屏式过热器高温腐蚀机理探究及防治

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锅炉制造BOILER MANUFACTURING

第4期

2019年7月

No. 4Jul. 2019

屏式过热器高温腐蚀机理探究及防治郎丽萍▽,李亚坤I

(1.哈尔滨锅炉厂有限责任公司,黑龙江哈尔滨

150046;2.高效清洁燃煤电站锅炉国家重点实验室

(哈尔滨锅炉厂有限责任公司)

黑龙江哈尔滨

150046)

摘要:燃煤电站锅炉受热面高温腐蚀现象普遍存在,高温受热面常常因高温氧化、腐蚀而提前失效

,引发泄

露事故,导致机组非计划停机,影响发电机组的安全经济运行。本文就工程实例,探究屏式过热器的高温腐蚀

的机理,

影响因素及相应的防治措施。

关键词:高温腐蚀;屏式过热器;腐蚀机理;防治中图分类号:TK223.3 文献标识码:A 文章编号:CN23 - 1249(2019)04

-

0008 - 03

Exploration and

prevention

of high temperature

corrosion

mechanism of platen

superheater

Lang Liping

2

,Li Yakun1

(1. Harbin Boiler Company Limited, Harbin

150046,China;2. State Key Laboratory of Efficient and

Clean Coal - fired Utility Boilers ( Harbin Boiler Company Limited

) ,

Harbin 150046,China)

Abstract : High temperature corrosion of the heating

surface is widespread phenomenon in Coal-fired

utility boilers. High temperature heating surfaces often fail prematurely due to high temperature oxi・ dation and corrosion, which causing a leak accident and unplanned shutdown of the unit, and

then

affect the Safe and Economic Operation of Generator unit. In this paper, the project example are

used to explore the mechanism, influencing factors and prevention measures of high temperature cor

­

rosion of platen superheaters.

Key words: high temperature corrosion ; platen superheater ; corrosion mechanism ; prevention

c 引亠 治措施,以期为相似锅炉提供一定的技术支持

0引百

国内某电厂运行两台600MW等级超超临界 机组,其中锅炉采用单炉膛

、平衡通风、紧身封闭 布置;固态排渣、全钢构架、全悬吊结构;墙式切圆 燃烧方式,带再循环泵的启动系统及一次中间再 热。锅炉采用锅炉投运后,运行稳定,累计运行 4.2万小时后,屏式过热器发生多次泄露,泄露位 置为屏式过热器底部弯头部分,导致机组停机。 经过泄露部位材料检验及运行调整,判断高温附 着物腐蚀导致管壁减薄,最终爆管泄露。本文就 此实例,探究屏式过热器的高温腐蚀机理以及防1样管分析取屏式过热器泄露位置管材进行化验,

通过

对样品分析,提供客观准确的判断。

先后对样品

进行宏观检查、化学成分分析、金相分析及能谱分

析。过热器高温腐蚀图片见图

1所示。

通过对样品宏观观察发现腐蚀区域沿管子纵 向,表层被黄白色灰状物覆盖,灰状物下为深褐

色,腐蚀面较为粗糙,腐蚀深度不均,且样管内外

均未见明显的氧化皮。化学成分分析并对管材品

质进行检验,结果显示管材化学成分负荷标准中

收稿日期:2019 -03 -15

作者简介:郎丽萍(1972 -),女,高级工程师,

工作于哈尔滨锅炉厂有限责任公司,

主要从事电站锅炉的设计和研发工作。第4期郎丽萍,

等:屏式过热器高温腐蚀机理探究及防治

• 9 •

图1过热器高温腐蚀及爆管图片

材质的规定。对样品进行金相组织观察,其奥氏 体晶界已基本消失,

晶间存在大量的析出物

,金相

组织存在严重的老化倾向;同时,

腐蚀区域存在严

重的增碳现象,对样管腐蚀区域表面产物进行能

谱分析,能谱分析见表1所示,其表层主要为碱金

属及非金属的氧化物及c、

si、

s等化合物,从成分

可见其表层含有较多的燃烧后产物、部分未充分

燃烧的有机物及一定量的硫化物。综合上述分析,管子泄漏点的原因是外壁存

在附着物,

附着物与管子在高温环境下长期接触,

进而发生腐蚀,而附着物中的S元素又加快腐蚀

速度,使管壁减薄,

当管壁厚度低于管子最小理论

壁厚时,爆管的可能性大大增加,

最终发生管子泄

露事故。

表1腐蚀区域能谱分析结果元素0SiAl

C

FeCrNa

Ti

KS

wt( % )

49.9516.7410.8710.262.862.631.66

0.940.50.47

At(%)59.0811.287.6216.160.970.961.370.37

0.240.28

2高温腐蚀机理

根据材料化学试验分析结果,该电厂屏式过

热器底部弯头泄露是由于管材发生高温腐蚀,管

壁减薄,

最终泄露

。在煤粉锅炉中,

高温腐蚀主要

分为硫酸盐型、硫化物型和氯化物型。其中,硫酸

盐型主要发生在高温受热面上,例如过热器和再

热器上;本工程中发生的高温腐蚀,就属于硫酸盐 型腐蚀。锅炉投运后,在运行过程中,炉内高温受热面

管子表层会生成一层铁锈(主要成分是

Fe2o3),

同时形成粘附极细灰粒的粘污层,二者的厚度是 很小的,其实际作用是金属的保护膜,

对管材具有

一定的保护作用。

然而在炉内火焰的高温下,煤

中的碱金属(如Na,K等)易挥发,与烟气中的SO,

反应,

生成碱金属硫酸盐

(NazSO。或K2SO4)

,

其粘

附在受热面管壁上。碱金属硫酸盐具有粘性,熔

点低的特点。随着运行时间的增加

硫酸盐层厚

度增加,热阻增大,受热面管子内工质及烟气的换

热效果变差,管子壁温升高,达到一定温度后,碱

金属硫酸盐开始发粘、

熔化并粘结飞灰,逐渐形成

疏松的渣层。渣层的形成,

使高温腐蚀的发生具

备了基础条件,由于渣层的存在,

管壁温度会不断

上升,

更多的碱金属硫酸盐熔化

,并粘结更多的飞

灰,使渣层更厚。

在碱金属硫酸盐熔化时会放出SO-所放出

的SO?及烟气中的

SO3会通过疏松的渣层向内扩

散,与金属表面氧化膜中的

Fe2O

3

和熔融的硫酸

盐M2SO

4

M

代表Na、K等碱金属)发生反应,生

成复合硫酸盐(Na • K)(Fe • A1)SO4,

破坏了管

壁表面的氧化膜。随着复合硫酸盐的沉积,

其熔

点降低,

当壁温高于其熔点时

,复合硫酸盐熔化,

使管材进一步氧化而使金属耗损。碱金属硫酸盐 的循环作用使腐蚀不断进行。

在运行过程中,受

热面管壁的渣层因过厚脱落和人工清灰,使粘附 在管材表面的复合硫酸盐等暴露在高温腐蚀下,

复合硫酸盐会分解,出现新的碱金属硫酸盐层,

S03

的作用下,

不断使管壁受到腐蚀

此外,当烟气气氛中SO3的含量较髙时,会生

成焦硫酸盐。焦硫酸盐熔点更低,更容易与管材

表面的Fe2()3

发生反应,生成M,Fe(SO4)3,形成

腐蚀反应速度更快的熔盐型腐蚀。

3高温腐蚀的产生原因

3.1燃煤中的腐蚀成分燃煤中可产生高温腐蚀的物质主要包括s、

v

及碱性物质等,

其含量越多,腐蚀越易发生,

腐蚀

越严重。根据高温腐蚀的机理,

煤中的硫元素是

造成受热面高温腐蚀的根本原因。煤中的硫在燃

烧过程中生成S02,少量的

so2

转化成为SO3,其