实验工具之一-田口方法实例

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某产品射出成型之色差

变化因素探讨

一问题描述

二品质特征及因子说明

三直交表及因子配置

四实验步骤及资料汇集

五资料分析

六验证实验

七结论

八再次实验

九未来计划

问题描述

一背景

自我司生产某产品以来,一直受到色差问题困扰,经常会有此不良现象发生,不良比率在10%左右,由此给我司造成较大损失,使利润提高受到抑制。并且因客户严格要求我司对此作以改进完善,故现经我司生产部,品保部及工程课人员共同探讨,利用田口品质工程技术进行实验设计,用尽可能少的时间,成本,实验次数,将影响该产品色差的因素寻找出来。使此不良现象逐步消失,给公司带来更大的收益。

二制程分析及可控因素标示

射出成型是在加工过程中,将热塑性塑胶原料加热至熔融状态,再在高压下送入并填满由两个半边摸闭合形成的模腔,经过一段时间冷却定型后,将两个半模分开,取出塑件,即完成一个操作程式,操作过程中两边模闭合须与注射操作时间互相配合,并准確控制温度,压力及个别动作时间,使形成有规律性地循环。

射出成型制造流程及可控因素标示:

品质特性及因素说明

一品质特性:

本实验包含之品质特性为我司射出成型的某产品中的色差不良数量,实验目的是希望色差产品的数量得以减少,即不良率不断降低,此即为望小特性.

(一)色差之实验设计部分:

按照SOP要求操作并使用色差比对样品检测色差,每组检测50PCS,其S/N之计算公式为:

S/N=-10log(1/n∑Yi2)

Yi为每组50PCS的色差总数。

二可控因素:

本实验可控因素之选取,是将前述之制造流程经现场技术人员分析后,选取四个三水准的可控因素,列表如下:

直交表及因素配置

一直交表:

本实验共有四个三水准可控因数,每一实验条件下均检测50PCS样本,计数色差不良数量,故本实验采用L9(34)之直交表。

二因素配置:

本实验之四个可控因素,经成份分析后,分别配置于L9(34)之直交表之1,2,3,4列。

实验步骤及资料汇集

一实验步骤:

本次实验经直交表配置分析后,交由射出成型现场技术人员进行实验,进行9组实验,每一组实验选取50个样本数,共选取450个样本数进行计数值资料分析。

二资料汇集:

由于本次实验规划之品质特性为色差不良数,有关资料之汇集,将9组450个样本一一与样品比对,并按SOP进行操作得出9组资料,由此计算S/N值。

经由执行上述之步骤,得出直交表。

资料分析

一最佳化条件之选定

二回应表

验证实验

一验证实验条件描述:

经资料分析后得出一组最佳条件组合如下:

转换为可控因素描述如下:

结论

经过我司工作人员的不懈努力,结合以上9组实验,最终得出一组最佳条件:烘料温度120℃,烘料时间4小时45分,螺杆温度295℃,模温118℃.

自从本星期五开始使用此条件后,通过两天来的长时间检测,发现到该产品的色差不良现象有所降低,这几天的不良率基本控制在5%至7%.

总而言之,以上说明此前的条件并不是非常理想,而现在的条件方是较为理想的条件,且公司的利益由此得以体现.

再次实验

一前提

因经过以上实验,仍有较高之不良率,且在做前三项不良统计时,色差不良现象依然是第一项,故我司射出课及相关工程人员决定在此基础上再次加以改进.

二可控因素:

本实验可控因素之选取,是将前述之制造流程经现场技术人员分析后,选取四个三水准的可控因素,列表如下:

三直交表:

本实验共有四个三水准可控因数,每一实验条件下均检测100PCS样本,计数色差不良数量,故本实验采用L9(34)之直交表。

四因素配置:

本实验之四个可控因素,经成份分析后,分别配置于L9(34)之直交表之1,2,3,4列。

五实验步骤:

本次实验经直交表配置分析后,交由射出成型现场技术人员进

行实验,进行9组实验,每一组实验选取100个样本数,共选取900个样本数进行计数值资料分析。

六资料汇集:

由于本次实验规划之品质特性为色差不良数,有关资料之汇集,将9组900个样本一一与样品比对,并按SOP进行操作得出9组资料,由此计算S/N值。

经由执行上述之步骤,得出直交表。

七最佳化条件之选定

八回应表

九验证实验条件描述:

经资料分析后得出一组最佳条件组合如下:

转换为可控因素描述如下:

十结果

经过此次实验,关于该色差不良现象已降低至1~2%.

未来计划

有关未来之计划部分,由于田口式品质工程技术于设计规划或制程改善,均不失为一犀利之工具,故我司主管要求相关单位未来应加强田口式品质工程技术探讨,并将此应用于产品品质提升上.

但是应该考虑到的问题是:若因某项不良而改变条件后,同时出现其他严重问题又该如何?因此是否可以对几项不良问题点同时分析并寻找最适合之条件.

制作人: 余利高

完成日期:14/02/07