嘉恒法在韶钢8号高炉的应用实践

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嘉恒法在韶钢8号高炉的应用实践
摘要:韶钢8#高炉采用嘉恒法炉渣粒化系统。

高炉熔渣由冲制箱喷出的循环水水淬、冷却,然后落入冲渣槽,后经过渡管进入转毂进行渣水分离。

水渣则由转毂内的受渣流槽滑落至皮带;细渣由循环水带入沉淀池沉淀后由天车抓起至细沙皮带,进入水渣运输系统。

在脱水过程中产生的高温蒸汽,通过集汽装置引入烟囱,进行高温排放。

冲渣水经过冷却塔冷却后循环使用,实现了大高炉的降耗、环保。

关键词:高炉;嘉恒法;转毂;循环水
中图分类号:tf54文献标识码:a文章编号:
前言:
根据水淬渣过滤方式的不同,炉渣处理方法可分为平流法、明特法、和嘉恒法。

韶钢现有6座750m3以下级小高炉,采用平流法炉渣处理方法,生产水耗高,劳动强度大,生产率低。

1座2300m3高炉,采用明特法炉渣处理方法,系统浊水含渣多,对设备磨损严重、设备检修频率高、对生产影响较大。

为实现公司的节能环保要求,2007年底开工新建的8号高炉,采用嘉恒法炉渣处理方法。

1.嘉恒法炉渣处理系统的工艺特点
1.1嘉恒法炉渣处理系统各项工艺参数如表2-1
表2-1 嘉恒法炉渣处理各项工艺参数
1.2 嘉恒法炉渣处理系统包含炉渣粒化脱水系统、浊水循环系统、皮带运输系统、辅助系统。

其工艺流程图如图2-1所示:
图2-1 嘉恒法炉渣处理系统工艺流程图
设备开机操作顺序如下:检查各设备是否具备开机条件→启动皮带机→转毂→粒化回水泵→粒化供水泵→转毂冲洗泵→压缩空气。

设备停机操作顺序如下:出完铁后全套系统空转10分钟→压缩空气→粒化供水泵→粒化回水泵→转毂→停止皮带机。

1.3炉渣粒化系统。

包含以下设备:冲制箱、冲渣槽、过渡管、转毂等。

高炉熔渣由冲制箱喷出的循环水水淬、冷却,落入水渣槽,后经过渡管进入转毂进行渣水分离。

水渣由转毂内的受渣流槽滑落至皮带,进入水渣运输系统;细渣则由循环水带入沉淀池进行沉淀,由天车抓起至细沙皮带然后进入水渣运输系统。

1.4浊水循环系统。

包含以下设备:转毂冲洗泵、粒化回水泵、冷却塔、粒化供水泵等。

生产新水经过转毂冲洗泵加压,冲洗筛网残渣,与转毂滤出的高温浊水一起经回水管道进入沉淀池,经过溢出式三级沉淀,流入吸水井。

热水由粒化回水泵送入冷却塔进行冷却,然后由粒化供水泵加压后送往冲制箱,进行水淬,经过渡管进入转毂,进入下一次循环。

在每次循环过程中,循环水会大量消耗。

冷水池装有液位计,与冷却塔的自动补水阀连锁以控制系统水量。

1.5皮带运输系统。

水渣及细渣进入水渣输送系统,经过卸料车送入10个水渣装车槽。

装车槽下方安装有电液动扇形闸门,对水
渣外运汽车进行装车操作。

水渣系统皮带采用耐酸耐碱高耐磨聚酯皮带,在每条皮带的头部回程方向都装有压缩空气清扫装置。

1.6辅助系统。

电动干油润滑泵对设备各润滑点进行润滑,频率为每周一次。

在脱水过程中产生的高温蒸汽,通过集汽装置引入烟囱,进行高温排放。

在保安水塔下设有水渣事故水管,当冲渣泵跳停事故气动阀自动打开,事故水从冲制箱下部的喷水嘴流出,持续时间5分钟,以便高炉堵口或切换干渣。

2.嘉恒法炉渣处理系统的优缺点及改进措施
2.1嘉恒法炉渣处理系统的优点
2.1.1转毂的筛网在倒完水渣后,配备有压缩空气与高压水冲洗,保证了筛网缝隙不堵塞,能够更好的过滤水渣。

转毂采用变频电机,可以控制设备的转速满足现场不同工况需求。

转毂的传动机构采用大力矩原理,传动设备采用小型设备,可以降低设备成本及减少检修时间。

2.1.2浊水进入三级沉淀池后,采用逐级沉淀方式,保证了细渣的充分沉淀。

进入渣泵及各种设备的浊水含渣量极少,延长了设备的使用周期。

在冷却塔安装有冷却风机对循环水进行冷却,使水淬、冷却效果更强。

2.1.3通过中央控制室电脑模拟画面,一人操作、一人点检、一人放渣,仅需3人即可保证整个系统的运行,比同类型高炉日常操作人员减少50人左右,实现了全自动化管理。

2.1.4水渣槽采用圆环形设计,渣水混合物遇到水渣槽壁反弹回
来,在水渣槽内高速环流;底部设有冲洗管搅动,保证冲渣槽不结渣。

在脱水过程中产生的高温蒸汽,通过集汽装置引入烟囱,进行高温排放。

减少了水蒸气对炉前工视线的影响,同时也减少了对设备的腐蚀。

2.2嘉恒法炉渣处理系统的现场缺点及改进措施
2.2.1转毂在投入使用半年左右发生过一起内筛板掉落割破皮带的事故。

主要原因是筛板的安装螺栓被水渣磨损,无法可靠固定内筛板。

为解决事故的再次发生,采用不锈钢螺栓紧固筛板,在螺杆末端加装不锈钢盖形螺帽,将筛板材质改为不锈钢,提高了设备的耐磨性能。

同时在受渣溜槽下方增加格网,阻挡掉落的筛板,以防止类似事故的发生。

2.2.2为保证粒化供水泵的正常运行,回水泵的流量比供水泵的流量多50m³/h,造成大量冷却水溢流至排洪沟,造成大量水资源的浪费及环境污染。

我们在溢流管处安装一个手动阀门,同时新增一节水管道将溢流水引入吸水井,保证水资源的全部循环利用。

水渣在进入皮带运输系统时含水量5-10%,这部分水在装车槽处慢慢渗入地面,流入排洪沟,同样造成大量水资源的浪费及环境污染,我们在装车槽的下方新增一条回水沟将这部分水引入沉淀池。

水路改造如图3-1所示:
图3-1水路改造图
2.2.3在炉渣处理系统设备出现故障时,转换干渣只有5分钟时
间。

单靠传统的人工堵沟改干渣方式,短时间内无法完成并且危险极大。

我们在水渣沟处增加一个活动渣坝,由电动葫芦控制渣坝下降,堵住水渣沟,炉前工用河沙掩埋渣坝,同时清理河沙渣坝,3分钟即可完成干渣转换。

做到了安全快速干渣转换,满足生产需求。

活动渣坝安装如图3-2所示:
图3-2 活动渣泵安装示意图
2.2.4过渡管采用全封闭结构,高度400mm,内部装有耐磨衬板,使用一年后衬板有不同程度磨损。

更换沉板时检修工施工困难,作业过程缓慢。

我们将过渡管上方盖板做成活动盖板,高度增加到600,内部衬板更换为碳化硅,缩短了检修时间,延长了设备衬板更换周期。

3.结束语
韶钢8号高炉开炉以来,嘉恒法炉渣处理系统在生产实践中遇到不少的问题,结合本厂的生产工艺,通过对设备参数不断优化,设备性能的提升改造,逐渐摸索总结出一套适合现场的操作方法,设备运行逐步稳定,为大高炉的高效、节能、环保提供了工艺基础。

参考文献:
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[2]杨春雷、尹国会.浅谈机械加工影响配合表面的原因及对策[n].中华建筑报.2005年.
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