催化剂生产控制系统的优化组态

  • 格式:doc
  • 大小:165.50 KB
  • 文档页数:6

催化剂生产控制系统的优化组态
(The catalyst production control system optimize configuration)
中石化催化剂北京燕山分公司张悦宗
摘要:在催化剂生产的自动化控制过程中,结合BCH催化剂装置工艺控制的实例,通过优化系统的编程组态,达到消除安全隐患,保障安全生产,提高自控水平的目的。

(Summary : In the automatic control of the catalyst production process, combined with BCH catalyst device process control examples, through the optimization of system programming configuration, to eliminate hidden dangers, guarantee the safety of production, improve the level of control purpose.)
关键词: BCH催化剂;工艺控制;优化组态程序
(Keywords: BCH catalyst;Process control; Configuration optimization program)
引言
本文结合BCH催化剂生产装置工艺控制中的连锁设计,提出了改进的方法,优化了程序控制的组态。

使催化剂生产的操作达到了本质安全的要求,进一步提高了自动化控制的水平。

1.BCH催化剂工艺控制:
1.1BCH催化剂装置工艺流程
BCH催化剂生产装置始建于1994年,催化剂产品先后应用于国内淤浆聚乙烯装置,成功生产了5000S、5200B、7000F、6100M等均聚和共聚牌号。

工业应用证明BCH催化
剂产品具有活性高、共聚性能好、产品性能稳定等特点。

BCH催化剂的合成工艺为反应合成法,即在氮气保护下向合成洗涤釜加入已烷和无
水氯化镁,并在搅拌的条件下依次投入乙醇、烷基铝、四氯化钛,分别进行醇合、酯化、载钛几步反应。

反应终止后,将过量的原料和溶于溶剂的反应物滤出,再通过洗涤和干
燥后,即可得到BCH催化剂干粉。

作为溶剂的已烷经过精馏回收后循环使用。

催化剂生
产的工艺流程分为原料准备、催化剂合成、已烷回收、残液处理四个单元。

生产过程中
全方位提供氮气及热氮气。

流程示意图见图1。

图1
BCH催化剂装置流程示意图
1.2 催化剂BCH装置控制系统配置
催化剂BCH装置控制系统配置早期采用的是日本横河仪表公司的uxL控制系统,成本高,操作复杂。

经过升级改造,现催化剂BCH装置控制系统配置采用的是北京和
利时系统工程股份有限公司第三代DCS--MACS系统,组态及操作平台为Window NT。

通过对工艺流量、压力、温度的显示、流量累积的计算、PID参数的整定、以及分程、串级、联锁等编程组态来实现计算机的集中控制,对装置运行起到了至关重要的作用。

BCH装置控制系统配置了一个控制站,两个操作站加一个远程监控站。

1.3 BCH装置控制系统配置点数:
其中:AI为模拟信号输入点,AO为模拟信号输出点,RTD为电阻信号输入点,DI 为开关信号输入点,DO为开关信号输出点。

2.存在的问题
BCH催化剂装置的自动化控制较为复杂,在350多个控制监测点中,既有单回路调节控制、分程调节控制;又有串级调节控制、信号选择调节控制;还有开关量信号的输入输出控制。

催化剂生产中的温度参数控制尤为重要,要求升降温的控制灵活快捷,温度控制的误差尽量小,这就加大了操作及自控的难度系数。

在氮气的高温电加热以及合成釜夹套冷热水控制上表现的极为突出,由于早期程控设计及系统软件的原因,首先在氮气的高温电加热上,缺乏了手动开关的控制及手动自动的无扰定位切换功能。

带来电加热系统的无法全面受控。

另外在合成釜夹套冷热水控制上,由于没设仪表连锁控制,导至操作疏忽时出现冷热水互串,热水有时跑到冷水罐中,冷水有时也跑到热水罐中。

造成生产的不安全因素。

3.优化组态编程:
原控制组态的缺陷在于控制的简单性及操作的繁琐性。

容易出现安全隐患。

要想达到操作及自控的本质安全,就必须有完善的自控手段,进行优化程控组态。

3.1 设计功能块
首先设计无扰定位手自动切换功能块:功能块取名AM(自动手动转换的意思)。

功能块具有无扰手自动切换功能,且具有原始定位功能即手自动切换后原输出信号或气动切断阀位置不能改变。

其次将功能块及手动开关合理的加入到程序控制图中,构成一套连锁运行的完整体系。

AM:无扰定位手自动切换功能块.
运用Smartpro系统的FB语言自行设计出无扰定位手自动切换功能块。

LS为布尔量连锁输入信号,AUTO为布尔量自动方式触点信号,MAN为手动开关,DV为AM功能块输出信号。

当工艺要求自动运行时,DV的信号输出随LS连锁信号的变化而变化,当工艺遇到特殊情况,要求手动运行时,可按手动开关MAN,这时AUTO将改变作用方式(原常开触点闭合,原常闭触点开启),但由于程序的保护,DV此时的输出方式保持不变。


作人员可在屏幕上的流程图或连锁图画面,用手动按钮来进行工艺控制。

如需重新进入自动运行,只需再次按动手动开关MAN,则程序返回到自动控制中,变回到自动运行时,DV的初始输出方式亦不变。

从而达到安全防护的作用。

如下图:
3.2加入功能块AM后的程序控制图:
3.2.1以催化剂生产中氮气高温电加热的程序控制图为例。

如下图,
程序控制原理:当TE_123测温点的温度低于380℃时TIS_123仪表连锁,F-101电感炉通电,当TE_123测温点的温度高于390℃时TIS_123仪表连锁,F-101电感炉断电。

当TE_124/TE_125测温点的温度同时低于390℃时TIS_124仪表连锁,M-104电感炉通电,当TE_124/TE_125测温点的温度分别高于399℃时TIS_124仪表连锁,M-104电感炉断电。

在具备上述程控连锁的同时,亦可在紧急情况下,开启手动开关,切断电加热电源。

保证设备及人身安全。

切换手自动开关后,不影响操作前的原状态,由手动操作返回到自动运行时亦然。

实现了无扰切换。

3.2.2以催化剂生产中合成釜夹套冷热水的程序控制图为例。

如下图;
程序控制原理:当PID-T201b.A V;TV-202a;TV-203a测量的温度值低于连锁设定值LS-TV201aL;LS-TV202aL;LS-TV203aL时,可打开热水阀调节;
当TV-201b;TV-202b-1.A V;TV-203b-1.A V 测量的温度值高于连锁设定值
LS-TV201bL;LS-TV202bL;LS-TV203bL时,可打开冷水阀调节。

其中PID-T201b.A V;TV-202a;TV-203a为合成釜R-201A,R-201B,R-201C夹套的热水进水调节阀;PID-T201b;TV-202b-1.A V;TV-203b-1.A V为合成釜R-201A,R-201B,R-201C 夹套的冷水进水调节阀。

另外:XV201a、XV202a、XV203a、为合成反应釜冷水回水气动切断阀位号。

XZ200A为合成釜夹套热水进水气动切断阀位号。

XV201b、XV202b、XV203b、为合成反应釜热水回水气动切断阀位号。

XZ200B为合成釜夹套冷水进水气动切断阀位号。

实现加入了安全保护措施:当XV201a、XV202a、XV203a全部关闭时,允许XZ200A 热水切断阀打开。

当XV201b、XV202b、XV203b全部关闭时,允许XZ200B冷水切断阀打开。

从而解决了冷热水互串的问题。

4. 结论:
通过组态程序改进后,使操作系统更为简便化、安全化,有效排除了误操作带来的安全隐患,达到了本质安全的效果。

投运后,系统运行稳定,控制可靠,操作方便灵活,控制方案设计合理,控制功能完全满足了工艺要求,为催化剂的安全生产提供了保障。

为催化剂生产装置进行优化程控组态提供了一个平台。

5. 参考文献
[1]Smartpro系统使用手册,Hollysys2004.
[2]张华莎.安全仪表系统逻辑设计浅谈[J].石油化工自动化,2003,(4):3~7.
[3]郑建坡陈东.BCH催化剂装置工艺技术规程,1999。