燃机电厂交流 -2
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半山#1燃机调试和生产情况交流杭州华电半山发电有限公司今年在建的3×390MW燃气—蒸汽联合循环发电机组,#1燃机已与5月19日首次点火成功,6月2日并网,7月29日通过168可靠性考核,并与当日移交试生产。
截止到今日机组起动63次,水洗1次(8月28日),机组的总点火小时数为763.7小时.一运行管理模式机组日常运行、检修维护由本公司专门组建的发电二部负责,,公司负责机组运行的计划、方式和大、小修、技改、科技等,部门人员共72人,现配有集控运行人员35人分为5个班,三台机组配7名运行人员,燃机厂区有化学车间,9人每班2人,为班部门配有机务电气控制化学专工9人。
二、机组调试、试生产情况1、机组在分部调试期间,因设计院没提供完整的控制逻辑设计,再加上9FA机组国内没有运行经验,所以凡是GE能提供的控制参数外,国产配套系统的定值初定都是凭经验而定,。
而且DCS、ECS的逻辑设计不完整,不可避免地导致在调试过程中修改和完善工作不断,占居调试和运行方的很大精力来进行或完善逻辑设计工作,从而延长了系统调试时间。
2、在分部调试和试运期间,电动门、调节门等经常发生卡涩,特别是部分调节阀在热态时经常出现卡涩的现象,阀门本身存在质量问题。
3、在试运期间,GE提供的直流润滑油泵,发生故障,后采用了换泵处理,顶轴油出口管和液压油系统多次爆裂,采用了焊接处理。
4、我们这台机组的最大问题提就是轴系的振动问题整个调试和目前试生产间,曾多次发生T1、T3、T4、T5、T6轴承振动、瓦温偏高、瓦块钨金剥落等问题,其中有R0级叶片次序装错原因,有轴瓦负荷分配的原因,GE进行了重装R0级叶片;加装平衡块;提高轴瓦压比;增大T3、T4轴承滑油流量和调整T3、T4轴承中心高度等处理,目前T4、T5、T6轴承轴振仍偏高。
5、试运行期间ALSTOM提供的发电机出口断路器隔离开关A相接触不良,触头烧毁,后对这相断路器进行了调换。
6、由西门子公司(SIEMENS)提供的GIS线路断路器在冲击试验中,发生一相断口对地绝缘击穿故障,后做更换该相断路器灭弧室处理。
某厂660MW发电机交接试验交流阻抗偏小原因分析及处理方案发布时间:2021-05-10T03:59:36.857Z 来源:《中国电业》(发电)》2021年第1期作者:高勇[导读] 该转子在出厂前通过波形法试验,确证发电机转子匝间无短路。
陕西国华锦界能源有限责任公司 719300摘要:本研究阐述了哈尔滨电机厂所生产的660MW发电机及QFSN-660-2汽轮发电机交接、出厂实验中出现交流阻抗减小的原因,并针对这些问题提出有效解决措施,以期能够给相关工作人员提供帮助。
关键词:660MW;发电机;交接试验;交流阻抗;处理方案1问题阐述由哈尔滨电机厂所生产的发电机在交接试验,发电机转子绕组绝缘电阻1.37GΩ,不低于0.5MΩ,结果合格。
发电机转子绕组的直流电阻为83.77mΩ,温度21.3℃,出厂值为81.6mΩ,温度为16.8℃,温度换算至交接试验同温度下为83.06mΩ,交接试验值83.77mΩ较出厂值83.06mΩ,增加0.85%,结果合格。
在进行转子交流阻抗测量过程中结果发现,发电机的膛外交流阻抗相比出厂之前降低10%以上。
不符合GB 50150-2016电气装置安装工程电气设备交接试验标准规定。
该转子在出厂前通过波形法试验,确证发电机转子匝间无短路。
2原因分析2.1 试验仪器误差由于试验仪器测量导线长度不同,可能导致出现误差;由于电机厂试验时采用固定试验台,导线长度、线径与交接试验现场导线长度线径均存在差距,导致出现误差;2.2 试验环境的影响导致的误差出厂试验时所在的场所相对固定,而现场采其他设备的影响,导致磁场发生变化,所处的环境温度、湿度不同均会导致阻抗的变化,由此产生的误差;2.3 运输过程中可能发生撞击造成转子匝间短路2.4 转子绕组交流阻抗和功率损耗试验数据表1发电机转子绕组交流阻抗和功率损耗试验数据为了便于比较,增加本次试验次数,通过不同状态,转子不同角度进行试验,本次发电机转子绕组交流阻抗数据与出厂试验数据相比:在50V、100V试验电压下,交流阻抗减小超过10%;在150V、200V试验电压下,交流阻抗和功率损耗偏差在10%以内。