降低锅炉引风机故障率
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电厂锅炉引风机故障及检修处理摘要:21世纪以来,随着时代的发展,我国的发电事业越来越繁荣,发电厂中的电厂锅炉的容量也变得越来越大,正是因为这个原因对于引风机的要求也在逐渐增加。
引风机作为锅炉的主要的辅助机器,其整体的运行情况直接关系到整个火电厂锅炉的运行状况。
通常由于运作的时间较长加上工作环境变得差、变得恶劣等因素的影响,也会导致引风机工作出现故障的次数越来越多。
关键词:电厂锅炉;引风机故障;引风机故障引言:引风机是锅炉中燃烧过程中提高效能的重要装置,因为他可能为锅炉内的燃烧反应提供大量的氧气,从而保障锅炉内每时每刻都处于燃烧的状态,锅炉房是热电厂中重要的安全监管领域,如果锅炉房内发生安全事故,就会给我国公民带来严重的危害。
在这种情况下,引风机作为锅炉房内重要的设施,是需要及时的、有效地检查其有无问题,若有问题应及时检修。
本文主要分析电厂锅炉引风机故障及检修处理。
一、电子锅炉引风机故障分类(一)引风机叶片的问题任何机器运行的时间久了都会出现问题,引风机也不例外,因此在引风机日常运行过程中,也是需要及时发现其在运行时的状态有无问题,通过观察可以发现引风机叶片制造的工艺、叶片的耐磨土层厚度、以及运行过程中产生的飞灰等因素都会造成引风机叶片受到磨损,此外,引风机处于高速运转中的同时周围有大量的烟气,其叶片受损的程度就会大大提升。
此外,如果锅炉不管在什么时候都处于低负荷的状态的话会影响除尘器的使用效果。
在这个情况下,如果引风机中吸入了大量的烟气,引风机的叶片必然受到的磨损。
在引风机运行的过程中,如果叶片有问题,引风机的运行状态就会受到影响,排烟的速度就会有所下降,这种种情况都会给电厂的整体运行效率带来影响。
(二)风机振动故障风机振动故障是引风机出现的众多故障中较为常见的故障,风机故障出现的原因也是多种多样的,解决风机故障的过程中涉及的技术也是多元化、复杂化的。
在风机振动故障的发生的时候会对引风机的运行带来不容忽视的影响,风机振动故障根据振动发生状态可分为突然振动故障和逐渐振动故障。
电厂锅炉引风机故障的原因与维修措施摘要:由于长期高负荷运行,环境污染等原因,引风机在使用过程中可能会遇到各种故障,如风机转速不稳、噪音过大、出现振动等问题,严重影响锅炉的安全稳定运行。
本文将重点探讨电厂锅炉引风机故障的原因与维修措施。
关键词:电厂锅炉;引风机;故障原因;维修措施引言电厂锅炉引风机是电厂中重要的设备之一,然而,由于长时间高强度地运行以及环境等因素,引风机在使用过程中难免会出现故障。
引风机故障不仅会影响锅炉的正常运行,还可能导致电厂的停产和生产损失。
因此,及时发现引风机故障,并采取有效维修措施,是确保电厂生产稳定运行的重要任务。
一、引风机故障及原因分析(一)失速引风机作为电厂锅炉中至关重要的设备之一,然而,在长期运行和高负荷工况下,引风机有时会出现失速故障,这是一种严重的故障状态,严重影响了电厂的正常运行和燃烧效率。
引风机失速的主要原因有以下几个方面:1.风机设计问题:失速可能与引风机本身的设计有关。
如果风机的叶片设计不合理或叶片安装不当,会导致风机在高负荷运行时发生振动或不稳定现象,从而引发失速。
2.轴承故障:引风机的轴承承载着整个转子系统的重量,如果轴承损坏或磨损严重,会导致转子不平衡,引发失速问题。
3.传动装置故障:传动装置是引风机运行的关键部件之一,如果传动装置存在问题,比如链条断裂、皮带脱落等,将导致风机运转不稳定,甚至失速。
4.过载运行:引风机在超负荷运行状态下,容易导致转子受力不均,造成振动增大,从而诱发失速。
5.环境因素:环境因素也可能对引风机失速产生影响,比如大风、沙尘暴等极端天气情况,会增大引风机的工作负荷,引发失速问题。
为解决引风机失速问题,需采取相应的维修措施:首先,定期对引风机进行检查和维护,包括叶片、轴承、传动装置等部件的检查,确保其正常运转。
其次,对于设计不合理或老化严重的引风机,可以考虑进行设备升级或更换,以提高其稳定性和可靠性。
第三,引入智能监测设备,实时监测引风机的运行状态和振动情况,及时发现异常并采取措施。
第1篇一、前言锅炉房作为企业生产、生活的重要设施,其正常运行对于保障企业正常运营至关重要。
为了提高锅炉房设备运行效率,确保安全生产,我司对锅炉房设备进行了全面维修。
现将维修工作总结如下:一、维修背景近年来,我司锅炉房设备运行过程中,出现了一些问题,如锅炉房内设备老化、安全隐患、设备故障频发等。
为了解决这些问题,确保锅炉房设备正常运行,我司决定对锅炉房设备进行全面维修。
二、维修目标1. 消除锅炉房内设备老化、安全隐患等问题;2. 提高锅炉房设备运行效率,降低能耗;3. 确保锅炉房设备安全、稳定运行;4. 延长锅炉房设备使用寿命。
三、维修范围1. 锅炉本体及辅助设备维修;2. 锅炉房内管道、阀门维修;3. 电气系统维修;4. 水处理系统维修;5. 自动化控制系统维修。
四、维修过程1. 设备检查在维修前,对锅炉房内设备进行全面检查,发现以下问题:(1)锅炉本体及辅助设备存在不同程度的老化现象;(2)部分管道、阀门存在泄漏、腐蚀等问题;(3)电气系统部分线路老化,存在安全隐患;(4)水处理系统运行不稳定,水质不达标;(5)自动化控制系统部分功能失效。
2. 设备维修针对检查中发现的问题,制定了以下维修方案:(1)对锅炉本体及辅助设备进行清洗、除锈、补焊等处理,消除安全隐患;(2)更换老化管道、阀门,确保管道畅通;(3)对电气系统进行检修,更换老化线路,消除安全隐患;(4)对水处理系统进行改造,提高水质处理效果;(5)对自动化控制系统进行升级,恢复功能。
3. 设备调试在设备维修完成后,对锅炉房设备进行了调试,确保设备正常运行。
五、维修成果1. 锅炉本体及辅助设备老化问题得到有效解决,设备运行效率提高;2. 锅炉房内管道、阀门泄漏、腐蚀问题得到修复,设备运行更加稳定;3. 电气系统安全隐患得到消除,设备运行更加安全;4. 水处理系统运行稳定,水质达标;5. 自动化控制系统功能得到恢复,设备运行更加智能化。
六、维修总结1. 通过本次维修,我司锅炉房设备运行状况得到明显改善,设备故障率降低,运行效率提高;2. 锅炉房内设备老化、安全隐患等问题得到有效解决,为安全生产提供了有力保障;3. 维修过程中,我们积累了丰富的设备维修经验,为今后类似维修工作提供了借鉴;4. 在维修过程中,我们充分发挥团队协作精神,克服了种种困难,确保了维修工作的顺利进行。
浅谈火电厂锅炉引风机常见故障及检修方法1. 引言1.1 火电厂锅炉引风机的作用火电厂锅炉引风机是锅炉系统中非常重要的设备之一,其作用主要是通过引风机提供的风力将空气送入锅炉燃烧室,促使燃烧过程充分进行,确保燃料能够完全燃烧,提高燃烧效率。
在锅炉工作过程中,引风机的正常运行对于锅炉供热效果和能源利用效率至关重要。
火电厂锅炉引风机的主要作用可以总结为以下几点:引风机提供的气流能够带动燃料的燃烧,使燃烧更加充分,减少燃料的浪费。
引风机能够控制燃烧室内的空气流向和氧气含量,保证燃烧过程的稳定性。
还有,引风机能够带走燃烧产生的废气和烟尘,保障环境的清洁。
火电厂锅炉引风机在锅炉运行中扮演着非常重要的角色,其正常运行不仅影响着锅炉的热效率和安全性,也直接关系到环境保护和能源利用效率。
及时对引风机进行检修和维护工作,保障其正常运行,对于火电厂的稳定运行和提高能源利用效率具有重要意义。
1.2 引风机常见故障的影响引风机常见故障的影响是多方面的,首先是对火电厂锅炉运行的影响。
引风机是火电厂锅炉中非常重要的设备之一,它的主要作用是向锅炉炉膛提供空气,保证燃烧过程正常进行。
如果引风机出现故障,会导致锅炉炉膛内的空气供应不足,影响燃烧效率,甚至使锅炉停止运行。
引风机常见故障还会影响锅炉的安全性能。
在火电厂锅炉运行过程中,如果引风机出现故障,可能会导致煤气堵塞、积炭、甚至引起火灾等安全问题,给工厂和人员带来不安全隐患。
引风机常见故障还会影响锅炉的经济性能。
引风机的正常运行是保证锅炉高效、低耗运行的关键,如果引风机出现故障,会导致能耗增加,运行成本上升,影响火电厂的经济效益。
及时发现引风机故障并采取有效措施进行修复是保证火电厂锅炉运行安全、经济、高效的重要保障。
2. 正文2.1 引风机叶轮出现裂纹的检修方法引风机叶轮是引风机的核心部件,一旦出现裂纹会对引风机的正常运行造成严重影响。
引风机叶轮出现裂纹的主要原因可能是叶轮长期受到高温高速气流冲击,或者叶片材料质量问题。
循环流化床锅炉机组节能降耗措施循环流化床锅炉在工作中是流态方式,其燃烧温度一般保持在850℃—900℃,特点在于工作效率很高,并且燃碳率极高,燃料适应性比较广。
尤其是锅炉造价低于煤粉炉,是一种环保型的绿色锅炉。
但是因为循环流化床锅炉的辅机电耗比较大,功率也比较大,致使厂电率较高,浪费了很多资源,这样就影响了企业的经济效益。
在这种情况下需要对机组进行节能降耗方面的考虑,让用电率和供电煤耗都可以降低,机组运行更加经济和高效。
因此,对循环流化床锅炉机组启动节能降耗做分析有一定现实意义。
本文先对循环流化床锅炉结构做简析,然后在设备改造、锅炉运行调整与汽机运行调整基础上,详细分析和阐述循环流化床锅炉机组节能降耗措施。
标签:循环流化床锅炉机组;节能降耗一、循环流化床锅炉结构循环流化床锅炉炉膛温度要比一般煤粉炉低,炉膛内气固两相混合物对水冷壁的传热系数比煤粉炉大的多,可大幅节省受热面的金属耗量。
锅炉的炉膛底部位置,是浓度与传热系数最大的部分,在炉膛高度的提升下逐渐减小,也就是热流曲线最大值集中在底部。
这方面特点让炉膛高热密度位置正好处在炉膛下部部分,这样可以解决炉膛中热流曲线过高的问题。
所以,循环流化床锅炉中热流分布可以便于对水冷壁金属温度管控。
循环流化床锅炉使用的是单炉膛、单布风板结构,并且有很大宽深比,此结构利于加强前后墙二次风穿透性,从而达到了通过合理的二次风配比,减少炉膛中心缺氧和控制氮氧化物排放。
锅炉使用前后墙是为了保障炉内热量平衡与减少单个给煤装置故障时,对炉内热平衡的影响。
二、循環流化床锅炉机组节能降耗(一)设备改造要想实现锅炉机组启动节能降耗,就需要对机组设备做优化和改善。
比如在除尘器后的烟道内增加低温省煤器,在各种锅炉的工作中,排烟热损失是最大的。
而产生排烟热损失的关键就在于排烟温度,排烟温度每上升12到15℃,排烟热损失会增加1%。
而通过增加低温省煤设备,能够把排烟温度急速降至105℃,可见节能效果非常突出。
锅炉风机运行中常见故障原因分析及解决措施摘要:在化工装置生产过程中锅炉风机要进行长期运转,设备上的零部件会出现磨损老化等问题,这些问题都会影响锅炉风机的正常运转。
常见的问题主要有叶片磨损、喘振和失速等,此外锅炉风机润滑程度不足、轴承发生问题等还会引起轴承温度过高问题,导致轴承磨损和老化加剧。
这些问题都会导致锅炉风机不能正常运转,所以本文对锅炉风机常见的问题进行分析,并提出相应的解决方法,降低锅炉风机发生故障的频率,提高锅炉风机的工作效率。
关键词:锅炉风机;运行故障;解决措施在生产过程中,锅炉风机可以将自身运行产生的机械能转化为气体能量,使用锅炉风机能够极大地提高工作效率,是非常重要的一种机械设备,其具体包括了密封风机、一次风机、引风机以及送风机等,不过由于在实际运行过程中需要长时间不间断运行,加上作业条件较为恶劣,所以还是会发生各种问题影响正常工作,也会引发锅炉风机产生故障。
目前我国化工行业发展速度飞快,化工生产装置中的设备在实际工作时会消耗电能,而且消耗的比例在逐渐上升,这样会容易导致锅炉风机运行时发生问题从而影响正常工作,因此必须要能够正确掌握锅炉风机运行中的常见故障,并采取有效的处理措施。
一、锅炉风机叶片磨损的原因及其解决措施(一)叶片磨损的原因导致叶片磨损的原因有很多,经过归纳整理,主要由以下几个原因引起。
1,在启动锅炉风机进行操作时,工作人员没有对锅炉风机采取有效的控制措施,因而不能充分发挥锅炉风机的作用。
在此条件下,会引起叶片进风处方向发生改变,导致进气冲角的情况发生。
2.锅炉风机在运转时,会引起空气中的气流变化,把周围的沙尘颗粒卷入锅炉风机,沙尘颗粒随着锅炉风机高速转动就会磨损叶片。
3.锅炉风机气流进出口为了防止灰尘进入通常会安装防尘除尘的装备,可以帮助锅炉风机有效的阻挡灰尘等异物通过进出风口进入锅炉风机内部,但是除尘设备安装不合理也会影响叶片的运转增加叶片的摩擦力,容易出现磨损的情况。
锅炉引风机常见故障分析以及解决措施研究摘要:锅炉引风机是我国火力发电厂的关键辅机设备之一,对保障锅炉的正常热力循环,确保火电厂安全稳定生产具有重要作用。
锅炉引风机的工作环境相对恶劣,是火电厂故障频率较高的设备之一。
文章结合本人自身工作经验,简介了引风机的常见故障,并对风机振动、轴承过温、风机漏油、叶片磨损等故障展开处理对策研究。
关键词:火电厂;锅炉;引风机1引言在火电厂,引风机属于锅炉的关键设备,它依赖电动机的机械转动,排放锅炉系统中的气体。
特别是对锅炉的热力循环,引风机的作用无可替代,引风机一般被安装在除尘器和烟囱之间,其目的在于将燃烧后的烟气吸出炉膛以降低炉膛的气压,保障锅炉燃烧的正常。
在现代化的火电厂中,引风机多采用动叶可调轴流式风机,这样的设计有助于叶片旋转产生足够的提升力将烟气排送。
同时这样的设计造成引风机的振动问题,长期的负荷运转导致引风机故障。
2引风机常见的故障分析2.1引风机的风机振动上面分析到,锅炉的风机多采用动叶可调轴流式风机,这样的设计最容易造成的故障就是风机振动。
风机振动最常见,也是对火力发电影响程度最大的故障,这主要是风机故障的诊断和分析需要一定的周期,加上故障的原因比较复杂,所以引风机的振动通常造成的影响比较严重,因此风机振动对火电厂的生产影响很大。
引风机的振动根据振动的方式分为两种情况,一种是引风机突然振动,一种是引风机振动幅度逐渐增大。
引风机突然振动产生时的现象主要为电厂的瞬时负荷加大,电压频繁抖动,而造成机器故障的原因可能是风机的转子间隙变大,积累了大量的粉尘,灰垢和油脂,使得转子高速运转时发热严重,以至于转子发生脱落;还可能是锅炉长时间的超负荷持续运转,造成炉膛内气压增大,引风机排放的速率跟不上降压所需的效率。
振动幅度突然增大产生的原因主要是机械的故障,最容易联想到的是轴承的破损,机械磨损过大以及联轴器错位,这些问题都会造成风机运行时失衡,从而引起风机振动。
2.2风机轴承运转过热轴承在运转的过程中由于机械故障或者其他的故障导致其发热超标,这种情况通常称之为轴承过热。
QC-降低锅炉自动补水系统故障率解析简介锅炉自动补水系统在现代化工业生产中有着广泛的应用,它可以帮助我们自动化完成补水的过程,减轻了人力的负担,提高了生产效率。
但是在实际应用中,我们也会遇到各种各样的故障,导致自动补水系统的失灵。
本文将针对如何降低锅炉自动补水系统故障率进行分析和解析。
常见故障原因及对策1. 高低水位信号不准确高低水位信号的不准确是锅炉自动补水系统故障的一个重要原因,可能会造成过量补水或过少补水的情况,从而导致锅炉的安全运行问题。
针对这一问题,我们可以采用以下的对策:•对高低水位探测器进行定期检测和清洗,确保其传感器和接点的正常运行;•定期检查水位报警装置和智能控制系统,确保其准确;•调整和校准水位探测仪,确保其灵敏度与实际情况匹配。
2. 供水管路堵塞或漏水供水管路的堵塞和漏水也是锅炉自动补水系统故障的常见原因之一。
当管路堵塞或漏水时,补水系统就无法正常工作,造成锅炉停机。
针对这一问题,我们可以采取以下措施:•定期清洗和检修供水管道,确保其畅通无阻;•对水管道中水泵、调节阀等设备进行定期检查和维护,确保其正常运行;•安装管道漏检系统,及时发现和修复管道漏水问题。
3. 水位控制器故障水位控制器是锅炉自动补水系统中的核心设备,负责控制水位的高低和补水的量。
当水位控制器故障时,就会出现系统失灵的情况。
对于这一问题,我们可以采取以下措施:•定期对水位控制器进行检查和维护,确保其正常运行;•设置水位控制器的补偿参数,防止水位波动过大;•技术人员应及时处理各种异常情况,减少系统故障发生的概率。
通过以上的分析和对策,我们可以看出,锅炉自动补水系统故障多种多样,需要我们以谨慎的态度对待。
我们可以通过定期检查和维护,设置一系列的安全保障措施,减少故障概率,提高自动补水系统的安全性和稳定性,确保生产的顺利进行。
2009年QC成果材料 降低锅炉引风机振动故障率 第 1 页 共 13 页 一、 小组概况: 表一 小组名称 动力车间QC小组 成立时间 2009.2.1 课题名称 降低锅炉引风机过桥振动速度 活动时间 2009.8月—12月 小组类型 现场型 注册编号 GYDL1002 TQC教育时 间 180小时 活动次数 20 活动频率 98﹪ 序号 姓名 组内职务 文化程度 职称职务
1 余树波 组长 大专 技师 2 夏瑞敏 组员 高中 中级技工 3 王德武 组员 高中 中级技工 4 肖云兵 组员 大专 技术员 5 张益 组员 高中 技术员 6 王旭彪 组员 大专 助工 制表人:肖永兵 日期:2009-8-1
二、活动计划
为了更好地开展小组活动,我们小组于2009年2月制定了活动计划表,以便有序地开展PDCA循环,确保完成课题。(活动表如下) 计划内容 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 11月 12月 地点
P 选择课题 --- 班组 现状调查 --- 引风机房 设定目标 --- 班组 原因分析 --- 班组 要因确认 --- 班组 对策制定 --- 班组 D 对策实施 --- -- 班组 C 效果检查 -- -- 引风机房
A 巩固措施 --- 班组 总结打算 --- 班组 制表人:肖云兵 制表日期:2009年3月1日
二、选题理由
由于我厂锅炉#2、3#引风机故障频发,影响锅炉的正常运行。 我们对2008年6月~ 2009年12月的生产报表进行分析,以2#、3#炉设备故障时间作统计如下: 2009年QC成果材料 降低锅炉引风机振动故障率 第 2 页 共 13 页 序号 故障类别 #1炉设备故障时间 累计时间 累计百分比 (小时) (小时) (%)
1 引风机故障 158 158 73.5 2 锅炉燃烧设备故障 22 180 83.7 3 锅炉除尘设备故障 18 198 92.1 4 出渣机故障 12 210 97.7 5 其它 5 215 100 总计 215 215 100
将锅炉的故障率降到2.0%以内,保证厂生产任务能顺利完成。 车间要求
存在问题 降低锅炉引风机轴系振动
2008.6-2008.12月份2#、3#炉设备故障时间分类统 频数(小时) N=300 引风机故障 锅炉燃烧故障 其它 出渣机故障 83.7% 22 5 18 92.1% 100 75 50 25 300 引 风 机 故 障 率 高 97.7% 158 12 73.5% 制表人:肖云兵 制表日期:2009.3.10 2008.6-2008.12月份2#、3#炉故障因素频数排列图 问题症结 由上可见,捞渣机故障时间较多,占故障总数的73.5%,已影响了我厂的发电量和机组的效益。 除尘器故障 2009年QC成果材料 降低锅炉引风机振动故障率
第 3 页 共 13 页 三、现状调查 确定了课题以后,我们立即着手进行现状调查。由小组对2#、3#炉从2008年6月到2008年12月的运行时间进行统计,2#、3#引风机共运行6015小时,其中停炉检修215小时,并查阅了相关的设备缺陷记录和检修台帐,对炉引风机出现的故障进行统计、分析,制作出以下统计表和饼分图:
序号 故障类型 故障时间 (小时) 累计时间 (小时) 累计百分比 (%)
1 风机频繁发生振动且振动值严重超标 122 122 77.2 2 轴承发热故障 11 133 84.2 3 进、出口导叶和叶轮磨损 9 142 89.9 4 风机的电气系统故障 7 149 94.3 5 热工控制系统故障 6 155 98.1 6 其它 3 158 100 其中锅炉引风机故障率为:y=158÷6015=2.5%
根据统计表,作饼分图如下
选定课题 降低锅炉引风机振动故障率 2008.6-2008.12月份2#、3#炉引风机故障时间分类统计2009年QC成果材料 降低锅炉引风机振动故障率
第 4 页 共 13 页 风机频繁发生振动且振动值严重超标轴承发热故障
进、出口导叶和叶轮磨损风机的电气系统故障
热工控制系统故障其他
该故障占引风机故障的77.2%,是必须解决的主要问题。 因此,捞渣机出现的故障主因是:
四、确定目标 1、目标制定: QC小组的活动目标值是:引风机振动故障率降为1.0%
活动目标示意图
2、目标论证:
77.2% 引风机振动故障
活动前 2.5% 1%
小组目标
引风机 故障率
2
1.5 1 0.5
1.9% 7% 5.7% 4.4% 3.8% 2009年QC成果材料 降低锅炉引风机振动故障率
第 5 页 共 13 页 a、必要性:锅炉引风机是通过提高气体压力排除燃料燃烧后产生烟气,同时引风机也造成锅炉本体的燃烧室的需要的负压。引风机故障频繁,影响锅炉的正常运行,必须尽最大努力把故障率降下来。 b、可行性:针对实现目标的可行性,我们进行定性和定量分析。 (1)QC小组成员都是车间生产和检修技术骨干,具备实现目标的能力;车间领导充分重视,这是实现目标的有力保障,我们有把握实现目标值。 2)2#、3#锅炉在2008年6月—2008年12月的运行时间内,因风机频繁发生振动且振动值严重超标占引风机所有故障77.2%,其它类型故障占为22.8%。在本次活动中,QC小组要解决的问题是引风机振动故障,其它问题暂不考虑。风机振动原因:风机与电机之间由联轴器联接不对中;旋转机械不平衡;流体机械有旋转失速、喘振;叶片的磨损,输入的介质还可能粘附在转子上形成随机变化的不平衡;风机由电机驱动,可能存在电磁振动。但只要我们细心检查、抓住重点,找出该类故障的原因,采取适当措施, 就能找出故障的症结 五、原因分析 我们对统计分析后确定的主要影响因素制作因果图,进行论证。
引风机振动
人 员 设 备 检修人员培训不足 维护不够 维修人员责任心不强 叶轮动平衡差 电机驱动,存在电
磁振动 旋转振动
联轴器不对中 2009年QC成果材料 降低锅炉引风机振动故障率 第 6 页 共 13 页 六、要因验证 根据因果分析图小组成员针对7种末端因素进行验证,以确定是否要因。见表: 表五 序号 原因 因素验证 是否要因 1 维修人员责任心不强 人员在进行维护时,态度不认真,定期巡视和监护力度不够,通过有关制度的进一步完善,并执行相关的奖惩制度、制订出详细的巡检路线和时间表,有效地改变了人员的工作态度。 否
2 检修人员培训不足 个别人员对系统不了解,维护不当,经过有针对性地进行培训,并且每个月至少进行一次技术问答和现场讲解,相关人员已具备了一定的技术水平。 否
3 叶轮动平衡差、 鉴于2#、3#炉引风机冷态启动时,振动值都小2.8mm/s,故可排除转子质量不平衡引起的振动。 否
4 联轴器不对中 检修人员在安装中使风机与电机不同心,联轴器接对中度达不到要求,则会发生质量不平衡的周期性强迫振动。 是
5 电机驱动,存在电磁振动 我们将简易测振表的传感器置于电机地脚,在启动电机的瞬间,振动随转速的升高而逐渐增大,随转速的降低而逐渐下降。因此,风机的振动不属于电磁振动。 否
6 操作方法不正确 操作人员频繁启引风机或没有根据锅炉供汽量进行调节风机运行负荷,甚至长时间停机,造成风叶积灰过多,没有关闭风门启动风机造成力矩过大,导致电机起动负荷过大,易造成转轴扭转变形等问题。 否
7 检修方法不正确 检修当中,对轴与风叶配合测量不中;轴承安装不到位、联轴器对中校正方法不正确。 是
8 叶轮表面积灰 积灰振动为风机运行一段时间后叶片上积灰,转子失去平衡造成经频谱分析,发现轴向、水平、径向频谱图中,基频1X振动均占主导地位,因而证明是积灰引起的振是
环 境 方 法 检修方法不正确 检修、操作方法不当
操作工引风机起动方法不正确 烟道积灰堵塞
过桥、电机地脚坚固不牢
引风机地脚墩刚度差
风机喘振 风叶积灰 2009年QC成果材料 降低锅炉引风机振动故障率
第 7 页 共 13 页 动。停机清灰时,发现叶轮上防磨条间积灰严重,且积灰戮结性很好,说明烟气经水膜除尘器带水严重。 8 烟道积灰堵塞 锅炉烟道积灰不及时,造成烟道积灰堵塞,引起风机喘振,但停机时,对烟道检查,发现烟道积灰不多。 否
9 地脚墩基础刚性不够 地脚墩基础刚性不够,造成地脚螺栓预紧拉力不够,使引风机、电机过桥地脚铁板与地脚墩的发生共振现象 是
制表人:王旭彪 制表时间:2009/8/10 造成引风机过桥振动主要原因为:
1、 联轴器不对中 2、 检修方法不正确 3、 叶轮表面积灰 4、 地脚墩基础刚性不够 七、制定对策 表六 序号 要因 对策 目标 措施 地点 时间 负责人 1 联轴器不对中 三表法找中 径向公差不超过0.03mm,轴向公差不超过0.02mm 1、利用刀形尺和塞尺测量联轴器的不同心和利用楔形间隙轨或塞尺测量联轴器端面的不平行度, 2)利用百分表及表架或专用找正工具测量两联轴器的不同心及不平行情况, 引风机房 日常检修时 夏瑞敏
2 检修方法不正确 提高维修人员业务素质 维修人员参训人员100% 维修知识专题培训。 车间培训室 2009年3至10月
王旭彪
3 叶轮表面积灰 更换叶轮叶片、加强表面清灰 引风机风叶振速≤2.8mm/s 1、将带有防磨条的叶片更换为不带防磨条的叶片2、调节水膜除尘用水量 引风机房 2009/7/12 夏瑞敏
4 地脚墩基础刚性不够。 增强螺栓径向拉力、增强地脚墩基础刚性 过桥振幅≤1.1mm/s 1、 加大螺栓尺寸,增加地脚螺栓条数 2、 增加橡胶垫,加大地脚墩尺寸 引风机房 2009/8/11
王旭彪