300MW机组电泵改汽泵可行性分析

  • 格式:pdf
  • 大小:99.24 KB
  • 文档页数:1

Machinery&Equipmemt 300MW机组电泵改汽泵可行性分析 廖光明 (山西平朔煤矸石发电有限责任公司。 【摘要】电动给水泵改为汽动给水泵方式时,可有效降低发 电厂用电率,同时可以利用锅炉富裕的蒸发量,保持发电机功率不 变可以增加机组的上网电量。 【关键词】电泵改汽泵;改造;节能降耗 引言 随着能源紧缺,全球气候变暖,空气污染严重,节能降耗是关 系经济社会可持续发展的重大战略问题。火电行业既是优质清洁能 源的创造者,又是一次能源消耗大户和污染大户,因而也是国家实 施节能减排的重点领域。降低火电厂供电煤耗的一个主要方面就是 降低厂用电率和机组的背压。其中给水泵电耗占厂用电2.6%,电动 给水泵在直接空冷机组应用多年,从自身角度挖掘降低能耗的措施, 电动给水泵改造汽动给水泵,成为降低厂用电的有效措施。 300MW直接空冷机组在夏季环境温度达33℃,机组运行背压高、 煤耗大,本着节能降耗的原则,必须增加空冷系统冷端能力,以满 足机组夏季带负荷能力,减少发电煤耗,降低机组运行成本。 1改造方法 1.1拆除电厂现有的1台50%容量的电动给水泵及前置泵,改造 为1台100%的汽泵,布置于汽轮机房0米,给水泵汽轮机采用上排汽 方式,排汽至主机空冷排汽管道,在水平段加装真空蝶阀。拆除靠 固定端侧的一台电动给水泵组,以便于安装汽前泵及电机。 1_2可将原有的两根50%容量的前置泵入口管道其中两根合并, 引出DN5OOmm的前置泵入口管道(降低流速,减小阻力),接至布置 于0m汽前泵,最后经汽前泵出口引至Om的汽动给水泵入口管道。汽 轮机给水泵出口管道与原给水泵母管相连。 1_3采用主机四段抽汽为给水泵汽轮机驱动汽源(压力 0.832Mpa,温度300 ̄C)'给水泵汽轮机进汽量约60t/h。 1.4新建湿式冷却塔,尖峰冷却运行。 2经济性比较 2.1 300MW机组电泵与汽泵方式经济性对比 2.1.1汽动给水泵改造,采用主机四段抽汽为给水泵汽轮机驱 动汽源(压力0.8Ypa,温度300℃),按四段抽汽为驱动汽源对两 种给水泵方式经济性进行对比: 2.1.2采用汽动给水泵时,主机抽汽是通过小汽轮机做功后经 过输出轴直接拖动给水泵做功。影响汽动给水泵效率的主要是:(小 汽轮机效率、机械效率、给水泵效率)。目前国内小汽轮机生产厂 家设计的小汽轮机效率约82%,给水泵厂家设计的给水泵效率为 81%,机械效率一般为98.5%。机组负荷率按75%负荷考虑小汽轮机 正常运行效率约78%、给水泵效率约78%,则汽动给水泵的综合效率 ,k=0.78x0.78xO.985x100=59.9274 2.1.3采用电动给水泵时,主机抽汽将会在低压缸中进一步做 功,最后经发电机输出,而由发电机输出的部分功率经变压器和线 损后送到给水泵驱动电机、液力耦合器后输送到给水泵的输入轴上, 驱动给水泵做功。 影响电动给水泵效率的主要是: (主机低压缸效率、发电机效 率、变压器和线损效率、电动机效率、液力耦合器效率、给水泵效 率)。 同样按机组负荷率75%计算:主机低压缸效率为90%、发电机效 率为98.7%、变压器和线损效率为98%、电动机效率96%、液力耦合器 效率85%、给水泵效率78%;则电动给水泵的综合效率 0.9xO.987x0.98x0.96x0.85x0.78 ̄i00=55.4077 结论:300MW机组主机负荷率为75%时,从驱动综合效率来看, 汽动给水泵方式较电动给水泵方式效率高4.5197%, 2.1.4采用汽动给水泵方式时,降低了发电厂用电率,按电厂 运行统计,电动给水泵耗电率约2.7%,即同样的发电机功率时,电 厂可增加约2.7%的上网电量,从而提高电厂效益。 电泵改汽动后,主机抽取了四段排汽驱动给水泵汽轮机,一定 程度地降低了机组的发电能力,但由于目前电网装机容量偏大,停 备机组容量较大,造成在运机组负荷都不能满发,因此改造为汽泵 后,可以利用锅炉富裕的蒸发量,保持发电机功率不变,但机组发 电厂用电率下降,可以增加机组的上网电量。 2.2改造后的效益 2.2.1汽动给水泵收益:汽动给水泵改造后可降低厂用电率约 2.7%,两台机组年新增上网电量约2.7/lOO×30亿=81oo万kW.h,增加 上网电量收益约8100 X 0.37=2997万元;电泵改汽泵,由于汽耗率增 加,机组发电煤耗增加l0g/kW.h,造成用煤量增加约lO/1000000 ̄ 30亿=30000吨,造成燃料费用增加约30000×300/10000=900万元: 则汽动给水泵改造年收益约2097万元。 2.2.2尖峰冷却器收益:夏季投入尖峰冷却器系统机组背压可 降低15kPa左右,按一年尖峰冷却器投运4个月,背压降低lkPa影 响煤耗1.25g/k1i】l『h,两台机组年发电量约30亿kWh,标煤单价300 元/t计算,全年节约成本:l5×1.25×4/12×30×300=562万元。 2.2.3免考潜在收益:尖峰冷却器改造后,机组背压大幅降低, 不会发生机组由于背压高限制负荷,减少了电网对机组限出力的考 核。 3结束语 300MW机组电泵改汽泵,机组的厂用电率降低的2.6%,同样工 况下增加了机组的上网率。与之配套尖峰冷却器,降低机组夏季的 运行背压,同工况下,机组的供电煤耗降低5g/kW.h,因此电泵改 汽泵,配套尖峰冷却器具有一定的推广应用价值。 (上接第330页) 也要能很好地掌握,同时,也要懂得机床与计算机的联合调制。 数控机床的发展趋势带动了数控机床电气维修技术的进步,同 时,数控机床的维修技术的进步将数控机床在设计运行等方面的问 题加以暴露出来,从而促使机床加以技术上的创新。两者相辅相成, 共同进步。 4结语 总之,社会的发展,为数控机床的网络化、智能化和绿色化提 出了新的要求,数控机床的电气化设备是电子技术和自动化技术的 综合,这种综合性要求维修的工作人员要有更加扎实的基础知识和 334 l华东科技 过硬的综合素质。只有这样,才能在数控机床设备出现故障时进行 准确的分析并运用科学方法加以维修,才能满足数控机床技术不断 发展的需要。 参考文献: 【1]-f ̄贤义.数控机床的电气维修技术及发展趋势探讨Ⅱ】冲国高新技 术企业(中旬刊),2011(5). 【2]何云.数控机床的电气维修技术及发展趋势探讨【『】.电子制 作。2013(10). 注:作者身份证号码为61 0321 1 9820902061