连铸铝镇静钢的钢水准备
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・22・ 鞍钢技术
ANGANG rr HN(H』X Y 2002年第1期
连铸铝镇静钢的钢水准备
田维东徐光
(鞍钢新轧钢股份有限公司第一炼钢厂)
摘要在连铸生产铝镇静钢时.水口絮流一直是困扰工程技术人员的一个难题。从絮流的
原因人手.分析了 zq生成的控制。并介绍了几种钢水钙化的方法,从中比较出用复舍造渣
材料来解决浇铸铝镇静钢的优点=
关键词 铝镇静钢 絮流 q夹杂 钢水钙化处理
Hot Metal Preparation 0f 0C Aluminum Killed Steel
Tj.皿Weidong Xu Guang
(The No.1 Steelrnaking Plant of Angang New Steel Co.,I.td.)
Al: ̄r'aet flocculating flow in nozzle is all along a problem puzzling the operato ̄in the pro-
ducdon of aluminum]dllad.steel in .How tO control the creation of A12q is analyzed based oft the OC-
currence reason of flocculation flow.Several methods of calcifying the hot metal are described, COITI- paring these methods,it is found that adding compound da ng materia[to,solve the problem described
ab0ve advanced.
Key Words aluminum killed m flocculating flow A12 incluNon hot metal calcifying
tre ̄itrnent
1现状
随着钢铁工业的发展.越来越多的企业的连
铸比得到提高,许多钢铁企业实现了垒连铸生产。
在对模注钢的产品转化过程中,原有的沸腾钢则
由铝镇静钢来代替。正如我们所知道的,由于用了
大量的铝来脱除钢中的氧,钢中生成了大量的
AI 夹杂,浇铸过程中浸入式水口絮流严重,个
别炉次大罐水口也发生絮流,严重影响了连铸机
的生产。
2生产过程中出现的问题
2.1典型的铝镇静钢
典型的铝镇静钢化学成分见表1。
表l铝镇静钢成分 由于转炉需将碳吹得很低才出钢,出钢前钢
中的氧含量很高,特别在没有底吹手段的转炉生
产中显得更为突出,鞍钢第一炼钢厂的90t氧气
顶吹转炉为取得合适的钢水,一般加铝量为2.5
~5kg/t钢。
2.2浇铸过程中出现的问题
生产设备有:90t氧气顶吹转炉、I 钢包精炼
炉、喂线机、280rnmX 280ram大方坯铸机。在生产
中出现了下面三种絮流情况:
(1)大包开浇自流,开浇仅3nfin后大包水口
便絮死。
出现这种情况令人非常不理解。如果是钢液
中的AI ()^夹杂造成絮流应该是一个渐进的过
程,否则为什/厶还顺利地浇铸了近3nfin呢?我们
对冶炼的每个环节进行了分析,注意到在转炉出
钢的操作中,由于需要加入大量的纯铝(我厂采用
的是铝环),有的操作者为了方便,事先将一部分 维普资讯 http://www.cqvip.com 田维东徐光 连铸铝镇静钢的钢水准备
铝加^大罐底部。如果铝恰好落在大包水口附近,
出钢过程中就有可能存在生成的Al!【 聚集在一
起附着在罐底,在IF炉处理过程中底吹氩时,罐
底恰好是一个死角,附着于罐底的,、1z【)^没有机
会上浮。我们知道,大罐内的钢液通过水口流出时
在罐底形成漩窝,它的吸力将罐底水口眼附近形
成的AI:q聚集物带^水口,最终造成絮流。找到
这个原因后,规范了炉后加铝的操作,从而杜绝了
此类絮流的发生
(2)浇铸过程中大包水口絮流
在生产铝镇静钢时,通过喂线来对钢水进行
钙化处理。丝线为钙铁包芯线,其指标见表2
表2钙铁包芯线的指标
纯金属钙极易气化,在喂^过程中喷溅严重,
喂线速度只能维持在8O~120m/rain,钙收得率
低
在100t钢包中喂人400m线,钢液中的钙含
量可 达到0.0020 左右。在这种情况下,太包
水口出现絮流,说明钢液的钙化不够。我们加大喂
线量到600m后,钢中钙含量达到0 0030 左右。
在这种情况下。再没发生过大包水口絮流情况。
(3)中包水口絮流。
我厂为四流大方坯,中包水口 ̄',10mm,在浇
铸过程中全程保护。在浇铸铝镇静钢时,基本上浇
到第三罐时中包水口均出现絮流,每个浇次只能
安排三罐连浇,严重影响连铸的生产率
3 : 生成的控制
3.1 的来源
(1)出钢时用铝脱氧,生成的脱氧产物A【 ()3
未完全排除而留在钢中。
【2)钢水中的溶解:A1]与水口内表面的si(
发生还原反应而生成的Al:q附着于水口壁上,
【3)水口内吸^空气中的氧与钢水中的[AI]
发生氧化反应生成AIz( 。
(4)钢水流经水口时,温度降低,使Al 0平
衡遭到破坏,柝出的Eo3与钢水中的[Al 继续反 -23・
应生成AIz(
3.2 At ( 生成的控制
(1)二步法脱氧,就是将所需加^钢水中的
铝量分为两部分,一部分随钢流加 凡钢包,加入量
应满足脱除钢水中过剩氧量所需,起预脱氧的作
用。其余部分的铝在精炼过程中加人到锕包,脱去
与[c]相平衡的氧,并溶解于钢中保证达到规定
的铝含量。
(2)喂线法,在二步脱氧法的基础上,在精炼
过程中采用喂铝线的方法来调整铝含量,正常加
铝粒,铝的收得率为40 左右,通过喂铝线,愎得
率可以提高2O 。
(3)保护浇铸.避免了在浇铸过程中的铝烧
损,在精炼过程中就可以把铝调整到规格的中限
或更低,从而减少了夹杂物的生成
(4)改变TF炉的渣系,使之对A1 ( 夹杂物
有更强的吸附性 在这一方面国内外一些技术人
员做了大量的工作,主要是将CaCuSiO: 渣系改变
为ca( AI。( 渣系。
4钢水的钙化处理
图1、2是我们比较熟悉的喷粉法和喂线法工
艺示意图。
雷
喂线法 维普资讯 http://www.cqvip.com ・21・ 《鞍钢技术 ̄2002年第1期
由于喷粉法的钙收得率低.现在一般很少使
用 喂线法在生产一般的含铝钢时得到了普遍的
应用,通过喂人硅钙包芯线可 很好地解决絮流
问题。在生产铝镇静钢时,则必须喂人钙铁包芯
发 但由于钙在l 600C左右迅速气化,在喂入钙
铁包芯线时喷溅严重,喂线速度只能维持在80~
1 20r./n ̄n,钙的收得率很低 由于采用的是纯金
属钙粉和铁粉作芯粉,不利于贮存。我们曾做过这
样的试验,把钙铁芯粉倒出完全暴露于空气中,只
需几小时钙粉基本上就全部氧化掉了。在生产过
程中我们发现.通过喂线法来解决铝镇静钢教果
不理想,在我厂的方坯上每浇次只能生产三罐。
图3所示的方法是包底喂纯钙线法,国内还
没有使用。
囤3包底喂纯钙线法
这种方法是用一个类似于喷枪的耐火材料管
插人到钢包的底部,再喂人表面钝化过的纯金属
钙线 这种方法由于减少了钙与空气的接触机会.
且延长r与钢液的接触时间,钙的收得率要比普
通喂线法高20 ~30 ,钙化效果好。存在的缺
点是设备占用面积大,操作繁琐,维护困难,不利
于推广 炉后用复台造渣材料来解决絮流问题。所谓的复
合造渣材料,就是将活性石灰粉与一定粒度的铝
粉按比例混台后造球。它的原理就是在铝脱掉钢
中氧的同时有充分的与渣子接触的机会,并形成
( ̄CLAI ( 渣系,使^1: 在未进入钢液前就被渣
子吸附并形成低熔点的化台物 这种方法操作简
单,在出锕过程中向大罐内加人51%/t钢的复合
造渣材料(成分见袭3),来脱掉钢中大部分的氧,
在精炼过程中进…步调整铝含量 由于这时的渣
系已经是 【 /'d:( 渣系,精炼凋铝产生的 。【
也能迅速被吸附,不必再钙化处理
表3复台造渣材料成分
实践证明,这种方法可以很好地解决铝镇静
钢的絮流。我厂连续几个浇次顺利浇铸三罐,未发
生絮流,每次增加连浇罐数已成为可能。
j结论
连铸铝镇静钢的关键在于将铝脱氧产物
zc) 排出或钙化。首先是排出,钙化只是在不能
很好排出的情况下的一种手段。僵由于现有的手
段钙收得率低,起不到很好的钙化效果.影响了生
产,通过使用含铝的复台造渣材料,从根本上解决
了 :()。夹杂物的排出问题,使得铝镇静钢的连
铸生产变得顺行,每浇次可达到6罐以h
在多次浇铸失败的情况下,我们厂试用了在 (1 (编辑许营
收稿日期:2001年8月t日
联系^:田维东,工程师 鞍钢第一炼钢r 拄术室
4O21)
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