LF精炼及后道工序钢中氮、氧含量控制技术研究
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降低钢中氮含量的措施
降低钢中氮含量的措施
作者:达志鹏
来源:《海峡科学》2008年第06期
[摘要] 分析了钢液中氮的行为,采用强化碳氧反应,优化脱氧合金化,LF的精炼埋弧工艺,连铸采用全过程保护浇铸等综合控制手段,钢材中的氮含量控制在60ppm以内。
[关键词] 钢液氮保护浇铸
1 前言
福建省三明钢铁(集团)有限责任公司(以下简称―三钢‖)使用100吨转炉—LF精炼炉—10m弧的连铸机生产工艺流程,在开发生产优质的硬线钢和金属制品用钢时,优化复吹模式,采用大流量底吹Ar形成强烈的气流场;LF采用大渣量埋弧操作并缩短加热时间;连铸采用保护浇铸,防止钢液在浇铸过程中吸入氮的技术方式,得到的钢种成品,钢的纯净度和质量均符合国标要求,其氮含量可控制在60ppm以内。
在开发优质硬线钢和金属制品用钢过程中,发现氮在钢中的存在会大大降低钢材的塑性和韧性,对钢种的力学性能和内在质量产生不利的影响。针对氮在钢中的行为,经过细致的研究和摸索,开发出了低氮冶炼模式:即通过控制原材料和合金的质量,生产中减少各个工序氮的吸入,大大降低了成品中的氮含量,生产出了合格的钢材,也探索出了适合本公司生产工艺流程控制钢中含氮的方法。
2 钢中氮行为的分析
2.1三钢冶炼生产工艺流程及要求
铁水→铁水预处理→顶底复吹转炉→LF精炼炉→R10m连铸机。
在炼钢生产过程中,不可避免的会在一些工艺环节上增加钢中的含氮量,为了尽可能地降低钢中氮,必须研究生产中钢液增氮的机理,探索控制钢中氮的工艺模式。
2.2 氮在钢液中的溶解度 氮在钢中的溶解度符合Sieverts定律,即:
(1)
公式中:[%N]:钢液中氮的重量百分浓度;KN:氮溶解的平衡常数;fN:钢液中氮的活度系数;:钢液中元素X对氮的相互作用系数;:钢液中元素X对氮的二阶相互作用系数;:氮气分压。
2.3 合金元素对氮含量的影响
钢中主要合金元素为碳、硅、锰。氮在钢液中的溶解度与其元素有关和温度有关,其关系为:
lf精炼炉炼钢原理与工艺 -回复
精炼炉(LF炉)是用来进行钢液净化和精炼的设备。它能够有效去除钢液中的杂质,调整化学成分,并改善钢的性能与质量。本文将一步一步解析LF炉的炼钢原理与工艺,以帮助读者深入了解。
一、LF炉的炼钢原理
1.1 钢液净化
LF炉主要通过炉后吹氩和加入特定化合物,来净化钢液中的杂质。炉后吹氩能够有效去除钢液中的气体、硫和磷等杂质,同时还能调整温度和各组分的分布。加入特定化合物,如石灰和石墨等,可以与杂质反应形成不溶性的化合物,从而使杂质从钢液中分离出来。
1.2 炼钢调温
LF炉中,钢液的温度可以通过电加热和氩气吹吐等方式进行调节。通过炼钢调温,可以使钢液温度达到炉内所需的溶解、反应和转化温度。调温还能保证钢液的流动性,从而有利于杂质的分离和钢液的均匀化。
1.3 炼钢精炼
LF炉的炼钢精炼主要通过吹氧和搅拌来实现。吹氧能够使钢液中的碳和硅等元素氧化,从而减少钢液中的杂质含量。搅拌则能促进氧含量均匀分布,加快反应速度,同时还能使钢液中的夹杂物向钢液表面浮动,便于排除。
二、LF炉的炼钢工艺
2.1 关键工艺参数选择
LF炉的炼钢工艺中,选择合适的工艺参数非常重要。首先是吹氩时间和吹氧时间的控制,这决定了炉内温度和各元素的氧化程度。其次是石灰和石墨的用量和添加方式,这直接关系到杂质的去除效果。此外,还要考虑炉内搅拌方式和速度,以保证炼钢过程的均匀性和高效性。
2.2 炉底吹氩和炉后吹氩
LF炉的炼钢工艺中,炉底吹氩和炉后吹氩是常用的操作方式。炉底吹氩可以促进钢液的流动,帮助气泡和杂质向上浮动,从而增强净化效果。而炉后吹氩则用于调整钢液中氧的含量,防止二次氧化。
2.3 搅拌技术
LF炉中的搅拌技术对炼钢效果起着重要作用。通常采用电磁搅拌或气体搅拌方式。电磁搅拌通过电磁感应产生涡流,从而使钢液产生强烈的旋涡,促进各组分的混合和反应。而气体搅拌则利用气体的冲击和搅拌作用来加速气体的溶解和杂质的分离。
第32卷第6期 ・40・2011年12月 特殊钢 SPECIAL STEEL Vo1.32.No.6 December 201 1
300 t BOF.LF.RH冶炼过程X80管线钢氧含量控制
杨利彬 焦兴利 贺 庆 刘 浏 (1钢铁研究总院冶金工艺研究所,北京100081;2马钢第四钢轧总厂,马鞍山243000)
摘要X80管线钢(基本成分/%:0.09C、0.42Si、1.85Mn、0.022P、0.005S、0.06Als)的冶金流程为KR铁水 脱硫预处理一300 t顶底复吹转炉.钢包吹氩.LF.RH.250 mm x 2 150 mm板坯连铸。工艺炼钢和精炼主要优化工艺 为:控制转炉出钢下渣量≤4 kg/t,采用(%):55~60CaO、7~12SiO2、25~30A12O3精炼渣系,控制LF精炼渣CaO/ A1,O :1.7~1.9.CaO/SiO,=4.5~6.0,(FeO+MnO)≤1.0%,吹氩站顶底吹氩预成渣,RH真空度≤66.7 Pa,RH 后喂钙线0.8 kg/t。结果表明,转炉终点碳氧积由0.002 84降为0.002 44;精炼后(FeO+MnO)为0.913%,全氧含量 为0.001 3%。成品材夹杂物级别≤1.0。 关键词300 t顶底复吹BOF—LF.RH X80管线钢预成渣夹杂物碳氧积全氧含量
Control of Oxygen Content in X80 Pipe Line Steel during 300 t
BOF--LF——RH Steelmaking Process
Yang Libin。,Jiao Xingli ,He Qing and Liu Liu (1 Metallurgical Process Research Institute,Central Iron and Steel Research Institute,Beijing 10008 1; 2 No4 Steelmaking and Rolling General Plant,Ma’anshan Steel,Ma’anshan 243000)
2010年第1期 本钢技术 11
转炉冶炼钢中氮含量的控制
祝真祥 (本钢炼钢厂,辽宁 本溪 117021) 摘 要:随着汽车板、管线钢的批量生产,对钢中氮含量的要求越来越高,通过炼钢转炉生产实践,分析终点氧、补吹、全程复吹、钢包包况、底吹氩控制、脱氧合金化、降温料加入量对钢中氮的影响,找到转炉生产过程中控制钢中氮的工艺措施,降低了钢中氮的含量,极大地提高了钢水的质量。 关键词:炼钢;钢中氮含量;钢水质量;终点氧;脱氧合金化 中图分类号:TF71 文献标识码:B Study on Controling of Nitrogen in Converter Steel ZHU Zhenxiang (Steel Making Plant,BX STEEL,Benxi Liaoning 117021) Abstract:With the mass production of car panels and linepipe steel, the nitrogen content in the steel is increasingly demanded. Briefed in the paper through the production of converter steel-making practice, analysis of the oxygen activity of the steel, second-blowing, blowing the whole complex, ladles situation 、Argon-blowing controling, deoxidation and alloying, the temperature reduction material addition and so on are expected to influence nitrogen content in steel, to find a process to control nitrogen in the converter steel, reducing the nitrogen content in steel has greatly improved the quality of molten steel. Keywords: steelmaking;nitrogen content in steel;steel quality;oxygen activity;dioxidation and alloying