安钢6号高炉降低工序能耗的技术攻关
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1 安钢6号高炉降低工序能耗的技术攻关
牛卫军 赵正清 王瑞玲
(安阳钢铁集团有限责任公司)
摘要 对安钢6号高炉降低工序能耗技术攻关进行了总结。通过精料,优化高炉操作,加强上料和出铁管理,TNPM设备运作等,使6号高炉在2006年7月工序能耗达到430kg标煤/t,比去年同期降低57kg标煤/t。
关键词 高炉 工序能耗 操作 管理
Technology tackling of reducing process energy consumption
on Anyang Steel’s No.6 BF
Niu Weijun Zhao Zhengqing Wang Ruiling
(Anyang Iron & Steel Group Co.,Ltd)
Abstract Technology tackling of reducing process energy consumption on Anyang Steel’s No.6 BF is
summarized. By means of high quality material, optimizing BF operation, strengthening BF charging and
tapping ,the TNPM equipment operation and so on, the consumption of standard coal achieves 430 kg/ton in July
of 2006 ,lowers 57 kg/ton than the same period of last year.
Key words BF process energy consumption operation management
安钢去年随着钢铁产品价格下跌,上游原燃料供给日趋紧张,利润空间越来越小。进入2006年,集团公司全力推行学习邯钢,降本增效。炼铁厂作为钢铁联合企业消耗能源大户,如何全面优化高炉操作,降低工序能耗,显得十分必要和紧迫。安钢6号高炉结合自身特点和外围情况,经过不断摸索实践,使多项技术经济指标不断改善,其中在2006年7月工序能耗达到430kg标煤/t,比去年同期降低57kg标煤/t,节能降耗工作取得了较好的效果。笔者对6号高炉降低工序能耗技术攻关实践进行了总结分析。
1高炉生产状况
安钢6号高炉,有效容积380m3,1个铁口,1个渣口,14个风口,配置D1300—31离心鼓风机,液压双钟布料,陶瓷杯综合水冷炉底,干法布袋除尘,取消了放上渣操作。1999年元月建成投产,2005年5月开始富氧喷煤强化冶炼,已经进入炉役后期,炉喉及及炉喉钢砖变形严重,炉底温度偏高,炉顶及干法除尘煤气管道多处跑煤气,热风炉由于种种原因风温不高。高炉原料主要来自烧结厂105m2或360m2烧结机,焦炭由焦化厂4m和6m焦炉生产。但是毗邻的安钢2200m3高炉2005年10月投产后,其煤比较低。为确保2200m3高炉生产,6号高炉在2006年上半年焦仓经常不足1/2,焦炭必须从原料场倒运,因此常常减风和限制富氧。
2精料工作
2.1改善入炉烧结质量
精料是高炉降低工序能耗的物质基础。6号高炉对烧结实行定时取样,每小时有一个烧结成分,对应所在的料仓,由工长输入计算机无熔剂配料入炉。为了减少粉末,使用了双面上15mm下5mm梳齿式集中振动筛,将料仓料闸门改小,控制烧结给料料流,延长振动时间;同时加强筛分管理,规定槽下每班必须检查和清理集中筛筛网,严防堵塞。此外,还在烧结矿上喷洒CaCl2溶液,降低烧结在炉内的低温还原粉化率。
2.2 优化炉料结构
近几年来,6号高炉一直用烧结矿+生矿+酸性球团,综合入炉品位不高,渣量大。2006年2月,尝试使用价格合适的南非矿,固定5%配比,逐步减少使用品位较低的海南矿,后 2 又采用高碱度烧结矿+酸性球团,全熟料入炉,综合品位达59%。渣量减少,热量消耗降低,改善大煤比条件下高炉料柱透气性。
2.3 及时、准确判断焦炭质量
焦炭是6号高炉强化冶炼的限制性因素。一方面随着煤量的增加,矿焦比增大,料柱块状带透气性变差。另一方面由于种种原因,6号高炉因为焦仓经常不足1/2,每天还要从原料场倒运许多焦炭,除了焦化厂搞好进煤、配煤优化其工艺外,要求工长每班最多间隔1小时,必须看料仓,尤其在雨雪天气,根据限定焦批后焦炭振动筛筛下碎焦量、焦炭在料罐内的体积、目测情况及时判断出焦炭质量变化,同时提高焦炭M40、M10、S、水分和固定碳分析的信息反馈速度,加强工长综合判断焦炭质量变化的准确性。
3 高炉操作
3.1 提高风温
6号高炉尽管配置了四座改进型霍戈文式热风炉,但交叉并联送风后,风温不高,一般在950℃左右。为了提高风温,2005年9月进行富化焦炉煤气,风温达到980℃。10月又选择机会,对风温水平较低的2#、3#热风炉进行了轮流抢修,并且在热风炉班组加强烧炉技术培训,提高烧炉水平,目前风温可达1030℃以上,具体情况见表1。对于工长则要求关闭混风大闸,全风温操作,十分必要撤风温时,严禁连续超过2个小时。
表1 6号高炉2005年7月~2006年7月风温、铁水含硅变化
日期/月 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7
风温/℃ 955 947 981 984 959 936 975 998 1100 1060 1030 1038 1036
[Si]/ % 0.64 0.65 0.66 0.66 0.60 0.62 0.61 0.56 0.55 0.53 0.54 0.51
0.53
3.2 增加煤量和氧量,配加焦丁,降低焦比
高炉增加煤量后,风口理论燃烧温度降低,而富氧使风口理论燃烧温度升高,两者相结合许多方面相辅相成。6号高炉矿批加到13200kg后,逐渐减少焦批,提高煤量。煤量由8000kg/h加到10000kg/h,氧量具备条件时也随着加到2000~3500m3/h,煤粉燃烧充分,渣铁物理热充沛。增加氧量后,料速也比以前有所加快。为了进一步提高煤比,高炉在坚持全风口操作的同时,一直14个风口全部喷煤,实行广喷、匀喷。其煤比、焦比变化趋势见图1。另外,还曾在烧结矿中配加焦丁,一般控制在30~150kg/批,改善料柱透气性。
350400450500550789101112123456750100150200焦比煤比图 1 6号高炉2005年7月~2006年7月焦比、煤比变化
3.3 确保高炉长期处于稳定顺行状态
高炉稳定顺行是降低工序能耗的基本条件。高炉煤量增加,炉缸煤气量增多,鼓风动能增大,燃烧带扩大。6号高炉在下部调剂,适当扩大风口直径,由ø100mm调为了ø114mm,缩短风口长度,由L260mm调为了L230mm,配合使用斜风口,使高炉初始煤气流分布较为合理。但是由于富氧采用炼钢余氧,在限氧、氧量不足时,提高煤比使更多未燃烧的煤聚集在炉子中心处,易引起高炉下部边缘气流发展,导致某种程度的炉芯不活跃[1]。于是又适 3 当增加了少数ø100mm和L260mm风口数目,发展中心气流,经过3个多月的实践,效果良好,目前风口布局见表2。在上部调剂方面,稳定装料制度5OOCC+2CCOO和料线1300
mm,采取小幅度稳步把矿批扩大至13200 kg。提高顶压,由70kPa提到75kPa,稳定上部煤气流。通过积极寻求适应大煤比下的最佳冶炼参数,煤气利用率有所提高,高炉一直处于稳定顺行的良好状态。
表2 6号高炉目前风口布局
风 口 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
长度,mm 260 230 230 230 200 200 200 200 200 230 230 230 230 230
直径,mm 100 100 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 100
100
3.4 合适热制度下的低硅铁冶炼
中小型高炉,[Si]每降低0.1%,生铁增产0.5%~0.7%,燃料比降低4~6kg/t[2]。但是低硅冶炼必须以稳定的外围条件,合理的炉温为前提。如果一味地降低炉温,会造成软熔带下移,长期下去还会致使炉缸堆积。6号高炉分析了各个影响因素,不断强化低硅冶炼操作理念,结合高炉已经处于炉役后期和设备等条件有限制,初步制定了如下操作方针:[Si]在0.40%~0.55%,渣碱度在1.15+0.03,料速每班64+1批;规定[Si]下限为0.30%,严禁连续两炉铁[Si]小于0.30%,正常条件下两班料速差别不得大于3批。在降低铁水含硅(见表1)的同时,保证渣铁具有良好的物理热,炉缸仍然活跃,炉温充沛,这也便于增加大煤比下的料柱透液性,利于煤粉充分燃烧。
3.5 制订防止炉况失常预案
高炉连续作业强化冶炼,影响炉况因素错综复杂。在炉役后期,制订防止炉况失常预案对于降低工序能耗非常必要。6号高炉结合现实情况,制订了数条预案:高炉减风或限制氧量后操作参数的调整;焦炭急剧恶化后的操作;炉底温度偏高的上限值及控制措施;高炉长期休风后炉况的合理恢复;热风炉抢修由交叉并联改为两烧一送后的风温使用;高炉超过16小时停止喷煤的应对处理;重力除尘器管道跑煤气后顶压的控制等。这些预警体系的建立体现了高炉操作创新,为6号长期实施高风温、大煤比、大富氧、合适顶压、低硅铁冶炼提供了有力的保障。
4加强上料和出铁管理
6号高炉强化“两口”(糟下上料口和炉前出铁口)管理,为高炉稳定顺行创造条件。对于糟下上料,要求拉料准确和不能亏料线作业,避免拉错料和罐坑跑料;对于炉前出铁,要求按时出净渣铁,杜绝跑大流,撇渣器不透,铁口太浅等事故发生。还专门修订液压炮维护制度,定期修补出铁主沟和撇渣器细则,确保出铁正点率和铁口合格率,减少铁量差。由于取消了放上渣,适当提前出铁,稍微开小铁口,延长出铁时间,防止高炉出铁前憋风、难行。
5 TNPM设备运作及其它
2006年6号高炉积极推行TNPM(total nomalized productive maintenance)设备运作,为生产提供设备保障,使职工全员参与,步步深入,不断改善设备维护、保养体制。落实“三级点检”,即“岗位点检,班组长点检,专业点检”,发现隐患,及时处理。实行定期检修,运检合一,清洁文明生产,建立易损耗设备档案,减少炉役后期高炉无计划休风率。6号高炉对劳动制度进行改革,按照“以岗定薪,以指标完成情况来分配奖金”的方法,将指标和劳酬相挂钩,充分调动职工降低工序能耗的积极性。
6 生产效果
6号高炉通过技术攻关,技术经济指标逐步改善,生产工序能耗逐步降低,其2006年1~ 7月工序能耗与往年同期对比情况见图2。 4 4885094945084854794874574424704564344334304004204404604805005201月2月3月4月5月6月 7月月份/月工序能耗/kg标煤/t2005年1~7月工序能耗2006年1~7月工序能耗
图2 6号高炉2006年1月~7月工序能耗与往年同期对比