柴油加氢装置停工总结分析
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柴油加氢装置停工总结 2 柴油加氢装置停工总结
按照公司停工检修统一统筹安排,柴油加氢装置于2011年6月20日22时开始停工,现对柴油加氢装置停工过程中停工进度、对外管线吹扫、人员分工、盲板管理、停工过程中存在的不足等几个方面对本次停工总结如下: 一、停工过程与分析 表1 装置停工进度表 时 间 反应系统主要工作 分馏系统主要工作 联系单位 联系内容
6月20日
10:00~ 20:00
①罐区柴油自60t/h降至40t/h,反应CAT以10℃/h速度自348℃开始降温,处理量以10t/h的速度开始自450 t/h的速度开始降量。降温降量过程遵循先降温后降量的原则,并尽量降低各罐、塔液位。 ② 17:00 反应CAT降至291℃,处理量降至365t/h。 ③ 19:40 注水改至E-103前,冲洗E-103管束。 ① 10:00 D-117顶部酸性气线通过界区接临时氮气吹扫至焦化装置。 ② 13:00 改入100t/h长循环。 ③17:00长循环开至170t/h。 ④ 18:30停重整来轻烃,关闭界区阀。 ⑤ 20:00 精制柴油改为全循环,关闭各路原料界区手阀。 调度、储运单元、常减压、催化、重整
柴油加氢装置开
始降温、降量
20:00~24:00
① 反应CAT继续以8-10℃/h速度降温,24:00 降至265℃。 ② 20:00 逐渐关闭HT-101入口流控阀FV-109001,然后关闭HT-101入口切断阀,停HT-101。 ③ 21:00 停焦化汽柴油、催化柴油、直馏柴油。关闭各路原料进装置手阀。 ④ 22:45 处理量降至270t/h,CAT降低至264℃摘除进料泵出口流量低低联锁,逐步开大P-102最小流量控制阀FIC-10401A至40%,关闭P-102出口电动阀,停P-102。调通P-102出口总管吹扫氢盲板,吹扫P-102出口至E-102C入口进料管线。 ⑤ R-101入口温度维持250℃,系统压力维持7.0MPa,反应系统进行热氢带油。
① 21:00~23:00 F-201出口温度以10℃/h的速度开始自290 ℃降温至270℃ ② 21:40精制柴油、石脑油改入不合格产品线。 储运单元、常减压,催化 逐渐停收原料油,间断向轻污油罐区送油 柴油加氢装置停工总结
2 时 间 反应系统主要工作 分馏系统主要工作 联系单位 联系内容
6月21日
0:00~ 8:00 ① 0:00 反应器入口温度降至250℃。 ② 8:00 热氢带油结束,停K-101A,调通D-106入口0.7MPa氮气盲板补入氮气,启动K-101B。反应器入口温度维持220℃,系统压力维持2.7MPa,K-102转速维持6500r/min,反应系统进行氮气恒温脱氢。 ① 2:00 C-201底温降至130℃,停C-201底部吹汽,F-201过热蒸汽改至F-201出口放空。 ② 23:00~ 6:00 F-201出口以30℃/h速度降温至149℃ ③ 6:00停P-201 停F-201,关闭主火嘴、长明灯总管手阀。各分支加盲板进行隔。 储运单元 向不合格轻污油
罐区送油
8:00~ 20:00
① 反应系统热氮脱氢 ② 9:17 P-103高压注水改至A-102冲洗3h。逐步打开泵最小流量线手阀,停P-103C ③ 13:58 逐步打开P-104最小流量控制阀FIC-11501A至40%,关闭泵出口电动阀,停P-104。 ④ 吹扫焦化汽柴油线、直馏柴油线、重整来非芳线,D-114、D-101相关管线进行蒸汽吹扫。
①13:15 停余热回收系统,F-1烟气改为直排。 ②关闭C-202底部切断阀,吹扫F-201入口管线 ③石脑油至双脱、石脑油至汽油罐区管线水顶至下游装置
溶剂再生、公用工程 停收胺液、除盐水
20:00~24:00
① 20:00 R-101入口温度以10℃/h速度自220℃开始降温,分析循环氢中CO含量<30ug/L ② 21:00 停F-101,关闭主火嘴控制阀手阀,各主火嘴长明灯加盲板进行隔离,快开风门全部打开。A-101维持最大冷却负荷运转。 ③ 23:00 循环氢中CO为13.9 ug/L,烃+氢为25.86ug/L。
检验中心 分析循环气CO含量
6月22日
0:00~
24:00
① 8:00 反应系统急冷氢流程、D-107排液流程、D-108排液流程,C-101撇油线进行氮气置换。R-101吹扫氢、各放空盲盖进行氮气置换 ② 22:00 分析循环氢中烃+氢为1.3V% ③ R-101入口温度以5℃/h速度自172℃降温至87℃ ① F-201出入口管线吹扫合格 ②C-202底出口精制柴油线吹扫,柴油产品线开始水顶至罐区。 调度 保证0.7Mpa氮气
供应
6月230:00~10:00 反应器入口温度降至67℃,R-101床层温度降至72℃ 精制柴油流程吹扫(为防止水击,在精制柴油产品流程公用工程、检验中心 分析循环气氢+
烃含量 柴油加氢装置停工总结 2 时 间 反应系统主要工作 分馏系统主要工作 联系单位 联系内容 日 10:00~24:00 ① 10:50 停K-102,关闭K-102出入口电动阀和防喘振电动阀,关闭3.5MPa蒸汽界区阀。中压蒸汽、背压蒸汽改至放空。 ② 11:20 停K-101B,反应系统泄压至0.6MPa,通过K-102出口氮气线补入氮气,经D-107顶部放空至大气(拆FV-11701后安全阀) 各低点导淋排水、E-206导淋接氮气,各换热器入口吹扫蒸汽线给汽接力吹扫至C-201) 公用工程 停用3.5MPa蒸汽
6月24日
0:00~
24:00
① 6:00 反应系统氮气置换氢+烃<0.2V%。反应系统压力通过D-107顶部泄压至微正压。 ② 高、低压相连部位进行手阀隔离。 ③ 胺液系统通过排至D-305,压至溶剂再生装置。 C-201、C-202系统蒸煮 调度、溶剂再生 胺液系统退胺液
6月25日
8:00~
20:00
① 通过P-104入口除盐水线冲洗P-104、D-117、D-110。其中D-117排液线堵塞严重,排液难度较大。 ② 原料系统D-114、D-101、D-106蒸煮 ③ 低分系统D-104、D-105蒸煮 ④ 胺液系统D-110、D-117(打开人孔、通入蒸汽)蒸煮 C-201、D-201系统钝化 公用工程、酸性水汽提装置
废钝化液送至酸
性水汽提装置。
6月26日
0:00~
24:00
①R-101系统与其它系统进行隔离、D-104打开头盖进行钝化。 ② D-117、D-305(利用D-104残液)钝化
公用工程系统停用、吹扫 酸性水汽提 外送废钝化液
6月27日 8:00 装置交出检修 柴油加氢装置停工总结 2 3080130180230280330
6-206-206-206-216-216-216-216-216-226-226-226-226-226-236-236-236-236-236-246-246-246-246-256-256-256-256-256-266-266-266-266-266-276-27装置交出检修装置交出检修停K-102、K-101反应系统氮气置换CAT以15℃/h速度降温CAT以10℃/h速度降温热氮脱氢热氢带油停P-102热氮脱氢反应系热氢带油停K-102CAT以10℃/h速度开始降温停P-102C-201、D-201高硫化氢部位开始钝化
图1装置停工反应器实际降温曲线与原先方案降温曲线比较 柴油加氢装置停工总结
2 装置停工实际进度与原计划停工统筹差异主要有以下几点: (1)、装置停进料泵P-102A后,反应系统热氢带油阶段,原先计划安排热氢带油16h。实际停工阶段热氢带油10h后,热高分液位基本未见上涨,同时由于重整装置停工安排,氢气中断供应,反应系统热氢带油比原先计划缩短6h。 (2)、反应系统热氮脱氢阶段,反应器入口温度维持220℃,反应系统压力维持2.7MPa,进行热氮脱氢12小时,比原先停工计划缩短12h。原计划反应系统热氮脱氢阶段,循环气中氢+烃置换至<0.5V%后结束热氮脱氢。实际停工过程中,热氮脱氢结束时,循环气中氢+烃含量为25.86V%,反应系统降温阶段继续进行氮气置换,直至循环气中氢+烃含量<0.5V%。 (3)、反应系统降温阶段,停F-101后,F-101快开风门全部打开,A-101维持最大冷却负荷进行循环降温,R-101床层温度降至150℃前,实际降温速度为7℃/h R-101床层温度降至100~150℃阶段,实际降温速度为4~5℃/h,R-101床层温度自220℃降至70℃,实际降温时间为39h。与原先计划差别不大。由于装置反应器内径较大(5.2m),系统补充氮气量受公司氮气总量限制,R-101床层温度未降至原先计划德60℃。 (4)、反应器降温结束后,停K-102、K-101,反应系统泄压至0.5MPa,自K-102出口补入氮气继续置换反应系统18h后,反应系统循环气化验分析氢+烃<0.2V%,反应系统泄压至微正压。公用工程系统吹扫合格后,装置交出检修。 (5)、装置塔、罐蒸煮结束后,C-201、D-103、D-105、D-305、D-117高硫氢部位进行钝化清洗,由于D-103、D-105、D-117导淋堵塞,废钝化液外排比较困难。从开始钝化至废钝化液排净用时约为48h,远超过原先计划的钝化时间(16h)。 二、公用工程消耗 表2 装置停工公用工程消耗 日期 循环水/t 除氧水/t 除盐水/t 中压蒸汽/t 低压蒸汽/t 低低压蒸汽/t 中压氮气/km3 低压氮气/m3 燃料气/t 6月21日 13296 0 184 275 323 -275 0 6794 17 6月22日 13526 0 0 321 648 -321 0 11767 1 6月23日 14478 0 0 171 1109 -171 21 11778 0 6月24日 14387 0 0 21 1838 -21 3 17932 0 6月25日 13397 0 0 0 754 0 2 19792 0 6月26日 13461 0 0 0 180 0 1 9015 0 6月27日 7972 0 0 0 113 0 0 68 0 6月28日 20 0 0 0 110 0 0 0 0 总计 90537 0 184 788 5075 -788 27 77146 18 (1)、由于柴油加氢装置低压氮气流量表量程为(0~1000m3/h),装置停工吹扫期间经常出现满量
程问题,低压氮气实际耗量比MES数据要大。