消泡剂工艺流程
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泡沫排采工艺在涪陵页岩气田的应用摘要:页岩气的排水采气工艺是伴随着近些年页岩气勘探开发的快速发展,在常规排水采气工艺基础上结合页岩气藏产气产水特征的基础上移植而来的。
在泡沫排水采气初期效果较好,随着气井开采程度的增加,受气田水干扰的低压井会越来越多,部分气井进入低压生产阶段,微弱产水未及时排除都有可能造成气井积液停产或无法连续生产,由于设备故障以及泡排剂选择不当使得泡排效果有所降低,泡排工艺的优化势在必行。
关键词:页岩气;泡沫排水;优化1、泡沫排采工艺原理泡沫排水采气工艺是通过向油管中加入起泡剂,借助气流的搅拌作用,起泡剂与井底的积液混合形成低密度泡沫,从而降低临界携液流量30%~50%,达到提高携液能力、排出井筒积液目的。
2、泡沫排采工艺应用研究气田现有气井607口,泡排工艺气井57口,泡排站点遍布全区。
随着气井开采程度的增加,受气田水干扰的低压井越来越多,应用泡沫排采工艺的气井逐年上升。
受现有泡排工艺的影响,泡排技术在涪陵页岩气田推广存在诸多限制,泡排工艺的应用未达到预期效果。
结合现场实际情况,选择焦页**站为典例进行泡排工艺技术优化,解决人工劳动强度大、加注效果不理想、泡排药剂使用效果与生产运行存在矛盾等问题,减少因泡排工艺不当引起的设备故障停机率,提升泡排装置自动化、信息化水平,以提高泡沫排采工艺在涪陵页岩气田的安全运行水平。
2.1泡沫排采工艺流程改造原有泡排工艺流程存在问题有:因消泡剂硅油析出堵塞管线造成计量泵憋压损坏;消泡不及时,泡沫进入后续流程造成严重安全隐患,比如压缩机高报警停机,甚至随采气干线进入脱水站污染三甘醇溶液等。
在研究了原有泡排流程之后,将消泡剂出口从原有药剂罐底部抬高至底部10cm处,避免硅脂在管线弯头处沉降,造成管线堵塞;在出口处安装一种支撑性能好的泡排装置过滤器,该过滤器是一个高20公分、直径10公分,“子弹头”式的容器(图1),容器下端设置排污管线及控制阀门,排污管线连接至压缩机排污池,容器上端设置快开盲板,容器采用环形过滤网。
悬浮剂的英文名字为suspension concentrate ,一般简写为SC ,为难溶于水的固体农药与助剂经过研磨、分散在水介质中的悬浊液.是农药生产的一种主要的剂型,也是未来大力发展的一种环保型的剂型,其连续相为水。
悬浮剂的加工过程相对较为复杂,其过程需要经过多个斧的制备.简单的生产过程如下图所示:其中加料的过程以35%吡虫啉悬浮剂为例来进行说明:首先是将水打入高速分散斧,后加入称量好的吡虫啉三次原粉、乳化剂、抗结剂、防腐剂等.其中防腐剂为苯甲酸和苯甲酸钠的缓冲溶液,高速分散约40分钟后,放入装置斧,过30mL 或50mL 的卧式砂磨机进行研磨.此过程较慢,需时较长,研磨完全后的母液真空抽滤加入配置斧中,此间第二次加料,抗冻剂、增稠作用的黄原胶、高渗剂,其中抗冻剂为乙二醇或丙二醇,投过料后进行搅拌,反应完全后即可放入微调斧,在微调斧中加入适量的消泡剂。
缓慢搅拌约40分钟后,既可以取样到质检科进行化验产品,合格以后放料包装。
如果不合格还需要检查原因,进行返工。
水乳剂的剂型国际代号为EW ,曾称浓乳剂(Concentrate Emulsion )。
是将液体或与溶剂混合制得的液体农药,原药以0.5~1.5微米的小液滴分散于水中的制剂,外观为乳白色牛奶状液体。
水乳制剂有:25%咪鲜胺EW(m/v)、5%功夫EW(m/v)、30%毒死蜱EW(m/v)等。
水乳剂的生产过程,主要包括了水相斧、油相斧、微调剪切斧、容器等部分,其过程相对悬浮剂来说相对简单。
其主要的生产过程如下图所示:微胶囊剪切斧已经装备完毕,而生产上还没有具体应用,近几年来,微囊技术被广泛应用于微生物、动植物细胞、酶和其他多种生物活性物质和化学药物的固定化方面.具体的应用有待进一步的研究。
乳油的加工过程相对来说比较简单,主要是按照一定的配比将原料计算好了之后,用真空泵将其打入加工混合斧中,搅拌约1小时后,用输送泵打到沉降区的沉降槽中,检验产品合格后放料。