N-甲基对硝基苯胺合成工艺研究
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化工中间体 Chemical Intermediate 2010年第02期
设备工艺 甲基对硝基苯胺合成工艺研究
王丹蔡涛宋志祥余万能 (湖北省化学研究院,武汉430074)
摘要:本文以对氯硝基苯、二乙醇胺和N一甲基甲酰胺(NMF)为原料合成了N一甲基对硝基苯胺,优化了工艺路线。用红外、核磁、 气相色谱等方法对产物进行了表征。 关键词:N一甲基对硝基苯胺;工艺优化;合成;表征 中图分类号:TQ246.38 文献标识码:A 文章编号:1672—8114(2OLO)O2~0048—04
1前言 N一甲基一对硝基苯胺是一种重要的有机化 工原料和染料中间体【 1,可作为火药的安定剂和 检测其他物质的基准。此外还被广泛用于医药、香 料及电解、电镀工业等行业【 。随着各个领域应用 的不断扩大,国内外市场对的N一甲基对硝基苯胺 需求逐渐增加。 2合成 2 1原料 名称 规格 产地 N一甲基甲酰胺(NMF) 工业级 上海森斐化学品有限公司 对氯硝基苯 工业级 浙江常山化工厂 二乙醇胺 分析纯 天津登峰化学试剂厂 无水乙醇 分析纯 天津登峰化学试剂厂 2.2合成方法 2.2.1 N一甲基对硝基苯胺的合成 在装有机械搅拌器、回流冷凝管、温度计的 250ml四口烧瓶中,加入N一甲基甲酰胺,将对氯 硝基苯溶解在NMF中,然后加入二乙醇胺,加热 到130cc,搅拌下反应11个小时 1。产物加水析 作者简介:蔡涛,(1983一),湖北武汉人,在读硕士研究生。 通讯联系人 出,以除去多余的二乙醇胺和NMF。冷却结晶得 到黄褐色的固体。过滤,并用乙醇重结晶【引,放人 真空干燥箱干燥。
3分析测试 3.1熔点测定 置人样品于内径为1mm的玻璃毛细管【引,于 室温下,在l米的玻璃管中自由下落,反复数次, 夯实样品,装填样品约lmm。用北京泰克X-4数 字显示仪测量熔点,控制升温速率为2cc/min, 记录开始坍塌和全熔时的温度。约为149—154℃, 文献报道为154℃【 】。 3.2纯度测定 采用SHIMADZUGC一14APTE气象色谱仪进 行纯度测定。用乙醇重结晶后的产物的纯度为 99%。 3.3红外光谱分析
图1对氯硝基苯(PNCB)与产物N一甲基对硝基苯胺(MNB)的 lR谱图 第O2期 N一甲基对硝基苯胺合成工艺研究 由图1我们可以得出,1599cm~,1460cm 处 吸收峰归属于苯环骨架振动吸收,752cm一1处吸收 峰归属于苯环质子面内外变形振动8=CH(对二 取代后四个邻接氢);1460cm~,1306cm~,833em 处分别为硝基的振动吸收峰vasNO ,vaNO 与 vasC—N。对比二者谱图可以看出,产物中在 3366em一,1544cm~,698cm 处出现新的吸收尖峰, 分别归属于NH键伸缩振动vNH及弯曲振动吸收 f1544.28——8 面内NH,698.38——8 面外 NH),说明反应生成了苯胺的结构,1306cm 处 c—N键伸缩振动吸收峰的增强也说明了仲胺的生 成;原料649cm 处吸收峰在产物中消失,说明反 应脱去了原料中的氯;从图中还可以看出, 2854cm 处CH,振动吸收峰vasCH移向低波数 2826cm 处,进一步证明反应的发生,得到了N一 甲基对硝基苯胺。 3.4核磁共振氢谱 图2 N一甲基对硝基苯胺的1H NMR谱图 产物的1H NMR谱图如图2所示,其中高 场位移信号6=2.35及2.33ppm是N一甲基对硝 基苯胺(MNB)三个甲基上质子(H6)的信号;高场 8=2.17ppm峰是氨基活泼氢(H5)的信号,低场 8=7.26ppm,8=8.1lppm,8=8.09ppm 及 8=6. 54ppm峰分别对应于苯环中C1、C2、C3、C4位质 子的信号。由此表明,反应生成了N一甲基对硝基 苯胺,其产物结构如图3所示。注意到m谱图中 高场6=1.59ppm处出现小峰。
1 2
胺 图3 N--甲基对硝基苯胺的结构图 4结果与讨论 4.1反应时间与转化率的关系
2 0 2 4 6 8 '0 12 14  ̄me(h)
图4反应时间与转化率的关系 在130cc,每隔1或者1.5小时取少量反应 液,用气相色谱观察目标产物的浓度,得到图4。 根据上图,可以推断反应进行到11小时后,转化 率趋于稳定。在11小时以后,收率没有多大变 化。因此,可以推断出,反应时问在11小时反应 最佳。 4.2反应温度与收率的关系
一 一 ? 1 _ “ 一 ; ■ 一 化工中间体 Chemical Intermediate 2010年第O2期
20 0 20 柏 60 80 100 1∞ 140 1∞ Tempe rature(?)
图5反应温度与收率的关系 根据图5可以推断出,反应物在130一 l4O℃,收率比较高。温度低于135 oC,反应进程 慢,且收率较低。温度高于140℃,容易发生其它 的副反应。 4.3沉析体积比与收率的关系
0 95 0 9O 0 85 0 Bo 0.75 里 T。0.70
0 65 0,60 O 55 0 5O
图6沉析体积比与收率的关系
将生成的N一甲基对硝基苯胺溶液加入水 中【5】,析出。但是加入水量过多,浪费大量的水,并 且也会有少量的N一甲基对硝基苯胺的溶解,加 入量少则难以析出。由图6可以得出水与反应母 液为3:1的体积比时,获得的收率较高。
5结束语 以对氯硝基苯、二乙醇胺和N一甲基甲酰胺 (NMF)为原料合成了N一甲基对硝基苯胺的最佳 工艺为:依次加入N一甲基甲酰胺(NMF)、N一甲基 对硝基苯胺、二乙醇胺,在130℃下,反应11小时 后,加水析出,冷却,结晶,过滤,真空干燥得产 物。
参考文献 [1]崔建兰;曹端林;徐春彦著,N一甲基一对硝基苯胺研究进 展。中北大学学报f自然科学版). [2]Preparation of N,N’一Disubstituted p—Quin0nediimine—N, N’dioxides BY C. J.PEDERSEN RECEIVEDDE CEMBE3R, 1956. [3]a very convenient dimethylamination of activated aromatic halides using N,N-dimethylformamide and ethanolamines,.,Yoon Hwan Cho and Jae Chan Park,Tetrahedron Letters,Vo1.38,No. 48,PP.8331-8334 1997. [4]N一甲基对硝基苯胺标准物质的制备,周继华,陈深坤,火 炸药学报,第3期1998年. [5]Maurizio Selva,Pietro Tundo,Reaction of Primary Aromatic Amines with Alkyl Carbonates over.NaY Faujasite:A Convenient and Selective Access to Mono-N-alkyl Anilines.J.Org.Chem. 2001,66,677—680.
Research on N-Methyl-l,4-phenylenediamine s Synthesize technics Wang Dan Cai Tao Song Zhixiang She Wanneng (Hubei Research Institution of Chemistry.Wuhan 430074.china)
收稿日期:2009.11.12 第O2期 N一甲基对硝基苯胺合成工艺研究 Abstract:Advanced a route to synthesize N-Methyl-4一nitroaniline with 4一 Chloronitrobenzene、Dihydroxyethyl amine and N—methylformamide.Besides,optimized the Synthesize technics.and Characterizated the outcome。 Keywords:N—Methyl-1,4一phenylenediamine;Process optimization;synthesis;Characterization
长链二元酸进驻吉林市化工园 总投资113亿元的长链二元酸等5个化工 项目,1月24 13正式进驻吉林市化工园区,成为 这个大家庭的新成员。 这批新建项目中,最大的亮点是山东隆和通 生物化工科技有限公司投资34亿元实施的生物 化工园建设项目。这个项目以吉林石化丰富的石 蜡产品和园区完备的化工产业体系为资源,建设 1.5万吨/年长链二元酸项目、12万吨/年工程塑 料项目以及热熔胶、麝香、高级粉末涂料等长链二 元酸深加工系列项目。 拟定于3月份动工的一期工程将主要建设 两条长链二元酸生产线。下游项目将在长链二元 酸达产后陆续开工建设。该生物化工园项目全部 建成投产后,预计年产值可达200亿元。 此外,吉林石化4O万吨/年ABS扩建项目 完工后,产能将达到58万吨。依靠充足的ABS原 料,投资方拟在园区内建设吉林省最大的年产20 万套汽车塑件、2O万套电视机及l0万套洗衣机 外壳塑料等深加工项目,届时将有效延长ABS产 业链,满足市场需求。 据了解,长链二元酸是重要的精细化工中问 体,可以合成香料、特种尼龙、高级涂料等一系列 高附加值的化工产品,市场需求巨大。 双膜法工艺助PTA中水回用 精对苯二甲酸(PTA)生产工艺需要使用大量 的脱离子水,进行高纯度精制生产,吨PTA消耗 的脱盐水一般为3~4吨。PTA废水具有碱度高、 含重金属结垢离子的特性。近年来,PTA生产企 业积极尝试、考察各种中水回用技术,选择切实可 行的中水回用方案。 翔鹭石化股份有限公司现有废水处理系统 日排放流量达到2万立方米,排放水符合一级排 放标准。由于废水排放水含盐量较高且含一定量 化学需氧量,采用传统污水处理技术难以实现对 盐的脱除达到回用指标。翔鹭石化公司经过充分 考察,最终选择了三达膜科技(厦门)有限公司设 计的双膜法工艺,作为中水回用系统主要工艺。 三达膜科技f厦门)有限公司研发的双膜法工 艺主要包括超滤和反渗透两道工序。翔鹭石化达 标的排放废水首先进入跌水曝气池,使污水含有 的重金属污染物被溶氧所氧化,形成多价沉淀物, 再流至v型滤池时被组合滤料截留,去除掉废水 中的微生物污泥、菌块及杂物等。滤池产水经调 节pH值后,提升进入外压式中空纤维超滤膜系 统,去除水中的有机絮体、胶体微粒以及残余的生 物菌体,使超滤产水符合反渗透装置的进水要求。 设计超滤产水规模380立方米/时,超滤的产水 投加还原剂和阻垢剂后,经高压泵增压进入反渗 透膜系统,去除掉废水中99%的溶解盐类、小分 子有机物等。设计反渗透产水规模266立方米/ 时,反渗透产水作为中水回用的终端产水,可直接 作为循环冷却水补给水,也可深度脱盐后用作生 产工艺用水。 该项目于2008年5月初投入工业应用,截 至目前装置运行十分稳定。中水回用系统年运行 时间按8000小时计,则年生产中水量212.8万立 方米,年节约329.84万元。