脱硫吸收塔超低排放改造后溢流与预防措施
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防止脱硫超标排放的控制措施为了防止脱硫SO2超标排放,特制定以下措施:1、班长、主操每天了解第二天的负荷曲线变化的节点时间(特别是加负荷时段),要求值长在加负荷前告知每台机组负荷分配方式,根据运行调整的备用手段,做好升负荷前的准备工作;2、无论在任何工况下,吸收塔浆液PH值严格控制在5.5~5.8范围,密度控制在1080~1150kg/m3;3、控制SO2排放的调节方法分为粗调节和细调节两个阶段3.1粗调节:加负荷过程中或原烟气SO2浓度上升较快时,需要启动备用浆液循环泵的调节过程。
具体操作:1)升负荷前,启动一台备用浆液循环泵运行,随着负荷升高,SO2排放逐渐升高,应适当增加补浆量,维持吸收塔浆液PH值在5.5~5.8范围,控制SO2排放不高于300mg/Nm3;2) 如果SO2排放达到300mg/Nm3还在继续上升,再启动备用浆液循环泵运行,控制SO2排放低于300mg/Nm3,直到负荷到位,SO2排放稳定;3)加负荷过程中启动最后一台浆液循环泵时,立即汇报值长,要求停止加负荷,密切关注SO2排放应控制在300mg/Nm3以下;4)正常运行中,原烟气SO2浓度上升幅度较大,SO2排放逐渐升高,应及时启动备用浆液循环泵运行,SO2排放应控制在300mg/Nm3以下;5)当浆液循环泵全部投入运行后,若原烟气SO2浓度继续上升,及时汇报值长,要求适当降低负荷,直到SO2排放稳定在250mg/Nm3以下;6)随着负荷或原烟气SO2浓度的逐渐上升,应及时增加补浆量,控制吸收塔浆液PH值在5.5~5.8范围。
4细调节:待负荷稳定、排放稳定后,测量吸收塔浆液PH值,适当调整补浆量,将PH值控制在5.5~5.8范围。
5、异常情况的处理:5.1当SO2排放达到300mg/Nm3还在继续上升,应及时采取备用手段,增大补浆量,启动备用浆液循环泵,SO2排放达到350mg/Nm3,没有调整手段,汇报值长适当减去部分负荷,SO2排放达到400mg/Nm3,汇报值长要求尽快降低负荷,直到SO2达标排放,逐渐将排放控制在300mg/Nm3以下,注意控制SO2排放均小时值在达标范围;5.2当脱硫装置处理能力异常下降SO2排放异常升高时,应检测吸收塔PH值是否控制在5.5~5.8范围,查看各台浆液循环泵电流、出口压力是否正常,低泄漏风机电流是否正常,电流监视不了的,就地查看低泄漏风机电机、风机转向是否一致,判断低泄漏风机运行是否正常;6、运行调整中的注意事项:6.1密切监视SO2排放的变化趋势和变化速度,提前调整,防止SO2排放超标;6.2浆液循环泵全部运行时,SO2排放控制在250 mg/Nm3以下,密切监视SO2排放的变化趋势和变化速度,提前采取措施,防止SO2排放超标;6.3吸收塔的补浆流量应控制平稳,不能猛增猛减,防止PH值波动较大;6.4启动湿磨机运行后,应检测石灰石浆液密度、细度是否合格,制备合格的浆液;6.5加强现场设备的巡检工作,发现异常,及时联系检修处理,防止因设备故障导致脱硫超标排放。
361国家环保要求日益严格,根据国家发改委、环保部、能源局联合颁发的《煤电节能减排升级与改造行动计划(2014-2020)》要求新建燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值(即在基准氧含量6%条件下,烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于5、35、50mg/Nm 3),目前超低排放战略已经相继在东部发达地区部署。
地处沿海发达地区的浙江、江苏、广东等地均开始燃煤电厂超低排放改造。
广州、浙江、山西等地对燃煤电厂的超低排放改造提出了明确的时间表。
氨法脱硫工艺目前在石油化工、造纸、医药等行业的自备电站应用广泛,氨法脱硫工艺出口气溶胶及氨逃逸的控制是抑制该技术在大型电厂应用的瓶颈,能够有效的控制气溶胶是适应当前环保政策的重要条件之一。
1 工艺流程锅炉引风机出来的高温烟气进入多功能烟气脱硫塔浓缩段,烟气温度降至≤60℃后再进入吸收区与吸收液反应,经吸收区反应后烟气中的大部分SO 2被脱除,吸收区吸收SO 2后的吸收液流入氧化循环槽,在氧化循环槽被氧化风机送入的空气强制氧化,氧化后的大部分吸收液经补氨后继续参加吸收反应;氧化后的其余吸收液被一级循环泵送入脱硫塔浓缩段后,利用二级循环泵在脱硫塔浓缩段进行循环蒸发浓缩,形成一定固含量的硫铵浆液;硫铵浆液经硫铵排出泵送入硫铵系统。
吸收SO 2后烟气经过一级除雾器对烟气进行中的水气及颗粒物进行捕集,烟气进入脱硫塔洗涤区对水洗喷淋对烟气中夹带的颗粒物及逃逸氨进行洗涤,洗涤后的净烟气经二级除雾器、超声波-丝网除沫器除去烟气中携带的液沫和雾滴,净烟气由脱硫塔顶部直接排放。
国内主流氨法脱硫工艺流程如下:图1 工艺流程2 脱硫塔的设计要点2.1 合理的工艺流程安排氨逃逸及气溶胶的控制是全球氨法脱硫中最为关键的问题和技术难点,如得不到有效控制,出口颗粒物浓度难以达到超低排放要求。
合理的工艺流程至关重要:高温烟气首先进入脱硫塔的浓缩区,烟气经二级循环溶液喷淋洗涤、除尘后,温度降低至60度左右,溶液PH降至2.3-3.5间,烟气中的HF和HCl也能得到有效脱除,消除了氨雾形成条件[1]浓缩区的烟气通过第一层集液器进入到吸收区,烟气中的SO 2与氧化循环槽中经特殊优化加氨区加氨均匀混合后的溶液,通过一级循环A/B泵进行喷淋吸收,逆流接触反应烟气中的SO 2得到有效脱除,再经过一级循环泵C喷淋,此层喷淋泵的入口在氧化循环槽的底部,溶液氧化好,含氨量低,设置在吸收区最上层喷淋,可有效的控制氨逃逸。
湿法脱硫双塔双循环浆液起泡原因和应对措施摘要:近些年火电机组超低排放改造已成为趋势,其中采用双塔双循环最为广泛,该系统中普遍存在吸收塔浆液起泡现象,本文分别对浆液起泡机理和各个影响因素进行分析,进而提出对于双塔双循环系统中吸收塔浆液起泡溢流问题的应对办法。
关键词:湿法脱硫;双塔双循环;吸收塔;浆液起泡脱硫烟气中含有不溶性气体,在烟气与浆液充分接触的过程中,这些不溶性气体被浆液包围,烟气和浆液形成的气一液界面,在巨大的表面张力作用下形成球状气泡;大量气泡在气一液密度差的作用下迅速上升到浆液池表面,形成一层泡沫。
在石灰石-石膏湿法脱硫系统运行过程中,由于工艺水质、入炉煤煤质、锅炉燃烧状况、粉煤灰及石灰石粉成分等因素的影响,常常会出现吸收塔浆液顶部形成大量粘性泡沫,液位正常但会从吸收塔溢流管道或吸收塔排水地坑溢流现象。
当浆液溢流严重时,如果脱硫控制系统未及时监测到并采取有效措施,吸收塔液位就无法维持在设计水平,会带来脱硫效率、石膏品质等方面的问题,甚至对整个FGD装置的安全运行产生巨大威胁。
本文将就吸收塔起泡溢流的原因及解决办法进行了分析及探讨。
1前言国电湖南宝庆煤电有限公司2017年进行了超低排放改造,采用了国内先进的双塔双循环湿法脱硫系统,一级塔4台离心式循环浆液泵,二级塔3台离心式循环浆液泵,3台高速离心式氧化风机,在机组最大负荷情况下可控制净烟气二氧化硫含量可控制在35mg/Nm³以内,达到了超低排放标准。
在实际运行当中偶尔会出现吸收塔浆液起泡情况,造成吸收塔虚假液位,溢流管有大量浆液流出,严重影响设备安全和安全文明生产。
2吸收塔浆液起泡的原因气泡是气体分散在液体中所形成的一种热力学不稳定体系。
在重力的作用下,可以自动逸出。
而溶液起泡原因可能是混入能降低其表面张力的物质、内部发生反应产生气体或者因为搅拌、扰动等原因使之混入气体。
而我们结合湿法脱硫中出现的具体情况,在分析吸收塔浆液起泡的主要影响因素时应着重于浆液所产生气泡的稳定性研究。
超低改造后吸收塔浆液起泡溢流问题原因分析及建议张雪盈;田立;江得厚;董锐锋;王锋涛;马东方【摘要】针对某燃煤机组超净改造后脱硫吸收塔浆液起泡的现象及危害,从溢流物质分析、导致浆液品质变差的原因、脱硫系统水平衡等方面进行原因分析,并提出解决吸收塔浆液起泡溢流问题的技术措施,电厂吸收塔浆液起泡溢流现象得到有效解决,提高了FGD系统运行的稳定性.【期刊名称】《工业安全与环保》【年(卷),期】2017(043)006【总页数】3页(P79-81)【关键词】超低改造;浆液起泡溢流;原因分析;建议【作者】张雪盈;田立;江得厚;董锐锋;王锋涛;马东方【作者单位】国网河南省电力公司电力科学研究院郑州450052;河南恩湃高科集团有限公司郑州450052;国网河南省电力公司电力科学研究院郑州450052;国网河南省电力公司电力科学研究院郑州450052;国网河南省电力公司电力科学研究院郑州450052;国网河南省电力公司电力科学研究院郑州450052【正文语种】中文在石灰石-石膏湿法烟气脱硫(FGD)工艺系统中,吸收塔浆液起泡溢流是脱硫反应过程中的一种异常工况。
浆液起泡溢流是指在石灰石-石膏湿法脱硫系统的运行过程中,出现吸收塔液位显示正常但浆液溢流的现象。
当浆液从吸收塔溢流管大量涌出后,吸收塔的有效液位在短时间内急剧下降,液面将无法维持原设计水平,随着起泡现象的加重,将带来脱硫效率降低、石膏品质下降等问题,影响了脱硫系统的稳定和安全运行。
本文针对我省某电厂超净改造后出现的吸收塔浆液起泡溢流典型问题,进行原因分析并提出处理措施。
某热电机组已完成超低排放改造,脱硫系统原单塔单循环改为双塔单循环,同时吸收塔出口增加湿式电除尘器。
改造完成运行1个月后,脱硫吸收塔时常出现起泡溢流现象,超低排放改造和机组投油助燃后,吸收塔发生溢流现象更加严重,造成脱硫塔周边大片溢流浆液污染地面,导致脱硫效率下降。
溢流的浆液含有大量黑色油污,向吸收塔加入大量消泡剂仍无改善。
湿法脱硫吸收塔起泡异常分析与预防措施摘要:湿法脱硫系统吸收塔起泡是许多厂出现过的现象,起泡严重时还会由溢流管流出。
流出的浆液一般带有浓黑的泡沫。
当吸收塔出现泡沫时,会引起虚假液位且起泡严重时将直接影响吸收塔的脱硫效率及脱硫石膏的品质。
关键词:吸收塔;起泡;虚假液位;脱硫效率引言某电厂一期两台2×660MW超临界机组的烟气脱硫系统采用北京博奇电力科技有限公司和上海中芬电气工程公司合作的石灰石-石膏湿法烟气脱硫工艺,二台机组安装二套脱硫装置,每套处理烟气量为2208636Nm3/h,一期二台机组分别公用一套石灰石制浆系统和一套石膏脱水系统。
FGD系统由烟气系统、吸收塔系统、石灰石浆液制备系统、石膏脱水系统、公用系统、排空系统及废水处理系统七个系统组成。
烟气脱硫效率95%以上。
脱硫装置投产后,系统运行比较稳定,吸收塔内未发生液位显示不正常,或者吸收塔发生溢流现象,自从2014年11份以后,#2吸收塔石膏品质下降,吸收塔在运行过程中,经常会出现溢流起泡的现象。
1、异常描述在FGD系统运行的过程中,经常会出现吸收塔液位从盘面显示正常,吸收塔却发生溢流现象,由于吸收塔液位是根据安装在吸收塔底部的压差变送器测量得来的差值与吸收塔内浆液的密度计算得来,并不是吸收塔的真实液位,真实液位由于泡沫引起的“虚假液位”远高于其测量显示的值,在加上吸收塔底部三台浆液循环泵不断的循环对吸收塔形成的脉冲扰动,以及搅拌器,不断鼓入的氧化空气,浆液经过除雾器的的喷淋现象等因素综合影响,从而引起吸收塔液位波动,对实际液位的控制难以把握,在虚假液位严重时,吸收塔将出现溢流及起泡的现象。
2、异常原因分析(1)烟气除尘效果对吸收塔的影响当电除尘高频柜频繁故障。
烟尘中粉尘含量过大时,将致使吸收塔中含有较多的有机物、重金属离子、盐类等:如:Al、Mg、Na等重金属离子以及其他的惰性物质。
它们会附着在气泡的表面从而形成气泡膜,增加泡沫的机械强度,提高泡沫的稳定性,这将会给吸收塔带来很大的危害;1)泡沫附着在石灰石的表面,影响石灰石与烟气的接触面积,从而降低脱硫的效率;2)氧化空气鼓入的气泡和循环浆液泵喷淋下的液滴一旦和重金属的离子接触将会使泡沫在浆液表面形成一层张力,这也是常规液位计不能测量吸收塔的正常值,产生“虚假液位”的原因。
第26卷第10期2010年10月电力科学与工程E lectr ic Po w er Scien ce and Eng i neeringV o l 26,N o 10O ct .,201075吸收塔浆液起泡溢流的原因分析及解决办法程永新(中国电力工程顾问集团中南电力设计院,湖北武汉430071)摘要:在石灰石-石膏湿法烟气脱硫(FGD )工艺系统中,吸收塔浆液溢流是较为常见的现象。
为解决此问题的真正原因,着重从工艺品质、系统设计及运行维护等方面进行分析,并提出解决吸收塔浆液起泡溢流的办法,从而提高了FGD 系统运行的稳定性。
关键词:湿法烟气脱硫;吸收塔浆液;泡沫;溢流;消泡剂中图分类号:TM 621 8;X701 3 文献标识码:A收稿日期:2010-08-23。
作者简介:程永新(1981-),男,工程师,从事火力发电厂布置及烟气脱硫设计工作,E m a i:l chengyongx in @csepd.i com 。
0 概 述石灰石-石膏湿法烟气脱硫(FGD)工艺是世界上应用最广泛的一种脱硫技术,对于湿法F GD 工艺而言,其核心装置为吸收塔。
在其运行过程中,常常会有吸收塔液位显示正常却发生起泡溢流的现象。
当浆液溢流严重时,如果脱硫控制系统未及时监测到并采取有效措施,吸收塔液位就无法维持在设计水平,会带来脱硫效率、石膏品质等方面的问题,对FGD 装置的稳定运行十分不利。
本文就吸收塔起泡溢流的原因及解决办法进行了分析及探讨。
1 吸收塔起泡溢流原因分析吸收塔浆液因起泡而导致溢流是石灰石-石膏法脱硫运行中常见的问题之一。
起泡严重时会由溢流管流出,流出的浆液一般带有浓黑的泡沫。
图1为某电厂吸收塔起泡溢流后的现场照片。
图1 吸收塔起泡溢流后的浆液泡沫Fig .1 Ser ifl ux foa m after ab sorp ti on to w er overf l ow i ng1 1 出现 虚假液位吸收塔浆液溢流主要是表现在浆液的液位指示正确以及保持液位在正常运行值的前提下,由于浆液内部出现泡沫,造成 虚假液位 ,导致浆液从吸收塔溢流管道大量流进吸收塔地坑或从吸收塔入口烟道溢流进入GGH或增压风机出口烟道。
防止#2吸收塔渗漏的临时措施针对近期#2吸收塔喷淋层区域塔壁及支撑梁出现多次漏浆情况,为保证脱硫系统长周期安全稳定运行特制定本措施:一、造成塔壁渗漏的原因分析:1、#2吸收塔处于长周期运行状态,检修时修补过的玻璃鳞片可能已经有脱落的现象,喷淋浆液对鳞片脱落处的塔壁腐蚀、冲刷磨损造成吸收塔塔壁渗漏。
2、检修时未将各喷淋层的喷嘴内垢物彻底清理(尤其是#24层),喷嘴堵塞后造成喷雾偏斜,对塔壁及支撑梁冲刷增大,长期运行造成吸收塔塔壁及支撑梁渗漏。
3、吸收塔塔壁上的结晶体跌落到吸收塔浆液池内,部分结晶体及其他进入吸收塔的杂物(如:管道衬胶、鳞片等杂物)通过浆液循环泵入口滤网进入到喷淋层,导致喷嘴堵塞;喷嘴堵塞后造成喷雾偏斜,对塔壁及支撑梁冲刷增大,长期运行造成吸收塔塔壁及支撑梁渗漏。
4、吸收塔喷嘴工艺设计存在问题,角度安装存在问题,造成浆液长期冲刷喷淋层支撑梁、塔壁,同时在2011年检修时曾经将每层喷淋层部分喷嘴角度从垂直方向变为有一定角度(约20多个),可能加剧冲刷,喷淋层支撑梁及塔壁局部鳞片冲刷破损而出现渗漏。
5、机组长期运行且入炉煤硫分长期高于设计值,造成吸收塔浆液pH值偏低,对吸收塔塔壁腐蚀增大,造成塔壁渗漏。
6、由于临修、调修时间较短,对#24喷淋层喷嘴、喷淋区域塔壁及支撑梁不能进行全面的检查,存在喷嘴堵塞、塔壁鳞片脱落或起包未处理等情况,机组启动后由于浆液冲刷造成吸收塔塔壁渗漏。
17、由于废水排放量较小,吸收塔浆液氯离子浓度偏高(#2吸收塔氯离子浓度均在10000ppm以上),吸收塔浆液腐蚀性增大,造成塔壁渗漏。
二、防止渗漏的临时措施:1、停运#24浆液循环泵作为紧急备用,#21、#22、#23浆液循环泵两用一备,定期切换运行(尽量避免#22、#23浆液循环泵长期同时运行)。
2、在浆液循环泵因吸收塔塔壁、喷淋层渗漏停运期间,热工人员做好停运设备的运行信号及烟气排放参数的修正工作(需经环保主管人员同意),保证环保检查时的顺利通过。
脱硫系统运行中常见问题及处理吸收塔溢流问题:1吸收塔溢流现象调试及运行中吸收塔会发生浆液溢流现象,而且此现象很普遍。
溢流现象不是连续的,而且有一定的规律性,表面现象来看,很不好解释。
例如我公司#5吸收塔溢流管线标高为11150mm,溢流排水管线位置13110mm,上面呼吸孔标高为14000mm。
系统停运时液位正常,运行中液位显示10000mm时溢流口开始间歇性溢流,并从呼吸孔排出泡沫。
对液位计、溢流口几何高度进行校验,没有发现问题。
当液位降低到8.5米左右,烟气会从塔体溢流口冒出,造成浆液从呼吸孔喷出。
2原因分析DCS显示的液位是根据差压变送器测得的差压与吸收塔内浆液密度计算得来的值,而不是吸收塔内真实液位。
由于循环泵、氧化风机的运行,而且水中杂质(有机物,盐类等)、氧量较大,而引起浆液中含有大量气泡、或泡沫,从而造成吸收塔内浆液的不均匀性,由于浆液密度表计取样来自吸收塔底部,底部浆液密度大于氧化区上部浆液密度,造成仪表显示偏低。
我公司脱硫用水采自机组循环水排污水,水质较差,有机物较高可达30~40,CL-含量超过1100mg/l。
此时吸收塔内液位超过了表计显示液位,此时塔内液位已经达到了溢流口的高度,再加上脉冲扰动、氧化空气鼓入、浆液的喷淋等因素的综合影响而引起的液位波动,并且浆液液面随时发生变化,导致吸收塔间歇性溢流。
3处理方案3.1确定合理液位调试期间确定合理的运行液位,根据现场运行条件,人为降低运行控制液位计显示液位,使塔内实际液位仅高于塔体溢流口高度,防止烟气泄露。
修正吸收塔浆液密度来提高液位计显示液位,控制液位在塔体溢流口至溢流排水口标高之间。
3.2加入消泡剂尽管确定液位仅高于塔体溢流口高度,也难免吸收塔浆液泡沫从呼吸孔冒出。
根据实际运行情况来看,吸收塔内泡沫会高于实际液位表面2—5米。
防止吸收塔溢流及喷沫现象的有效手段是加入消泡剂。
加入消泡剂的量按系统废水量计算:(废水处理量设计值)×24h×10g/m3=Xkg/h,如实际运行约3m3/h废水量,每天约加入0.72kg/d就可起到消泡作用。
脱硫装置跑浆应急处置方案背景脱硫装置在燃煤电厂中起着重要的作用,其主要功能是将烟气中的二氧化硫排放物减少。
但是,在实际生产中难免会出现一些问题,比如说脱硫装置跑浆问题。
脱硫装置跑浆是指反应器或吸收塔内的液体溢出,会对生产造成重大影响。
这时候需要采取应急措施进行处置,以保证生产的正常运行。
应急处置方案第一步:紧急停机当出现脱硫装置跑浆问题时,首先需要紧急停机,以切断反应器或吸收塔内的化学反应和水泵的输入。
这一步的目的是防止跑浆现象继续恶化,保持生产设备和人员的安全。
第二步:封堵漏点封堵漏点是防止液体继续泄漏的重要措施。
封堵漏点的方法包括用胶带进行密封、用泡沫布等材料做缓冲垫,将有漏点的塔阀门关闭或堵塞,它可以有效地控制液体泄漏。
但是,在实际使用过程中要根据具体情况进行选择。
第三步:排放液体在封堵漏点之后,需要进行液体排放。
液体排放是为了借助重力作用将溢出物排除,减轻操作人员的工作量和压力,保证更好的封堵效果。
液体排放的方法包括:用桶、用吸水器等。
第四步:设备恢复运行当液体排放完毕并确认效果良好后,设备可以恢复运行。
封堵漏点后,设备可以重新运行。
在之后的运行中要注意检查脱硫设备是否存在其他问题(如水位较高,管道堵塞等),及时进行处理,避免生产中断并保持设备的正常状态。
结论通过以上方案介绍可以看出,在脱硫装置跑浆问题出现时,必须及时采取应急措施,最大程度地减少生产损失。
尤其在跑浆时紧急停机和封堵漏点是最为关键的措施,必须快速、精准执行,以保证生产的正常运行,并促进企业的健康发展。
脱硫吸收塔泄漏应急预案1. 引言脱硫吸收塔作为一种常见的环保设备,广泛应用于烟气脱硫工艺中。
然而,由于各种原因,脱硫吸收塔泄漏的风险始终存在。
一旦发生脱硫吸收塔泄漏,将对环境、人员安全和工艺运行产生严重影响。
因此,制定一套脱硫吸收塔泄漏应急预案对于快速、有效地应对泄漏事故至关重要。
本文档将详细介绍脱硫吸收塔泄漏应急预案的制定内容和应急响应措施,以确保在发生泄漏事故时能够迅速采取措施,最大限度地减少损失,保护环境和人员安全。
2. 预案编制方案2.1 预案编制目的本预案的编制旨在通过制定明确的应急响应措施,迅速有效地应对脱硫吸收塔泄漏事故,并最大限度地减少负面影响。
2.2 预案编制依据预案的编制依据包括但不限于以下标准和法规:•《中华人民共和国环境保护法》•《危险化学品生产安全事故应急预案管理办法》•《脱硫吸收塔泄漏事故处理技术规范》2.3 预案编制原则•安全第一:以保障人员安全为首要目标。
•快速响应:确保应急响应措施能够在最短时间内启动。
•协同作战:明确各相关部门和人员的职责和协作方式,形成统一指挥体系。
2.4 预案编制流程•收集必要的资料和数据,进行分析研究。
•组织专家团队对可能发生的泄漏事故进行评估。
•制定应急响应措施和应急资源清单。
•完善预案的各个模块并形成初稿。
•组织预案的审定、修改和定稿。
•进行演练和评估,不断完善预案。
3. 脱硫吸收塔泄漏应急响应措施3.1 应急响应级别分类根据泄漏事故对环境和人员安全的影响程度,将脱硫吸收塔泄漏事故划分为三个应急响应级别:一般级、较大级、重大级。
不同级别对应不同的应急预案和响应措施。
3.2 应急响应流程1.发现泄漏:一旦发现脱硫吸收塔泄漏,立即向预案负责人报告,触发应急响应流程。
2.初步评估:应急预案负责人组织专家对泄漏情况进行初步评估,确定泄漏的级别和影响范围。
3.启动应急响应:根据泄漏级别,启动对应的应急预案,并通知相关部门和人员参与应急响应工作。
脱硫吸收塔超低排放改造后溢流与预防措
施
关键词:超低排放湿法脱硫除雾器
介绍林州电厂2*350MW超临界直流炉吸收塔超低排放改造后吸收
塔经常溢流情况,分析吸收塔溢流的原因,从各方面进行解决浆液产生的泡沫造成吸收塔上下液位差距大,防止吸收塔溢流,调整运行方式保证脱硫系统的安全运行。
关键词:超低排放;吸收塔;溢流;危害;措施
大唐林州热电2×350MW燃煤机组配2×1139t/h燃煤锅炉,烟气经除尘器除尘后进行脱硫。
每台锅炉加装一套石灰石-石膏湿法脱硫装置(简称FGD),每炉设置一座吸收塔,全烟气脱硫,不设GGH,不设烟气旁路和增压风机,脱硫装置入口SO2浓度不大于4770mg/Nm3,烟囱入口SO2浓度小于28mg/Nm3,,在塔顶安装湿式电除尘器(金属板线式)、管式除雾器及其冲洗水系统,FGD入口烟尘浓度不大于35mg/Nm3时,保证烟囱入口固体颗粒物排放浓度小于4mg/Nm3。
从锅炉引风机出口接出的烟气经原烟道进入吸收塔。
在吸收塔中烟气向上升,而吸收塔内喷淋的液滴向下降,形成逆向流,烟气中的SO2、SO3、HCl、飞灰和其他污染物得到去除,从吸收塔顶部经除雾器除去水雾后,进入湿式电除尘进一步除尘,然后接入烟囱排入大气。
由于脱硫装置浆液内的水在不断循环的过程中会富集重金属元
素和Cl-等,一方面加速脱硫设备的腐蚀,另一方面影响石膏的品
质。
因此脱硫装置要排出一定量的废水,进入脱硫废水处理系统。
本工程废水处理系统采用常规处理方式,脱硫装置来水经中和、沉淀、絮凝和澄清等处理过程后,水质达标,将其升压用于电厂干灰加湿或煤场喷淋。
沉淀的污泥经脱水后,剩余的泥饼暂时储存在泥斗中,最后运至渣场,进行综合处理。
本厂吸收塔具有四个液位计,上部和底部各有两个。
液位计是根据压差变送器测得的差压与吸收塔内部浆液密度计算而来。
吸收塔因浆液起泡引起虚假液位,此时的虚假液位远远高于实际液位,而此时由于氧化风机鼓入的氧气,浆液循环泵及搅拌器的运行等综合因素影响而引起液位波动,导致吸收塔溢流,危害脱硫系统及主机安全运行。
首先,介绍一下吸收塔浆液泡沫是如何产生的?泡沫是由于表面作用而形成,泡沫是一种热力学不稳状多分散体系即为泡沫定体系,由于重力作用,液体的气泡会自动逸出。
浆液中含有类似表面活性剂的成分,表面活性剂能降低溶液的表面张力,使整个体系表面能降低,从热力学角度上讲有利于泡沫的产生。
具体引起起泡造成溢流的原因大体可以分两种:一种为机组启动时溢流,另一种是正常运行时溢流。
第一种机组启动时溢流原因如下:
(1)当锅炉点火时大量投油,浆液品质恶化,造成溢流。
(2)机组启动初期煤粉燃烧不充分,燃料大量随锅炉尾部烟气进行吸收塔,造成吸收塔浆液有机物含量增加。
未燃尽的煤粉在吸收塔内被洗涤,污染吸收塔内部浆液,造成吸收塔溢流。
第二种分为正常运行时吸收塔溢流原因如下:
(1)林州电厂超低排放后,从锅炉引风机出口接出的烟气经原
烟道进入吸收塔。
在吸收塔中烟气向上升,而吸收塔内喷淋的液滴向下降,形成逆向流,烟气中的SO2、SO3、HCl、飞灰和其他污染物得到去除,从吸收塔顶部经除雾器除去水雾后,进入湿式电除尘进一步除尘,然后接入烟囱排入大气。
烟气中的粉尘在电除尘中未进行处理的,然后在湿式电除尘中进行处理,最后粉尘落入吸收塔内,比超低改造前吸收塔内部的粉尘更多,含有大量惰性物质的杂质进入吸收塔,致使吸收塔浆液重金属含量增高。
并且重金属离子增多会引起浆液表面张力增加,从而引起浆液起泡,吸收塔溢流。
目前是我厂吸收塔溢流最主要问题。
(2)吸收塔补入新鲜浆液的影响。
MgO可以说是浆液的起泡剂,因为它可以与硫酸根离子反应产生大量泡沫,一旦石灰石品质不合格,含有大量的MgO,将会引起浆液起泡,导致溢流。
(3)运行中氧化风机的流速不均,吸收塔浆液气液平衡被破坏
致使吸收塔溢流。
(4)脱硫脱水系统及废水系统不能及时投运,不能及时将浆液
重金属及时排放,造成浆液重金属含量超标,浆液品质恶化,最后导致吸收塔溢流。
(5)启动浆液循环泵时对浆液也是很大的扰动,也有能造成浆
液溢流。
关键词:超低排放湿法脱硫除雾器(6)脱硫工
艺水水质的影响。
工艺水中的金属离子(Na、Mg)、氯离子(Cl)、SS
(悬浮物)、COD(化学需氧量)会在脱硫吸收塔内形成碱性物质、结合物及粘性杂质,在吸收塔内浆液析出CO2及富有O2气体工况下,在扰动作用下形成大量泡沫。
正常情况下,吸收塔溢流的浆液可以排到排水坑,再有排水坑泵打入吸收塔,不会造成严重后果。
但是溢流量很大时,溢流管不能及时输送,浆液就会进入烟道,危害设备和主机安全运行。
主要危害如下:
(1)浆液进入烟道后,浆液强烈冲击正在运行的风机叶片,会造成严重的损失,甚至是叶片断裂,机组迫使停运。
(2)吸收塔出现起泡溢流后,吸收塔运行液位被迫降低,脱硫反应氧化效果降低,浆液中的亚硫酸盐含量逐渐增高,致使浆液品质恶化。
(3)浆液溢流至烟道会与烟道积灰混合,增加了烟道阻力,影响锅炉安全运行。
(4)浆液起泡后,浆液循环泵入口浆液的泡沫增加,浆液循环泵的电流大幅度下降,浆液循环泵的出力大大降低,环保参数无法保证正常。
(5)浆液起泡后,石膏排出泵入口浆液的泡沫增加,泵的出力降低,无法正常排出石膏,致使浆液的密度逐渐增大,吸收塔液位更难以控制。
吸收塔一旦出现起泡溢流,要第一时间进行处理,以免造成严重后果。
处理方式简要如下:第一先将泡沫消除,降低吸收塔顶部液位。
第二是通过调整运行方式,缓解起泡溢流现象。
第三是分析原因,控制进入吸收塔的各种可能引起浆液起泡的物质。
而具体针对浆液起泡实施的方法如下:
(1)定期对吸收塔加入脱硫专用消泡剂。
当吸收塔大量起泡溢流时,应该加大消泡剂的使用,在连续加入一段时间后,浆液顶部泡沫层会逐渐变薄,从而抑制浆液溢流。
也可以定期增加脱硫专用消油剂,将存在浆液中的油进行分解,最后将其脱水排放。
在锅炉大量投油时,可以加大消油剂的使用量。
(2)加大脱硫石膏的排放量,保持新鲜浆液不断补入吸收塔。
加大脱硫废水的排放,降低浆液重金属离子、CL-、有机物及悬浮物的含量,提高吸收塔浆液品质。
(3)运行时注意氧化风机的运行情况,禁止无氧化风机运行的工况出现,以免出现虹吸现象,造成浆液大量溢流。
(4)出现大量溢流时,在保证环保指标合格的情况下,可以减少浆液塔循环泵的台数,同时减少了吸收塔浆液的扰动,从而减少了吸收浆液的溢流情况。
(5)严格控制脱硫工艺水的水质,加强水质的化验及监督工作,降低COD、BOD。
同时也对石灰石的品质进行化验及监督工作,保证石灰石中各项成分(MgO、SIO2)含量符合标准要求。
(6)在可以保证环保参数不超标的情况的下,可以停运一台浆液循环泵,减少吸收塔内部浆液的扰动,同时减少供浆量。
因为浆液循环量越大,浆液起泡性越强。
(7)如果采取以上方法不能控制许吸收塔溢流时,应该考虑向
事故浆液箱倒浆,减少浆液溢流量。
同时规定合理的吸收塔运行液位,,已达到吸收塔不溢流。
(8)值班员要时刻监视好浆液循环泵的电流,泵的电流统一下
降时,此时表明浆液已经开始起泡了,应该立即采取措施。
总之,吸收塔浆液因起泡溢流是石灰石-石膏湿法脱硫中常见
的问题之一,在进行脱硫超低排放改造后,起泡溢流问题更突出了,对吸收塔的液位要重点监视,对浆液循环泵电流下降要重视起来,一旦出现异常及时控制,避免出现溢流现象,保证脱硫系统安全、稳定运行。