水泥磨系统改造方案

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1 4#水泥磨系统改造方案

一、 现状及原因分析

我车间4#水泥磨系统于2005年10月投入生产。采用带辊压机预粉磨加φ4.2×11M水泥磨组成闭路粉磨系统。运行近10个月以来存在以下问题:

1、整个系统一直未能达产达标。即使是最好月份,台时也仅为110t/h。离设计能力120 t/h还有很大差距。而且由于台时产量低,1~7月份平均电耗为39.75kwh /t,比一线的两台磨机36.15 kwh /t高出3.6kwh /t。

2、辊压机的故障率高。由于该辊压机自动保护齐全,技术含量高,影响因素多,故障率较高。并且出现问题后不能及时修复,导致系统不能连续稳定的运转。7月份4#辊压机的运转率仅为5%。

3、辊压机的维修及运行费用较高。①由于辊压机备件比较特殊,价格昂贵,维修费用高;②两个辊子的电机功率合计为1000Kw,运行中的电力消耗大;③所用润滑油的价格较高,每桶润滑油价值3万多元,月均1.2万元;④系统增加了一台提升机,并且辊压机内循环负荷较大,一般为333.34%,提升机磨损较大,维修费用高。

4、由于在设计中采用了辊压机,磨机的一、二仓比例较小。即使在一仓中添加了大直径钢球,平均球径由62.4毫米调整到75毫米。但由于一仓长度太短,物料得不到充分破碎和研磨就 2 进入二仓,导致磨机循环负荷大,台时难以提高。

5、我厂生产的水泥混合材掺加量(特别是粉煤灰和矿渣)多数在45%左右,由于小颗粒物料较多,辊压机不能充分发挥效能。

二、改造措施

由于以上原因的存在,我们虽然采取了一定的措施,3#磨入辊压机千家装了分选筛子,将粉煤灰和矿渣及细小的熟料直接入磨。但一直未能取得很好的效果。鉴于以上因素,我们建议对4#磨采取以下改造措施:

将提升机脱开,在原入磨胶带的下方增加入磨小胶带。同时将磨机的一、二仓长度调整,加长一仓长度,缩短二仓长度。同时调整一仓的钢球级配,加强一仓的破碎和研磨能力。可将磨机的隔仓板后移4排衬板,加长一仓长度,缩短二仓长度。将一仓长度由原来的2.45米调整为3.45米,二仓长度由7.945米调整为6.945米。调整一仓的钢球级配,加强一仓的破碎和研磨能力。同时我们可利用本次改造,在隔仓板之间增加筛分装置。此项技术可阻止大颗粒物料进入二仓,有效增加一仓的研磨破碎能力,提高台时产量。所需备件可由吉祥达公司制作安装。

改造后磨内仓比与钢球级配情况如下:

仓比 级 配

一仓

(m) 二仓

(m) 一仓(t) 二仓(t)

Ф90 Ф80 Ф70 Ф60 总重 平均 总重 平均

3.45 6.945 14 18 16 13 61 75.4 121 28.6 3 (表一)

所需备件如下表:

(表二)

名 称 规 格 数量 单位 重 量(kg) 价 格(元) 备 注

橡胶输送带 B800×5×(4.5+1.5)×21000 mm 1 条

15000 仓库有

钢板 δ=6mm 15 ㎡ 1300 7000

钢板 δ=3mm 36 ㎡ 828 4140

角铁 5# 30 m 96.5 457 仓库有

角铁 10# 30 m 163 818

角铁 6.3# 24 m 138 684

槽钢 10# 60 m 200 1000 仓库有

扁铁 3# 60 m 45 225 仓库有

合计 2770.5 29324

(表三)

三、效益分析

若改造后磨机系统电耗与一线持平,达到37度/吨。按年产45万吨水泥计算:

1、电耗节省费用; 45万吨×(38.6-36.36)度/吨×0.31元/度=31.25万元 名称 钢球 阶梯衬板 螺 栓

规格 φ90 φ80 J4902C-59 J4902C-83 J4902C-14 J4902C-19 J4902C-71 M24×80 M30×80

数量 16t 18t 210块 240套 280套 14套 42套 4套 12套 4 2、维修费用 辊压机按每月2万元计算,每年可节约24万元。

3、同时由于去除了提升机。提升机每年的电耗:

300d/y×24h/d×45Kw×0.85×0.31元/ Kwh=8.5万元/年

提升机的维修费用每年按2.5万元计算,两项合计11万元。

三项合计每年预计节约资金66.25万元。

以上改造方案是否可行,请领导审核批复为盼!

制成包装车间

2006-8-11