降低溶剂消耗
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降低溶剂消耗量的方法-节省乙腈溶剂的对策-岛津制作所在HPLC的UV检测中,HPLC用乙腈由于在短波长一侧的干扰较少等,而得到广泛应用,但最近一段时间,乙腈短缺,价格攀升。
乙腈是生产丙烯腈时的副产物,由于以丙烯腈为主原料的ABS树脂(用途:汽车零部件等)的减产,乙腈的生产量以及库存都在减少。
本文就如何节省乙腈溶剂进行了说明,从日常可做到的少量节约,到有效利用已有LC 系统大幅降低溶剂使用量。
由于分析上的制约以及样品的不同,最佳方法也不尽相同,但为了降低分析业务成本、保护环境,您不妨进行一下以下尝试。
1日常可做到的节约 (3)1-1) 将色谱柱清洗溶剂变更为甲醇1-2) 降低调整、分析结束后停机时消耗的溶剂量1-3) 在等度洗脱条件下进行流动相2液混合 (已有梯度洗脱系统时)2使用已有LC系统时的方法 (5)2-1) 流动相从乙腈变更为甲醇2-2) 使用高性能短色谱柱3变更已有LC系统的配置 (9)3-1) 色谱柱内径的尺寸减小(半微量化)・・分离得以保留不变,降低流动相流量 3-2) 快速化 ・・使用分离性能出色的小尺寸色谱柱,缩短分析时间3-3) 溶剂再循环・・未检测到峰时,将从检测器出口排出的洗脱液返回到流动相储液瓶中,以节约溶剂4介绍省溶剂实施方案 (18)・・将已有LC系统升级为省溶剂型LC系统1日常可做到的节约首先,完善乙腈的库存管理,最为重要的是在流动相储液瓶上记载使用者的姓名、流动相组成/配制日期(避免因内容不明而废弃流动相)。
并且,重新审视日常的分析业务,通过实行以下措施,可以减少溶剂的浪费。
(1)将色谱柱清洗溶剂变更为甲醇(2)降低在分析前的调整以及分析结束后停机时消耗的溶剂量(3)在等度洗脱条件下进行流动相2液混合 (已有梯度洗脱系统时)1-1) 将色谱柱清洗溶剂变更为甲醇您是否因为分析流动相使用的是乙腈,所以在色谱柱清洗中也在使用着乙腈呢?为了将用于分析的乙腈变更为甲醇,需要考虑分离模式的变化,但在多数的场合下,可以使用甲醇进行清洗。
降低浸出油厂溶剂消耗的措施
1减少溶剂消耗的方法
溶剂浸出油厂是一种很耗费溶剂的工艺过程,溶剂消耗非常大,需要控制在最低限度上。
那么,要想降低溶剂消耗,应该采取哪些措施?
1.1改进工艺
改进浸出油厂的生产工艺,减少溶剂流量,是减少溶剂消耗的最有效的方法。
通过改进提取条件,降低液体固比,增强液体推动力,提高液体吸收能力,采用低温、低流速的方格提取,以及通过改进系统水的分离质量,可以有效地减少溶剂消耗。
1.2改善设备操作
设备操作对溶剂消耗有直接影响。
应根据设备构造,合理调整设备运行参数,如溶液压力、流速和温度等,将溶剂利用率提高到最高。
同时,应增强对设备操作的培训,保证操作人员对设备参数的控制,以降低溶剂消耗。
1.3采用先进技术
采用先进的技术,以节省溶剂消耗,比如表面活性剂的应用,人工智能技术,分子筛技术,多层激浆气流选择技术等。
这些新技术的应用将有助于节约投入的投入资源流,减少溶剂的消耗量。
总的来说,要想有效降低溶剂消耗,应综合考虑改进工艺、改善设备操作以及采用先进技术等多方面因素,这样才能够取得良好的降低溶剂消耗的效果。
关于油脂浸出法制取大豆油工艺改造的研究摘要我国70年代建设一大批油脂浸出厂,以国内油脂浸出车间与国内外资引进油脂浸出厂相比,国内的工艺落后,溶剂消耗高,生产成本高,产品质量不稳定,车间空气溶剂含量不稳,安全生产没有保障。
关键词油脂浸出溶剂消耗安全生产。
一、油脂浸出技术的出现和发展1943年法国人迪斯开始利用二硫化碳做溶剂浸出橄榄油,1850年利用溶剂法在单罐浸出器从油料中提取油脂,1919年德国人波尔曼设计的第一台连续式直立蓝斗式浸出器。
之后,美国BlowKnox公司1948年的平转浸出器、美国皇冠公司的环型浸出器、比利时迪斯梅公司履带式浸出器,1945年德国鲁奇框式浸出器相续应用于油脂工业。
我国1955年下半年在大连油脂总厂成立的连续化浸出工艺设备设计,正确的选择了平转浸出器为主题工艺的路线,1956年我国自行设计建造的第一个30t/d的油脂浸出厂在吉林蛟河投产,1959年初济宁浸出油厂试车成功,并采用了立式蒸烘机,1957年6月青岛植物油厂建成90-95t/d花生预榨50-60t/d预榨饼罐组浸出的预榨浸出油厂,将4台200型榨油机改造成28-32t/d的预榨机,用苯做溶剂,12月正式投产至此,我国第一套预榨-浸出生产线诞生。
20世纪60年代后期和70年代,我国油脂浸出技术得到应用和推广,齐齐哈尔市第五粮库油脂浸出车间就是70年代建设的。
二、国内70年代油脂浸出厂现状以油脂浸出车间为例;浸出器、蒸脱机、尾气蒸发、尾气冷凝工艺落后,采用人工调整负压,人工调整负压对设备的反应迟缓,设备时时产生正压,溶剂微泄漏时有发生,油脂浸出溶剂回收系统都比较简单,人工操作,这些方法溶剂回收率最高85%。
其一,溶剂消耗过高,生产成本高,产品质量不稳定;其二,溶剂微泄漏在车间空气中,空气中溶剂浓度不稳定,与静电、明火就有爆炸的可能。
对这些浸出油厂如不进行改造,会面临巨大的“安全风险”,溶耗高、成本高、市场竞争亏损。