航煤加氢腐蚀原因分析及应对措施

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航煤加氢腐蚀原因分析及应对措施

摘要:某石化公司航煤加氢装置在2013年运行期间多次出现泄漏、穿孔事故,16台/次换热器及管线都出现了不同程度的腐蚀,导致装置多次紧急停工更换管线,不但严重影响装置的正常运行,还增加了设备更换及修补等费用开支。通过对原料、污水氯含量等影响因素进行分析,发现反应产物切水的氯含量高达18134ppm,原料中的氯含量超高是腐蚀的主要原因。并就装置反应流出物换热器具体腐蚀情况进行了腐蚀机理原因分析,借鉴金陵石化航煤加氢装置反应进出料换热器有16根管束出现了不同程度的腐蚀后采取的应对措施,对某石化公司航煤加氢装置应对高氯原油腐蚀提出了调整原料混合比例来降低原料中的氯含量、增加脱氯设施、升级双相不锈钢材质、提高注水量、关注结晶温度等建议。

关键词:航煤加氢 腐蚀 分析 应对措施

某石化公司40万吨/年航煤加氢装置在2013年6月开始陆续出现高分换热器泄漏、空冷翅片管破裂等问题,装置被迫多次非计划停工进行设备更换。虽然装置采取了增加注水、从源头控制原料氯含量等措施来控制腐蚀,但在2014年3月航煤加氢装置停工检修,拆检又发现换热器管束泄漏、铵盐堵塞、管线穿孔等问题,亟需对腐蚀部位及原因进行调查分析,采取相应对策来保证再次开工后的平稳安全运行。

1. 腐蚀现象

1.1 运行期间腐蚀情况

某石化公司航煤加氢装置自2012年投入运行后,一直运行良好。但在2013年6月以后,加氢装置陆续出现了腐蚀裂纹的情况,造成装置多次停工处理故障,具体腐蚀部位及泄漏情况见表1。

表1 2013年6月-2014年4月装置腐蚀泄漏情况

设备编号 设备名称 泄漏时间 泄漏部位

C101-3 反应器出口空冷器 2013.6.7 空冷入口管箱与管束的结合处

C101-2 反应器出口空冷器 2013.6.12 管板泄漏着火

E101 反应产物与加氢进料换热器 2013.6.14

2013.6.24 管程出口压力表管嘴焊缝开裂

采样阀引出接头腐蚀开裂

管线

管线 E102出口至E103入口管线

E102出口至E103入口管线 2013.7.15

2013.7.12 入口弯头焊缝裂纹

入口弯头焊缝裂纹

管线 E101出口至E102入口管线 2013.7.20 入口弯头焊缝裂纹

管线

C104-1

C104-2

C104-3

C104-4

C104-5

C104-6

C104-8

C104-7 E102出口至E103入口管线

反应器出口空冷器

反应器出口空冷器

反应器出口空冷器

反应器出口空冷器

反应器出口空冷器

反应器出口空冷器

反应器出口空冷器

C104-6 2013.8.19

2013.10.11

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2014.1.27 入口弯头焊缝裂纹

管束

管束

管束

管束

入口阀门泄漏或裂纹

入口阀门泄漏或裂纹

入口阀门泄漏或裂纹

管束

1.2 停工检修拆检腐蚀情况

2014年4月航煤加氢装置停工检修,在拆开检查后发现管束发生了裂纹泄漏,部分换2

热器管束结盐堵塞严重,抽芯水洗不通,只好采用高压水洗的方式才勉强贯通。高压空冷E-102两台换热器管束泄漏严重,E102-1堵管数量超过了一半(左一),E102-2(左二)堵管数量也不少,见图1。

图1 高压空冷E-102-1拆检堵管情况

2. 原料对腐蚀产生的影响分析

2.1 原料氯含量分析

某石化公司40万吨/年航煤加氢装置的主要原料来自常减压装置的常一线,而从胜利高氯原油氯分布特点可以看出氯含量集中分布在常一线,比例达到了57%,见图2。

而根据中国石化炼油工艺防腐蚀管理规定氯含量≯2ppm,某石化公司在加工高氯原油后常一线氯含量最高达到了271ppm,远远超出防腐规定数值,2014年1月9日仍然达到了5ppm,导致1月27日又发生了空冷腐蚀管束泄漏事故,可见原料Cl含量超高是发生腐蚀泄漏事故的主要原因。

图3 常减压装置常一线氯含量

2.2 装置污水氯含量分析

通过对分馏塔顶(T-101)、高压分离器(V-103)底部切水分析Cl离子含量及PH 值,发现经过加氢反应器后,Cl 离子含量明显增高,反应产物切水中的Cl离子含量最高达到18134ppm,是金陵石化航煤加氢同部位氯含量的10倍。说明反应器出口换热器常一线

57% 常二线

28% 常三线

8% 其他

7% 图2 胜利高氯原油氯含量分布特点

0 50 100 150 200 250 300

6月07

6月19

7月01

7月13

7月25

8月6

8月19

8月30

9月11

9月23

10月6

10月18

10月30

11月11

11月23

12月05

12月17

12月29

01月10

01月22

02月03

02月15

02月27

03月11

04月03 常减压装置常一线氯含量 ppm(2013.6.7-2014.3) 3

(E101/E102/E103)工艺介质Cl离子含量分析是极度超高的,见表2。

表2 装置污水氯含量分析

分析项目 T-101 V-103

PH 5 7.5

Cl(ppm) 2735 18134

3. 同类加氢装置腐蚀应对措施

3.1 金陵石化煤油加氢精制装置腐蚀情况及应对措施

3.1.1 腐蚀情况

中石化金陵石化公司煤油加氢装置加工原料为煤油,反应进出料换热器(E—101)管程设计压力7.1 MPa,设计温度338℃ ;管程操作压力6.0MPa,操作温度319-338℃;管程介质为经过加氢反应后产物,其主要成分包括煤油、硫化氢、氢气等,介质具有腐蚀性。壳程介质为经除氧切水后的原料煤油与氢气的混合物,腐蚀性较小。该换热器换热管材质0Cr18Ni10Ti奥氏体不锈钢Φ19×2。

2012年8下旬发现E-101经加氢精制后煤油硫含量高,且居高不下,停运后打开检查发现管束外表面基本保持不锈钢本色,但在外围的一根管束上发现2处直径约1mm的蚀洞,一处蚀洞边沿呈刀刃状(如图7)。继续检查发现在靠近U型端底部的折流板附近约10cm处一根管束有裂纹,裂纹长度沿圆周约有半周(如图7),经检查发现E-101G有16根管束存在不同程度的泄漏。[1]

3.1.2 腐蚀原因分析

图7 E-101管束及折流板腐蚀情况

对E-101有蚀洞的管束取样并剖开,发现管束内结垢较多,垢下坑蚀严重,有即将蚀穿管壁的趋势,具体见图8:从照片可看出,坑点蚀是从管束内部开始的。从形貌上来看应该属于典型的Cl 离子腐蚀穿孔。管束断口显微扫描,发现管束是由内向外裂开,腐蚀是从管内开始的。从管束的断裂情况及断口扫描情况可以断定Cl 离子引起的应力腐蚀开裂可能性很大。对原料罐、进料缓冲罐(V-100)、高压分离器(V-101)底部切水分析Cl离子含量及PH 值测量,经过加氢反应器后,Cl 离子含量明显增高,反应产物切水中的Cl离子含量达到1291.80ppm。说明该换热器工艺介质Cl离子含量分析超高,见表1。

表4 E-101系统水样分析

分析项目 原料罐 V-100

V-101

PH 6.4

7.83 9.05

Cl(ppm) 29.78 395.62 1291.80

4

图8 E-101管束腐蚀管束取样剖面图

反应进出料换热器前面有加氢反应器,由于加氢反应,原料油中有机氯、氮与氢气反应生成铵盐及HCl,原料中的O元素经加氢反应生成转H2O。反应产物从反应器底部出来的温度在320℃以上,走管程经过换热后从E-101G 出来的温度在136℃左右。根据水的沸点与压力之间的关系,用Antoine公式可算出在E-101G 管程压力5.7MPa下水的沸点温度约为272℃。因而反应产物中的水蒸汽在换热过程中存在露点。

结露后的水溶解高浓度Cl离子,外加铵盐等其他垢污在管束的沉积,在垢下Cl 离子富集形成闭塞电池,导致了管束(0Cr18Ni10Ti)由内向外的坑点腐蚀。点蚀一旦形成,腐蚀会迅速加剧,导致管束腐蚀穿孔。同时在应力作用下导致管束应力腐蚀开裂。

3.1.3 应对措施

(1)在条件允许的情况下在反应器和联合进料换热器之间增加脱氯罐,以避免反应进出料换热器等奥氏体不锈钢设备遭受严重的腐蚀。

(2)对换热器管束材质进行升级,降低C含量,提高Cr、Ni含量,增加Mo等微量元素的成份,以达到有较强的抗Cl离子腐蚀能力。为了在最大限度地克服Cl离子腐蚀破坏现象,可将管束材质升级为双相不锈钢。

(3)同时在生产工艺上,对原料要严格把关,尽量减少原料Cl元素含量。

4. 结论及建议

某石化公司40万吨/年航煤加氢装置在炼制高氯原油后出现了换热器泄漏、管线裂纹等问题,不但严重影响了装置的安全平稳生产,而且大大增加了设备更新方面的投资。通过对原料、及分离罐的污水分析,发现腐蚀的主要原因是原料氯含量超高。经过采用更新设备、管线,间断水洗与连续冲洗相结合的方法,使低压和高压空冷系统的腐蚀基本解决。但在停工期间仍然发现反应流出物换热系统换热器出现管束裂纹泄漏、抽芯后结盐的问题,为装置再次开工后的正常运行带来了不稳定的因素,为此,对三台换热器及空冷的腐蚀情况就温度、材质及腐蚀部位进行了分析,并提出以下建议,期望对开工运行后减轻腐蚀状况带来帮助。

4.1 对原料油进行脱氯处理。

航煤加氢装置的原料主要是常一线油,而装置发生的腐蚀主要是由于氯含量超高引起的,因此对常一线油进行脱氯处理,减少氯离子造成的多种腐蚀是解决装置腐蚀的根本途径。金陵石化航煤加氢装置提出在反应器后增加脱氯罐,减轻对反应流出物换热系统的影响,值得借鉴。另外,高氯原油的加工是氯含量超高的罪魁祸首,将高氯原油与低氯原油进行调和,基本保证常一线氯含量不超过1.5ppm,是一个及时应对的策略。从图9可以看出,通过调和高氯原油的掺炼量后,常一线氯含量在8月下旬就保持较低的状态,因此也没有再发生大的腐蚀事件。

0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300

日期

6月12

6月27

7月12

7月27

8月12

8月26

9月10

9月25

10月11

10月26

11月10

11月25

12月10

12月25

01月09

01月24

02月08

02月23

03月10 图9 2013年6月-2014年3月常一线氯含量趋势分析 ppm