MIP_CGP工艺对汽油硫含量的影响

  • 格式:pdf
  • 大小:165.05 KB
  • 文档页数:5

收稿日期:2005211220;修改稿收到日期

:20062022

10

作者简介:黄汝奎,工程师,1994年毕业于江苏石油化工学院

(现江苏工业学院)石油加工专业,现在中国石化沧州分公司

炼油一部重油催化车间工作。MIP2CGP工艺对汽油硫含量的影响

黄汝奎,韩文栋

(中国石油化工股份公司沧州分公司,沧州061000)

摘要 考察了MIP2CGP工艺在降低汽油烯烃含量的同时所具有的降硫作用,阐明了MIP2

CGP工艺降低汽油硫含量的基本原理和影响因素。结果表明,通过提高转化率和第二反应区催化

剂的藏量,MIP2CGP工艺可以将催化裂化汽油中的硫含量降至所要求的水平。

关键词:催化裂化 MIP2CGP工艺 降低 汽油料 硫含量

1 前 言

中国石化沧州分公司自1997年炼制含硫胜利

原油和进口管输原油以来,原油硫质量分数一直保

持在1.0%左右,催化裂化原料硫质量分数为

1.0%~1.2%,汽油硫含量为1200~1500μg/g。

通过调合部分重整汽油,出厂汽油硫含量可以满足

不大于800μg/g的指标要求。2003年5月至

2004年5月汽油烯烃含量超标,制约了汽油的出

厂,通过使用降烯烃催化剂和降烯烃助剂,汽油烯

烃体积分数能满足小于35%的出厂要求。为了应

对汽油质量持续升级和当前市场对丙烯的需求,沧

州分公司采用了石油化工科学研究院开发的MIP2

CGP工艺改造重油催化裂化装置,该工艺主要是

降低催化裂化汽油烯烃含量,增产丙烯,同时也具

有降低汽油硫含量的作用。

本文主要介绍MIP2CGP工艺在降低汽油烯

烃含量的同时所具有的降硫作用,阐述了该工艺降

低汽油硫含量的基本原理和影响因素。

2 降低催化裂化汽油硫含量的措施

目前使用较多的降低催化裂化汽油硫含量的

措施有:①降低催化裂化原料硫含量;②应用降硫

助剂;③采用新工艺;④降低催化裂化汽油的终

馏点。

2.1 降低催化裂化原料硫含量

随催化裂化原料硫含量增加,汽油中硫含量也

增加,但并非严格的线性关系[1]。降低催化裂化原

料硫含量的措施一般是采用低硫原油作原料或将

催化裂化原料进行加氢预处理,但是随着国际原油

价格的上涨和低硫原油产量的逐年递减,炼制含硫

原油和高硫原油是必然趋势。催化裂化原料的加氢预处理技术能大幅降低原料的硫含量,而且能改

善产品分布和缓和操作条件,降低催化裂化汽油硫

含量。但是加氢预处理技术操作条件苛刻,氢耗

高,设备投资和装置操作费用较高。

2.2 应用降硫助剂

降硫助剂一般可以将催化裂化汽油硫含量在

原来的基础上降低25%~30%。现国内和国外都

有各种降硫助剂可以选择。洛阳石化工程公司开

发的LDS2S1固体降硫助剂已应用于中国石油化

工股份公司沧州分公司,达到了很好的降硫效果。

2.3 采用新工艺

采用新的催化裂化工艺可降低汽油硫含量,如

FDFCC工艺和MIP2CGP技术。FDFCC工艺采

用重油和汽油双提升管串联或并联操作,可以使汽

油硫含量降低20%~50%[2];MIP2CGP工艺以重

质油为原料,在降烯烃和增产丙烯的同时,也可以

降低汽油硫含量。MIP2CGP工艺具有以下特

点[3]:①采用串联提升管反应器,优化催化裂化的

一次反应和二次反应,减少干气和焦炭产率。②设

计两个反应区,第一反应区以裂化反应为主;第二

反应区以氢转移和异构化反应为主,并有适度的二

次裂化反应。在二次裂化反应和氢转移反应的双

重作用下,汽油中的烯烃大幅度下降[4]。③同原

FCC提升管相比,MIP工艺提升管的反应时间较

长,第一反应区反应时间一般为1.5s左右,第二

反应区的反应时间约5~7s,通过提升管上部时间石 油 炼 制 与 化 工2006年7月 PETROLEUMPROCESSINGANDPETROCHEMICALS 第37卷第7期 

© 1994-2008 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net约1.5s,整个提升管反应时间约8~10s。反应深度较原来FCC提升管提高[5]。

ACorma等[6]给出的催化裂化过程中各种硫化合物的反应网络见图1。从图1可以看出,加强

氢转移反应可有效促进噻吩类硫化物分解,降低汽

油硫含量。

图1 原料中硫化物的反应网络示意图

2.4 降低催化裂化汽油的终馏点[1]

催化裂化汽油中的硫化物结构较复杂。重质

汽油馏分中的硫化物主要是苯并噻吩和甲基苯并

噻吩,中质汽油馏分中的硫化物主要是烷基噻吩,

轻质汽油馏分中的硫化物主要是硫醇。典型的催

化裂化汽油硫分布见表1。从表1可以看出,降低

汽油终馏点,硫含量明显降低;但缺点是汽油收率

下降。

表1 典型的催化裂化汽油硫分布

项 目沸程/℃质量分数

(占全馏程汽油),%硫质量分数

(占全馏程汽油总硫),

%

轻质汽油初馏点~1206015

中质汽油110~1752525

重质汽油175~2201560

3 装置改造及标定结果

3.1 装置改造情况

2004年5月沧州分公司对催化裂化装置进行

了MIP2CGP工艺改造,目的是降低汽油烯烃含

量,以满足汽油出厂指标。改造前装置加工能力为

1.0Mt/a,改造后加工能力为1.2Mt/a。改造内

容主要是更换提升管、加高沉降器和增加粗旋料

斗。经MIP2CGP工艺改造后反应2再生系统简图

见图2。

3.2 装置标定结果

2004年6月装置改造完成,为了进一步增产

丙烯,使用了专用催化剂CGP21。装置开工后,操

作稳定,产品质量合格,催化裂化汽油的烯烃和硫

含量都大幅降低。2004年12月对该装置进行了

标定,为了考察MIP2CGP新工艺的降硫效果,与

装置改造前的两次标定结果进行了比较,其中一次

是2002年10月采用常规催化剂的标定结果,

另一图2 改造后反应2再生系统简图

次是2004年1月使用降烯烃催化剂时的总结标定

结果。

标定原料为减压蜡油(VGO)、常压渣油

(ATB)和焦化蜡油(CGO)的混合原料,其性质见

表2,标定时的催化剂性质见表3。从表2可以看

出,MIP2CGP工艺的原料较重,硫含量较其它工艺

高,金属含量较高。从表3可以看出,MIP2CGP标

定时的催化剂活性较低,这主要是加工原料金属含

量较高所致。

硫平衡数据见表4。从表4可以看出,MIP2

CGP工艺裂化气中硫分布较FCC2常规催化剂工

艺高出10.23个百分点,说明MIP2CGP工艺增加

第二反应区后,延长了反应时间,在反应温度

500℃的条件下,硫醇和硫醚几乎全部分解为H2S

和相应的烷烃;另外增加第二反应区也加剧了噻吩

硫转化分解为H2S的能力,降低了汽油中噻吩及

烷基噻吩的含量,从而降低汽油硫含量。MIP2

CGP工艺柴油硫分布也有所降低,主要是因为反

应时间长,大分子含硫化合物通过裂化、氢转移、异

构等反应生成小分子的含硫化合物或小分子烷烃

进入裂化气和汽油中,从而降低了柴油硫含量。71第7期 黄汝奎等.MIP2CGP工艺对汽油硫含量的影响

© 1994-2008 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net表2 原料性质

项 目FCC2常规催化剂FCC2降烯烃催化剂MIP2CGP

混合原料VGO∶ATB∶CGO=60∶33∶7VGO∶ATB∶CGO=76∶18∶6VGO∶CGO=93∶7

密度(20℃)/kg・m-3930.3924.4932.7

残炭,%3.524.83.06

w(硫)/μg・g-1727065809600

烃族组成,% 饱和烃47.2552

 芳烃42.433.7 胶质+沥青质10.3414.3

金属含量/μg・g-1

 Fe3.73.13.1

 Ni6.75.77.0

 V5.71.82.4

 Na3.90.42.5

 Ca5.7

表3 平衡剂性质

项 目FCC2常规

催化剂FCC2降烯烃

催化剂MIP2CGP

堆密度/kg・m-3820820820

孔体积/mL・g-10.360.280.178

催化剂活性,%656659

金属含量/μg・g-1

 Fe720036104200

 Ni670059009000

 V305027403400

 Na12104100

表4 硫平衡

项 目FCC2常规

催化剂FCC2降烯烃

催化剂MIP2CGP

原料硫质量分数,%0.7270.6580.960

产品硫分布(w),%

 裂化气30.4732.8540.70

 汽油3.554.822.88

 柴油29.7732.8128.02

 油浆7.349.745.38

 焦炭24.8614.6923.02

 损失4.015.101)

1)硫损失记入焦炭中。

汽油硫含量与原料硫含量的关系见表5。从

表5可以看出,采用常规FCC技术时汽油中硫占

原料硫质量分数为11.69%,采用降烯烃催化剂技

术后为9.88%,主要原因是降烯烃催化剂稀土含

量较常规催化剂高,

晶胞常数增大,氢转移能力增

强,对原料中非噻吩类化合物的C—S键裂化能力

略为增加,在降烯烃的同时,使较难裂化的噻吩类硫化合物的裂化深度提高,尤其使具有较大取代基

的噻吩类化合物的裂化深度提高,表现为汽油中大

取代基噻吩类化合物数量减少[1],相应加强了脱硫

能力;而采用MIP2CGP工艺后,降烯烃幅度较原

FCC2降烯烃催化剂工艺更大,同时反应深度有所增

加,C—S键裂化能力也增加,因此可以将汽油硫含

量降低至占原料硫含量的6.70%,与常规FCC工艺

相比,MIP2CGP工艺可使汽油硫含量降低42.69%。

表5 汽油硫含量与原料硫含量的关系

项 目FCC2常规

催化剂FCC2降烯烃

催化剂MIP2CGP

原料硫质量分数,%0.7270.6580.960

汽油硫质量分数/μg・g-1850650643

汽油硫占原料硫质量分数,%11.699.886.70

4 MIP2CGP工艺中影响汽油硫含量的因素

4.1 原料硫

原料硫含量及类型、硫转化程度、汽油干点、操

作条件等对汽油硫含量有很大影响。2005年5—9

月采用MIP2CGP

工艺后原料硫含量与汽油硫含量的关系见图3。从图3可以看出,汽油硫含量随

原料硫含量的增加而增加,但非典型的线性关系。

4.2 汽油干点

汽油中的硫主要以噻吩、烷基取代噻吩类化合

物存在。噻吩和烷基取代噻吩的相对分子质量较

大,沸点较高,主要存在于重质汽油中。所以将汽

油干点降低,可以大幅降低汽油硫含量,但是影响

汽油的收率。采用同一原料,在相同反应操作条件

下,MIP2CGP装置汽油干点对硫含量的影响见

表6。从表6可以看出,在原料相同、转化率相近的81 石 油 炼 制 与 化 工 2006年 第37卷 

© 1994-2008 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net