氮氢气压缩机改造小结
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H_(3.3)型氮氢气压缩机五级活塞体的改造
康厚宽
【期刊名称】《陕西化工》
【年(卷),期】1991()6
【摘要】H_(3·3)型高压机五级活塞体的配件,是与四级活塞体相连,为球墨铸铁翻砂的铸件。
我厂有四台H_(3·3)型高压机,在十几年的生产中,每当注油点单相止逆阀断油时,活塞环与钢体便磨擦生热膨胀,造成活塞环拉断,钢体拉毛,活塞体挡环槽拉坏等设备事故。
使五级排气压力下降,严重影响正常生产。
在处理这种设备事故时,总是将四—五级活塞体拉掉,并使四级活塞体无形报废。
造成材料浪费,维修费用增高。
【总页数】1页(P51-51)
【关键词】压缩机;五级活塞体;改造
【作者】康厚宽
【作者单位】安康氮肥厂
【正文语种】中文
【中图分类】TQ440.51
【相关文献】
1.H22一Ⅲ型氮氢气压缩机活塞杆填料函的改造 [J], 罗曙东
2.3D22(Ⅱ)型氮氢气压缩机活塞环的改造 [J], 严可忠;杨英杰
3.H3.3型氮氢气压缩机五级活塞体的改造 [J], 康厚宽
4.4M20型氮氢气压缩机二段活塞改造 [J], 徐士成
5.用L3.3—17/320型氮氢气压缩机改造为CO2压缩机在小尿素生产中的应用[J], 付其信
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6M50型氮氢气压缩机技术改造及运行总结摘要:本文首先阐述了6M50氮氢气压缩机的结构特点,并详细分析了6M50型氮氢气压缩机技术改造及其运行效果。
关键词:6M50型;氮氢气压缩机;技术改造一、6M50氮氢气压缩机的结构特点1、机体。
六列对称平衡型机体(含机身和中体)由3个两列机体组合而成,每2个机体用螺栓联接在一起,并在机体结合面处用4个六角头铰制孔用螺栓定位;在相应的对动列中,机身和中体铸为一体,可减少分合面的加工量及制造、安装中体所引起的积累误差;可避免机身与曲轴平行的壁面,使力的传递更加平滑,机体的刚性大为增加;未设任何加强筋,便于铸造;加上左右2个中体的扭矩平面后,机体抗扭矩提高甚大;中体外壁的一边与机身主轴承壁板倾斜联接,使其与机身联接处的着力点正对机身内主轴承位置,机身侧壁所受弯矩大为减小;机体上部为开口式,便于拆装主轴承、曲轴和连杆,总装完成后用机体盖板密封,借助紧固螺栓的螺母与盖板间的平面摩擦,用盖板加固机体的上部开口,使其具有必要的强度和刚度,避免采用联接机体两侧壁的横粱与拉杆等繁琐装置。
2、运动部件。
曲轴材质为35CrMoA,其输油方向与传统设计相反,即中体→十字头→十字头销→连杆小头瓦→连杆大头瓦→曲柄销,使曲轴无油孔,简化了制造工艺,降低了应力集中系数,提高了曲轴的强度和刚度,增加了曲轴的安全可靠性;曲轴与电机轴采用摩擦联接,使联轴器安装方便,运行安全。
十字头是带有可调整上下滑板结构的铸钢件,采用浮动销结构,使它在磨合过程中产生均匀磨损,以提高其使用寿命。
十字头与活塞杆的联接采用液压拉伸结构,在联接时不因人为因素而造成附加弯曲力矩,确保预紧力的大小准确可靠;活塞杆上无螺纹,降低了应力幅值,可提高活塞杆的抗疲劳能力及安全可靠性;该联接具有结构紧凑、操作方便、安全可靠的特点。
活塞与活塞杆联接紧固所需扭矩经详细计算转化成角度,标记在活塞体和螺母上,采用电加热方式使活塞杆伸长,将螺母转至规定的角度,冷却后自行紧固。
第1篇一、前言时光荏苒,转眼间,XX年已接近尾声。
在过去的一年里,氮氢车间在公司的正确领导和全体员工的共同努力下,圆满完成了各项工作任务。
在此,我代表氮氢车间全体员工,对一年来取得的成绩和存在的不足进行总结,以期为下一年的工作提供借鉴和指导。
二、工作回顾1. 生产任务完成情况XX年,氮氢车间紧紧围绕公司生产经营目标,紧密围绕氮氢产品生产,充分发挥自身优势,实现了生产任务的圆满完成。
全年氮氢产品产量较去年同期增长X%,产值增长X%,利润增长X%。
2. 技术改造与设备更新为提高生产效率和产品质量,氮氢车间加大了技术改造和设备更新力度。
一是完成了X条生产线的技术改造,提高了生产自动化水平;二是引进了X台先进设备,提高了生产效率和产品质量。
3. 质量管理氮氢车间始终坚持“质量第一”的原则,加强质量管理,确保产品质量。
一是建立健全了质量管理体系,明确各级质量责任;二是加强原材料采购、生产过程、成品检验等环节的质量控制;三是加大质量培训力度,提高员工质量意识。
4. 安全生产氮氢车间高度重视安全生产工作,严格执行安全生产责任制,加强安全生产管理。
一是定期开展安全生产检查,及时消除安全隐患;二是加强员工安全教育培训,提高员工安全意识;三是完善应急预案,提高应急处置能力。
5. 环保工作氮氢车间始终坚持绿色发展理念,加强环保工作。
一是加大环保设施投入,提高废气、废水处理能力;二是加强环保设施运行管理,确保污染物达标排放;三是积极开展节能减排工作,降低生产成本。
6. 团队建设氮氢车间注重团队建设,加强员工培训,提高员工综合素质。
一是组织开展各类培训活动,提高员工技能水平;二是加强团队协作,激发员工潜能;三是关心员工生活,营造和谐的工作氛围。
三、存在问题1. 生产效率仍有待提高。
部分生产线设备老化,自动化程度不高,导致生产效率较低。
2. 原材料采购成本较高。
受市场环境影响,原材料价格波动较大,导致采购成本较高。
3. 员工技能水平参差不齐。
・29・2004年第2期我集团为配套600kt/a氮磷钾复合肥于99年配套建设100kt/a合成氨装置及400kt/a硫磺制酸装置,在合成氨工程中合成压缩机选用了沈阳气体压缩机厂生产的6M32(51)-190/320-BX型氮氢气压缩机。
该机排气量190m3/m in,活塞行程320mm、转速375r/m in、电机功率3100kW,额定电压10kV,额定电流207A,单机产氨量25kt/a。
压缩机各级气体参数见表1。
表10.027MPa进气压力下的参数一级二级三级四级五级六级进气压力M Pa0.0270.250.87 1.90 5.2612.7排气压力M Pa0.250.87 2.4 5.2612.731.37排气温度℃153150141151132134相对余隙mm12.321423.1725.323543.71存在问题四台压缩机自2000年8月投入运行以来,由于制造厂在设计各级参数时忽略了合同中所要求的变工况设计,即当进气压力达0.04MPa时,各级排气压力不应超过规定值的要求,导致机组在一级进气压力达0.031MPa时,二、四、五级出口压力超标,二、四、五级相关的缓冲器、油水分离器等大量压力容器在超负荷条件下运行,严重影响压缩机的安全稳定运行。
同时由于一级进气压力的限制,使压缩机不能在满负荷的状态下工作(主机电流仅为170A左右),不能达到预定的出力。
2分析及措施对超压问题的处理,最终形成两种不同的方案。
方案一:对所有的辅机冷却器、分离器、缓冲器在一进压力0.04MPa情况下进行压力复核,见表2。
对不能满足生产的容器进行重新制作,每台压缩机需制作或需重复打压的设备达36台。
调整安全阀的开启压力(见表3),保证安全阀起跳压力不大于压力容器的设计压力,并重新制定压缩机的实际工作允许的最高压力限制值(见表4)。
通过以上途径可以满足生产需求。
但由于四台机组已安装完成,辅机按主机所配置安装,单独更换部分压力容器,难度较大,且周期较长。