水泥熟料生产过程中窑尾回灰对熟料KH的影响及解决方案

  • 格式:pdf
  • 大小:146.90 KB
  • 文档页数:2

2014年第4期 
第4O卷总第18o期 ・19・ 

2o14年8月 

DOI:10.3969/j.issn.1672—401 1.2014.04.009 

水泥熟料生产过程中 
窑尾回灰对熟料KH的影响及解决方案 

何永宪,郭存保 
(河南省豫鹤同力水泥有限公司,河南鹤壁458008) 

摘要:水泥熟料生产过程中窑尾回灰对熟料KH影 
响巨大,并会影响回转窑窑况的稳定,进而导致产能下降。 
通过对回灰影响熟料KH进行数据分析可以直观看出其危 
害性;并且高温的回灰会加速入库斗提胶带老化、龟裂, 
存在较大设备隐患。通过增加回灰仓,可以有效改善回灰 
对水泥熟料KH的影响,并能有效减轻高温回灰对入库斗 
提胶带的危害。 
关键词:水泥熟料KH;窑尾回灰;胶带提升机;回灰仓 
中图分类号:TQ171.6 24.9文献标志码:B 
文章编号:1672—4011(2014)04—0019—02 

O前言 
窑尾回灰是被回转窑烟气气流携带出预热器的生料, 
其料量大小决定于窑尾一级旋风筒的分离效率,在5 000 t/ 
d的干法熟料生产线,回灰量一般不大于投料量的8%。虽 
然回灰所占比例不大,但它对熟料煅烧的影响却不容忽视。 

1 回灰对水泥熟料KH的影响 
由于回灰中有--iJ,部分碳酸钙被分解,加之回灰细度 
较生料细度细,生料中的大颗粒物料不易被气流带出,而 
生料中大颗粒物料主要成分是难于粉磨的物料SiO 、Fe O 
等,造成回灰的KH偏高,SM偏低,IM偏高。我公司的生 
料和回灰成分如表1。 
表1 生料和回灰成分及率值 

表1中1 样品为正常生料成分,2 样品为回灰成分。 
不难看出回灰KH较生料高出很多,回灰人窑会对入窑生 
料的成分产生不利的影响——提高人窑生料KH,熟料的煅 
烧变得困难,f—CaO偏高,煤耗增加。这种现象在生料磨 
避峰停车时表现得尤为明显,特别是停磨3~4 h后更为突 
出。表2为回灰人窑对熟料KH产生的影响。 
表2中下划线部分为生料磨停车避峰时段。从表中可 
看出生料磨停车3~4 h后的熟料KH明显高于目标值,并 
且生料磨停车的时间越长,影响越明显,而生料磨运行时 
熟料KH变化则不明显。可见回灰对熟料煅烧影响是不可 

作者简介:何永宪(1974一),男,河南内黄人,助理工程师。 

忽视的,对生料磨停车时的回灰必须采取一定的控制手段。 
表2 回灰入窑对熟料KH产生的影响 

2高温回灰对入库斗提皮带的影响 
余热发电系统的投用为公司带来了可观的经济效益, 
但窑尾sP管锅炉的高温回灰却对入库斗提胶带带来了负面 
影响——加速胶带老化、龟裂,不得不将其更换。 
我公司入库皮带采用合肥院提供的N—TGD 1 000× 
58 800钢丝胶带提升机,胶带耐温小于120℃。我公司9 
MW纯低温余热发电项目于2007年11月15 Et并网发电, 
窑尾sP锅炉收集的回灰温度较高t~≥220 oC,此处回灰 
不经过增湿塔降温直接进入入库斗提入库。余热发电运行6 

材 
之 
¨. 
C 

20・ 
2014年8月 I.J童材 ! Sich“ ,z “fz 以 一日 2014年第4期 第4O卷总第180期 

个月后,检查发现斗提胶带老化、龟裂现象严重,必须更 换,入窑斗提采用胶带和入库斗提胶带型号相同,由于均 化库的缓冲作用,老化现象好得多。在此前的检查中由于 生料磨停车时间较少,从未发现有老化现象,证明余热回 灰的高温在生料磨停车时会加速胶带的老化,必须对这部 分回灰作适当处理。 公司于2009年元月大修期间更换了入库斗提胶带,仅 胶带和带夹就花费了30.87万元。 我公司回灰主要有废气大袋收尘器收集回灰、增湿塔 收集回灰、余热发电sP锅炉回灰、人煤磨旋风收尘器收集 回灰等几部分组成,各处回灰成分相近,温度存在较大差 别,但最终都通过废气回灰斗提进入库空气斜槽经入库斗 提进入生料均化库,这就为集中收集回灰提供了有利条件。 回灰斗提选用长城输送机械制造有限公司提供的 NSE200X14650(右装)链板式提升机,输送能力200 m /h。 经反复讨论,我们决定在回灰斗提东侧增建一个回灰 缓冲仓用于存放生料磨停车时的回灰,在斗提出料口增加 一台电磁气动分料阀、一段空气输送斜槽将回灰打至回灰 仓暂时储存,在回灰仓出料口安装一台手动插板阀、一台 变频回转卸料器、一节空气输送斜槽连接到回灰斗提入料 口,用于生料磨运行时回灰的可控量掺人出磨生料。由于 此时的回灰量(30 t/h)远远小于生料磨的产量(400 t/h)并 且均匀分布于生料中,窑灰的成分对入窑生料的影响大大 降低,这就达到了“稀释”的效果,最大限度减小窑灰对生 料成分的影响,也就最大限度降低了由于生料成分的波动 对窑系统热工制度的影响。同时出磨生料温度(t…≤90 ℃)会将高温的余热回灰温度大大降低,这就保证了接触斗 提胶带的物料温度不会对胶带的使用产生不利影响,也就 延长了胶带的寿命,同时回灰人仓时下游设备可停止运行, 这也为斗提平时的维护维修赢得了时间。 回灰仓容量的选择:由于生料磨一般避峰时间都在4— 6 h,回灰仓应能够储存6 h的回灰。按回转窑13产量5 400 t考虑,其小时回灰量 5400×1.54×8%/24=27.72 t/h 回灰仓有效容积:27.72×6/1.1=151.2 m (生料容重 1.1 t/ITI 、 回灰仓容积应大于151.2/0.8=189 111 原有回灰斗提的高度(14 m)就不能满足回灰仓的提升 高度,经过相关技术人员讨论,认为将原有斗提加高4 m 不会对斗提的稳定性产生不利影响,又能利用现有设备不 需购买新设备的方案可行性较高,决定将原有斗提加高2 节壳体和配套链板、链斗。 使用效果: 回灰仓投用后,入窑生料的稳定性大大提高,出窑熟 料的KH波动大大减小,由于物料的变化较小,回转窑热 工制度得到了改善,回转窑台时产量也有了较大提高,为 全年生产任务的完成提供了有力保证。表3是回灰仓投用 后,生料磨停车避峰时出窑熟料KH的变化情况。 从表3不难看出,回灰仓的投用对于稳定熟料KH的 作用是明显的,尤其是最大偏差变化幅度要小得多,而且 显示长时间避峰带来的影响明显高于短时避峰,如在一天 内分两次短时避峰效果明显优于一次长时间避峰。熟料KH 的稳定改善了熟料的煅烧,随着KH波动的减小,回转窑 窑况有了很大改善,为回转窑进一步提产创造了良好的条 
件,实践证明,回灰仓投用后,回转窑台时产量增加了3~ 
5 t/h。这就说明,虽然回灰仓在稳定人窑物料成分方面有 
明显效果,但回灰带来的影响仍然不能忽视,仍需从管理 
角度加强对原燃材料堆放和取用管理、稳定生料配料、加 
强生料均化效果、合理制定避峰制度等方面的管理,只有 
好的“硬件”配上科学合理的“软件”才能产生出更大的效 
果 
表3 回灰仓投用后生料磨停机避峰熟料KH的变化 

注:表中下划线部分为生料磨避峰时段。 
3结语 
回灰缓冲仓投用后,我们利用生料磨避峰期间多次检 
查入库斗提胶带使用情况,未发现有老化、龟裂等现象。 
事实证明,回灰仓的投用为人库斗提胶带的正常运转提供 
了有利条件,保证了生料系统的正常运转,为窑系统的稳 
定运行提供了有力保障。 
需要说明的是影响熟料品质的方面很多,在这里就不 
逐一论述了,但对熟料品质影响最大的无疑是熟料KH。熟 
料KH不仅对熟料品质的影响较大,还会对熟料煅烧和热 
工制度产生较大影响,只有尽量稳定熟料KH才是生产优 
质水泥熟料的前提保障。 
[ID:001369]