矿井透水的案例原因危害共37页
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来宾市壮大煤矿重大透水事故分析一、事故概况2001年1月5日7时40分左右,来宾市泡水煤田壮大煤矿2号井主井发生重大透水事故,在井下作业的22名工人仅1人侥幸逃生,其余21人全部遇难。
直接经济损失约80万元。
二、事故经过2001年1月5日零时许,上夜班的22名民工开始下井作业,其中带班员1人、电工1人、炮工2人、采掘工:18人,当班共安排了3个掘进工作面,其中一个工作面为主井筒延伸掘进,一个工作面为往北开平巷(平面)掘进,另一个工作面为往下山掘进作水仓。
凌晨4时左右,平台北巷放过一次炮。
凌晨5时40分左右,井下作业人员发现下山水仓有一些水涌出来,而后李佑牛升井到矿部找到矿长罗某说:“3号井(即2号井主井)当头底板已有漏水现象,请你们赶快去检查处理。
”罗某听完汇报后即同分管机电的副矿长罗某下井检查。
他们两人下到井底见巷道顶板确有滴水现象时,矿长罗某说要立即安装水泵抽水。
他检查了一下水管,因发现水管已漏水,便叫罗某上井口拿新水管下井来换。
炮工兰庆安在罗某走后约10分钟,即7时40分左右,突然听到“轰”的一声巨响,预感到是透水了,就往外井筒出口方向跑。
跑了约10米远,水便将他冲到铁轨处,他就紧紧地抓住铁轨不放。
后来水反涌出来的时候,兰某才敢放开铁轨,水又把他往井口推了50米左右才停下来,兰庆安慢慢地爬出水面后就昏倒了,此时升井取水管的副矿长罗某带着电工黄某、罗某和瓦斯员罗某某也跟着往下走。
遇到兰某后将其救出,其余矿工全部遇难。
三、事故分析1. 突水源分析事故发生后,对事故现场进行勘查,发现井底平台下山临时水仓9m处的巷道北侧底板有一个长约1.1m、宽约0.88 m的漏洞,且尚有一股约每小时150m3的水柱不停地涌出。
通过观测和分析,该处底板中为一大溶洞,而且溶洞的含水量很大,补给水源充足,含水层水位高,压力大,连通性广,为主要透水点。
因此可认定位于该巷道底板的承压溶洞水为主要突水源。
2.水害形成条件分析(1)物的不安全状态由于位于巷道底板的溶洞含水量大、连通性广,补给水源充足,为矿井突水提供了物质基础;并且溶洞中水的压力高,为水害的形成提供了能量基础。
矿井渗水事件分析报告近期,某矿井发生了一起严峻的渗水事件,导致矿工生命安全受到恐吓,矿井正常生产秩序受到严峻干扰。
本报告旨在对该事件进行分析,并提出相应的应对措施,以确保类似事件不再发生。
一、事件经过该矿井渗水事件发生在8月10日凌晨2点左右。
当时,矿井正常进行矿石开采作业,突然发现井下出现大量渗水,水位快速上涨,矿工们被迫紧急撤离。
经过初步调查,渗水原因主要是由于井下的排水系统发生故障,导致水流无法正常排出。
二、事件原因分析1. 排水系统故障:矿井的排水系统是保证矿井正常运行的重要设备,一旦发生故障,将对矿井的安全产生严峻恐吓。
本次事件中,排水系统出现故障,导致水流无法准时排出,最终引发了渗水事故。
2. 设备维护不准时:据了解,排水系统的修理保养工作近来一直没有得到有效的执行,导致设备出现故障的风险大大增加。
这也暴露出矿井管理中的疏忽问题。
3. 应急预案不完善:在渗水事件发生后,矿井的应急预案执行效果不佳。
矿工们缺乏应对紧急状况的训练,导致撤离过程中出现一定混乱,增加了事故后果的严峻性。
三、应对措施1. 加强设备维护保养:矿井管理层应重视设备维护保养工作,确保排水系统等关键设备的正常运行。
制定明确的保养规划,并加强对修理人员的培训,提高其技术水平宁修理效率。
2. 完善应急预案:矿井应建立健全的应急预案,明确矿工在紧急状况下的撤离流程和安全避险点。
定期组织演练,提高矿工对应急预案的熟识程度,增强应对突发事件的能力。
3. 强化安全意识培训:矿井管理层应加强对矿工的安全意识培训,提高其对安全风险的识别和应对能力。
鼓舞矿工乐观参与安全事故的分析和谈论,提高全员的安全意识和责任感。
四、结论本次矿井渗水事件的发生给矿井的安全管理敲响了警钟。
通过对事件原因的分析,我们认为加强设备维护保养、完善应急预案以及强化安全意识培训是预防类似事件发生的关键措施。
矿井管理层应高度重视这一问题,实行有效措施,。
煤矿水灾防治篇某矿“3·28”特别重大透水事故案例1.案例描述2010年3月28日13时40分左右,某矿北翼盘区101回风顺槽发生透水事故。
事故发生时,井下共有261人作业,截至事故当晚7:30统计,108人安全升井,153人被困井下。
经过八天八夜的抽水救援,4月5日透水事故153名被困人员中115人成功被救出井,38名工人遇难。
调查组初步调查分析,该矿建设施工中存在着严重的违规违章行为,该矿井下施工的20101工作面回风巷掘进工作面探放水措施不落实,掘进导通采空区积水,致使+583米标高以下的巷道被淹,造成大量人员伤亡,直接经济损失4937万元。
该矿项目是经国家发改委核准(发改能源1563号),国务院第100次常务会议批准,是国家和省重点项目。
该矿井田面积约180 km2,地质储量23.42亿吨,可采储量10.36亿吨,主要开采2号煤、10号煤,其中2号煤平均厚度6.5米。
煤种为中灰、低硫、特低磷的优质瘦煤,是极好的炼焦配煤。
该矿项目是由设计生产能力600万吨/年的矿井、入洗原煤600万吨/年的选煤厂、2×5万千瓦的综合利用电厂(热电联供)和铁路专用线构成的循环经济综合建设项目。
项目投资概算总额为51.68亿元。
目前,项目已累计完成投资21亿多元。
矿井项目计划于2010年10月投入运营,提前5个月完成工期。
2.案例剖析2010年3月28日,该矿在基建施工中发生透水事故,造成38人死亡、115人受伤,直接经济损失4937.29万元。
经调查认定,这是一起责任事故。
2.1矿井基本情况(1)煤矿概况该矿采用平硐-斜井开拓方式,设计分2个水平开采,按高瓦斯矿井设计。
设计首采工作面为20101和20102两个综采工作面。
该矿区范围内小窑开采历史悠久,事故发生前该矿井田内及相邻共有小煤矿18个。
(2)建设情况于2007年1月16日开工建设,截至2010年3月27日,矿井一期工程已完成98.3%,剩余工程量418 米;二期工程已完成55%,剩余工程量2921 米;三期工程的20101、20102采煤工作面等巷道已完成23.1%,剩余工程量9302米。
大同煤矿集团公司“ 4.19 ”重大水害事故事故经过:事故区域404盘区8#煤层在掘进2446运输巷5446风巷及一开切眼和二开切眼期间采取直流电法物探和钻探相结合的方式进行超前探放水布置对上覆7#煤层探水硐21 个施工探放水孔44 个,其中有14个钻孔打通采空区,已排放上覆层积水12800用,针对复杂的老空积水情况,虽然进行了超前探放水工作,但其探放水钻孔密度,深度不够,2015年4月19日中午12点,突水点附近唯一幸存者综采一队支架工袁乐义与其他1 0名旷工开完班前会后入井,1 3点到达工作面,14点在工作面机尾部位开始向机头割煤,割完一刀煤采煤机返回机尾后,王智勇、王维东、张宝成开始换截齿,他与薛燕飞顶支架,工作了一段时间后,他去5446回风巷小便,2015年4月19日18时50分,袁乐义突然听到工作面后方轰隆隆的顶板垮落声,并伴随着哗哗的水声,他回头看到水从老塘翻腾出来,高过刮板输送机0.3m 左右,他就高喊透水了,快跑,他赶紧沿5446 风巷往外跑,最后从回风联络巷跑了出来,与此同时,在转载机处的钟利兵、李永兴也察觉到异常,听到工作面跟班队长的警报后,立即沿2446运输巷往经404盘区机轨合一巷跑出来,透水后8446综采工作面切眼2446 运输巷全部及5446风巷距工作面31m巷道全部过水,1032标高以下巷道全部被淹,事故区域共有作业人员31 人,其中7 人安全撤离,24 人被困。
据事后分析,这个透水冲击力大,破坏力强峰值透水强度达57000m3/h 。
事故直接原因:经调查分析认定,事故直接原因是对8446 综采工作面上覆老空积水和回采过程中出现的透水征兆,未采取有效措施,而随着工作面继续回采,悬顶面积不断增大,在上覆岩体和7#煤层老空积水体共同压力作用下,顶板瞬间冒裂垮落导致大量老空积水突然溃出,造成事故发生。
事故间接原因:1 、未严格执行《煤矿防治水规定》矿井探放水设计不规范,审批把关不严格,措施不完善,对上覆采空区只设计用单一钻孔探查,存在漏探区域,对8446 综采工作面上覆7#煤层采空区的积水未探测到位的情况下,没有制定加强探测措施和补充探查方法;探放水队人员数量配备不足,没有实现探掘分离;探放水孔施工验收制度不规范。