含钛铁水脱硫及转炉冶炼实践
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含钒铁水转炉提钒渣冶炼方案
目录
1.钒相关基础知识 .................................................................................................................... 4
1.1钒元素的发现与发展 ..................................................................................................... 4
1.2国内钒的发展 ................................................................................................................. 5
1.3钒的矿物简介 ................................................................................................................. 6
1.4钒及其化合物的性质 ..................................................................................................... 6
1.4.1金属钒的性质 .......................................................................................................... 6
1.4.2金属钒的制备: ......................................................................................................... 7
转炉冶炼操作的关键点
实际操作转炉总结的转炉冶炼注意事项
1.Si大于0.5%时,说明硅含量已经比较高了,第一批料应加入100到150kg的镁球,甚至更多,防止炉渣对炉衬的侵蚀,并且相应的石灰加入量应增加,由于铁水硅含量比较高,炉渣不易返干,枪位应尽量多采用低枪位,俗称“压着吹”,一旦返干也容易调整,可在短时间内适当提高枪位,然后立即回到原来较低枪位,否则渣中FeO含量过多,不仅产生喷溅,而且枪位不容易降下来,影响冶炼时间。
2.为了控制炉渣碱度,石灰加入总量一般为“一个硅三个灰”,即Si=0.6%时,石灰加入总量控制在1800kg,一般前期加入150kg镁球+400kg石灰+400kg石灰+400kg石灰,碳焰初起加入100kg石灰+100kg石灰,泡沫渣起来时+200kg石灰,一直采用低枪位,波动2m~2.8m之间,炉渣返干用返矿调整,尽量少化渣,后期温度较高时,容易产生喷溅,此时准备石灰200kg待加入。返干时用返矿或短时间的提枪化渣然后立即回到基本枪位,返矿总量视温度要求,一般500~700kg。
3.在硅锰氧化期结束后,渣中一般含有20~30%的
FeO,随着温度升高,C开始氧化时,随着氧化速度的加快,容易产生泡沫渣,而且迅速上升到炉口,并且显示了,前期渣化的比较好,此时可以加入小批量的石灰~150kg/批,既加入了二批料,还压了喷,但是此时不能提枪,应尽量消耗渣中FeO。4.渣料的加入:开吹200kg,在碳焰起来前加入总量的一半,每批200kg。碳焰起来后加入二批料,每次150kg,注意给冶炼拉碳前的高温喷溅的压喷留150kg石灰在汇总斗中等候。前期冷料尽量用石灰料,后期冷料尽量用返矿或铁皮(可防止炉渣返干)。5.Si小于0.4%时,说明硅含量已经比较低了,相应的石灰加入量应减少,由于硅含量比较低,碳焰起来的较早,应及时提前加入二批料。铁水硅低时炉渣容易返干,注意提前提枪化渣。
6.不论硅高低,开吹时尽量采用30秒高、30秒次高再到正常的低枪位,可以帮助化好前期渣。
承钢技术 2007年第2期
铁水在线脱硫的研究分析
邢树国成彩凤 (炼铁厂)
摘要:分析了国内外及承钢1260m 高炉铁水在线脱硫的生产实践,总结了在线脱硫法的优缺点 指出了承钢铁水在线脱硫的难点及今后的工作方向。 关键词:铁水在线脱硫
1 铁水炉外脱硫的必要性
- “硫”是钢铁产品中的有害杂质,高炉操作中 稍有失误即可能使生铁含硫量超过规定标准。而
随着承钢公司品种钢冶炼比例的提高,对生铁的质
量要求越来越高,对含硫量的限制越来越严。而高 炉要获得低硫铁水就必须提高炉渣的碱度和炉温,
这将使高炉经济技术指标下降。况且如在炉缸堆 积时,即使炉温及渣碱度都很高,仍会出现铁水含
硫过高的事故。转炉由于炉内冶炼过程热力学条 件的制约。脱硫率仅40%左右。因而,为保证钢的
质量,提高冶炼品种钢比例,在高炉和转炉之间进 行铁水炉外脱硫预处理成为钢铁冶炼的必要生产
环节。 铁水中由于Si、C和Mn含量高,氧含量低,具 有很好脱硫热力学条件,有利于脱硫反应的进行;
同时铁水温度较低,也适于炉外进行脱硫预处理。 加拿大多米尼翁钢铁公司的经验证明,铁水在高炉
后进行处理,高炉内渣碱度可从1.25降到1.06, 焦比降低36kg/t铁,生产率提高13%,成本降低
0.6美Yc/t铁。文献提到,铁水含Si量为0.6%, 若用于炼钢时钢中含硫量要求0.018%,在铁水炉
外脱硫中可把硫含量从0.025%降到0.017%,钢 渣碱度可从4.0降到3.0,石灰加入量相应减少
20kg/t钢,钢渣量减少25kg/t钢。 高炉与炉外脱硫工艺结合,能取得提高高炉生
产率、降低燃料消耗、降低铁钢成本的综合经济效
益。脱硫处理可以得到比常规高炉含硫更低的铁 水,提高炼钢的效率并为优质品种钢生产创造条 件。
2 国内外铁水炉外脱硫方法简介
据有关文献介绍,总结国内外铁水炉外脱硫有 以下几种形式:
(1)铁水沟铺撒冲混法 在高炉出铁过程中连续地往出铁铁沟或盛铁
转炉冶炼过程概述
【本章学习要点】本章学习转炉炼钢的装⼊制度、供氧制度、造渣制度、温度制度及其操作,终点控制及出钢,脱氧及合⾦化,转炉吹损与喷溅,顶底复合吹炼,转炉操作事故及处理。
第⼀节转炉冶炼过程概述
氧⽓顶吹转炉炼钢过程,主要是降碳、升温、脱磷、脱硫以及脱氧和合⾦化等⾼温物理化学反应的过程,其⼯艺操作则是控制装料、供氧、造渣、温度及加⼊合⾦材料等,以获得所要求的钢液,并浇成合格钢锭或铸坯。
从装料起到出完钢、倒完渣为⽌,转炉⼀炉钢的冶炼过程包括装料、吹炼、脱氧出钢、溅渣护炉、倒渣等⼏个阶段。⼀炉钢的吹氧时间通常为l2~18min ,冶炼周期(相邻两炉之间的间隔时间,即从装料开始到装料开始或者从出钢毕到出钢毕)通常为30~40min。表10—1为氧⽓顶吹转炉⽣产⼀炉钢的操作过程,图10—1为转炉吹炼⼀炉钢过程中⾦属和炉渣成分的变化。
吹炼的前l/3—1/4时间,硅、锰迅速氧化到很低的含量。在碱性操作时,硅氧化较彻底,锰在吹炼后期有回升现象;当硅、锰氧化的同时,碳也被氧化。当硅、锰氧化基本结束后,随着熔池温度升⾼,碳的氧化速度迅速提⾼。碳含量<0.15%以后,脱碳速度⼜趋下降。在开吹后不久,随着硅的降低,磷被⼤量氧化,但在吹炼中后期磷下降速度趋缓慢,甚⾄有回升现象。硫在开吹后下降不明显,吹炼后期去除速度加快。
熔渣成分与钢中元素氧化、成渣情况有关。渣中CaO含量、碱度随冶炼时间延长逐渐提⾼,中期提⾼速度稍慢些;渣中氧化铁含量前后期较⾼,中期随脱碳速度提⾼⽽降低;渣中Si02,Mn0,P205含量取决于钢中Si,Mn,P氧化的数量和熔渣中其他组分含量的变化。在吹炼过程中⾦属熔池升温⼤致分三阶段:第⼀阶段升温速度很快,第⼆阶段升温速度趋缓慢,第三阶段升温速度⼜加快。熔池中熔渣温度⽐⾦属温度约⾼20-1000C。
根据熔体成分和温度的变化,吹炼可分为三期:硅锰氧化期(吹炼前期)、碳氧化期(吹炼中期)、碳氧化末期(吹炼末期)。