工艺检查记录表
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工艺检查记录表
问题描述图片1.熔铸车间配料
生产记录在做假,记录全部是A356的重量,实际废轮也在加《记录控制
程序》
没有整改
2.5#熔炼炉气
氛温度要求500~1000℃,实际46℃,铝水温度仪表显示284℃,热电偶处陶瓷已坏需更换
《投料配比
作业指导书
》操作内容
第4点温度控
制
已完成
3.灭火器4月份没有点检《消防安全
规定》
已完成
内容部门
不符合
条款
纠正措施工艺纪律检查通报
检查时间:
检查地点:
参加人员:
检查结果:(主要问题点及整改)
问题点
责任人完成日期复查情况及
时间 扣款
4.23#机生产的
5460 5#模没有
工艺卡和设备点
检卡
已完成
5.5#熔化炉打印温度处合格证已过期,需更换《测量设备
控制程序》
没有整改
6.冷干机的设备点检卡没有《设备操作
规程》的要
求
没有整改
7.电子称是有了,但没有在用(水位很低,水中重量称不了)
《铝液氢含
量检验规程
》的要求,
《铝液精炼
作业指导书
》第7点铝液
检测
水位是到了
,但水需更
换太混了
8.产品摆放超出1.7m 《X光检查作
业指导书》
操作内容第8
点产品叠放
(最高
1.7m) 已完成
9.5#熔炼炉温度记录打印纸4月25日已打印完,需更换《设备操作规程》的要
求
1.料框号已掉,
进炉时记录的料框号是14,实际打的是5号料框号,记录不完整没有硬度和热处理钢号
《椭圆度、
平面度作业
指导书》操
作内容第3点
打钢号
对料框号进行补上;建
议工艺对热处理追溯钢
号改进为日期+班号,这
样既方便生产又同样可
以清楚追溯.
5月6日
每次检查都
存在着一样
的问题
2.没有设备报警装置点检卡《设备操作
规程》的要
求
由机修每星期一进行点
检
4月26日已完成
3.产品没有标识《记录控制
程序》
对车间产品进行标识, 特别是少量零星产品
4月25日已完成
4.厂道上热处理
后的产品是这样
摆放的(两托叠
在一起)
落实叉车工整改4月26日已完成
1.1#加工中心没有工艺卡,2
#加工中心生产5737产品没有工艺卡,现场的工艺卡是5214、56801、2#加工中心还没有
工艺
2.1#加工中心的产品是这样放在工作台上的《6S管理规
定》中要求
已完成
3.换刀卡片已写满需更换《钻孔作业指导书》
1.现场没有涂层试验用的胶带纸,工作台也很乱《喷粉作业
指导书》、
《喷漆下件
作业指导书
》涂层试验
要求
已完成
2.打磨后清洗作业指导书的链速改为2.0~
2.3m/min,点检部位示意图是2.2m/min
《打磨后清
洗作业指导
书》操作内
容第5点粉体
清洗
没整改 3.灭火器4月份没有点检《消防安全
规定》
已完成
4.打磨后清洗设
备点检卡记录不及时,有些班都很长时间没有记录了《设备操作
规程》的要
求
已完成
5.热水洗温度超出工艺范围,要求50~60℃,实际显示76℃
《前处理作业指导书》操作内容第5点前处理
1.以上检查不符合项各责任部门在5月2日前完成整改计划,并提交。
2.以上通报,希各相关部门引以为戒,踏踏实实做好每项工作,问题点及时整改。