干气制乙苯的生产
- 格式:ppt
- 大小:3.86 MB
- 文档页数:76
干气制乙苯装置原料提纯优化改造总结李永强,徐相伟,崔永刚,张 伟(中国石化青岛炼油化工有限责任公司,山东省青岛市266500)摘要:干气法制乙苯以催化裂化装置产生的干气为原料,能有效节省资源,降低乙苯生产的成本,但其最大缺陷是干气中含有较多杂质,干气提纯过程增加了能耗,且对设备的腐蚀较为严重,影响了装置的长周期运行。
通过分析干气中H2S,CO2、乙醇胺、水、丙烯和C+5组分等杂质对装置的影响,采取加装旋分式分液罐、采用高通量脱丙烯塔盘、针对性更换耐腐蚀设备、改造工艺流程、优化操作方案等措施,改造后干气中乙烯体积分数提高10.6%,丙烯体积分数降低65.1%,丙烷体积分数降低50.0%,C3以上组分体积分数降低54.4%,能够有效提升干气处理量9240dam3/a,年节省脱丙烯吸收剂55kt,有效防护H2S,CO2对设备的腐蚀,保障装置的长周期运行。
关键词:干气制乙苯装置 原料提纯 设备腐蚀 乙醇胺 水 丙烯 C+5 第三代气相法制乙苯技术(SGEB)以上游重整装置的苯和催化裂化装置干气(催化干气)中的乙烯为原料,经烷基化反应和烷基转移反应生产乙苯。
由于进料干气中携带大量杂质,如丙烯、H2S,CO2,H2O、碱氮等,随着装置运行,设备的腐蚀情况逐渐严重,装置不得不停工检修或降低负荷维持生产。
某公司乙苯装置于2011年8月建成投产,由于换热器管束腐蚀和杂质积累引起系统压力降增大,于2013年3月和2014年10月两次对换热器管束实施检修清洗。
2015年装置大检修期间部分设备填料及破沫网损坏严重而更换,2017年4月更换了其中一台堵塞严重的换热器管束。
目前工艺采用水洗和脱丙烯系统来处理干气中的杂质,不能满足装置的长周期运行。
2015—2019年运行周期中解吸塔及塔顶冷凝系统出现波动,吸收剂损失严重。
2019年大检修期间对干气提纯系统进行了优化改造。
1 原料性质表1为催化干气部分组成。
催化干气中的H2S,CO2,C+3和夹带的胺液、水等杂质,均会对设备造成一定腐蚀和破坏,影响催化剂使用寿命。
国产催化干气制乙苯技术发展建议
张银龙
【期刊名称】《化工文摘》
【年(卷),期】2004(000)001
【摘要】世界上90%以上的乙苯用于脱氢或共氧化生产苯乙烯,少量用于制药、香料、溶剂等产品。
生产乙苯的方法有气相法、液相法和催化精馏三种。
国外ABB 鲁姆斯公司拥有液相法和催化精馏技术,而Mobil/Badger拥有气相法技术。
国内由抚顺石油二厂、大连物理化学研究所、洛阳石化设计院联合开发的利用催化干气制乙苯技术自1992年7月在石油二厂建成3万吨/年生产装置取得成功后该项技术倍受同行关注。
【总页数】1页(P43)
【作者】张银龙
【作者单位】抚顺石化公司大乙烯项目前期工作办公室
【正文语种】中文
【中图分类】TQ241.13
【相关文献】
1.催化干气制乙苯和乙苯脱氢制苯乙烯工艺技术 [J], 邓彦波
2.催化干气制乙苯成套技术 [J],
3.催化干气制乙苯装置的技术改造研究 [J], 曾伟;贾金锋;易娟;隗小山;廖有贵;薛金召
4.大连化学物理研究所科研成果介绍催化干气制乙苯成套技术 [J],
5.大连化学物理研究所科研成果介绍催化干气制乙苯成套技术 [J],
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
干气制乙苯装置运行及新工艺技术开发赵明军;吕艳;李忠玲;刘志钢;韩建新;高玲;张银龙【摘要】Characteristicsandindustrial operation situationin the first set ofethyl-benzene(EB)unitwiththethird generation technologycombininggas-phase alkylation and liquid-phase transalkylation in PetroChina Fushun petrochemical companywereintroduced. The energy consumption and cost of EB productionwerereduced drastically by optimization of the process design;the alkylation catalyst and liquid-phase transalkylation catalystwere characterizedbyhigh catalytic activity, high resistanceto impurities and long catalyst life. Due to the lack of the propylene stripper column, the content of xyleneintheproductwasslightlyhigher, andthe quality of theEBproduct can reach the first class ofEBnational standard.Furtherimprovement and catalyst renewal of the unitwereproposed. Moreover, a novel process for EB production through alkylation of diluteethylene with gas-liquid mixed phase benzenewastested on a scale of 100ml DL0805 catalyst, and bythe novel processthe alkylation reaction te mperature decreasedto 165~200℃, and the content of the xyleneimpurities in the EB productwasfurther decreased to less than 100×10-6. The results show that the process is more suitable for production of EB with ethylene-rich dry gas as feed, and the addition of polyethylbenzene feed(which comes from the diethylbenzene distillation column in the industrial unit)with proper ratio into the middle-lower part of the reactor can promote the total conversion of polyethylbenzene formed in the upper alkylation part of the reactor,which meansthat the alkylation and transalkylation reactions canbe performed in a single reactor; and the DL0805 catalyst exhibitsbetter catalytic reactivity, ethylation selectivity and reaction stability.%介绍了抚顺石化公司的国内首套催化干气制乙苯气相烷基化(烃化)和液相烷基转移(反烃化)组合的第三代技术工业装置的特点及工业运行情况:通过优化工艺设计,大幅降低了乙苯生产能耗和成本;烃化催化剂和反烃化催化剂呈现出优异的反应活性、抗杂质性能和反应稳定性;由于装置未设干气脱丙烯单元,产品中二甲苯含量略高,达到国家一级品要求;对未来装置技改及更换新一代高性能催化剂提出了建议。