工艺检查记录表

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工艺检查记录表

问题描述图片1.熔铸车间配料

生产记录在做假,记录全部是A356的重量,实际废轮也在加《记录控制

程序》

没有整改

2.5#熔炼炉气

氛温度要求500~1000℃,实际46℃,铝水温度仪表显示284℃,热电偶处陶瓷已坏需更换

《投料配比

作业指导书

》操作内容

第4点温度控

已完成

3.灭火器4月份没有点检《消防安全

规定》

已完成

内容部门

不符合

条款

纠正措施工艺纪律检查通报

检查时间:

检查地点:

参加人员:

检查结果:(主要问题点及整改)

问题点

责任人完成日期复查情况及

时间 扣款

4.23#机生产的

5460 5#模没有

工艺卡和设备点

检卡

已完成

5.5#熔化炉打印温度处合格证已过期,需更换《测量设备

控制程序》

没有整改

6.冷干机的设备点检卡没有《设备操作

规程》的要

没有整改

7.电子称是有了,但没有在用(水位很低,水中重量称不了)

《铝液氢含

量检验规程

》的要求,

《铝液精炼

作业指导书

》第7点铝液

检测

水位是到了

,但水需更

换太混了

8.产品摆放超出1.7m 《X光检查作

业指导书》

操作内容第8

点产品叠放

(最高

1.7m) 已完成

9.5#熔炼炉温度记录打印纸4月25日已打印完,需更换《设备操作规程》的要

1.料框号已掉,

进炉时记录的料框号是14,实际打的是5号料框号,记录不完整没有硬度和热处理钢号

《椭圆度、

平面度作业

指导书》操

作内容第3点

打钢号

对料框号进行补上;建

议工艺对热处理追溯钢

号改进为日期+班号,这

样既方便生产又同样可

以清楚追溯.

5月6日

每次检查都

存在着一样

的问题

2.没有设备报警装置点检卡《设备操作

规程》的要

由机修每星期一进行点

4月26日已完成

3.产品没有标识《记录控制

程序》

对车间产品进行标识, 特别是少量零星产品

4月25日已完成

4.厂道上热处理

后的产品是这样

摆放的(两托叠

在一起)

落实叉车工整改4月26日已完成

1.1#加工中心没有工艺卡,2

#加工中心生产5737产品没有工艺卡,现场的工艺卡是5214、56801、2#加工中心还没有

工艺

2.1#加工中心的产品是这样放在工作台上的《6S管理规

定》中要求

已完成

3.换刀卡片已写满需更换《钻孔作业指导书》

1.现场没有涂层试验用的胶带纸,工作台也很乱《喷粉作业

指导书》、

《喷漆下件

作业指导书

》涂层试验

要求

已完成

2.打磨后清洗作业指导书的链速改为2.0~

2.3m/min,点检部位示意图是2.2m/min

《打磨后清

洗作业指导

书》操作内

容第5点粉体

清洗

没整改 3.灭火器4月份没有点检《消防安全

规定》

已完成

4.打磨后清洗设

备点检卡记录不及时,有些班都很长时间没有记录了《设备操作

规程》的要

已完成

5.热水洗温度超出工艺范围,要求50~60℃,实际显示76℃

《前处理作业指导书》操作内容第5点前处理

1.以上检查不符合项各责任部门在5月2日前完成整改计划,并提交。

2.以上通报,希各相关部门引以为戒,踏踏实实做好每项工作,问题点及时整改。