300MW汽轮机EH系统油动机摆动的原因分析及改进措施
- 格式:pdf
- 大小:164.80 KB
- 文档页数:3
<宁夏电力)2006年增刊 3 00MW汽轮机EH系统油动机摆动的 原因分析及改进措施
张海,韩燕 (大坝发电有限责任公司,青铜峡市751607)
摘要:针对大坝发电有限责任公司300Mw汽轮机EH系统油动机发生摆动的故障。分析并查找故障原因。 对EH油质劣化提出了防范和改进措施,通过对油质的严格监督和采取在高调门油动机支架上加装冷却水, 改善了油质和油动机组件的工作环境,降低了高压调速汽门油动机和电液伺服阀的故障率。 关键词:EH系统; 油动机; 油质劣化; 防范措施; 改进措施 中图分类号:TM621 文献标识码: B 文章编号:1672—3643(2006)zk-0076-02
Analysis and solution for the oscillation of servomotor in EH system of 300 MW turbine ZHANG Hai,HAN Yan (Ningxia Daba Generation Co ,Ltd.,Qingtongxia 751607,China)
1 EH油系统故障状况 大坝发电有限责任公司 、 机组汽轮机系上海汽轮 机有限公司生产的N300/16.7,538,538型机组,配新华电 站控制工程有限公司生产的DEH—m型数字式电液调节 控制系统,其EH系统主要由供油系统、执行机构和危急 遮断系统三部分构成,高压控制油采用三芳基磷酸脂抗燃 油。机组自投产发电以来,在正常运行或启、停过程中,EH 系统的液压伺服执行机构一直存在单个调速汽门(油动 机)忽开或忽关;调速汽门(油动机)关不下来;调速汽门 (油动机)打不开、晃动;油动机卡涩及油动机密封面漏油 等故障。 上述故障在机组正常运行中发生过,在机组启、停试验 过程中发生次数较多。在机组大修时将高压调速汽门油动 机解体后,发现油缸内壁都有不同程度的腐蚀、磨损,有些 油缸内出现碳黑颗粒物质,油动机上部密封圈老化导致油 动机漏油,油动机控制块的内部通道也结有大量的碳黑胶 状物,更为严重的是,在机组运行中还曾发生过高调门油动 机控制块上所接的电液伺服阀、热工元件电缆等因温度高 而烧毁现象,严重威胁机组安全运行。 2故障原因分析 对于上述几类故障在实际工作中通过长期实践和分析 认为主要是由伺服阀故障造成,在多数情况下,更换电液伺 服阀后,故障消失。下面具体分析造成伺服阀故障的原因。 在EH调节系统中,电液伺服阀的任务是把电气量 转换为液压量去控制油动机。电液伺服阀的结构部件主 要有喷嘴、挡板、滑阀、节流孔 其中最重要的部件是挡 板和两个喷嘴,当有电气信号输入时,挡板转动,距两只 喷嘴的距离发生改变,则两只喷嘴的泄油量发生变化。 控制了油口的开启或关闭,从而控制高压油来调整节阀 的开度。 经过现场实践分析,得出电液伺服阀内电气部分出现 故障率很低,故障多数情况是伺服阀内双喷嘴和挡板系统 发生故障,如喷嘴被大颗粒物质堵塞等,造成进、出高压油 动机的油口发生变化(开大或关小)。另外,由于EH油质的 问题,造成伺服阀内滑阀出现故障的情况也存在。归纳起
收稿日期:2006-03—20 作者简介: 张海(1965一),男,助理工程师,从事火电厂汽轮机调速系统检修工作。 76·
维普资讯 http://www.cqvip.com (-7夏电力)2006年增刊 300MW汽轮机EH系统油动机摆动的原因分析及改进措施 来,主要有油中含有颗粒度大的杂质,堵塞喷嘴;油中颗粒 度超标,引起滑阀卡涩;抗燃油油质发生变化,酸度增高,从 而造成对喷嘴室、节流孔、通道及滑阀系统的腐蚀,从而增 大了漏油量。 实践证明,伺服执行机构中伺服阀出故障率频繁,而油 质劣化是伺服阀故障和造成油缸漏油的主要原因。 2.1系统的运行温度 温度对抗燃油的老化影响较大,特别是在系统中有过 热点出现时油管路距蒸汽管道太近时,油受到热辐射,劣化 加剧。在检修过程中,油动机解体检查中多次发现油缸内有 大量炭黑颗粒物质存在,而且高调门油动机密封圈因高温 而碳化。油中碳黑物质的存在证明EH抗燃油在运行中出 现了高温氧化、裂解现象。 2.2系统的污染 (1)油的水解和酸性变化:水会使磷酸水解产生酸性物 质,并目酸性产物又有自催化作用,酸值升高能导致设备腐蚀。 (2)固体颗粒:伺服机构间隙很小,液压控制系统对油 中颗粒含量非常敏感,当液体以高速流动时,颗粒可对系统 造成磨损,同时,在一些关键部位沉淀,使其动作失灵。 (3)矿物油污染:抗燃油中混入矿物油会影响其抗燃 性能,同时,抗燃油与矿物油中添加剂作用可能产生沉淀, 并导致系统中伺服阀卡涩,少量的矿物油也会影响液体的 泡沫特性及空气释放值。 2I3系统内泄 系统内泄使油泵的电流增大,导致EH油温过高而氧 化、裂解。例如:安全阀DB10泄漏、蓄能器短路、伺服阀泄 漏、卸荷阀卡涩或安全油过低都会造成油泵内泄,导致EH 油温升高,酸化加快。 2.4系统检修质量 系统检修质量的好坏,对抗燃油的理化性能有很大的 影响。检修环境不清洁,密封件老化脱落,EH油对油箱,管 道内壁上有机物的溶解和剥离,金属间磨擦产生的金属碎 屑进入EH油中,引起油动机滑阀卡涩、杂质堵塞喷嘴等。 3防范和改进措施 3.1防范措施 (1)加强滤油工作:每星期滤油机滤油不少于30h。 (2)加强对EH抗燃油油质的化学监督及维护。 ①机组正常运行情况下实验室分析项目及周期见表l, 要求每年至少有一次送到经过认可的实验室进行油质全 分析。 ②如果油质有异常情况。如酸值迅速升高,油的颜色 加深,水份含量增大,粘度变化增大等情况,应缩短试验周 期,需要进行单项分析。 ③试验结果分析及措施:对运行油进行化验分析,使 之符合运行抗燃油质量标准,如果不符合标准,应及时通知 表l机组正常运行情况下实验室分析项目及周期 有关人员,上报有关部门,认真分析查找原因,采取有效措 施进行处理。 (3)为了延长抗燃油的使用寿命,对运行中的抗燃油 根据需要定期进行精密过滤和旁路再生。 (4)对EH油系统进行定期检查,及时清理系统中各滤 网,必要时更换滤网滤芯。 (5)对库存抗燃油,应认真做好油品入库、储存、发放 工作,防止油的错用、混用及油质劣化。 3.2改进措施 3.2.1改善油动机组件的工作环境 针对高调门油动机工作温度过高而造成的EH抗燃 油烧结积碳和密封圈老化问题,通过现场调查和分析 后,我们认为解决问题的关键是消除调门壳体的热传导 和热辐射,有效地降低油动机缸体温度及加快活塞上部 油液流动。 具体方案是:在油动机上端盖加装冷却水套。加装冷却 水套后调门壳体通过热传导传递给油缸的热量直接被带 走,水套直接作用在油动机上端盖处,降低了密封圈处温 度,防止了密封圈老化失效,抗燃油泄漏;针对活塞上部油 液流动缓慢在高温工作环境下容易烧结积碳这一问题,我 们在油动机活塞下端部加工一孔道,并在孔道上安装一个 小0.6mm的节流孔,这样,活塞下部压力油经节流孔进入活 塞上部,加快了活塞上部油液的流动,通过油液自身的流 动,降低了油液温度,防止了因油液流动缓慢而造成烧结 积碳。 3.2.2提高系统检修质量 在对EH油系统进行检修过程中,必须严格按照规程 所要求的检修工艺进行。拆卸油口必须及时用白布和塑料 布双层封扎,严禁脏物入内;抗燃油系统所有部件的清洗工 作必须用酒精进行;污染物的清理必须彻底;伺服阀、错油 门滑块和油动机有腐蚀点时,必须彻底清除,或将部件更 换;所有拆卸部件应轻拿轻放,严禁磕碰。
4结束语 通过对汽轮机EH系统油动机摆动的原因分析,得出 了EH抗燃油油质劣化是故障发生的主要原因。 针对油质劣化找出了防范和改进措施。通过防范措施 的实施,油品质量明显提高,伺服阀故障率大幅下降;通过 改进措施的实施,高调门油动机缸体温度降到700C以下, (下转第82页) 77·
维普资讯 http://www.cqvip.com <宁夏电力)2oo6年增刊 N50-8.83—1型汽轮机调速系统速度变动率小的原因分析及处理 率的主要因素,进行了以下处理: (1)更换了调速油泵前油封圈、中油封圈。使其间隙达 到了规程的规定值。 (2)更换了主油泵齿轮联轴器,使主油泵联轴器内外 齿接触面达到了规程规定值,齿轮间隙实测为0.3mm。符合 要求。主油泵.1、 瓦磨损严重,进行了更换,间隙符合要求 (如表3)。 表3轴瓦间隙(修后) (单位:㈣) (3)更换了调速汽门凸轮架两侧轴衬,使调速汽门凸 轮架轴衬间隙,调节汽门传动机构各部间隙符合规程要求。 (4)将调速器滑阀各部套清洗,泄气塞 1孔进行清理 疏通,使油压管内积空气泄气畅通。 (5)大修中对油系统进行了严格的清理。将主油箱用 面团进行了清理。油管道拆除用蒸汽吹洗,保证了透平油的 清洁度。 (6)通过以上处理, 机组于2006年4月10日大修结 束。调速系统静态试验,主要特性数据如下: ①自动主汽门严密性试验:转速下降至1000r/min以 下,合格。 ②调速汽门严密性试验:转速下降至1000r/min以下, 合格。 ③超速试验:-1撞击子动作转速3319r/rain; 撞击 子动作转速3304r/rain;联合动作转速3304r/min,主油泵出 口油压2.35MPa,合格。 ④调速系统速度变动率增加到8--4.1%(额定转速), 将来条件具备时,增加压力变换器弹簧刚度使速度变动率 达到规定值4.5%的要求。 ⑤调速系统迟缓率e---0.4%,液调机组,8≤0.5%为合 格。符合要求。 4调整后的效果 通过本次大修对 机调速系统速度变动率小的因素。 进行分析、消除。使其达到了较为理想的效果。 。 . (1)机组调速系统速度变动率。从2003年7月机组 项修后试验的8_2.5%(额定转速)不合格。到2006年4月 机组大修后试验的调速系统速度变动率8--4.1%(额定转 速),在允许范围内较上次试验有所提高,调速系统稳定性 得到改善。 + … (2)机组大修前负荷在10MW一15MW之间摆动,本次 大修后负荷在1MW 5MW之间摆动,符合要求。负荷稳定 性明显升高。 (3)机组大修前手摇同步器加减负荷,调整相当困难, 而本次大修后摇同步器加减负荷。调整操作较以前容易许 多。说明调速系统的稳定性有所提高,从而为设备的安全、 经济运行提供了保证。 (4)大修对 机调速系统速度变动率小的因素,进行 分析并加以消除,仅此一项节约费用12万元。
5结束语 调速系统稳定与否直接与速度变动率和迟缓率有关。 由于制造厂家移交的资料不全和调速部套磨损。使得调节 系统部件检修存在一定的难度。经过本次大修。调速系统的 速度变动率和迟缓率调整到合格范围。调速系统的稳定性 有所提高,消除了负荷随系统周波变化摆动大的难题,从而 达到了机组安全经济运行的目的。