提高铜绿山矿自磨系统难选氧化铜矿回收率的实践

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Serial No.491 March.2010 

现代矿业 

M0RDEN MINING 总第491期 

2010年3月第3期 

提高铜绿山矿自磨系统难选氧化铜矿回收率的实践 邵致远 (大冶铜绿山矿) 

摘 要:介绍了铜绿山矿难选氧化矿石性质复杂多变,铜矿物的氧化率及结合率高,含泥量大, 矿石难选难分的特点。并根据该矿石性质及生产现场存在的问题,通过提高磨矿细度、增大压风、 加强操作等措施,获得较好的浮选技术指标,铜精矿品位达到18.90%,回收率达到62.29%,使有 限的矿产资源得到了回收,取得了较可观的经济效益。 关键词:氧化矿;难选;细度;铜回收率 中图分类号:TD921 .4 文献标识码:B 文章编号:1674—6082(2010)03-0109-02 

1概述 铜绿山氧化矿以铜矿物为主,大部分呈现胶状 嵌布于矿石裂隙中,少数呈细小星点状在氧化铁矿 物孑L洞中充填,同时夹杂有石英、玉髓、蛋白石、高岭 士,较难分选,一般粒度在0.02~0.5mm,另有少数 假孔雀石及结合氧化铜矿,氧化率在90%以上,结 合率在10%一20%,其中难选氧化铜矿,含铜矿物 主要是赤铜铁矿,呈胶状、皮壳状、粒状、星点状浸染 在褐铁矿中,粒度在0.02—0.04ram。其次为孔雀 石,也嵌布在褐铁矿中,结合铜含量多达80%左右。 脉石矿物主要以石英、玉髓、蛋白石为主,呈细粒隐 晶质集合体,其次是高岭土,呈粒末状、尘点状与石 英、玉髓伴生。 2矿石性质 矿石化学成分表见表1,矿石中主要矿物的含 量见表2。 表l 矿石化学成分 (%) ①单位为g/t 表2 矿石中主要矿物的含量 (%) 菱铁矿 l 石 砉髓、金云母 2暴禽高岭石其它 : :Z !:兰 :Q :兰 竺: : 表1、表2说明:矿石中的化学成分及主要矿物 品种多且复杂,给选别回收带来了困难。有关报告 邵致远,435101湖北省大冶市。 显示:露采矿铜矿物的嵌布特征(黄铜矿、斑铜矿、 辉铜矿、铜蓝、孔雀石、自然铜)与铁、脉石矿物密切 嵌布,但多表现为边界不平直的毗连型镶嵌。需细 磨才能使绝大部分铜、铁矿物与脉石解离开来。另 有部分矿石为多年存积下来的难选矿和北坑开采的 地表矿。这种矿石经过长期的氧化和风化,氧化率、 结合率分别高达60%、20%以上,综合品位逐年降 低,另加上褐铁矿和高岭土矿泥在选别过程中对铜 矿物浮选的严重干扰,给回收有限的矿产资源带来 不利的影响。 2007年对该矿铜矿物物相分析见表3,铜选别 试验结果见表4。 表3 铜矿物化学物相结果 (%) 

产品名称 产率 铜品位 铜回收率 3选矿生产工艺及指标 3.1 生产工艺 采用常规工艺流程,磨矿流程为两段磨矿两段 分级,最终人选粒度为一200目含量占50%一60%, 矿浆进入浮选采用二粗二扫一精作业。流程见图 1。主要设备为自磨机 ̄5500mm×1800ram一台,球 磨机 ̄2700mm×3600mm一台,螺旋分级机2FG-24 

一台, ̄500mm旋流器4台,浮选机为KYF一8(4)与 XCF.8(4)联合浮选机25台。 3.2生产指标 1 09 总第491期 现代矿业 2010年3月第3期 1985年以来,铜绿山矿开始处理该矿,每年处 理量不大,但原矿铜品位逐年下降(由原来的综合 品位1.6%下降到现在的0.5%左右),采用常规硫 化浮选工艺,铜精矿品位为l1%~15%,铜回收率 仅为40%~56%l】J。2004年后由于露采矿源开始 枯竭,该矿的处理量逐年增加,到2008年由于古矿 遗址问题,只有完全处理该矿。近3a来自磨系统处 理该矿的生产指标见表5。 原矿 精矿 尾矿 图1现场流程 表5 2005--2007年自磨系统铜生产指标 4生产中存在的问题及流程考察分析 针对该矿石入选铜回收率低、尾矿品位高的问 题,分析后认为原因主要有:①由于该矿为露天堆放 多年低品位杂矿,矿石性质复杂多变,并且矿石风 化、氧化、泥化程度都很严重;②该矿石块矿与粉矿 混合不均匀;③磨矿与浮选等工序较长,且不能实时 监测流程品位的变化,因此不能及时调整操作,造成 生产的不稳定;④二段磨矿效果差,铜矿物单体解离 不充分;⑤浮选进风管与另一系列浮选共一个管道, 造成风量不足和浮选液面不易调节。 自磨流程考查结论是 J:浮选流程基本合理, 磨矿部分存在问题,突出表现在:①二段磨矿效率 低,球磨机生产率为E一。。。目:1.09 t/(m ・h),原因 是球磨实际通过能力为424.76t/h,明显超出设计处 理能力,磨机负荷过重;②分级效率低,螺旋分级效 率 ~2舯目=36.52%,旋流器分级效率E一20o目: 52.6%,旋流器的负荷偏大,分级机溢流浓度过大。 因此,对自磨系统工艺流程进行改造完善是非 常必要的。 5提高铜回收率的生产实践 5.1 提高磨矿细度,提供最佳的入选粒度 从该矿石性质中可以看出,浮选该矿需要细磨。 】10 而在现场最终入选粒度为一200目50%~60%。人 选细度达不到工艺要求。 在对比试验研究的基础上,将钢球球径由  ̄100mm改加为 ̄60mm,显著提高了磨矿分级产品 的指标。见表6。 表6 分级溢流细度(一200目含量) (%) 

5.2强化和规范配矿,确保矿石粒度和矿石性质均 匀 2008年为了做到供矿的均匀性,控制原矿波 动,现场把配矿工作纳入原矿性质管理中,且采取各 种措施努力实现粒度和矿石性质相对稳定性。 5.3增大压风,提高浮选机的充气系数 由于自磨系统浮选与另一系列浮选共一风管, 用一台D100.32的离心鼓风机供风。若两系列同时 生产,自磨系统浮选机所用风量就显得不足,浮选机 的充气系数为29.2%,远离要求范围 3 J。操作时, 调一槽风量将影响到其它浮选机的液面,造成掉槽 或跑槽现象,使得操作稳定性较差。通过更换一台 新的HTD120-21离心鼓风机,浮选机的充气系数提 高到33%,风量明显增大,操作稳定性增加。 5.4加强现场操作培训,提高处理难选矿的能力 由于矿石的种类较多,加上褐铁矿和高岭土矿 泥在选别过程中对铜矿物浮选的严重干扰,浮选控 制难度大。为此,加强对操作人员的培训很有必要。 专门设立两名技术人员跟班指导并协助调整操作、 开展形式多样的劳动竞赛和岗位练兵活动,举办技 能大比武活动等各项措施后,操作工应对矿石性质 变化的能力显著增强。同时,加强了现场工序间配 合管理,使得工艺参数得到了及时调整,保持了处理 该矿的最优条件。 6效果与经济效益分析 在各项措施的综合作用下,2008年1~5月自 磨系统选铜回收率提高了6~8个百分点,取得较好 的实践效果,有限的矿产资源得到了回收利用。同 时取得增收l0~20 (t原矿)的经济效益。改进 前后指标对比见表7。 表7改进前后指标对比 

7结语 (1)铜绿山矿铜矿物的氧化率、结合率高,且铜 Serial No.491 March.2010 现代矿业 M0RDEN MINING 总第491期 

2010年3月第3期 

磁铁矿选矿厂节能降耗的途径 李学忠 (中钢矿业开发有限公司) 

摘要:针对目前我国选矿厂能耗较高的现状,分析了选矿厂能耗的分布,提出了节能降耗的 方法和途径。 关键词:选矿厂;节能降耗;破碎;磨矿;选别 中图分类号:TD928.3 文献标识码:B 文章编号:1674.6082(2010)03-0111-03 

目前我国已进入了节能型社会,而且能源成本 愈来愈高,这就要求矿山企业根据自身不同条件,从 细微处入手,找出节能降耗的关键点,实施相应节能 技术和措施,降本增效。 选矿过程包括破碎、磨矿、选别、浓缩、过滤、物 料输送等多个环节,如何在保证选矿技术指标的前 提下,最大限度地降低选矿成本,节能降耗是选矿企 业面临的主要问题。 1 多碎少磨,确定合理的入磨粒度 选矿厂矿物加工过程中60%左右的能耗消耗 于矿石的碎磨作业中。生产实践证明,选矿厂碎磨 作业能耗分配为:破碎20%~30%,磨矿70%~ 80%。因此选矿节能首先要在碎磨阶段下功夫。 我国大部分矿山均属于正在生产的选厂,破碎 磨矿设备已基本固定,设备改造相对较困难,因此如 何在破碎和磨矿能力平衡上下功夫,这就要求在保 证破碎能力的基础上,合理调整各段破碎机的排矿 口,充分发挥破碎系统的综合能力,使破碎系统的最 终粒度尺下降,减少磨矿段的压力,增加磨矿效率, 从而提高选矿厂的整体能力。 对于新建矿山,应充分考虑“多碎少磨”的因 素,设计时根据实际情况,在技术合理的基础上,适 当扩大破碎能力的设计,合理减小破碎粒度,从而降 低选厂能耗。 矿物种类较多,综合品位较低,另加上褐铁矿和高岭 土矿泥对选别的影响,使得该矿石性质复杂多变,较 难分选分离。 (2)原自磨系统处理该矿时,采用常规的浮选 李学忠(1968一),男,高级工程师,100080北京市。 2通过试验和现场测试,确定合理的干选指标 磁铁矿选矿厂矿石人磨前的预选,是选矿厂节 能降耗的主要突破口。但由于近几年铁精粉价格波 动较大,选矿厂作为市场竞争的参与者,要根据市场 价格和矿石的具体性质,随时调整入磨前矿石干选 指标,做到合理甩出废石,达到选矿厂利润的最大 化。 2.1 调整干选分料板高度 分料隔板高度直接影响着磁滑轮的选别效果, 分料隔板过低,使极贫磁铁矿块得不到较好的回收, 降低了矿石资源的利用率;分料隔板过高,脉石矿物 抛出不彻底,影响磁滑轮的选别效果。根据具体情 况适当调整干选分料板高度,使干选既能保证一定 的抛尾比例,又能使非磁性矿物得到较好的抛出。 2.2调整干选分料板与磁滚筒的距离 分料板与磁滚筒的距离是预选工艺中一个重要 的参数,分料隔板距离越小,贫磁铁矿块得不到较好 的回收,降低了矿石资源的利用率;分料隔板距离越 大,脉石矿物得不到较好的分离,人磨品位下降,不 利于磨选效率的发挥。根据矿石性质及时调整分料 板与滚筒的距离,使脉石得到充分的抛出,同时保证 磁性产品的充分回收,保证干选精矿的回收率。 2.3增加料层平料器,尽量使干选料层薄而均匀 磁滑轮是永磁干选设备,距离简表面越远,磁力 

硫化法,选铜回收率低,为40%~56%。通过提高 磨矿细度、增大浮选机压风、加强现场操作管理等措 施,铜精矿品位从改造前的l6.5l%提高到 18.90%,回收率也从改造前的54.60%提高到改造 后的62.29%。 。 (收稿日期2010-01-04)