加氢裂化装置优化运行总结
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加氢裂化装置优化运行总结
周世岩,顾 望,刘 骅,赵恒凤
(中国石油天然气股份有限公司华北石化分公司,河北省沧州市062550)
摘要:随着催化剂性能的提升,可以根据市场需求灵活调整加氢裂化装置运行方案,提高了炼油企业减油增化的灵活性。某石化公司加氢裂化装置首次开工使用灵活性加氢裂化催化剂,通过调整反应温度,重石脑油+喷气燃料收率可在45%~60%灵活调整;通过掺炼柴油增加装置负荷,柴汽比可降低0.15~0.20;通过增加尾油作有机热载体、新氢机间歇性运行等一系列优化运行措施,取得了良好的经济效益。
关键词:加氢裂化 喷气燃料 重石脑油 尾油 优化 柴汽比
加氢裂化工艺能够同时实现重油轻质化以及
直接生产符合最新标准规范要求的中间馏分
油[1],被越来越多的炼化企业选用。某石化公司
2.9Mt/a加氢裂化装置采用UOP工艺包,于
2018年6月30日建成中交,2019年4月18日一
次开车成功。装置采用一段全循环、炉后混氢工
艺,设计以常压蜡油为原料,生产重石脑油、喷气
燃料和柴油。首次开工使用DN3552+FX631催
化剂组合方案,用于灵活生产重石脑油、喷气
燃料。
1 运行分析
装置开工后运行平稳,各项运行参数正常、产
品质量合格,但装置一直在55%~75%低负荷运
行,能耗等技术经济指标与国内同类装置平均值
相比偏差。
1.1 原料及主要运行参数
混合进料主要性质见表1,装置主要运行参
数见表2。从表1可知,实际加工原料性质明显
好于设计值,加工难度低。
表1 混合进料性质Table1 Propertiesofmixedfeeds项 目设计值2019年10月w(S)/(μg·g-1)155007239.1w(N)/(μg·g-1)1500407.0密度(20℃)/(kg·m-3)906878.7馏程/℃ 95%550535表2 主要运行参数Table2 Mainoperationparameters进料量/(t·h-1)230反应器入口温度/℃360精制段WABT/℃380精制段温升/℃30裂化段WABT/℃383裂化段温升/℃29热高压分离器温度/℃244冷高压分离器压力/MPa15.5循环氢量/(m3·h-1)614462补充氢量/(m3·h-1)69283
注:WABT为床层加权平均温度,下同。1.2 产品分布及产品质量
根据产品实际需求方案,调整反应温度,装置主要产品收率和性质见表3。从表3可知,装置
主要产品收率满足设计要求,质量优异。
1.3 能耗分析装置能耗情况见表4。由表4可知,装置实
际运行能耗优于设计值(1297.9MJ/t),比国内同类装置能耗平均值(低于1046.7MJ/t)略高,
主要是受装置加工负荷低的影响。
1.4 催化剂性能催化剂使用情况见表5。催化剂平均失活速
率为0.7
1℃/月,活性损失低于预期值,表现出良好的稳定性。
收稿日期:2020-04-01;修改稿收到日期:2020-07-23。作者简介:周世岩,高级工程师,本科,1990年毕业于大庆石油学院石油炼制专业。联系电话:18632751758,Email:hb_guwang@petrochina.com.cn。—91—表3 主要产品收率和性质Table3 Yieldandpropertiesofmainproducts重石脑油 收率,%20.24 w(S)/(μg·g-1)<0.1 w(N)/(μg·g-1)0.3喷气燃料 收率,%21.63 烟点/mm30.8 冰点/℃-62.6 干点/℃247柴油 收率,%43.17 w(S)/(μg·g-1)0.14
表4 能耗情况Table4 Energyconsumptionst/t
燃料气0.0151电/(kW·h·t-1)48.323.5MPa蒸汽0.281低压蒸汽-0.29循环水4.198凝结水-0.02除氧水0.177热输出/(kJ·t-1)-1.89综合能耗/(MJ·t-1)1074.8
表5 催化剂使用情况Table5 Useofcatalyst运行时间/d3060160200进料量/(t·h-1)232.2235.6235.6235.3原料密度(20℃)/(kg·m-3)875.7841.5887.7881.7
裂化段WABT/℃367.9374.5383.2382.7重石脑油收率,%16.921.723.622.5归一化裂化段WABT/℃367.9372.0373.2376.9
1.5 原料油过滤器运行情况
原料油过滤器采用UOP推荐产品FILTREX,
为国内首次使用。开工初期出现反冲洗效果差等
情况,导致开工硫化中断、过滤器开副线运行,影
响装置运行。
该过滤器采用多层丝网滤芯,具有过滤流通
量大、过滤器占地面积小等特点。但当原料杂质
多、油品黏度大时,杂质易卡在多层丝网之间,反
冲洗效果不佳,导致过滤器压差降不下来,被迫开
副线运行,影响高压泵及催化剂运行,经逐台切除
进行化学清洗后恢复正常。
因此,对于原料性质不稳定、原料来源复杂的
装置,建议谨慎选择该类型过滤器。2 优化运行
2.1 催化剂优化
该装置建设周期长,期间国内成品油市场柴
汽比大幅下降,而喷气燃料需求量逐年提高[23]。
为顺应市场变化,调整催化剂方案,选用转化率高
的灵活性加氢裂化催化剂。催化剂活性增加,大
幅降低了其使用量,其余部分用瓷球填充。催化
剂与瓷球之间的差价按照15万元/t计算,催化剂
方案优化后一次节约投资2000万元,在提高重
石脑油、喷气燃料收率的同时,大幅降低了催化剂
采购费用,综合效益好。
2.2 掺炼柴油情况
为进一步降低柴汽比、提高加氢裂化装置负
荷,加氢裂化装置逐步掺炼柴油,低于360℃馏分
的加工比例达30%,各产品收率见表6。
表6 掺炼柴油后各产品收率 Table6 Yieldofproductsafterblendingdiesel%
项 目掺炼前掺炼后汽提塔塔顶液9.4510.90重石脑油20.2424.41喷气燃料21.6323.47柴油43.1731.67尾油1.404.87
掺炼柴油后,轻质产品收率升高,柴汽比降低
0.15~0.20。掺炼柴油过程中,需要严格控制柴
油初馏点,避免因初馏点低导致高压进料泵入口
汽化抽空,影响高压进料泵安全运行。
2.3 灵活增产喷气燃料及重石脑油
为摸索喷气燃料
及重石脑油的最大收率,
2019年8月进行了高、低转化率两种工况的标定
工作,结果见表7。
表7 标定数据Table7 Calibrationdata
项 目工况1工况2处理量/(t·h-1)277255裂化反应温度/℃387387重石脑油收率,%22.727.1喷气燃料收率,%23.032.5
由表7可知,重石脑油+喷气燃料收率可以
在45%~60%调整,装置表现出良好的灵活性,
有利于产品结构调整。
高转化率阶段出现汽提塔塔顶空冷器和石脑
油分离塔塔顶空冷器负荷不足、低分气产生量大
导致低分气脱硫塔满负荷运行等问题,计划在后
—02—期检修时进行完善。
2.4 拓宽尾油市场
为进一步减油增化,结合原料中石蜡基原油
比例高的特点,调整馏程切割点及循环比等,生产
出符合GB23971—2009《有机热载体》LQB280
型号的产品,拓宽了产品结构。从2019年11月
开始试生产,累计生产40kt产品,有机热载体销
售价格比成品油高300~500元/t,经济效益好。
2.5 新氢机间歇性运行
加氢裂化装置长期处于低负荷运行,导致装
置能耗偏高。由于新氢机负荷占装置电耗近
40%[4],因此节电意义重大。根据装置负荷,利
用库存合理调整装置加工量,实现2台新氢机间
歇性运行,数据见表8。
表8 新氢机运行数据Table8 Operationdataofmakeupgascompressors项 目间歇性运行低负荷高负荷全月平均负荷运行平均处理量/(t·h-1)205255230蜡油库存变化/(t·d-1)+600-6000新氢机电流/A480740680新氢机台号aa+ba+b新氢机月电耗/(kW·h)439200489600
按照1台新氢机运行15d,采用间歇性运行
与全月平均负荷运行相比,全月可以节电约
50000kW·h,节能效果显著。3 小 结
(1)优选高活性催化剂,提高加氢裂化装置
重石脑油和喷气燃料收率,降低催化剂装填量,减
少投资。
(2)使用灵活性加氢裂化催化剂,重石脑油+
喷气燃料收率可以在45%~60%灵活调整,为炼化
企业应对复杂多变的市场提供了有力的支撑。
(3)加氢裂化装置掺炼柴油,可降低柴汽比
0.15~0.20。
(4)加氢裂化尾油可作有机热载体,拓宽了
炼油厂的产品结构,为减油增化提供了新的方案。
(5)合理利用库存调整装置加工量,实现高
电耗的新氢机组间歇性运行,有利于降低装置
能耗。
(6)FILTREX过滤器对进料性质、流量稳定
性要求高,建议谨慎选用。
参考文献[1]韩崇仁.加氢裂化工艺与工程[M].北京:中国石化出版社,2009:338.[2]瞿国华.我国油品柴汽比降低的原因分析及其优化措施[J].当代石油石化,2019,27(10):40.[3]郭飞舟,金云,魏铭,等.2013年上半年中国航空煤油市场回顾及展望[J].国际石油经济,2013,21(7):85.[4]董兆海,袁永新,王明传.加氢裂化装置能耗及节能分析[J].齐鲁石油化工,2011,39(2):87.(编辑 王艳星)
Summaryofoptimizedoperationofhydrocrackingunit
ZhouShiyan,GuWang,LiuHua,ZhaoHengfeng
(CNPCNORTHCHINAPetrochemicalCompany,Cangzhou,Hebei062550)
Abstract:Withtheimprovementofcatalystperformance,theunitoperationschemecanbeflexiblyad
justedaccordingtothemarketdemand,whichgreatlyimprovestheflexibilityofoilrefinerytoreduceandin
creaseoil.Flexiblehydrocrackingcatalystwasusedinhydrocrackingunitofapetrochemicalcompanyforthe
firsttime.Theyieldofheavynaphthaandkerosenecanbeadjustedflexiblybetween45%and60%byadjus
tingthereactiontemperature.Byaddingdieselfueltoincreasetheloadoftheunit,thediesel/gasolineratio
canbereducedby0.15to0.20.Aseriesofoptimizedoperationmeasuressuchasaddingtailoilasanorganic
heatcarrierandintermittentoperationofnewhydrogenunitshaveachievedgoodeconomicbenefits.
Keywords:hydr
ocracking,jetfuel,heavynaphtha,tailoil,optimization,diesel/gasolineratio