催化裂化提升管出口旋流式快速分离系统
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催化裂化提升管出口超短快分的分离效率模型催化裂化提升管出口超短快分的分离效率模型是一种基于催化裂化技术的提升管出口超短快分分离效率模型,它能够在有限时间内改善液体分离性能,以提高出口浓度质量、降低出口浓度变动和维持出口浓度稳定。
1. 工作原理催化裂化提升管出口超短快分的分离效率模型是通过改变液体成分而实现的,其工作原理是将液体中的部分成分通过一种特殊的催化剂表面发生反应,使液体中微小的物质形成大型沉淀物,从而降低出口浓度质量和提高出口浓度稳定性。
2. 催化剂的种类催化裂化提升管出口超短快分的分离效率模型所使用的催化剂种类有很多,如铁酸盐/碳酸盐、氧化镁/碳酸盐、氧化钠/碳酸盐、负载氧化铜/碳酸盐、氧化铝/碳酸盐、氧化铁/碳酸盐、氧化镍/碳酸盐等。
3. 设备参数催化裂化提升管出口超短快分的分离效率模型的设备参数主要有液体的流量、温度、压力、催化剂的浓度以及接触时间等,这些参数不同会对液体的分离效率产生明显影响。
4. 模型分析催化裂化提升管出口超短快分的分离效率模型的分析方法主要是分子动力学模拟,它可以模拟出液体分子在催化剂表面上的运动轨迹,从而研究出液体分子在催化剂表面上的反应机理,以提高出口浓度质量和维持出口浓度稳定。
5. 应用催化裂化提升管出口超短快分的分离效率模型的应用非常广泛,它可以用于制备食品、药物、农药、染料等产品,以及污水处理、废气净化等多种领域。
6. 优点催化裂化提升管出口超短快分的分离效率模型的优点是其分离效率高、操作简便、成本低、污染少、操作温度低等。
总之,催化裂化提升管出口超短快分的分离效率模型是一种在有限时间内改善液体分离性能的有效技术,它可以用于食品、药物、农药、染料等产品的制备,也可以用于污水处理和废气净化等多种领域,具有分离效率高、操作简便、成本低、污染少、操作温度低等优点。
催化裂化装置VQS旋流快分系统运用与改进作者:李强贺凤杰来源:《中国化工贸易·上旬刊》2019年第06期摘要:本文主要对延长石油(集团)有限公司延安炼油厂2.0Mt/a催化裂化装置沉降器VQS旋流快分系统的工艺特点,并结合近年来运行的工况,分析了在正常开工过程中和事故处理过程中反应器跑剂事故。
根据装置的生产要求,2017年4月对本装置的VQS旋流快分系统进行了改造,目前装置已安全平稳运行765天,并且在改造后的事故处理恢复过程中未出现过跑剂情况,均能顺利开工。
关键词:催化裂化;VQS;跑损;改造延安炼油厂2.0Mt/a重油催化裂化装置,由中国石化工程建设公司(SEI)总承包,装置设计加工规模为200万吨/年,年加工时数以8000小时计,平均每小时加工量为250t,以延安混合原油的常压渣油为原料。
该套装置于2006年11月一次试车成功后,200万吨/年重催沉降器中的VQS(Vortex Quick-Separation)采用“旋流快分+外部封闭罩+环型挡板式预汽提器+平衡管”结构。
它安装在提升管出口,具有油气和催化剂的快速分离,油气的快速引出和催化剂夹带油气的快速预汽提的“三快”特点。
1 VQS旋流快分系统结构原理及开工要点“VQS”系统是中国石化工程建设的专利技术,由旋流快分头、封闭罩、旋分直联管、预汽提挡板和平衡管组成。
各部件作用:安装在提升管出口的旋流快分头,其作用是使油气和催化剂快速分离;封闭罩是收集提升管出口的旋流快分头分出的催化剂和油气,封闭罩内油气经封闭罩的升气管向上快速进入旋分直联管,催化剂落入预汽提挡板,与下部来的蒸汽逆流接触,达到快速汽提以吹掉夹带的油气;旋分直联管与单级顶旋风分离器紧密相连,油气密闭在罩内,不进入沉降器,迅速进入顶旋风分离器,以减少油气的停留时间,避免热裂化和缩合反应发生,同时使油气进入不了沉降器,避免了沉降器的结焦;预汽提挡板是使催化剂之间夹带的油气和催化剂尚未进行反应,孔内的油气就迅速和蒸汽接触,被汽提出来,减少焦炭的生成,从而降低主风消耗量;平衡管伸到罩外催化剂床层上部,将沉降器顶旋风分离器料腿内催化剂夹带的少量油气,迅速导入顶旋风分离器,避免了罩外高沸点化合物的冷凝。
关键词:催化裂解;反应器;翼阀DCC装置反应器技改作为榆能化2021年重点技改项目,反应器内件更换在装置停车期间,性质属于检修施工,难度大、工期紧,任务重。
本次技改内容包括反应器大封头分片组装更换、旋风分离系统更换、内提升管更换、汽提段挡板更换及底封头、催化剂出口更换、拆装量共计2600t;总工期50天,旋风组对质量与翼阀安装角度一次合格至关重要,是实现施工进度目标的关键因素之一。
1工程概况150万吨/年催化裂解(DCC)制乙烯装置再生器、反应器(以下简称两器)作为整个装置核心设备,反应器(900-T-4101)内一级旋风和二级旋风各12组。
DCC装置反应器旋风分离器入口变形严重,二级料腿堵塞,内件破损严重导致大量催化剂流失,两器催化剂藏量降低,催化剂单耗偏高,且催化剂进入油浆系统使油浆固含量持续走高,已达26g/L,造成油浆系统油浆泵、管道、阀门经常堵塞,导致装置多次被迫停车。
为解决此问题,项目团队对反应器(900-T-4101)进行系统改造,现已平稳运行三个月,且油浆固含量保持在4.4g/L,为装置长周期运行打下坚实的基础。
该工程的安装要点、难点主要体现在以下三个方面:反应器旋风单体部件规格大,一级旋风φ1536mm×9196mm,11.32t,二级旋风φ1468mm×8418mm,9.33t,垂直度难控制;本次施工属旧设备改造,不确定因素多;翼阀安装角度要求较高。
2反应器旋风系统及翼阀安装关键技术反应器旋风系统及翼阀安装之前的施工准备工作如下:(1)项目施工前,项目部多次派人到SEI总部、营口生产厂家对接,组织参与施工的相关人员对反应器旋风及翼阀安装技术要求、施工难点、翼阀角度如何控制等做了大量咨询,找出以往焊接变形难控制原因,应用数显电子角度仪,根据测量值确定焊接变形方向,调整施焊顺序,从而控制焊接变形,最后形成作业指导书,对所有参与施工的项目管理及施工管理人员进行了安全技术交底。