跟踪管理炼铁原燃料质量的实践
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炉的炉况长期稳定。 ( 2) 受 外 部 原 燃 料 资 源 供 应 紧 张 的 限 制 ,
客观上入炉原燃料质量的波动不可避免, 主观 上应重视和加强对入炉原燃料质量跟踪管理, 依托管理及科技进步, 拓展原燃料资源, 提高 原燃料综合效益。
( 炼铁厂 熊兰香 设计院 肖峰)
2007 年第 4 期
柳钢科技
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跟踪管理炼铁原燃料质量的实践
1概述
目前, 在上游原燃料资源日渐匮乏, 高炉 优质原燃料涨价的情况下, 铁前原燃料结构波 动较大, 高炉的强化优化受到了精料条件的限 制。因此, 柳钢铁前系统从 2005 年底开始立足 实际, 依托管理, 加强对原燃料质量的跟踪管 理, 构建多种原燃料资源条件下的管理模式, 使其异常波动得到及时发现和有针对性的处理, 从而避免高炉炉况波动给生产带来巨大损失, 为高炉长期稳定优化生产打好物质基础。
为在现有原燃料条件下利用资源, 提高原 燃料综合效益, 从 2007 年 8 月份开始, 炼铁厂 恢 复 向 成 品 烧 结 矿 表 面 喷 洒 浓 度 3% 的 CaCl2, 以降低烧结矿低温还原粉化率。现场抽样结果 表明 : 喷 洒 前 烧 结 矿 低 温 还 原 粉 化 率 30%, 喷 洒后 为 17%, 降 低 烧 结 矿 低 温 还 原 粉 化 率 效 果 明显。烧结矿低温还原粉化率的下降, 有利于 改善高炉透气性, 为高炉提高喷煤比优化炉况 创造条件。 4.2 喷洒硼酸基钝化剂量, 提高焦炭热态强度
2007 年第 4 期
( 3) 落料地点: 四烧的 8 号料仓; 6 号炉 的 5 号料仓。每次落料由供料车间视生产情况 确定地点、时间、人物, 做好相应记录工作, 并随时联系调度。
( 4) 原则上中焦不允许直上高炉, 暂时落地。
4 改善原燃料高温冶金性能
4.1 喷洒 CaCl2, 降低烧结矿低温还原粉化率
( 2) 探索合理的工艺参数, 选择合理热工 制度, 稳定烧结操作指标, 避免大水大碳、薄 铺快转, 继续发展和开发厚料层烧结工艺。下 一步, 将铺底料的烧结矿粒 度 组 成 由 16~10mm 改为 10~5mm。
( 3) 生产高碱度烧结矿。将 Fe0 从 7.00%左 右提到 8.00%左右。
( 4) 加强烧结矿的冷却与整粒。避免在成 品矿皮带打水加湿降温。
( 2) 取样时间要求: 每班必须取样, 并注 明取样时间、地点、人物。
( 3) 记录并统计烧结矿、焦炭粒度组成的 筛分结果, 向厂调度、技术科有关人员汇报。 当烧结矿粒度<10mm 部分的比例>35%时, 视为 异常情况, 立即汇报到工艺技术科, 由工艺技 术科采取措施处理, 同时向总调、质量部、技 术中心、烧结厂反馈。
( 2) 技术科负责对比本厂与质量部化验结 果, 发现偏差异常时, 密切关注, 必要时采取 措施; 同时将异常情况报厂调度, 由厂调度负 责联系用料高炉, 提请该高炉值班工长注意并 采取必要的措施。
3.2 加强对原、燃料粒度组成的跟踪管理
对烧结矿、焦炭粒度组成取样及筛分做出 规定:
( 1) 取样前先停机, 然后在皮带上任取一 段重为 ( 60±10) kg 的烧结矿样。焦炭取 1m 长 的样 ( 要求将该段的炉料全部取净) 。
5成效
一年多来, 铁前系统加强了对入炉原燃料 质量跟踪管理, 使得原燃料质量波动得到及时 反馈处理, 为高炉炉况的稳定和优化创造了必 要的物质条件基础。尤其是入炉烧结矿粒度组 成得到改善, 2007 年 1~7 月份的烧结矿返矿率 与 2006 年 同 比 降 低 3.52% 。 特 别 是 新 投 产 的 265m2 烧结机 ( 四烧) 烧结矿质量波动的及时反 馈处理与烧结工艺的逐步优化, 质量获得提升, 对 促 进 炉 容 更 大 的 4 号 、 8 号 高 炉 ( 1250m3) 的稳定生产与强化优化意义更大。2006~2007 年 ( 1~7 月份) 高炉技术经济指标见表 1。
2 改善烧结矿粒度组成
由于原料供应紧张, 烧结原料条件相对较 差, 原料结构波动较大。烧结厂根据各个时期 原料条件, 优化工艺, 加强管理, 提高烧结矿 强度, 减少烧结总产物中 0~5mm 与 5~10mm 部 分, 改善入炉烧结矿粒度组成。先后采取了以 下措施:
( 1) 加 强 烧 结 试 验 工 作 , 优 化 配 矿 方 案 , 提高配矿性能。优化烧结矿原料结构, 适当调 整原料配比, 将印度矿粉配比从 50%~60%减至 37%~38%; 国内矿粉配比从 25%减至 18%, 巴 西矿粉配比改为 10%、澳矿为 8%。混合水分从 8.4%降至 8.0%左右。
3.3 烧结机开机前和停机后烧结矿以及中焦的 处理规定
( 1) 烧结厂停、开机时, 生产科提前 1 小 时以上通知供料车间做好落料工作。
( 2) 生产科负责联系三车队汽车, 通知司 机 每 车 必 须 过 磅 并 在 磅 单 上 注 明 是 “停 、 开 机 料”, 然后再送往烧结厂。
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柳钢科技
从 2006 年来, 技术中心与焦化厂开展喷洒
硼酸基钝化剂提高焦炭热态强度试验及攻关, 并取得较好效果。从 2007 年 8 月份在四焦五焦 试用焦炭钝化剂 10 多天的情况看, 焦炭的热反 应 性 能 平 均 下 降 3%~5% , 热 态 强 度 提 高 5%~ 7%。攻关的成功, 对铁前拓展焦煤资源、提高 焦炭质量有着重要意义。
7.60
13.67
注: 4 号、8 号高炉 ( 1250m3) 分别于 2005 年 3 月、8 月投产, 使用的烧结矿主要由 265m2 烧结 机 ( 四烧) 生产。
6结语
( 1) 精料工作应贯穿在铁前系统每一道工 序, 从堆积、配矿、混匀、烧结到高炉, 从生 产操作到技术管理, 必须立足现有的原燃料条 件, 加强对原燃料质量跟踪管理, 制定一系列 管理制度、操作规定和质量标准并严格执行, 使质量波动得到及时发现及反馈处理, 保证高
( 5) 加强内部抽查, 加大考核力度。
3 跟踪管理措施
炼铁厂协同铁前生产厂及公司总调、质量 部、技术中心等加强和抓好原燃料实物质量的
跟踪管理, 完善原燃料跟踪管理制度。具体措 施如下:
3.1 加强对原、燃料化学组成的跟踪管理
( 1) 每班在高炉槽上皮带抽取样。每班取 样 3 ( 处) 次, 每次 1 处, 间隔 30 分钟, 每处 取 2kg。每班把已取得的 3 份小样合并为一份综 合样注明取样的时间和地点。化验烧结矿 TFe、 CaO、SiO2, 化 验 球 团 TFe, 焦 炭 只 测 水 分 , 结 果通过 OA 网传送厂调度、技术科。
表1
高炉技术经济指标
入炉品位 综合焦比 休风率 风温 利用系数 喷煤比 烧结矿 烧结矿
%
kg /t
%
℃ t /m3·d kg /t FeO, % 返矿率, %
2006 年
61.64
532
பைடு நூலகம்
4.50 1115 2.440 128
7.30
16.04
2007 年 1~7 月 61.89
507
1.81 1111 2.731 127