焦炉集气管底部沉积物的清理与系统改造摘要:本文分析了焦炉集气管底部焦油淤积产生的原因,提出了有效解决的措施。
关键词:集气管沉积物清理改造我厂5#焦炉于2006年7月底投产,同期氨水循环系统投入使用。
在使用了3年后,集气管底部出现焦油等沉积物,导致集气管温度持续偏,且呈现日益增高的趋势,如果不及时清理,将会对焦炉的生产带来很多不利的影响,任其发展将危及焦炉的正常运行。
1 问题的发现从焦炉炭化室导出的荒煤气温度高达650℃~700℃,其中含有大量焦油、苯类、氨汽、水蒸汽以及硫化氢等,送往后续工序进行净化处理并回收其中的副产品前需要将其温度降低到一定程度。
冷却效果主要取决于循环氨水量和喷洒效果。
一般循环氨水量按5m3/t干煤(单集气管)。
循环氨水量偏低则会导致集气管煤气温度增高。
喷洒效果就要看氨水雾化程度和均匀情况。
如果循环氨水中含尘含渣含油过多,导致氨水喷嘴堵塞,循环氨水量和喷洒效果则都会受到影响。
2010年5月份,5#焦炉在生产过程中发现集气管温度偏高,一般情况下集气管温度在90℃~100℃之间,此时温度却在110℃以上,并且还有继续升高的趋势。
同时循环氨水的流量偏低,焦油盒和吸气管处出现块状焦油渣。
进一步检查发现集气管底部焦油渣平均厚度在30cm左右,且硬度比较大。
如不加以处理将直接影响焦炉的正常生产。
2 原因分析经过认真地检查和分析,我们认为造成焦油盒和吸气管堵塞的原因有以下几点。
(1)集气管工艺设计上有千分之五的坡度,但较短的距离不能体现高度差,对焦油流动性改善不大;虽然5#炉是设两段集气管,但集气管末端焦油堆积并没有更好办法解决,长时间积累,焦油也会越来越多。
(2)在装煤和炼焦过程中,有少量的煤粉随荒煤气吸入集气管而形成难以流动的焦油渣。
观察结焦中后期的炉号,部分从上升管冒出的荒煤气是黑色的,说明荒煤气中夹带焦粉较多。
(3)集气管压力自动调节电机的反馈控制不及时,风机吸力过大,造成集气管有时负压,在此负压下,易将刚装煤炭化室中的煤粉吸入集气管,煤粉与焦油混合后使焦油粘度更大,流动性更差。