抽油机井系统效率影响因素与提高对策

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经济与社会 I■ 抽油机井系统效率影响因素与提高对策 仲卫芳 (中石化胜利油田分公司胜利采油厂三矿二十队) [摘要]目前油田生产中广泛使用抽油机采油,抽油机机械采油的系统效率主要包括地面效率与井下效率。在实际生产中,地面效率容易检测、计算和调整 井下效率则取决于产液量、动液面泵效以及管柱的状况。本文分析了抽油机井系统效率影响因素,提出了治理对策,为优化设计抽油机运行参数提供参考。 [关键词】抽油机;系统效率;影响因素;对策 中图分类号:TK212.+4 文献标识码:A 文章编号:1009—914X(2014)06—0488—01 1系统效率的理论计算 将抽油机井的地面设备(抽油机)与井下设备(杆、管、泵)作为一个系统,抽 油机井系统效率n是系统的输出功率P2与系统的输入功率P1之比n=P2/ P1.。而任何一个功率变换系统都会存在着功率损失,系统的输入功率P1是系 统的输出功率P2与损失功率Ps之和。PI=P2+PS综合上式系统效率可以表示 为:从式中可以看出,提高系统效率的途径有两个:一是减少损失功率t二是增 加有效举升的功率。 2影响抽油机井系统效率的因素 根据抽油机井工作特点,抽油机功率损失主要是抽油机正常生产时井下杆 柱和液柱重量加载给电动机的负荷引起的功率损失;同时也包括抽油机传动磨 损、电动机自损耗以及井下杆、管、泵液体间的磨阻造成的功率损失。 2.1抽油机井地面部分的影响因素 2.1.1电动机自损耗 电动机本身发热引起温升增加,降低了电动机的输出功率。安装电动机功 率过大,出现“大马拉小车”现象,电动机自损耗增加。 2.1.2电路线损 供电线路老化以及配电箱设计不合理时线路损耗会;ki增加。电动机进行 电容无功补偿的容量值设置不合理时会出现过补或欠补,为克服过补或欠补, 电机运行时能耗也会增加。目前运行的节能配电箱都具有电容自动补偿功能, 电路线损大大降低。 2.1.3设备传动损耗 设备传动损耗包括皮带传动损失、减速箱损失、四连杆机构损失和井口密 封盒功率损失。皮带传动效率较高,可达98%,其传动损失仅为2%,减速箱传动 效率为9O%,在润滑良好的情况下,其损失在i0%左右;四连杆机构传动效率为 95%,在润滑保养良好的情况下,其损失在5%左右。以上三部分总的传动效率 在84%左右,在润滑保养到位的情况下,进一步提高传动效率的潜力不大 在传 动部分井121密封盒功率损失是比较小的,只有当油井含水达到95%以上时,盘 根容易漏失,此时密封较紧,缺少润滑,盘根密封的有效期缩短,此时的功率损 失才稍微大一点。 2.2井下部分影响因素 2.2.1抽油杆与油管间的磨阻。由于井身结构和杆管应力变化的影响,抽 油杆运动时,杆管弯曲接触部位会产生摩擦阻力。・ 2.2.2抽油泵机械磨阻。抽油泵柱塞与衬套间的机械摩擦所产生的阻力, 砂 蜡等异物也会造成柱塞表面光洁度变差而大大增加磨阻。 2.2.3杆管与流体间的磨阻。抽油井生产时井筒内流体与杆管间存在一 定的流动摩擦阻力,当杆管表面结蜡、腐蚀时会造成磨阻增加,抽油机负荷增 加,能耗上升。 2.3其他影响因素 2.3.1生产参数不合理。当地层能量一定时,生产参数过小,违背了效能 最大化原则,生产参数过大,泵效较低,无功损耗上升 2.3.2举升方式不合理。对于地层条件差,特别是低产液井,抽油机举升 受到杆柱重量的限制,进一步降低装机功率,降低抽油机能耗,降低吨液耗电的 潜力不大。 488{科技博览 3影响整体系统效率的主要因素 3.1电动机自损耗大,电机功率利用率低。目前还有普通Y系列30KW以 上电机35台,普通Y系列电动机自损耗大,无用功消耗大。普通配电箱无补偿装 置,功率因数低,电能利用率低 3.2井口密封盒功率损失。目前油井含水95%以上井盘根与金属光杆的 磨阻大,盘根密封的有效期缩短。 3.3生产参数不合理。参数不合理井主要有四方面影响,一是参数偏大, 泵效偏低;二是泵径偏小,地面参数调整余地小,三是抽油机机型偏大,地面参 数调整难度大;四是控制高含水井的产液量,个别井不易放大生产压差。 3.4举升方式不合理。目前日产液在<lOt的井平均系统效率15.7%,现有 抽油机举升系统对进一步降低能耗难度很大。 4提高系统效率对策 通过抽油机井动态测试数据,油井管柱结构,生产参数和地层能量状况进 行综合分析, 针对不同影响因素应采取相应的治理方法。(1)合理优化匹配抽油机电机 的运行。为了提高设备运行效率,降低设备耗电,加大了对悝【电机的更换力 度,首先,普通电机改造为多功率一体化节能电机前后测试数据对比,平均单井 系统效率提高4.52%。其次,更换高转差双速电机,安装前后测试数据对比,平 均单井系统效率提高6. 。但仍有部分油井仍未进行更换,为了进一步提高平 均系统效率,剩下的抽油机的电机就需要给予及时的更换。(2)对参数不合理, 地面参数无调整余地的采油井采取间抽生产。(3)实施“五率”动态调整。根据抽 油机运行情况,定期对电流资料进行抽查,要求单井平衡比在90-100 ̄/o之间,对 电流变化大和措施井,及时对平衡率进行调整,降低无效功消耗。调整平衡124 井次,调整前后测试平均单井日耗电下降20.2KW.h,系统效率提高1.8%。(4) 优化调整生产运行参数。按照“大泵径、长冲程、低冲次”的参数调整原则,对高 冲次井调小参数14El井、对泵径偏大井换小泵、对低冲程、高冲次抽油杆弹性变 形和惯性损失大的井,调大冲程、调小冲次,平均消耗功率下降2.9KW.h,平均 系统效率提高13.4%。(5)改变举升方式,进一步降低机采能耗。从举升方式看, 基本都是采用有杆泵、抽油机连续举升方式采油,而对于日产液小于10t的井通 过调整工作参数和更换节能电机等很难取得较好的经济效益,可以通过改变举 升方式,建议采用成熟的小排量(10-20m3/d)螺杆泵进行连续采油。 5结论与认识 (1)在电机、抽油机改造工作量大,而耗资大不易执行的情况下。可以通过 加大油井的日常管理力度来达到提高系统效率的目的。(2)对抽油机系统进行 综合分析和治理,找出其影响的主要因素,才能在提高抽油机系统效率,降低单 井能耗上取得较为理想的效果。(3)对油稠产量低的井,可以通过更换螺杆泵来 提高系统效率。