脱泥对长石浮选分离作业的影响-非金属矿修改稿

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脱泥对本溪某长石矿浮选分离作业的影响 李彩霞,白阳,张孝松,赵家林,白扬,任瑞晨 (辽宁工程技术大学 矿业学院,辽宁 阜新 123000;) 摘要:通过岩矿鉴定、XRD和化学成分分析,该长石矿呈块状构造,具有伟晶条纹结构,主要的矿物为长石,含有石英、云母、蒙脱石等;K2O+Na2O含量为9.48%,TFe为1.54%。对磨矿后的矿浆进行分级试验,-0.038mm粒级中TFe含量为1.81%,说明长石中的有害铁元素在-0.038mm粒级中得到富集。进行了脱泥和不脱泥工艺的对比,发现脱泥浮选后能够缩短浮选时间,降低捕收剂用量,且能使TFe品位降低到0.15%,满足企业的要求。 关键词:长石;脱泥;浮选;捕收剂 Effect of Desliming on Flotation Separation of the Feldspar ore in Benxi

Li Caixia, Bai Yang, Zhang Xiaosong, Zhao Jialin, Bai Yang, Ren Ruichen ( College of Mining Technology, Liaoning Technology University, Fuxin, Liaoning 123000;) Abstract: By rock mineral identification, XRD and chemical analysis, the feldspar is massive structure, with

pegmatite stripe structure.The main minerals are feldspar, quartz, mica, montmorillonite and so on. The content of K2O+Na2O is 9.48%, TFe is 1.54%. Grading test of the slurry, TFe content is 1.81% in -0.038mm particle size. The harmful iron element is enriched in the -0.038mm. By comparison on desliming and non-desliming process, found that desliming process can shorten the time of flotation, reduce the amount of collector, and can make the grade of TFe reduce to 0.15%. It can meet the enterprise,s requirements. Key words: feldspar, desliming , flotation, Collector

引言 长石是一种常见的硅酸盐矿物,被广泛应用在陶瓷、建材、玻璃、电子电器、耐火材料等领域。在自然界中纯粹的长石矿物很少,一般长石都是与不同岩石半生或共生产出,与长石共生的矿物主要有石英、云母、角闪石、膨润土等,其中以铁的化合物、云母、角闪石等为有害矿物。随着近几年来人们对长石矿需求量的增加,高品位长石资源逐渐减少[1-4]。逐渐转向开发贫细杂难选的矿石,因此对长石矿的选矿工艺也由简单向复杂发展,一些长石矿在选矿时需采用多种选矿工艺的联合流程。但是对一些细粒级含量较高并含有粘土类矿物的长石矿,这些细粒级的矿物极易粘附在目的矿物表面,对目的矿物污染严重,改变了目的矿物的表面性质,因此采用预先脱泥除去部分细粒级矿物,对改善后续的选矿环境能够起到理想的效果。

1原矿性质分析实验 1.1长石矿岩矿鉴定试验 实验所用原料为辽宁本溪某长石矿原矿,该长石矿呈块状构造,具有伟晶条纹结构。岩矿分析鉴定如图1所示。 从图1可以看出,该长石矿呈肉红色,半自形,板状,粒度在0.05~0.8 mm之间;其中斜长石约含22 %,钾长石约含32 %,石英约含12 %,白云母约含4 %,岩石绢云母化、萤石化作用明显;岩石中有石英脉发育,粒度为1.6~20.0 mm,约含30 %。 图1 长石矿的岩矿分析鉴定 1.2长石矿矿的XRD分析

实验用D8型X射线衍射分析仪,在电压40Kv、电流40mA、靶型Cu靶、起始角5°、终止角85°、扫描速度0.5秒、积分时间0.02秒的条件下,进行X射线衍射分析,结果见表1。 表1 长石矿XRD分析结果 矿物名称 钾长石 斜长石 石英 云母 蒙脱石 含量(%) 42.5 27.6 25.1 3.2 1.6 由表1可知,该长石矿的矿物组成较复杂,主要的矿物为长石,含有石英、云母、蒙脱石等。 1.3长石矿化学成分分析

用常规化学分析方法对长石原矿的化学成分进行分析,结果见表2。 表2 长石原矿的化学成份 化学成分 K2O Na2O SiO2 Al2O3 MgO CaO TFe 其它

含量(%) 7.08 2.40 72.91 12.95 0.43 0.45 1.54 2.24

由表2可知,K2O+Na2O含量为9.48%,品位较低;SiO2含量为72.91%,含量较高,与矿物分析结果一致;TFe为1.54%,含量较高,需要除铁,并提高钾钠的品位。 2 选矿试验研究

2.1试验设备 设备:GSD-150旋流器、Ф200×150型对辊破碎机、XPC100×150型颚式破碎机、XMQ-67 Ф240×90 mm型球磨机、LGS-EX型立环脉动高梯度磁选机、XFD型浮选机。 2.2 原矿筛析试验 为了验证磁选尾矿脱泥对后续浮选作业的必要性,将原矿经破碎磨矿到-0.074mm约占60%[5],进行筛分分析试验。其结果见表3。 表3 磁选尾矿筛分结果表 粒级/mm K2O/% Na2O/% TFe/% 产率/%

-0.295+0.125 7.40 2.80 1.17 11.49 -0.125+0.074 7.56 2.85 1.18 24.18 -0.074+0.038 7.65 2.90 1.24 53.55 -0.038 7.35 2.65 1.81 10.78 合计 7.56 2.85 1.28 100

由表3可以看出,-0.038mm粒级中TFe含量为1.81%,说明长石中的有害铁元素在-0.038mm粒级中得到富集,说明对磁选尾矿进行脱泥处理能够除掉一部分铁,故将-0.038mm粒级细泥脱掉。 2.3脱泥对浮选时间的影响 为了比较脱泥对浮选效果的影响,在磁选流程前增加了旋流器脱泥,具体见图2。试验采用Ф150mm旋流器脱除-0.038 mm粒级,矿浆浓度为15 %,给矿压力为0.15 MPa;磁选除铁时磁选场强为5000Gs。 通过浮选试验对比脱泥与不脱泥对浮选时间的影响,采用反浮选除铁,根据前期试验所得最佳浮选条件[6],试验条件:矿浆浓度为25 %,转速为1700 r/min,充气量为0.2 m3/h,pH=2,阳离子捕收剂为十二胺,阴离子捕收剂为石油磺酸钠,两者体积比例为1:4,用量为1200g/t,试验结果见图3。

原 矿 磨矿 - + 旋流器脱泥 细泥 磁 选

磁选尾矿 反浮 除铁 浮选尾矿 浮选精矿 图2 工艺流程图 图3 脱泥与浮选时间及TFe品位曲线图 由图3可知,在脱泥和不脱泥工艺流程中,随着浮选时间的增加,TFe 品位都是在降低,最后趋于不变,但脱泥后 ,精矿中TFe能降低到0.15%,而不脱泥则不能达到0.15%。说明细粒泥对浮选影响较大。 2.4 脱泥对浮选药剂用量的影响 为了研究脱泥和不脱泥工艺对浮选药剂用量的影响,进行了浮选药剂试验,脱泥对起泡剂和调整剂用量影响不明显,但对捕收剂用量的影响较大,进行了不同捕收剂用量的试验,试验的其它条件同上,仅改变捕收剂用量,试验结果见图4。

图4 脱泥与药剂用量及TFe 品位曲线图 由图4可以看出,脱泥浮选捕收剂用量为1200g/t时,精矿中TFe品位降为0.15%,而不脱泥却达不到。这是由于细泥具有较大的比表面积,对浮选药剂有很强的吸附能力且选择性很差,故当存在较多细粒级矿物时,消耗大量的浮选药剂的同时得不到较好的浮选结果。另外对粗粒有用矿物来说,细粒级矿粒会附着在有用矿物上,将有用矿物包围住,这样使得有用矿物的上浮效果变差。 3 结论 (1)该长石矿呈块状构造,具有伟晶条纹结构,主要的矿物为长石,含有石英、云母、蒙脱石等。K2O+Na2O含量为9.48%, TFe为1.54%,需要除铁并提高钾钠的品位。 (2)通过预先脱泥工艺流程能够缩短浮选时间,在浮选4min 时,TFe能够降低到0.15%,而不脱泥达不到0.15%. (3)通过预先脱泥工艺,捕收剂用量为1200g/t时,精矿TFe品位能够降低到0.15%,而不脱泥药剂用量大,且达不到此效果。 参考文献: [1] 宋翔宇.某地钾长石选矿试验及机理[J].非金属矿,2002(5):39-40. [2] 吕一波,钾长石深加工及综合利用[J].中国非金属矿工业导刊,2001(4):23-25. [3] 李小静,张福存,方大文.长石精加工现状及发展趋势[J]. 金属矿山,2003(2):46-47. [4] 唐甲莹.石英—长石浮选分离的进展[J].非金属矿,1997(2):16-21. [5] 程强,任瑞晨,李彩霞,等.辽宁某地区低品位长石矿选矿提纯试验研究[J].非金属矿,2013,36(3),41-42. [6] 程强,任瑞晨,李彩霞,等.钾钠长石与石英无氟浮选分离工艺研究[J].硅酸盐通报,2013,32(3),398-400