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加热器泄漏原因分析及对策

加热器泄漏原因分析及对策
加热器泄漏原因分析及对策

加热器泄漏原因分析及对策

加热器是发电厂的一种主要辅助设备。加热器一旦发生故障,不仅影响发电厂的经济性,还常常直接威胁主机或其他设备的安全运行,甚至引起严重的设备损害事故。加热器尤其是高加系统的故障频繁出现,仅次于锅炉爆管,而居于电厂故障的第二位。据统计表明,给水加热器各种故障中,管系泄漏所占比重最大。表面式回热加热器水侧压力大于汽侧压力,一旦管系泄漏,给水就会冲入壳体,引起汽侧满水。水将有可能沿着抽汽管道倒灌人汽轮机,造成汽轮机汽缸变形,胀差变化,机组振动,动静碰摩,大轴弯曲,甚至叶片断裂等事故。这类由于加热器泄漏而引起汽轮机进水的事故在国内外发生过多起。因此分析加热器泄漏原因,找出对策,以尽可能减少泄漏具有十分重要的意义。

1 加热器泄漏原因分析

U型管加热器内部管系泄漏主要分为管子本身泄漏和端口泄漏(管子与管板胀接、焊接处泄漏):

1.1 管子端口泄漏原因有:

1.1.1 热应力过大

加热器在启停过程中温升率、温降率超过规定,使高加(高压加热器)的管子和管板受到较大的热应力,使管子和管板相联接的焊缝或胀接处发生损坏,引起端口泄漏:?调峰时负荷变化速度太快以及主机或加热器故障而骤然停运加热器时,如果汽侧停止供汽过快,或汽侧停止供汽后,水侧仍继续进入给水,因管子管壁薄,收缩快,管板厚,收缩慢,常导致管子与管板的焊缝或胀接处损坏。这就是规定的温降率允许值只有1.7℃-2.0℃/min,比温升率允许值2℃-5℃/min要严格的原因。

1.1.2 管板变形

管子与管板相连,管板变形会使管子的端口发生泄漏。高加管板水侧压力高、温度低,汽侧则压力低、温度高,尤其有内置式疏水冷却段者,温差更大。如果管板的厚度不够,则管板会有一定的变形。管板中心会向压力低、温度高的汽侧鼓凸。在水侧,管板发生中心凹陷。在主机负荷变化时,高加汽侧压力和温度相应变化。尤其在调峰幅度大,调峰速度过快或负荷突变时,在使用定速给水泵的条件下,水侧压力也会发生较大的变化,甚至可能超过高加给水的额定压力:这些变化会使管板发生变形导致管子端口泄漏或管板发生永久变形。如果高加的进汽门内漏,则在主机运行中停运高加后,会使高加水侧被加热而定容升压,如水侧无安全阀或安全阀失灵,压力可能升得很高,也会使管板变形。

1.1.3 堵管工艺不当

一般常用锥形塞焊接堵管。打入锥形塞时用力要适度;捶击力量太大,引起管

孔变形,影响邻近管子与管板连接处,会造成损坏而使之出现新的泄漏。焊接过程中,如预热、焊缝位置及尺寸不合适,会造成邻近管子与管板连接处的损坏。采用其他堵管方法,如胀管堵管、爆炸堵管等,如工艺不当,也会引起邻近管口的泄漏。因此应遵循严格的堵管工艺。

1.1.4 制造质量不良

高加的管板材质是合金钢,高加的管子材质是低碳钢,焊接前需要在管板上堆

焊一层低碳钢;往往由于堆焊技术不过关,以致留有焊接缺陷。

1.2 管子本身泄漏原因

1.2.1 冲刷侵蚀

一种原因是当蒸汽的流动速度较高且汽流中含有大直径的水滴时,管子外壁受汽、水两相流冲刷,变薄,发生穿孔或受给水压力而鼓破。加热器内部产生汽水两相流的主要原因:一是过热蒸汽冷却段内部及其出口的蒸汽达不到设计要求的过热度

引起的;二是加热器的疏水水位保持过低或无水位或疏水温度远高于设计值或疏水流动阻力较大或抽汽压力突然降

低等因素使疏水闪蒸,疏水进入下一级加热器时就带有蒸汽,冲刷加热器管造

成损坏;三是当高加内某根管子发生损坏泄漏时,高压给水从泄漏处以极大的速度冲出会将邻近的管子或隔板冲刷破坏。

另一种原因是受到蒸汽或疏水的直接冲击。因防冲板材料和固定方式不合

理。在运行中破碎或脱落,失去防冲刷保护作用;防冲板面积不够大,水滴随高速气流运动,撞击防冲板以外的管束;壳体与管束间的距离太小,使入口处的汽流速度很高。

1.2.2 管子振动

给水温度过低或机组超负荷等情况下,通过加热器管子间蒸汽流量和流速超过设计值较多时,具有一定弹性的管束在壳侧流体扰动力的作用下会产生振动,当激振力的频率与管束自然振动频率或其倍数相吻合时,将引起管束共振,使振幅大大的增加,导致管子与管板的连接处受到反复作用力造成管束损坏,管束振动损坏的机理一般有:①由于振动而使管子或管子与管板连接处的应力超过材料的疲劳持久极限,使管子疲劳断裂;②振动的管子在支撑隔板的管孔中与隔板金属发生摩擦,使管壁变薄,最后导致破裂;③当振动幅度较大时,在跨度的中间位置相邻的管子会相互摩擦,使管子磨损或疲劳断裂

1.2.3 管子给水入口端的侵蚀

入口管端的侵蚀损坏只发生在碳钢加热器中,是一种侵蚀和腐蚀共同作用的损坏过程:其机理是管壁金属在表面形成的氧化膜被高紊流度的给水破坏并带走,金属材料不断损失。最终导致管子的破损。有时损坏面可以扩大到管端焊缝甚至管板:给水pH值低(小于9.6)、含氧量高(大于7μg/L)、温度低(小于260℃)、紊流度

大的情况下,容易发生侵蚀。

1.2.4 腐蚀

当低压加热器的管材为铜,低加铜管常因泄漏严重而被迫更换。pH值8.5~8.8时,铜的腐蚀率最低.而碳钢要求pH值不小于9.5。锅炉给水pH值过高,导致了铜

管的腐蚀。影响碳钢管束腐蚀的主要因素有:含氧量和给水pH值:当给水中的溶解氧过高或pH值过低,会使高加管子的内壁受到腐蚀,故给水溶解氧的浓度不得超过

7pg/L,pH值维持在9.3~9.6之间。如果壳侧有氧气存在(例如高加在运行中放空气管未投运或工作不正常使空气排放不完全,或停运时汽侧疏水未排净),将会引起管束外壁的氧腐蚀。铜沉积:会引起点腐蚀,形成点蚀坑。温度影响碳钢表面Fe3O4氧化膜的形成:一般认为在260℃%以上时, Fe3O4氧化膜比较稳定.低于这个温度

时,Fe3O4氧化膜的保护程度取决于给水的pH值和其他环境因素。pH值大于9.6时,安全。

1.2.5 超压爆管

引起高加水侧压力过高的因素有:一是对配用定速驱动给水泵的系统,如果只

根据正常运行时的给水压力来确定加热器水侧的设计压力,那么启动过程中或低负荷运行时,由于锅炉给水调节门开度较小,给水流量减小,给水泵出口压力增大,可能使管束承受超过设计值的给水压力而发生爆管。运行中负荷突降或紧急停炉,熄火后常常发生这种情况。二是在机组运行中高加因故停用时,如果给水进出口阀门关闭严密,而进汽阀有泄漏时,被封闭在加热器管侧的给水受到漏人蒸汽的加热,会使管束的给水压力大幅度上升。

高加水侧压力过高,水侧又未安装安全门时,过高的压力会使管子鼓胀而变粗

开裂。

1.2.6 材质、工艺不良

管子材质不良,管壁厚薄不均,组装前管子有缺陷,胀口处过胀,管子外侧有拉

损伤痕等,在加热器遇到异常工况时,会导致管子大量损坏。换热U型管子管壁过薄,是结构上造成泄漏的根本原因。

2 对策

2.1泄漏发生以后的处理措施

泄漏发生时造成给水压力降低,送至锅炉的给水量减少。因此在发现加热器管系泄漏时

要立即停运加热器,减少管子的损坏数量,减轻损坏程度。

机组停运时,应检查高加是否泄漏,并想办法消除。对于端口泄漏,应刮去原有焊缝金属再进行补焊,并进行适当的热处理,消除热应力:对于管子本身泄漏,应先查清管束泄漏的形式及位置,并选用合适的堵管工艺,堵塞管子的两个端口。无论采用何种堵管工艺,为保证堵管的质量,被堵管的端头部位一定要经过良好处理,使管板、管孔圆整、清洁,与堵头有良好的接触面。在管子与管板连接处有裂纹或冲蚀的情况下,一定要去除端部原管子材料及焊缝金属,使堵头与管板紧密接触。

2.2 预防措施

2.2.1 端口泄漏预防措施

加热器制造上应有足够厚度的管板,有良好的管孔加工、堆焊、管子胀接、焊接工艺外,运行上要使加热器在启停时的温升率、温降率不超过规定,水侧要有安全阀防止超压,检修上要有正确的堵管工艺。

2.2.2 管子本身泄漏预防措施

①冲刷侵蚀预防措施

限制壳侧蒸汽或疏水的流速及防止疏冷段内闪蒸;蒸汽冷却段出口蒸汽要有足够的剩余过热度;防冲板的固定要牢固,面积足够,材质要好;保持壳侧水位正常,禁止低水位或无水位运行。

②管子振动预防措施

在高加汽侧安装汽侧安全门;限制壳侧蒸汽或疏水的流速;管子间距要足够大,这一方面降低了壳侧流速,另一方面减小了管子互相碰撞摩擦损坏的可能性:限制管束自由段长度(即跨度)。

③管子给水入口端的侵蚀预防措施

限制给水流速,停用一列加热器或加热器堵管数量较多时,都会使管内流速明显增大.这时应让一部分给水经旁路进入锅炉或降低机组负荷;控制给水含氧量小于7μg/L,控制给水pH值在9.2-9.6。

④腐蚀预防措施

材料选择时,使机组变成为无铜系统,这对整个机组的防腐和汽水晶质控制都有利;要有完善的放空气系统,在管道连接上一般建议不采用逐级串联的方式,以防不凝结气体在压力较低的加热器中积聚;保证放空气系统的正常工作,在启动时,水侧、汽侧应排净空气,给水水质要合格;出厂时要有良好的防腐措施,防止贮运过程中的腐蚀,对碳钢管加热器,通常对汽侧和水侧均采取充氮防腐的办法;加热器停用时,通常根据停用时间的长短,分别采用充水、充汽或充氮的防腐措施,在水侧适当调节除氧水的pH值,以起保护作用。

⑤超压爆管预防措施

水侧应装设安全阀。

⑥材质、工艺不良引起管子泄漏的预防措施

管壁至少应在2.0mm以上以提高抗冲刷能力。组装前要对每根管子探伤、水压试验等检验;U型管应热处理、无直观缺陷;管板管孔应保持一定的粗糙度、公差和同心度,管孔倒角或倒圆应光滑无毛刺。

⑦预防性堵管

进行预防性堵管。建议在堵一部分管的同时在管板上开一定大小的旁路孔.以降低给水流速,减轻腐蚀,此方法在国内外多家电厂采用过,证明可以适当延长加热器寿命,减少泄漏次数

凡是打闸停机后不再使故障点扩大以及不再加重危害机组的----不破坏真空停机。

凡是打闸停机后故障点继续扩大以及继续加重危害机组的----破坏真空停机。

破坏真空、紧急停机是利用鼓风摩擦迫使汽轮机转子制动,缩短惰走时间,但对汽轮机内部金属危害很大,需慎重。

高转速下破坏真空是动叶片损环的常见原因之一,如下:

如果汽轮机在高转速下紧急破坏真空,排汽压力升高,蒸汽比容增大(俺注:比容增大还是减小?此处存疑),冲击力增大,可能会激发叶片的颤振,另外摩擦鼓风损失会使叶片局部达到很高的温度。因此,禁止汽轮机在高转速下破坏真空,汽机事故停机情况下也要在转速下降到2000—2500rpm以下才能破坏真空。

汽轮机停机时保持一定的真空有这样几个目的:

(1) 当刚停止向汽轮机送汽时, 转子转速还很高, 保持真空就可以使汽缸内的残留蒸汽减少, 从而防止鼓风摩擦作用使汽缸内零部件重新被加热, 破坏了正常的冷却程序。8

(2) 保持一定的真空并投入轴封, 可以防止冷空气进入汽缸内对高温下的汽缸和零部件产生急剧的局部冷却。2 x7 q* G6 s# `- D$ B0 S* ) |' X6 P

(3) 可以保持汽缸内部的干燥。维持真空既能及时疏水,又可保证在较低压力下, 汽缸内的积水可以全部得到蒸发。防止停机后汽轮机金属发生腐蚀。

(4) 维持一定的真空度, 降低汽轮机转速, 可以在相同的条件下, 比较每次停机时的惰走曲线。

过早或过迟停止轴封供汽, 对汽轮机都是不利的。所以, 在较低的真空下, 而又未降低到零时就停止轴封供汽是比较合理的。如果转速到零真空没到零,供轴封汽的话容易造成上下缸温差大,停轴封汽的话空气内吸进入汽缸,轴封片、转子、汽缸受到急剧冷却,后果更加严重!没有轴封投入的情况下维持真空,还有可能吸入异物损坏轴封齿。

某些电厂规定,正常停机要等到锅炉压力降大约0MPa时再破坏真空。这样做有利于锅炉和汽轮机充分疏水,防止凝汽器压力过高,将安全门鼓开。另有许多电厂规定,停机时,要转速和真空同时到零。

章丘电厂属于前者,经搜索判断可能是以下原因:主要看疏水布置,在主汽门前有到凝汽器疏水(俺注:指5%旁路?),锅炉泄压后破坏真空可以避免炉侧疏水进入凝汽器造成温度升高,损坏低压缸及凝汽器。否则可以打闸后随转速降低降低真空,最好做到转速到零真空到零。

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文件编号:KG-AO-5755-100 高速泵机械密封泄漏原因分析及改 造 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 摘要:乙烯装置丙烯外送泵为GSB型高速泵,密封频繁泄漏,通过对其机械密封端面比压的核算与分析,并对其机械密封动环材料及结构的分析找到了密封失效的原因,有针对性地对其进行综合改造,收到良好效果。 关键词:高速泵;机械密封;泄漏;分析;改造乙烯装置丙烯外送泵(位号E-GA301A/B)为下游聚丙烯装置提供原料,该泵对于整个聚丙烯装置具有极其重要的作用,反应所用的液态丙烯全部都由它来供给,所以一旦该泵出现问题,则将导致整个乙烯、聚丙烯装置停车,该泵自20xx年4月投用以来,两台泵曾多次发生润滑油、密封液和丙烯泄漏故障。虽经多次检修,更换新的机械密封部件,但效果甚微。该

机械密封的泄漏原因分析及解决办法

机械密封的泄漏原因分析及解决办法摘要:通过对泵用机械密封的实际应用和理论分析,提出了机械密封的实际密封效果不仅与机械密封自身的性能有关,且与其它零部件提供的条件以及密封辅助系统提供的条件有着重要的关系。 关键词:泵;机械密封 Abstract:Through the practical application and theorical analysis of the pump mechanical seal,the idea was put for—ward that the design of mechanical seal must consider the effect of external conditions such as the effect of other parts and the assist seal system except considering the feature of mechanical sea1. Keywords:pump;mechanical seal. 目前机械密封在泵类产品中的应用非常广泛。而随着产品技术水平的提高和节约能源的要求,机械密封的应用前景将更加广泛。机械密封的密封效果将直接影响整机的运行,尤其是在石油化工领域内,因存在易燃、易爆、易挥发、剧毒等介质,机械密封出现泄漏,将严重影响生产正常进行,严重的还将出现重大安全事故。 1 机械密封的原理及要求 机械密封是靠一对或几对垂直于轴作相对滑动的端面在流体压力和补偿机构的弹力(或磁力)作用下保持接合并配以辅助密封而达到的阻漏的轴封装置。机械密封通常由动环、静环、压紧元件和密封元

管壳式换热器泄漏原因分析及对策

管壳式换热器泄漏原因分析及对策 发表时间:2018-12-18T09:59:15.190Z 来源:《基层建设》2018年第33期作者:许婵娟 [导读] 摘要:针对管壳式换热器在实际应用中出现的典型泄漏问题,本文综述了管壳式换热器在工业领域的作用及其使用现状,并对其在实际生产中的泄漏表现、位置和原因做了相关分析,并结合管壳式换热器的结构特点和工作原理,在设计、制造和操作方面提出行之有效的预防措施。 克莱门特捷联制冷设备(上海)有限公司上海 201419 摘要:针对管壳式换热器在实际应用中出现的典型泄漏问题,本文综述了管壳式换热器在工业领域的作用及其使用现状,并对其在实际生产中的泄漏表现、位置和原因做了相关分析,并结合管壳式换热器的结构特点和工作原理,在设计、制造和操作方面提出行之有效的预防措施。本文从设计、制造、使用等方面分析了管壳式换热器泄漏的原因,探讨了改进和保证同类换热设备密封性能的方法。本文的工作对换热器的运行管理具有一定的参考意义。 关键词:管壳式换热器泄漏预防措施 1前言 换热器是在具有不同温度的两种或两种以上流体之间传递热量的设备。在工业生产中,换热器的主要作用是使热量由温度较高的流体传递给温度较低的流体,使温度达到工艺流程规定的指标,以满足过程工艺条件的需要。换热器是化工、炼油、动力、食品、轻工、原子能、制药及其他许多工业部门广泛使用的一种通用设备。在化工厂中,换热器的投资约占总投资的10%~20%;在炼油厂中,该项投资约占总投资的35%~40%。管壳式换热器是一种典型的间壁式换热器,这种换热器具有操作弹性大、结构简单坚固、制造方便、使用材料范围广、可靠性程度高等优点,是目前应用最为广泛的一种换热器。由于其在运行过程中经常会发生换热器泄漏故障,不仅直接影响设备的安全稳定运行,还会造成严重的安全事故,因此各换热器制造和使用厂家都在积极探索换热器防泄漏技术。有些研究人员从具体的换热器泄漏事故中找到泄漏原因进行了分析并提出应对措施,从而提出了提高换热管质量、减少换热管振动和在管束侧进行涂料防腐蚀处理的解决措施。部分文献还研究了换热器的腐蚀原因及位置,并分析了不同防腐蚀涂料的利与弊。本文主要总结最典型的介质是冷却水的管壳式换热器在发生泄漏时的状况、位置及原因,并在设计、制造和操作等方面提出相应的措施。 2管壳换热器发生泄漏的原因分析 2.1问题的提出 管壳式换热器是一种广泛使用的工艺设备,在使用中,管壳式换热器的泄漏不仅造成了材料和环境污染的浪费,而且影响了换热器的工作效率和正常的工艺性能。通过对管壳式换热器泄漏原因的分析,探讨了如何防止这种换热器的泄漏。泄漏是导致管壳式换热器发生故障的最常见原因之一,这种故障经常导致整个装置停车,泄漏的物料进入系统管路还会影响到其他设备的安全运行,同时也会严重危及工厂人员的人身安全。若不考虑设计制造和人为操作因素,管壳式换热器泄漏主要有法兰密封面泄漏、腐蚀泄漏和磨损泄漏这几种形式,泄漏的部位主要出现在法兰密封面、换热管和管板连接处、换热管和折流板接触处、换热管弯头处,泄漏的样式主要有管壁减薄、管子表面凹坑穿孔和管子断裂及法兰密封面的物料泄漏等。 2.2设计方面 法兰密封结构、密封表面形式、垫片类型和尺寸、法兰和螺栓尺寸以及材料选择对法兰密封面的泄漏有很大影响。换热器设计一般优先选用标准的压力容器法兰。在我国压力容器法兰设计计算的方法是基于Waters法的法兰设计方法;法兰标准主要是按工程使用经验进行编制的,当选用标准法兰时,不必按Waters法校核其强度,实践表明,压力容器法兰标准是安全可靠的。 法兰设计应考虑的主要失效模式是整个法兰接头的泄漏,还需顾及螺栓、垫片和法兰的强度,影响法兰接头密封性能的因素如下:(1)垫片本身的密封性能,以参数m和Y体现; (2)法兰接头安装时施加合适的螺栓预紧力,以使得在整个操作过程中保证垫片表面比压满足要求; 对于一个特定的螺栓而言,其预紧力的大小与螺栓的拧紧力矩、螺栓与螺母之间的摩擦力、螺母与被联接件之间的摩擦力相关;大量的试验和使用经验证明:;较高的螺栓预紧力对连接的可靠性和被连接的寿命都是有益的,特别对有密封要求的连接更为必要。当然,俗话说得好,“物及必反”,过高的预紧力,如若控制不当或者偶然过载,也常会导致连接的失效,因此,准确确定螺栓的预紧力是非常重要的。 换热器在长期的使用过程中,温度的降低对密封效果也有较大影响。管路在常温下安装,管路升温时膨胀压紧;温度下降时,管路收缩。法兰联接处的泄漏经常发生在温度下降(冷却)过程,因为冷却时法兰和螺栓的冷却速度不一样,冷却后垫片的压紧力发生变化,出现应力松弛,加之管道的冷收缩,产生朝螺栓拉伸方向的力,此力会促使泄漏产生,所以在低温介质场合选择垫片时,应注意:①采用低温下有弹性的垫片。②垫片厚度应尽可能小,法兰间隙尽可能小。③采用高强度螺栓,减小应变。 2.3发生泄漏的原因 2.3.1冷却水水质的影响 在工业生产过程中,设计人员普遍在换热器中使用蒸汽加热工艺介质,或使用冷却水来冷却工艺介质,工业用蒸汽一般都是去除氧、Ca2+和Mg2+等,是比较纯净的蒸汽,很少造成换热器的腐蚀泄漏,而冷却水多使用开放式冷却塔循环水,有的甚至采用高硬度、高碱度地下水,所以一般腐蚀泄漏都是在循环水侧。除此之外,冷却水在换热过程中获得热量成为热水,热水回到冷却塔与空气接触进行交换冷却,使水中溶解氧得到补充而处于饱和状态,同时还会吸收空气中大量的灰尘、泥沙等。然后,冷却水在通过冷却塔时水会被不断蒸发,浓缩后盐、各种矿物质和金属离子的含量都会有所增加,同时电导率也不断上升,由此导致水中的碳酸氢盐容易分解成垢。由于在管道壁上易形成积垢,且介质的温度越高管道内壁结垢的趋势就越严重,长期结垢导致管道流量减小及管道堵通截面积变小,不仅造成管道两端介质压力损失增大,而且水的流速减小会加剧管道结垢的趋势,造成换热效果的降低,同时诱发管道局部腐蚀、应力腐蚀和垢下腐蚀,导致管壁穿孔从而引发泄漏。 2.3.2管壳式换热器结构特点的影响 对于卧式管壳式换热器,由于结构的原因,冷却水可以完全流出,基本不存在死区;而对于立式管壳式换热器,壳程冷却水出口不在最高点,且出口与上管板之间是死区,死区内的冷却水不能完全流出,这导致换热管的端口相对其他部位要腐蚀得更为严重,若不凝气体

高加泄露的原因分析及预防措施

编号:AQ-JS-00619 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 高加泄露的原因分析及预防措 施 Cause analysis and preventive measures of high pressure heater leakage

高加泄露的原因分析及预防措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科 学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 摘要:分析了高压加热器泄露原因,针对不同泄漏原因分别找出了相应的对策,对机组安全经济运行具有十分重要的意义。 关键词:加热器;泄漏;原因;故障;对策 公司300MW机组配置3台高加,均为卧式滚筒结构,串联布置。疏水逐级自流,水位采用自动调节方式。在启停和低负荷时,疏水倒至凝汽器;正常运行时,高加疏水倒至除氧器。额定负荷下,高加出口温度可达278℃。自投产以来,因为高加内部钢管泄露、外部大法兰及疏水管道泄露,经常不得不退出运行检修处理,在很大程度上制约着机组的安全、经济运行。经过长期实践,得出以下原因分析和预防措施。 1高加泄漏原因分析 1.1热应力过大加热器在启停过程中、调峰时负荷变化速度太快、主机或加热器故障而骤然停运加热器时,都会使金属温升率、

温降率超过规定,使高加的管子和管板受到较大的热应力,管子和管板相联接的焊缝或胀接处发生损坏,引起端口泄漏。又因管子管壁簿、收缩快、管板厚、收缩慢,常导致管子与管板的焊缝或胀接处损坏。 1.2管板变形管子与管板相连,管板变形会使管子的端口发生泄漏。高加管水侧压力高、温度低,汽侧则压力低、温度高,如果管板的厚度不够,则管板会有一定的变形。管板中心会向压力低、温度高的汽侧鼓凸。在水侧,管板发生中心凹陷。在主机负荷变化时,高加汽侧压力和温度相应变化。尤其在调峰幅度大、调峰速度过快或负荷突变时,在使用定速给水泵的条件下,水侧压力也会发生较大的变化,甚至可能超过高加给水的额定压力。这些变化会使管板发生变形导致管子端口泄漏。 1.3冲刷侵蚀当蒸汽的流动速度较高且汽流中含有大直径的水滴时,管子外壁受汽、水两相流冲刷,变薄,发生穿孔或受给水压力而鼓破;其次,当高加内某根管子发生损坏泄漏时,高压给水从泄漏处以极大的速度冲出会将邻近的管子或隔板冲刷破坏;另外,

外墙渗漏的原因分析

1 住宅外墙渗漏的原因分析 1.1 钢筋混凝土框架填充墙渗漏 框架填充墙渗漏主要发生在填充墙与框架梁柱的接壤部位,尤其是住宅楼宇顶层屋面梁底与砖墙砌体顶面接触处,是裂缝渗漏的多发部位。 框架填充墙是由混凝土和砖砌体两种材料组织而形成的。这两种材料的温度线膨胀系数不同,混凝土的线膨胀系数比砖砌体大一倍左右,在相同的温度下由于混凝土和砖砌体的变形值不同而在梁柱与砖墙接壤部位产生裂缝,雨水在风压作用下沿裂缝渗入梁屋内;楼宇顶层钢筋混凝土屋盖与邻接的墙体存在较大的温度变形差,而且屋面梁底与砖砌体接触处既无钢筋连接,又不易填嵌密实,在外界温度变化、湿度变化、砌体收缩等因素的不断作用下,很容易出现裂缝,形成渗水通道。 1.2 外墙抹灰层裂缝及装饰面砖缝渗漏 在外墙渗漏的检查中,发现一部分打底抹面后外做涂料的楼宇外墙,由于抹灰层存在质量隐患而导致渗漏。由于抹灰砂浆中所用的砂含泥量较多,颗粒较细,在施工搅拌时因水过多又使砂浆的孔隙率较高,这样不但降低了抹灰砂浆与墙体的粘结强度,还容易使抹灰层出现大量干缩裂缝。调查中还发现由于墙体施工偏差,外墙抹灰层太厚而引起灰层开裂、起壳、甚至脱落等现象。可见,外墙抹灰渗漏主要是由于抹灰砂浆在配制、抹灰操作等施工质量方面的原因造成。 外墙装饰面砖缝渗漏是由于饰面工程施工不周所致。检查中发现,渗漏部位的外墙饰面表面不平整,砖缝不平直,缝宽大小不一,观感效果较差;部分砖缝填嵌的水泥浆不饱满存在裂缝、缺浆、饰面空鼓等现象。凿开渗漏部位的饰面检查,发现饰面粘结层水泥浆薄,不符合施工规范要求[1],与墙面抹灰层粘结不牢,未能有效地起到防水作用。 1.3 外墙铝合金窗框四周渗漏 最近几年来,住宅楼宇普遍采用铝合金窗,特别是现在流行的凸显式铝合金窗,既美观又实用,受到广大使用者的青睐。但目前施工主要注意安装的牢固性和外观效果,对铝合金安装过程中的防渗问题重视不够。 外墙铝合金窗框渗漏主要集中在窗框顶部、窗台和窗框两侧边与外墙接壤部位,尤其以窗框顶部和窗台的渗漏较为严重。喷淋式试验检查渗水部位的结果显示,外墙雨水是因窗框与外墙抹灰层之间的裂缝涌入室内的。凿开窗洞四周的抹灰层检查,发现窗的洞口尺寸施工误差较大,有的窗洞墙体与窗框外围的空隙较大,又没有采用防水砂浆作防水处理,有的窗洞墙体与窗框外围已*紧,但窗框与墙体之间填嵌的砂浆不密实并留有空隙;窗框顶部与窗过梁间填嵌的砂浆空隙较多。窗框外侧顶部施工时未按设计要求做好滴水线槽,使雨水顺墙流进窗框缝内,再通过填嵌砂浆的空隙和裂缝渗入室内。窗台未按要求做好防水坡度和窗台抹灰层咬窗框是检查中发现的普遍问题,它造成雨水沿窗台流进窗框缝内并通过填嵌砂浆的空隙和裂缝渗入室内。 1.4 给排水管道安装引起的渗漏 由于UPVC给排水管具有轻巧、美观、耐用、安装方便等优点,近年来已在给排水安装工程中广泛采用。为了以后管道检修方便,大多数住宅楼宇给水和排水管道都采用明线安装形式沿楼宇外墙到达各楼层中的各个住宅单元。在进行管道安装时,施工人员通常只重视管道连接的密封性,安装后的牢固性和外观效果等,而对于穿越外墙(包括穿梁)进入室内的管道,穿墙部位处的洞口修补却不够重视。凿开此部位检查,发现堵塞洞口修补却不够重视。凿开此部位检查,发

石化行业离心泵机械密封失效原因分析及解决办法

石化行业离心泵机械密封失效原因分析及解决办法 随着社会经济的飞速发展,石化行业在不断进步,离心泵的应用也得到了推广。文章着重分析了离心泵机械密封泄漏的原因及处理方法,并对检修中可能会遇到的问题进行分析。 标签:石化;炼油;泵用机械密封;泄漏 1 概述 石化行业中使用的离心泵大多是用以输送危险介质的设备,这些易燃易爆剧毒的介质在输送过程中一旦泄漏就会对工作人员造成极大的伤害,同时也会破坏环境,在高度重视安全生产和环境保护的今天,泵用机械密封的正确使用及维护,确保它不泄漏就显得格外重要。 2 结构 机械密封其实是一种动态密封,它是通过弹性元件的弹力和介质的轴向作用力相互作用,达到平衡从而实现的密封。泵用机械密封的种类非常多,有小弹簧的,波纹管的等等。但是,泵用机械密封常见泄漏点都集中在以下几处:动环端面处与静环端面处、动环与辅助密封圈处、静环与辅助密封圈处、轴套和动环之间以及泵盖和压盖处。 3 造成泄漏的原因 上述的几处一旦出现泄漏就直接会导致密封的失效,在泵运行的过程中我们可以通过机封泄漏的现象来分析机械密封产生泄漏的具体原因。 3.1 机泵长周期的运行 运行时间长是造成机封泄漏的主要原因之一,具体现象为:泵用机械密封在长时间的运行之后,整个转子的轴向窜量会越来越大,轴与辅助密封的过盈量越来越大,动环与轴的摩擦力也会越来越大,在机泵的运行过程中动静环磨损却得不到位移补偿,解决这种现象的办法是:定期将机泵切换运行对机封进行检查和维护,回装时一定注意轴向窜量要小于0.1mm,轴与辅助密封在安装时也不能过紧,要保证动环可以在轴上灵活转动。 机泵在运行的过程中,很有可能会出现泵轴的周期性振动。这种现象会极大的影响机械密封的使用寿命,解决的办法是:參照国家标准进行检维修,避免这种现象造成的机械密封失效。介质不干净,如果介质中颗粒较大,会造成摩擦副的泄漏,要及时清理泵入口的过滤器。介质腐蚀性较大,如果密封圈被介质腐蚀造成泄漏,就要考虑提高材质的等级了。

浮头式换热器泄漏原因分析

浮头式换热器泄漏原因分析 马岩军 (乌鲁木齐石化公司,830019) 摘要介绍乌鲁木齐石化炼油分公司II套常减压装置渣油冷却器运行情况,查找易内漏原因,从而针对原因制定相应解决办法。 主题词:换热器泄漏温度解决办法 浮头式换热器在正常使用过程中,因管束均匀受热,浮头侧可自由膨胀,管束不 但如果换热器管束受热不均匀,就会造成部分管束的膨胀或收缩与大多数管束的不同步,从而导致这部分管束产生巨大的热应力,使管束与管板间的焊缝被拉裂而发生泄 造成管束膨胀或收缩的原因主要有以下几种:

1、投用、停用造成泄漏隐患 在这两种过程中,或由于未严格按照操作规程中换热器投用程序执行操作,或由于操作规程中所规定的操作程序本身存在问题,使换热器部分管束受力过大,造成泄漏隐患。如:一般情况下,冷却器为热源走壳程,冷源走管程,在投用冷却器时,如果在管程中还未充满冷却介质时就投上了热源,就会造成顶部尚未充入冷却介质的管子温度上升到与热源查同的温度,远远高于下部的管子温度,从而产生强大的热应力,使管子焊缝拉裂。相反,在停用冷却器时,在壳程介质温度还很高的情况下即切水,可使露出水面的管子温度逐渐上升,当水将切尽时,大部分管子的温度都已升高到热源温度,最底层的几根管子仍在水中,因温度相差较大,热膨胀量不同,造成底部管子受到非常大的拉应力,焊缝是受力的薄弱部分,极易被破坏! 解决方案:对操作规程中涉及换热器操作的部分内容进行特别审定和修订,特殊情况应特殊对待。 以二常E-148/E-149为例,在渣油进罐区时投用,停进罐区时停用,经常性切换,使管束承受较大的热应力,可采用的方案为:1、每次停用时将换热器渣油侧吹扫干净后再切水,投用时按正常程序操作。防凝顶油时不经换热器而走付线,就可在很大程度上避免管束应力的发生,但不能从根本上杜绝热应力。2、将管束改为U形管,可彻底消除不均匀热膨胀所产生的热应力,避免焊缝开裂。这是最好的解决办法。 2、介质因素造成泄漏 事例一、冷却水中杂质含量高,生物粘泥量大,使部分管子被堵塞,冷却水不能通过,则这部分管子的温度将升高,产生热应力使焊缝开裂。典型现象为:杂质、泥沙等易在冷却器底部管束内沉积,使冷却器底部的管子焊缝开裂。二常冷却器的泄漏焊缝大多有这一特征。 解决方案:

高加泄漏原因分析

300MW机组高压加热器泄漏原因分析和对策 曹枝阳 (华能平凉发电有限责任公司,甘肃平凉744000) 【摘要】:高压加热器是给水系统的重要设备,其性能和运行的可靠性将直接影响机组的经济性以及安全性,平凉电厂#2机组#3高压加热器在运行中管束频发故障,本文对高压加热器泄漏产生的原因及疏水调节系统和运行水位进行分析,介绍管束泄漏的处理方法,及应采取的预防措施。 【关键词】:高压加热器;泄漏;汽水两相流;原因分析;措施。 0 概况 平凉电厂4×300MW,分别于2000年9月、2001年6月、2003年6月和11月投产,配用的高压加热器(以下简称高加)系哈尔滨锅炉厂引进美国福斯特·惠勒公司技术设计、制造,产品型号为GJ-820-3,#3高加布置于12.6米层。给水系统为大旁路,高加疏水为逐级自流,高加设计有内置式蒸汽冷却段、蒸汽凝结段和疏水冷却段,高压换热管为U形碳钢管卧式布置;机组自投产以来,高加多次发生泄漏,严重影响机组运行经济性,尤其以#2机#3高加比较突出。因此,对高加泄漏的原因进行分析,并提出相应对策和措施是十分必要的。高加热力系统如图1所示。 图1 高加热力系统 1 运行情况 平凉电厂#2机组于2001年6月168h试运投产后,在2002年1月16日,运行中的#3高加水位高报警,机组申请调峰至280MW,将高加汽、水侧隔离后,打开高加人孔,经风压检查发现,管板左上侧有两根管束泄漏,用管塞封焊处理,高加停运38小时。2002年5月24日,运行中水位高报警,将高加隔离后,汽侧打风压试验,用肥皂水检查管板发现,管板左上侧临近同样部位新发现有四根、右上侧临近边缘新发现六根管束泄漏,同样用管塞封焊的办法处理。2002年11月22日,运行中水位高报警,机组申请调峰,高加系统解列,#3高加解体后,汽侧打风压检查发现,管板左上侧邻近同样部位新发现有两根泄漏,在附近扩大封堵共五根、右上侧同样部位新发现三根管束泄漏,在附近扩大封堵共六根、中上部有一根泄漏在附近扩大封堵共四根。2003年3月9日,运行中水位高报警,机组申请调峰,高加隔离停运,检查发现左上侧、右上侧各一根,均因堵塞封焊处存在气泡和裂纹出现泄漏,补焊处理。2003年5月3日,运行中水位高报警,机组申请调峰,高加隔离停运,管板左上侧领近同样部位新发现有两根泄漏,在附近扩大封堵共六根,右上侧一根,中上部一根,用管塞封焊的办法处理。2003年7月,在机组小修期间,委托西安热工院对#3高加进行100%涡流探伤检查,发现管束存在不同程度损伤的共有八十四根,其中管壁损伤壁厚小于60%的有26根,按热工院意见进行预防性封堵处理,但在做气密试验检查时,发现原封堵管塞封焊多处有气孔、裂纹等问题,原因是在封堵溶合区,由于多次泄漏反复补焊后,堆焊溶合区存在的应力未

高加泄露原因分析及预防措施

编号:AQ-JS-00608 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 高加泄露原因分析及预防措施Cause analysis and preventive measures of high pressure heater leakage

高加泄露原因分析及预防措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 摘要:高加是锅炉给水系统中,初步加热给水的主要设备,其 承压能力较高,发生事故后造成的危害大。这里就高加泄漏后可能 会对设备造成的危害做简单分析。 关键词:高加、泄漏、端差 中图分类号:TL75+2.2文献标识码:A文章编号: 一、设备概述 我厂的高压加热器,采用三台上海动力设备有限公司制造的卧 式U型管表面加热器。高压加热器带有过热蒸汽冷却段、凝结段和 疏水冷却段,如附图一。过热蒸汽冷却段利用汽轮机抽汽的过热来 提高给水温度,使给水温度接近或略高于该加热器压力下的饱和温 度。凝结段是利用蒸汽凝结的潜热加热给水。疏水冷却段是把离开 凝结段的疏水热量传给进入加热器的给水,从而使疏水温度降到饱 和温度下。

二、高压加热器泄漏后对机组的影响 高压加热器是利用机组中间级后的抽汽,通过加热器传热管束,使给水与抽汽进行热交换,从而加热给水,提高给水温度,是火力发电厂提高经济性的重要手段。由于水侧压力(20MPa)远远高于汽侧压力(2MPa)(以#3高加为例),当传热管束即U型管发生泄漏时,水侧高压给水进入汽侧,造成高加水位升高,传热恶化,具体对机组的影响如下: 高加泄漏后,会造成泄漏管周围管束受高压给水冲击而泄漏管束增多,泄漏更加严重,必须紧急解列高加进行处理,这样堵焊的管子就更少一些。 高加泄漏后,由于水侧压力20MPa,远远高于汽侧压力2MPa (以#3高加为例),这样,当高加水位急剧升高,而水位保护未动作时,水位将淹没抽汽进口管道,蒸汽带水将返回到蒸汽管道,甚至进入中压缸,造成汽轮机水冲击事故。 高加解列后,给水温度降低,由280℃降低为170℃,从而主蒸汽压力下降,为使锅炉能够满足机组负荷,则必须相应增加燃煤

地下室渗漏原因分析及措施

地下室渗漏原因分析与应对措施 一般地下室砼为自防水砼P6或P8、P10,外面还有卷材防水一至二道或防水涂料二道,如聚氨酯等。如果地下室完工后产生渗漏则说明这两道防水均已失效,但这是一个系统工程,影响因素很多。但只要加强管理,提高施工人员的质量意识和管理人员的管理力度是能够避免的,下面让我们一起来分析一下: 一、因砼原因产生的渗漏主要有: 1、砼振捣不密实产生蜂窝等有的地方表面很好,但只是薄的一层,内部却是狗洞。这主要是由于漏振造成的或是此处钢筋过密振动棒插不进去造成的,如人防门框处,可以更换为细的震动棒或者下去人敲击模板外表解决,但不能超振,超振会使砼产生离析容易产生裂缝。 2、砼太稠这种干硬性砼和易性不好,施工性差容易产生狗洞,此时应适量添加1:1的水泥砂浆或减水剂(一般罐车均带有)重新充分搅拌后再打砼,地下人防外墙的水平筋放在竖向筋的外面也可增强防裂。 3、砼有裂缝其产生原因主要有①砼均质性不好,尤其是塌落度较大的砼放灰后往往是用振捣棒来驱赶砼造成稀的灰浆马上流走而粗骨料流动性差,流不了多远形成一处主要是稀的灰浆而另一处主要是粗骨料的局面而前者收缩大后者收缩小产生裂缝。地下室外墙打灰时会形成一个坡面,此时应由3个振捣棒来作业,第一个棒在卸料处由上向下振捣主要解决上部砼的振捣并把砼向旁边驱赶;第二个棒在中部将砼赶到坡脚并振捣中部;第三个棒在坡脚处这样可克服只用一个棒来振捣容易产生渗漏的情况确保砼的密实度和均质性,振捣时应快插慢拔,将振捣棒上下略为抽动,一般视砼表面呈水平,表面不再冒泡时为止就能保证砼已沉实;②养护不好或根本不养护:一般地下室顶板打完砼后,可以盖塑料薄膜进行保湿,保

高加泄漏的判断及处理

高加泄漏的判断及处理 摘要:高压加热器系统是火力发电机组的主要热力系统之一,其性能和运行的可靠性将直接影响机组的经济性和安全性。长期以来,由于设计、制造、安装和运行等方面的原因,加热器泄漏的情况屡有发生,这不仅影响机组的负荷,而且因给水温度下降,使整个机组的热效率降低。文章通过对高加结构,泄漏对机组的影响,泄漏原因分析等方面的阐述,并结合张家口发电厂设备现场布臵情况,总结出高加泄漏的判断及处理方法。 关键词:高压加热器;泄漏;判断;处理 0 引言 高压加热器是汽轮机最重要的辅助设备之一,主要作用是吸取汽轮机中已做过功的蒸汽热量,来加热锅炉给水,以提高机组的热效率。如果发生故障停运,给水只能通过旁路管道进入锅炉,就会大大降低进入锅炉的给水温度,从而增加燃料的消耗量,降低机组运行经济性。研究数据表明,锅炉给水温度每降低10℃,热耗率增加约0.4%,高压加热器若不能投入运行,将使机组出力降低8%~10%,煤耗率增大3%~5%,热效率降低4%~4.5%。自投产以来,出现了数次高加泄漏故障,影响了机组的安全及经济运行。通过对高加泄漏原因的分析,结合长期工作实践,在高加检修及运行方面进行了规范作业,从而有效地提高了其投入率。 1 高加的结构 我厂8台机组均配臵3台高加及1台外臵式蒸汽冷却器,均为卧式滚筒结构,串联布臵,疏水采用逐级自流方式,水位采用自动调节方式,正常运行时,高加疏水倒至除氧器。高加通常都由过热蒸汽冷却段、蒸汽凝结段及疏水冷却段3部分组成。典型卧式U型管高压加热器结构如图1 所示。 图1 典型卧式U型管高压加热器结构 1-防冲板;2-隔板;3-过热蒸汽冷却段隔板;4-管束保护环;5-防冲板;6-过热蒸汽冷却段遮热板;7-管板;8-给水出口;9-独立的分流隔板;10-压力密封人孔;11-给水进口;12-疏水出口;13-疏水冷却段隔板;14-疏水冷却段进口(吸入口);15-疏水冷却段端板;16-拉杆和定距管;17-U型管;18-疏水进口;19-蒸汽进口; 2 高加泄漏对机组的影响

常见的几种建筑渗漏原因分析及其防治措施

一、地下室工程 1、侧墙、底板版面渗水 原因: (1)混凝土施工质量差,存在微孔渗透 (2)防水涂层粘结不牢或者损坏 堵漏措施: (1)将渗水部位清理干净,用水泥基防水涂料做堵渗漏处理(2)将渗水部位清理干净后,用水乳型氯丁橡胶沥青防水涂料等配合纤维增强材料做堵渗处理。 2、地下室大面积严重渗漏

原因: (1)混凝土配合比和施工质量不良,存在灌通的孔洞 (2)由于各种原因使地下室出现裂缝 (3)防水涂层施工质量不好或者防水涂层延展性不够,造成防水层拉裂 堵漏措施: (1)除可采用壁内核壁后注浆,防水混凝土贴壁衬砌、水泥砂浆,挂网水凝砂浆抹面等方法外,也可采用防水涂料,先引流排水,然后填缝堵洞,杜绝渗漏。 3、变形缝、施工缝和新旧结构接头处渗漏 原因: (1)混凝土质量不良,收缩过大,出现裂缝 (2)这些部位的细部防水处理方法欠妥善,如止水带安放位置不当,混凝土灌捣不够严实,嵌缝膏填塞不要等

(3)密封材料和防水涂层延展率不够,而被拉裂或者脱离粘结面等堵漏措施: (1)在渗水部位嵌填,粘贴或者注入柔性或弹性防水材料(2)在表面用弹性防水涂料(如聚氨酯防水涂料等)和纤维材料做增强防水层 4、穿墙管和预埋管处渗漏水 原因: (1)管子火套管安装不严密,周围出现裂缝和缝隙、 (2)细部处理方法欠妥,管外壁及混凝土预留孔壁直接亲啊的密封材料填塞不严,外层防水涂料加强层粘接不良等 (3)密封材料及防水涂层因延展率不够,而被拉裂活者额脱离粘结面 堵漏措施: (1)清理管外侧空间的嵌填密封材料或者注浆,严密堵塞

(2)管与地下室壁面连接根部用弹性防水涂料配合纤维材料做增强防水层 二、楼层及厕浴、厨房间 1、板面及墙面渗水 原因: (1)混凝土、砂浆施工质量不良,存在微孔渗透 (2)板面、隔墙出现轻微裂缝 (3)防水涂层施工质量不好或者损坏 堵漏措施: (1)拆除饰面材料,包里渗水部位,涂刷防水涂料。除聚氨酯防水涂料,通常度要求配合纤维材料进行修补。 (2)如有开裂现象,则应对裂缝进行增强防水处理; ①贴缝法:对微小的发丝裂缝,可刷防水涂料并加贴纤维材料或者布条作为防水处理。 ②填缝法:若较明显的裂缝,要进行扩缝处理,将缝扩展成15×15mm 左右的V型槽,在清理干净后,刮填防水涂料或者嵌缝材料。 ③填缝加贴缝:除采用填缝法处理外,在缝表面再涂刷防水材料,并粘贴纤维材料处理。亦可不拆除饰面,直接在其表面刮涂透明或者彩色聚氨酯防水涂料。 2、预制楼板接缝部位漏水

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