首钢1997年购买的美国加州钢厂设备,具有顶底复吹工艺,装有副枪操作设备,可实现气动挡渣功能和溅渣护炉技术,冶炼过程可以实现动态计算机控制,抬炼和精炼部分配有专门的除尘装置,以保护环境。
两机两流的立弯式薄板坯连铸机由SMS公司提供,采用漏斗式结晶器,结晶器长度为1.1m;铸机冶金长度为7.14m,弯曲半径为3.25 m,采用了60t大容量双流中间罐。
结晶器可实现在线调宽和液面自动控制,浇铸过程还采用了保护浇铸、自动称量及液芯压下技术,通过流芯压下,可以把结晶器出口65 mm的铸坯厚度压至50 mm,以保证某些产品在质量方面的需求。
2 轧制部分在串列布置的均热、轧制两个跨间内,主要装备有2座直通辊底式均热炉、1台事故剪、1台高压水除鳞机、1台立辊轧边机、F1~F6高刚度热带钢连轧机组、温度厚度宽度自动检测仪、2台地下卷取机和层流冷却装置。
其中辊底式均热炉由德国LOI公司设计,国内制造完成,F1~F6高刚度热带钢连轧机组由德国SMS公司设计,部分国内制造,主电机和传动控制装置全部由德国SIMENS公司引进。
经过剪切头尾、定尺的薄板坯可直接进入直通的辊底式均热炉内,炉子加热能力为193 t/h,峰值为228 t/h 铸坯在这里通过加热段、传输段、摆渡段和保温段后即可进入轧制工序。
经均热炉加热后的铸坯,在长度和厚度方向的温度差可达到±10℃的目标值,与传统工艺相比铸坯头尾的温度差极小。
对应两流铸坯的直通辊底式均热炉,通过对铸坯的摆渡可达到把工艺线“合二为一”的功效。
在轧制部分,采用了约4O MPa的高压水除鳞机,它能够较好地清除铸坯表面的氧化铁皮,保证板材的表面质量。
在F1机前设有立辊式轧边机,它可以加工板坯边部的铸态组织,提高板材的边部质量。
毕业设计(论文)学校:专业:冶金技术班级:学生:学号:指导教师:摘要溅渣护炉技术作为一项工艺简单、综合经济效益高的新技术,正别外国许多厂家推广、使用,分析了该技术的优势及存在的问题和解决办法,以及该技术的应用现状和应用前景。
转炉溅渣护炉是在出钢后,将转炉内留渣的粘度和氧化镁含量调整到合适的范围,在车间原有的氧枪或另设专用喷枪,向氧化镁含量、高粘度的炉渣喷一定压力和流量的氮气,将粘渣吹溅到炉衬上全面涂挂、冷却、凝固成一层炉渣质的保护层,避免了在冶炼时炉衬和炉渣的直接接触,从而起到减缓耐火材料的蚀损,延长转炉炉龄的作用。
溅渣护炉作为一项实用技术,经过国内外许多钢厂实践后,对提高转炉炉龄和降低耐火材料消耗的效果非常显著。
关键词:溅渣护炉;转炉;应用目录1存在问题及解决办法 (1)2溅渣护炉工艺的冶金因素及其优势 (2)3国外溅渣炉技术的发展 (3)4国内转炉炉龄现状及溅渣护炉技术的发展 (5)5应用现状及应用前景 (6)致谢信 (7)参考文献 (8)1存在问题及解决办法任何一项技术的应用不可能没有缺陷,在一些早期设备上,氧枪结瘤就是一个问题。
溅渣技术使用后,往往使枪结瘤出现次数增加。
实践证明,在溅渣过程中,若炉内残留少量钢水,氧枪结瘤将更加严重。
解决这个问题,有几种方法证明是有效的。
第一,有充足冷却水的炉子不出现结瘤问题;第二,将用于吹炼的热氧枪移走,换上冷枪完成溅渣,氧枪结瘤几乎完全消除。
这表明氧枪结瘤与温度和热量的传递有关。
渣子和冷枪的表面结合并不紧密,如果在溅渣时冷凝钢不出现在氧枪上,那就不会再氧枪上形成粗糙的外壳以使炉渣粘附其上。
溅渣后将氧枪停放在支架上,形成的渣壳将冷却,并与氧枪分离,脱落。
使用底吹搅拌技术的BOF转炉对溅渣技术的应用提出了新的要求。
在溅渣时炼钢工必须小心,不能使炉底的渣太多;氮气的流速必须足够高,以便将炉渣吹离炉底;另外要调整经过透气砖喷吹气体的压力、流量。
最终,随着炉衬寿命的提高,额外的操作需要增加辅助设备的使用寿命,如BoF炉的烟罩、钢包车和轨道等设备。
当这被认为是一个迫切需要解决的问题时,就要求计划停炉检修以保持和延长这些设备的寿命。
在转炉从新砌筑时,这项工作的实施刻不容缓,因为过去被认为是正常的周期不再出现,而且炉衬不会因为耐材问题而被拆卸。
2溅渣护炉工艺的冶金因素及其优势溅渣护炉工艺的步骤如下:(1)钢水从转炉浇入大包;(2)炼钢工目测炉渣以确定是否应向炉内加入添加料,同时也观察炉衬已决定那些特殊部位需要特别处理;(3)摇动转炉将装料侧和出钢侧炉衬挂上一层渣;(4)将氧枪下降到预定位置并切换成氮气。
氮气射流与以设计好的氧枪射流相似;(5)氧枪的高度由计算机或炼钢工控制,以便炉渣涂满整个炉膛,或者氧枪保持在一固定位置,使炉渣涂挂在特殊部位,处理时间由炼钢工控制决定;(6)关掉氮气,移走氧枪,将炉内残留的炉渣倒入渣罐;(7)氧气顶吹转炉准备装料进行下一炉的冶炼。
在倒炉过程中,由操作工取样、测量熔池地温度、检查炉衬状况。
在引进渐渣护炉时曾考虑的冶金因素包括可能引起钢中磷或硫含量的增加,但目前实践中还没有此种现象发生。
使用高MgO炉渣护炉对炼钢工作者来说是一个挑战。
用于溅渣护炉的高MgO炉渣必须与整个炼钢过程保持平衡。
为了减少高MgO炉渣对高牌号钢种去P的影响,有必要使用高炉容比,同时减少渣中发MgO 的含量。
在吹练末期,由于有溅渣护炉设备,所以可利用氮气进行合金化,这是冶金上的一个好处。
这时供氮系统需要增加阀门和控制设置以便氮氧混合时钢水氮化。
这样节约昂贵的含氮铁合金,且获得同样的氮化结果。
目前,有三个炼钢车间正在采用氮气进行氮气合金化。
转炉采用溅渣护炉操作时,炉衬的溅渣层在下一护炼钢过程中熔入炉渣中,与留渣法德冶金过程相近,吹练初期碱度低,MgO在渣中未达到饱和,有加速初期渣形成的作用。
吹练中期和后期,渣中MgO含量达到饱和和值或超过饱和值不多时,对炉渣的流动性影响不大。
对于宝钢溅渣护炉吹炼过程中的炉渣过热度进行了测定,吹练初期炉渣过热度为60-80℃,吹炼中期为120-140℃,吹炼后期为200-240℃。
与未溅渣护炉时相比,吹炼前期、中期炉渣过热度基本相同,吹炼后期较未溅渣时低30℃,但仍能保持炉渣具有正常的流动性。
当渣中MgO含量超过其饱和值过多时,炉渣过粘,将影响脱磷、脱硫作用。
溅渣护炉时渣中MgO比未溅渣时平均高3.5%,炉渣碱度降低0.7%。
这种成分的炉渣可以满足脱磷、脱硫要求,又可大幅度提高炉龄。
溅渣护炉的优点很多。
几乎所有完成整个炉役溅渣护炉操作的炼钢工都反映,在喷补料消耗不增加的情况下,炉衬寿命翻番。
事实上一些使用者反映消耗也减少了2/3。
由于喷补费用减少和炉衬寿命提高,时耐材花费降低到0.45美元/t。
另一个很重要的优点是炉子利用率提高,从而提高了生产率。
对于一个拥有两座250t炉子的炼钢车间来说,一天生产40炉钢。
若每年减少一个炉役(一个炉役停产10天),每年可多生产5万t钢。
对于一个炉衬损坏、变形的炉子,其寿命的延长,获得一个附加优点,即炉子容积增大,减少了喷溅,提高了金属收得率。
采用溅渣护炉时吹炼终点钢中磷、硫平均含量与未溅渣时基本相同(相差0.0005%)。
溅渣护炉时磷、硫含量的标准差都低于未溅渣炉次。
这表明采用溅渣护炉时吹炼终点钢中磷、硫含量波动小。
3国外溅渣炉技术的发展溅渣护炉蚀提高转炉炉龄的一项重要技术。
它开发于20世纪70年代,其不但可提高生产率,减少操作得用,而且不需大量投资,较好的解决了炼钢生产中生产率与成产成本的矛盾。
溅渣护炉时,高压氮气通过氧枪以很高的流速喷向颅内的剩余炉渣,将炉渣溅起后,覆盖在炉衬上,再经冷却、凝固、形成固态自消耗式耐火材料层。
其不仅降低了氧气炼钢转炉护炉的消耗量,也减少了炉衬喷补材料的消耗,提高了炉衬寿命和转炉利用率。
该技术可成功地应用于出钢后炉内仅剩炉渣的情况。
对于不同的炉内溅渣面积,可采用不同的喷吹操作。
溅渣护炉技术起初由美国国家钢公司大湖分厂的Praxaira开始研究。
该技术是氩氧吹炼工艺(AOB)专利研究工作的一部分,1982年Praxaira申报了溅渣护炉技术专利。
在国家钢公司的大湖分厂和耐特城分厂采用了该技术,但由于80年代耐火材料供应商改善了耐火砖的质量,同时炼钢车间也采用了非常积极的方式来提高炉衬寿命和转炉利用率,股溅渣护炉技术当时没有得到进一步的推广。
1992年美国LTV公司印第安那钢厂开始使用这项技术,作为整体耐火材料炉衬维护及改进计划的配套部分,用以提高转炉利用率和减少操作费用。
试验期间,LTV公司炉衬寿命创15658炉的世界纪录,转炉利用率由1984年的78%提高到1994年的97%,1994年喷补料的消耗量仅为0.38kg/t,降低了66%。
由于旧炉子长期保持成型炉衬,是生产率得到提高,LTV公司1998年最新的炉龄记录是25000炉次。
LTV钢厂的转炉炉龄已有溅渣钱的8000炉次提高到1995年的15658次,1997年已突破20000炉次。
其中印第安纳钢厂从1991年开始将溅渣作为转炉全面维护的一部分,1994年该厂232t氧气顶吹转炉的炉衬寿命达到15658炉,喷补料消耗降到0.38kg/t,喷补料成本降低66%。
美国2000年有12个转炉钢厂采用溅渣护炉,炉龄一般为10000炉以上,内陆公司第4钢厂的一座转炉炉龄1999年初已达33000炉仍在吹炼。
国外采用溅渣护如美国、加拿大、韩国等国的转炉都以生产优质钢板材为主,其中IF钢占有较大的比例。
美国的转炉采用溅渣护炉技术已近10年,生产的钢材质量进过用户长期的考验,溅渣护炉并未影响钢的质量。
4国内转炉炉龄现状及溅渣护炉技术的发展我国在70年代就已经掌握了造粘性渣挂渣护炉技术。
最近几年,转炉渐渣发护炉技术得到迅速推广,经过几年的实践,获得了较好的效益。
渐渣护炉的应用已经取得了初步结果:宝山钢铁公司300t转炉,最高炉龄已达到10000炉次以上;太原钢铁公司50t转炉炉龄已经超过8000炉次;三明钢铁厂15t转炉炉龄已经超过10000炉次;鞍山钢铁公司90t转炉达到10000炉次以上;武钢的转炉炉龄已达到15000炉次。
目前,全国218座转炉中已有68座采用渐渣护炉技术,炉龄基本提高1倍以上,耐火砖消耗降低60%,补炉料消耗降低40%。
根据各厂的实际情况,采用该项技术,吨钢可获经济效益2—12元。
渐渣护炉技术在我国推广之快,发展之迅速,令世界钢铁工业瞩目。
几年来,我国在推广渐渣护炉技术过程中,始终从国内转炉炼钢的特点出发,研究开发了适宜中国应用,具有中国特点的渐渣护炉技术。
国内自主开发的渐渣护炉成套技术不仅适用100t以上的大型现代化转炉,也完全适用于中、小型转炉;不仅使采用中磷铁水、钒钛铁水的转炉厂也可取得显著的经济效益。
我国在上述领域取得的宝贵经验,不仅丰富和发展了渐渣护炉技术,而且对世界同类钢厂具有一定的指导意义。
5应用现状及应用前景溅渣护炉技术由于操作简单迅速,可对转炉炉衬进行规范性的高效维护,从而减轻冶炼过程中炉衬的侵蚀速度,并使炉衬各个部位的侵蚀趋于均衡,避免了因炉衬局部损坏而造成的非正常的停炉。
太钢渐渣护炉炉实行三段发操作:前期不渐渣,中期间隔渐渣,后期护炉渐渣。
该厂50t转炉炉龄由渐渣维护前的1419炉平均提高到3774炉,最高炉龄达到5492炉,转炉作业率由1995年的57.04%提高到1997年的60.27%,吨钢成本降低3.30元。
目前国内虽然有些钢厂已采用渐渣技术,并获得了一定的效益,但大多数工厂仍处在试试改改、改改试试的阶段。
另外,还可以看到,我国转炉的生产条件与国外相比,有很大的差异,设备陈旧,工艺落后,炉容量小,即使采用了渐渣技术,大多数炉龄在1000~2000炉范围。
要使渐渣护炉技术在全国范围内推广应用,还必须结合我国的具体情况,进行更深入的研究工作。
我们应该认识到,我国的溅渣护炉技术仍处于较低的水平,应用还不够广泛。
但是这一技术的应用所取得的效果是有目共睹的。
由溅渣护炉带来的客观经济效益,引发人们产生了新的观念,即转炉炉龄的提高,不再仅仅取决于耐火材料的质量,还在于新技术的开发和应用,并预测不久将来有可能出现永久性炉衬。
致谢本论文是在季德静老师精心指导下写完的,我完成了此论文,我也通过此论文知道了钢铁是怎么练成的,让我掌握了很多知识,这些和季德静老师对我的帮助是离不开的,谢谢季德静老师。
参考文献:[1]朱英雄,转炉渐渣护炉技术(一),炼钢,2003,(7)[2]乐德俊,郑家良,刘永林,渐渣护炉技术在小转炉上的应用[C],中国金属学会2003中国钢铁年会论文集(3),273-276,2003[3]何静莲,浅谈渐渣护炉技术的发展及其现状[J],鞍钢技术2000.5[4]唐恒国,转炉渐渣护炉工艺探讨与应用[J].炼钢,2000,16(4)。