空压机节能改造案例分析
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××煤矿空气压缩机节能改造报告一、压风机节能改造原理现在煤矿选用的空气压缩机大多为螺杆式,其控制电机功率较大。
××矿务局××煤矿压风机为132kw, 每分钟产风量21.8m3, 工作压力8kg。
电机重载运行电流200A,空载运行电流120A。
使用广东中山艾能机械有限公司生产,型号ASK132A。
如果井下只有三个掘进工作面,每分钟需风量仅8m3,空压机有50%的时间为空载运行,而此时耗电量P=3IU=1.732х120х390=81kw,每小时耗电81度。
此时的电机带动螺杆机工作,螺杆机的进气阀关闭,即为空载运行。
××煤矿1号空气压缩机 2010年12月23日记录总运行时间9806小时,重载时间4857小时,空载时间4949小时;2号空气压缩机总运行时间7720小时,重载时间3972小时,空载时间3748小时,总空载时间=4949+3748=8697小时。
浪费的电度=8697×81KW=704557度电,价值0.41(电力电价)元×704557度=288868元。
原厂配置的电控方式为星三角启动方式。
电机的起动电流为额定电流的7倍,星形起动只降低3倍,起动电流实际为额定电流的4倍,如果电机在单位时间内频繁起动,较大的起动电流会使定子绕组聚热,发热超温,导致电机定子绕组匝间绝缘破坏,烧坏电机。
空气压缩机不仅为井下掘进风动工具提供动能,也是三条生命线中重要的一项要求,即长期保持储气罐和管道风压不少于0.6MPa,且风压低于0.6MPa需自动起动,达0.8MPa需空载运行。
矿山对压风机的要求较高,特别是压风自救系统要求保持每个掘进工作面压风管道中随时都有压风,这样即要求压风机随时补充足够风压(不能停机)。
二、压风机节能改造方案选用××高新××电气公司的MKYBPD-Ⅱ/380V-160KW型变频控制器。
空压机节能方案 (1)空压机节能改造方案 (5)空压机节能改造方案 (7)空压机节能改造方案 (16)空压机节能改造方案 (21)螺杆空压机变频节能改造原理与应用 (31)空压机节能方案引言空压机在工业生产中有着广泛的应用。
空压机的种类有很多,有活塞式空压机、螺杆式空压机、离心式空压机,但其供气控制方式几乎都是采用加、卸载控制方式。
该供气控制方式虽然原理简单、操作简便,但存在能耗高,进气阀易损坏、供气压力不稳定等诸多问题。
随着社会的发展和进步,高效低耗的技术已愈来愈受到人们的关注。
在空压机供气领域能否应用变频调速技术,节省电能同时改善空压机性能,提高供气品质就成为我们关心的一个话题。
此方案针对三门峡明珠电冶有限公司的空压机进行节能分析:二、空压机工作原理目前空压机上都采用两点式控制(上、下限控制)或启停式控制(小型空气压缩机),也就是当压缩气体气缸内压力达到设定值上限时,空压机通过本身气压或油压关闭进气阀,小型空气压缩机则停机。
当压力下降到设定值下限时,空压机打开进气阀,小型空压机则又启动。
传统的控制方式容易对电网造成冲击,对空压机本身也有一定的损害,当用气量频繁波动时,尤其明显。
正常工作情况下,空气被压缩到储气罐。
空压机各点的检测(包括压缩空气温度、压力,镙杆温度、冷却水压力、温度和油压、油温等等)和整体控制由主控制单板机控制。
当空压机出口压力达到设定值上限时,通过油压分路阀关闭进气口,同时打开内循环管路,作自循环运行。
此时用气单位继续用气。
当压力下降到设定值下限时,油压分路阀关闭循环管路,打开空气进口,空气又由过滤器经压缩到储气罐中。
在静态,原起动方式(Y-△),及加载、卸载时对电网供配电设备及镙杆都会造成极大的冲击。
尤其是能源的严重浪费。
主电机转速下降,轴功率将下降很多。
节能潜力相当大。
)三、加、卸载供气控制方式存在的问题1、耗能分析我们知道,加、载控制方式使得压缩气体的压力在Pmin~Pmax之间来回变化。
空压机工程应用案例:某工厂空压系统优化改造背景某工厂是一家大型制造企业,生产过程中需要大量使用空气压缩机提供压缩空气,用于驱动各种气动设备和工艺流程。
原有的空压机系统由于使用时间较长,设备老化,存在能效低下、能耗高、维护成本高等问题,急需进行优化改造。
工厂决定进行空压机系统的优化改造,以提高能源利用率、降低能耗成本、提高生产效率和产品质量。
过程1. 系统能耗分析首先,工厂聘请了专业的能源管理公司,对原有的空压机系统进行了全面的能耗分析。
能源管理公司对工厂的生产工艺和用气设备进行了调研,并使用专业的测试仪器对空压机系统的运行情况进行了实时监测和数据采集。
通过对数据的分析,得出了空压机系统的能耗情况,找出了能效低下和能耗高的原因。
2. 空压机选型与布局优化根据能耗分析的结果,工厂决定对原有的空压机进行更换和升级。
首先,工厂选择了一款能效较高的空压机作为主机,具有变频调速和节能控制功能。
这款空压机能根据实际用气量自动调整运行状态,避免了不必要的能耗浪费。
其次,工厂对空压机的布局进行了优化。
通过合理的管道布置和分区控制,减少了管道的阻力和压力损失,提高了系统的运行效率。
3. 系统控制与监测为了更好地控制和监测空压机系统的运行,工厂安装了先进的自动化控制系统和远程监测系统。
自动化控制系统能够根据生产工艺的需求,实时调整空压机的运行参数,确保系统的稳定运行和高效能耗。
远程监测系统可以通过云平台实时监测和分析空压机系统的运行数据,提供故障预警和维护建议,帮助工厂及时发现和解决问题,保证系统的可靠性和稳定性。
4. 效果评估与持续改进经过空压机系统优化改造后,工厂对改造前后的能源利用情况进行了对比评估。
通过对比,工厂发现改造后的空压机系统能效明显提高,能耗显著降低。
不仅降低了能源消耗成本,还提高了生产效率和产品质量。
为了持续改进空压机系统的运行,工厂建立了定期检查和维护的制度,并与能源管理公司保持密切合作,共同监测和优化空压机系统的运行。
空压机节能改造案例(实用版)目录一、空压机节能改造的背景和意义二、空压机节能改造的方法和技术三、空压机节能改造的案例分析四、空压机节能改造的效果和展望正文一、空压机节能改造的背景和意义随着工业生产的发展和能源消耗的增加,节能减排已经成为当今社会的重要议题。
空压机是工业生产中不可或缺的设备,其能耗占到工业总能耗的很大比例。
因此,空压机节能改造具有重要的经济和环保意义。
二、空压机节能改造的方法和技术空压机节能改造主要包括以下几个方面:1.空压机运行方式的优化:通过调整空压机的运行方式,使其在低负荷时也能保持高效运行,从而降低能耗。
2.空压机设备的更新:更新老旧、高能耗的空压机设备,替换为新型、高效、节能的空压机。
3.空压机热回收技术的应用:通过热回收技术,将空压机产生的废热回收利用,提高能源利用效率。
4.空压机智能控制系统的建立:通过建立智能控制系统,实现空压机的自动调节和优化运行,降低能耗。
三、空压机节能改造的案例分析某公司对一厂空压站 200m 空压机进行了节能改造。
改造前,公司组织相关部门对一厂区供风系统运行能耗和性能进行了全面梳理分析,发现一厂供风额定压力远大于用风实际使用压力,供风设备压力越高,电机能耗越大。
为了降低能耗,公司采取了以下措施:1.优化空压机运行方式,实现在低负荷时的高效运行;2.更新老旧空压机设备,替换为新型高效节能空压机;3.应用空压机热回收技术,回收废热,提高能源利用效率;4.建立空压机智能控制系统,实现自动调节和优化运行。
经过节能改造后,该公司的空压机能耗大幅降低,取得了良好的效果。
四、空压机节能改造的效果和展望空压机节能改造不仅降低了企业的能耗,减少了能源浪费,还降低了企业的运行成本,提高了经济效益。
同时,也对环境保护起到了积极的作用。
未来,随着节能减排的要求更加严格,空压机节能改造将得到更广泛的应用。
空压机节能改造案例:某工厂空压系统节能改造1. 案例背景某工厂是一家大型制造企业,生产过程中使用了多台空压机来提供压缩空气。
原有的空压系统运行多年,但存在能耗高、效率低的问题,造成了能源的浪费和生产成本的增加。
为了降低能耗、改善生产效率,该工厂决定对空压机进行节能改造。
2. 案例过程2.1 能耗分析在进行节能改造之前,工厂首先对现有的空压系统进行能耗分析。
他们通过安装能耗监测设备,对各台空压机的运行情况进行了实时监测,并记录了每天的能耗数据。
通过对数据的分析,他们发现空压机的运行时间过长,负载率低,存在较大的能耗浪费。
2.2 系统设计基于能耗分析的结果,工厂决定对空压系统进行节能改造。
他们聘请了专业的空压机制造商进行系统设计。
根据工厂的生产需求和实际情况,制造商提出了以下的改造方案:•更换高效节能的空压机:将原有的老旧空压机逐步更换为新型的高效节能空压机。
新型空压机采用了先进的压缩技术和控制系统,能够根据实际负载情况自动调整运行状态,提高能效。
•安装变频器:为空压机安装变频器,实现变频调速功能。
通过根据实际负载需求调整空压机的运行频率,避免了空压机长时间低负载运行的情况,提高了系统的运行效率。
•管网优化:对空压机的管网进行优化,减少管道的阻力和泄漏,提高空压机的供气效率。
2.3 实施改造工厂在制造商的指导下,逐步实施了空压机节能改造方案。
他们先后更换了几台老旧的空压机,安装了变频器,并对管网进行了优化。
改造过程中,工厂与制造商密切合作,确保改造方案的顺利实施。
2.4 监测与调整改造完成后,工厂继续对空压系统进行能耗监测,并根据监测结果进行调整。
他们通过对能耗数据的分析,发现空压机的能耗显著降低,系统的运行效率得到了明显提高。
3. 案例结果经过空压机节能改造后,工厂取得了以下的显著成效:•能耗降低:经过改造后,空压机的能耗显著降低。
根据能耗监测数据,工厂的总能耗减少了30%,每年节省了大量的电费支出。
空压机变频节能改造分析报告第一篇:空压机变频节能改造分析报告空压机变频节能改造分析报告1 引言社会发展和科技进步,高效低耗生产已愈来愈受到人们关注,节能降耗,降低生产成本已迫眉睫。
电力电子技术发展,变频器调速领域中应用越来越广泛。
它作为一种较为成熟高科技产品,具有性能稳定,操作方便,节能效果明显等优点,越来越受到国内外工程技术人员和管理人员关注和重视。
我们多方资料收集结合现场考察并与ATLAS COPCO空压机技术服务人员进一步共同论证空压机改造可行性方案,认为是切实可行。
空压机改造前运行情况设备改造前,两台空压机全部工作工频状态。
压力采用两点式控制(上、下限控制),也就是当空压机气缸内压力达到设定值上限时,空压机本身油压关闭进气阀;当压力下降到设定值下限时,空压机打开进气阀。
实际用气量不可能等于实时产气量,这样就导致了空压机频繁卸载和加载,对电动机、空压机和电网造成很大冲击。
再者,空压机卸荷运行时,不产生压缩空气,电动机处于空载状态,其用电量为满负载60%左右,这部分电能被白白浪费。
原系统工况存问题㈠主电机星-角减压起动,但起动时电流仍然很大,会影响电网供电安全及其它用电设备运行稳定。
经观察空压机启动时常会引起水站变频器跳闸。
㈡主电机时常空载运行,属非经济运行,电能浪费严重。
㈢主电机工频运行致使空压机运行时噪音很大。
㈣主电机工频起动对设备冲击很大,对机械寿命有很大影响。
这种情况下,对其进行变频改造是非常必要。
空压机变频改造实施方案现场实际情况,我们决定采用用一台变频器来控制两台空压机,电气控制相互转换两台空压机变频运行,保持一台运行于工频一台运行于变频,避免了设备频繁加载与卸载,这样,既能节省设备投资,又能满足生产工艺需要。
系统改造时,保留原工频系统情况下,增加变频系统,做到了工频/变频互锁切换。
外部控制电路,使空压机起停操作步骤仍然如前,操作简单,安全可靠。
本系统采用压力闭环调节方式,原来压力罐上加装一个压力传感器,将压力信号转换成4-20mA电信号,送到变频器内部PID调节器,调节器将信号与压力设定值进行比较运算后输出控制信号,变频器该信号输出频率,改变电动机转速,调节供气压力,保持压力恒定,使空压机始终处于节电运行状态。
9压缩空气系统节能改造案例压缩空气系统是工业生产中常用的能源系统之一、然而,传统的压缩空气系统存在能源浪费较大的问题,给企业带来了不小的经济负担。
为了解决这一问题,许多企业都进行了压缩空气系统的节能改造。
本文将介绍9个压缩空气系统节能改造案例,旨在帮助企业了解如何通过改造来提高能源利用效率,降低能耗和成本。
1.更换高效率压缩机:电子制造企业将原来老旧的压缩机更换为高效率的变频压缩机,用电量减少了30%,能耗明显降低。
2.排气恢复利用:钢铁厂将压缩空气系统的排气用于热水设备,实现了排气的恢复利用,节约能源成本。
3.管线绝热处理:化工企业对压缩空气输送管线进行绝热处理,减少了能量损失,提高了能源利用效率。
4.定期检测漏气:汽车制造厂定期对压缩空气系统进行检测,修复漏气问题,避免了能源的浪费。
5.定时运行控制:纺织厂通过安装定时控制器,实现了压缩空气系统的定时运行,避免了空转浪费。
6.优化配气系统:食品加工厂对压缩空气配气系统进行优化,避免了过度压缩和不必要的能耗。
7.载荷均衡控制:化纤厂通过载荷均衡控制系统,实现了多台压缩机的合理分配运行,提高了能源利用效率。
8.定期维护保养:制药企业对压缩空气系统进行定期维护保养,保证系统的正常运行,减少能源的浪费。
9.节能意识培训:家具制造企业通过组织员工节能培训,提高了员工的节能意识和行为,降低了能耗。
通过以上9个案例,我们可以看出,在压缩空气系统的节能改造过程中,企业可以从多个方面着手,如更换高效率设备、恢复利用废气、绝热处理、漏气修复、定时运行控制、优化配气系统、载荷均衡控制、定期维护保养和员工节能意识培训等。
这些改造措施能够提高压缩空气系统的能源利用效率,降低能耗和成本,为企业实现可持续发展做出贡献。
企业在进行改造时应根据自身情况选择合适的措施,并加强对改造效果的监测和评估,以不断提高节能改造的效果。
1.泰山玻纤中材集团泰山玻璃纤维有限四共有6台离心空压机,分别为复盛、三星、寿力品牌。
一般情况下开5台离心式空压机。
空压机出口压力一般在5.5-5.8Bar左右波动,现场调研时发现经过干燥机后处理之后出口压力在5.4-5.6Bar左右。
车间主要用气设备为喷气织机,主要为丰田及津田驹系列。
最低压力需求5Bar。
为保证现场用气安全,压力带设置留有裕量。
几台离心机IGV在一些时段开度分别在17%、47%、64%、94%、29%。
因为现场全部使用的是离心式空压机,单机效率较高,但负荷调节能力较弱。
导致几台机器压力设置有富余,同时进气导叶阀开度较低。
且系统未有提前学习预测功能。
导致部分机器有频繁启停现象。
浪费较大且存在机器安全性影响。
现场离心式空气压缩机目前实际总产气量约为400m³/min,配备4台80 m³/min微热再生吸附式干燥机,平均再生耗气量约为10%,电加热器功率约为27KW。
每套干燥机每年能耗约为545886KWh,电费为0.5元/KWh,则每年每台微热吸干机的电耗费用为272943元。
4台共1091772元。
能耗浪费较为严重。
现场未改造前此次改造共分两部分:1、把原有的微热再生吸附式干燥机改造为零气耗鼓风热再生吸附式干燥机,利用160℃的高温蒸汽代替电加热器,另需增加鼓风机和水冷冷却器。
现场还需要新增加两台零气耗鼓风热干燥机,利用160℃的高温蒸汽代替电加热器。
2、导入空压站节能管控系统。
该系统能实时将供气管网各节点的流量及压力信息采集上来,并根据历史各时段用气记录,智能预测未来用气流量需求,并据此实时匹配空压机群组合进行精准供气,使效率高空压机(如离心式)工作在高效率区,然后通过小型的离心机和调速螺杆机进行动态调整。
减少空压机空载时间,降低空压机整体耗电。
同时该系统集成流量及电力计量管理系统,可对整个空压站的单耗进行实施监测和记录,省去人工抄表的繁琐。
提高信息化管理水平。
空压机节能运行措施及应用分析姓名:XXX部门:XXX日期:XXX空压机节能运行措施及应用分析空压机广泛运用于现代机械工业的各个方面,如空调、造纸厂、海上勘探等。
空压机节能运行也越来越受到重视,本文首先描述空压机的相关概况,然后分析空压机在节能运行方面的特点及存在的问题,最后通过相关例子分析其节能效果的应用。
1.空压机的相关概况1.1.空压机定义空压机全称空气压缩机,是工业现代化的基础产品,常说的电气与自动化里就有全气动的含义;而空气压缩机就是提供气源动力,是气动系统的核心设备,机电引气源装置中的主体,它是将原动(通常是电动机)的机械能转换成气体压力能的装置,是压缩空气的气压发生装置。
通过空压机的定义我们可以看出空压机现代机械工业中普遍存在并且必须存在的设备,因为它是将电能转化为气体压力的必要装置,由此可见,空压机的作用非常巨大。
1.2.空压机组成结构空压机设备是一个较复杂的系统,由几部分组成。
主要包括油循环系统、气路循环系统、水路循环系统、配电系统、屏保护系统、直流电源系统、DTC控制系统等。
空压机各组成部分相互联系,相互影响,任何一部分的损伤都会影响整个空压机的正常运行。
1.3.空压机运用领域空压机在机械工业中有着广泛的运用,其涉及的领域十分多样,小到小汽车发动装置,大到海上勘探作业等。
同时,空压机广泛运用于食品、医药、油井压裂、工业控制动力、高压空气爆破等其他工业部门。
第 2 页共 6 页总之,空压机运用范围广泛,涉及到人们生活的各个方面,是一个十分重要的发明创造。
1.4.空压机运行特点这里主要介绍空压机在船舶震源作业中的运行模式。
船舶空压机的启动必须按顺序启动,先开一台后接着开启另一台,一般来说是主机的启动和换向,然后才是辅机的启动,以便为气动装置和气动工具提供气源,同时达到清洗零部件和过滤器的作用。
空压机正常作业供气气压达到13.8MPa时,这时压力开关会自动停机,当气压降到一定程度开关会自动连接启动。
空压机的节能及运行维护(事例)螺杆式空压机已经广泛应用于工业生产的各个领域,是应用最广泛的动力源之一。
但也存在着大量的能源浪费,主要是电能、热能的浪费。
企业通过合理管理,对设备的改造和有效的利用,每年可帮助企业节约能源费用消耗,又能够间接减少CO2的排放,有着良好的经济、环境和社会效益。
适宜推广。
一、改造前的设备状况某厂有2台20m3/min螺杆空压机和2台10m3/min螺杆空压机,其工作原理是由一对相互平行啮合的阴阳转子在气缸内转动,使转子齿槽之间的空气不断地产生周期性的容积变化,空气则沿着转子轴线由吸入侧输送至输出侧,实现螺杆空压机的吸气、压缩和排气的全过程。
20m3/min螺杆空压机的主电机额定功率为132kW,10m3/min螺杆空压机的主电机额定功率为75kW,均为Y—Δ减压启动。
原系统存在以下问题:①主电机虽然采用Y—Δ减压启动,但启动电流仍很大,会影响电网的稳定及其他用电设备的运行安全。
②空压机时常空载运行,属非经济运行,电能浪费严重。
③工频运行时噪声很大。
④工频启动对设备的冲击较大,各部件如电磁阀的动作频率高,所以设备维护费用相对高。
二、变频改造可行性分析1.节能由于该厂用气负荷波动较大,而变频控制系统可以比较准确地根据用气系统的需求来控制空压机的输出,达到节约能源的目的。
①变频器的软启动功能,使空压机的启动电流小;②空压机加载时,因供气量的变化而改变电机转速;③当用气量极小时,导致空压机卸载运行,变频控制系统的空压机在空载状态时电机能耗也大大降低(20m3/min空压机低于30kW)。
经查变频曲线表(由空压机厂家提供变频器的试验数据表)得知,使用变频器控制时,空压机加载时的平均功率约为80kW,空载时约为30kW,根据2001年运行数据,年运行时间为8000多小时,加载比例为45%,工频加载时的平均功率为113kW,空载时约为50kW,与工频相比,变频控制加载时节电量118800kW·h,节约电费77220元(每kW·h以0.65元计),空载时的年节电量88000kW·h,节约电费57200元,共计134420元。
空压机是工业生产中常用的设备,为了降低能源消耗、提高生产效率,许多企业采取了各种措施进行空压机节能。
以下是一些空压机节能案例:
1. 更换节能型空压机:某家化工企业在使用传统空压机时,每年能源消耗及维修费用高达数百万元。
为此,该企业决定采用节能型空压机,经过试用和验证后,最终选择了一款能耗降低30%以上的机型。
这不仅降低了能源消耗,还提高了生产效率和产品质量。
2. 空压机自动化控制:某家汽车零部件制造企业在使用空压机时,由于操作人员的误操作和管理不善,导致能源浪费和生产效率低下。
为此,该企业引进了空压机自动化控制系统,实现了对空气压力和流量的精确控制,有效降低了能源消耗和生产成本。
3. 对空压机系统进行优化:某家纺织企业在使用空压机时,由于设备老化和管路疏通不畅,导致空气压力不稳定和能源浪费。
为此,该企业对空压机系统进行了优化,清洗管路、更换滤芯、修补漏气等措施,使系统运行更加稳定,能源消耗降低了20%以上。
4. 安装余热回收设备:某家制药企业在使用空压机时,由于工艺流程需要,导致大量余热被浪费。
为此,该企业安装了余热回收设备,将空压机排出的热量进行回收利用,供给其他工艺流程使用。
这不仅
节省了能源消耗,还提高了企业的环保形象。
综上所述,通过采取各种措施进行空压机节能,企业可以有效降低能源消耗和生产成本,提高生产效率和产品质量,同时也有助于改善环境和减少污染。
空压机节能改造案例
摘要:
一、空压机节能改造的背景和意义
二、空压机节能改造的具体措施
三、空压机节能改造的成效和意义
正文:
空压机节能改造案例
在当今社会,节能减排已经成为各行各业的重要任务,空压机行业也不例外。
空压机是许多企业生产过程中不可或缺的设备,然而其能耗却往往较高,因此,对空压机进行节能改造具有重要意义。
下面,我们通过一个具体的空压机节能改造案例,来分析一下空压机节能改造的具体措施和成效。
某企业生产过程中使用了多台空压机,这些空压机的功率较大,能耗较高,给企业带来了较大的经济压力。
为了降低能耗,提高空压机的运行效率,企业决定对空压机进行节能改造。
首先,企业对空压机的运行状况进行了全面检查,发现供风系统存在压力过高、流量过大等问题。
因此,企业采取了一系列措施来降低供风系统的压力和流量,从而减少空压机的能耗。
具体措施包括:对供风系统进行优化设计,合理调整供风压力和流量;对空压机进行定期维护和保养,确保其运行正常;使用高效节能型空压机,提高空压机的运行效率。
经过一段时间的运行,企业发现空压机的能耗明显降低,经济压力得到了缓解。
同时,由于空压机的运行效率提高,企业的生产效率也得到了提高。
此
外,企业的节能改造行动还得到了社会的好评,企业的社会形象得到了提升。
总之,空压机节能改造对于企业来说具有重要意义。
通过合理的措施,企业可以降低空压机的能耗,提高运行效率,从而降低生产成本,提高竞争力。
海南节能空气压缩机案例概述:海南省是我国南部海滨旅游胜地,为了满足日益增长的旅游业和消费需求,各领域的工业生产也在逐年提高。
如此大量的工业需求,也意味着更多耗能,对环境和经济的负面影响愈加明显,海南省各个企业和工厂都面临着严峻的能源压力。
为了解决这个问题,很多企业和工厂尝试优化设备和采用节能措施。
在这些努力中,海南省某工厂的节能空气压缩机案例值得一提。
浪费与节约:许多工厂使用旧型号的空气压缩机,这些设备在使用过程中能耗较高,噪音大,维护周期短。
这些旧的设备不仅浪费能源,对设备来说,也会加大维修成本和停机时间。
节能的选择:作为大型的工业设备,空气压缩机对能源的需求较大。
某工厂引入了更先进的节能压缩机,为生产提供了节约能源的有效途径。
新设备设计上一方面降低了压缩机的噪音、在运转期间会限制压缩机制造的热量,防止热量向其它设备传递,一方面还可以用余热加热房间。
成本与维护:引入新的节能压缩机不仅噪音更小,出产温度降低,碳氢化合物排放也更少,并且在运行中停机时间也难以断断续续,大大节约了工厂的成本。
维护新型号空气压缩机也更加简单,因为有些设备涉及复杂的维护操作,导致维修成本和时间变 high。
而新型号的空气压缩机可以通过软件来调节和监测,将设备使用状态实时反馈到运维部门,这种做法大大降低了维修成本和时间成本。
结论:目前,海南各企业和工厂都在寻求更有效的能源和成本计划,而新型号的节能空气压缩机已经成为一个优秀的解决方案。
海南省某工厂实施新型号压缩机已经得到了明显的成果:减少了电费,降低了维修成本和维修时间,改善了会在冷气并产生一定程度热气的户型问题,而且减少了企业的碳排放,极大地提升了企业的社会形象,加速了企业的可持续发展。
顺高机电空压机节能改造案例分析
某矿业有一台40(250KW)立方和一台20(110KW)立方,加卸载范围为6~7公斤,每个月运行时间和加载时间为:40立方的是月运行时间673小时,加载时间626小时,卸载47小时;而20立方的月运行555小时,加载257 小时,卸载298小时,为了给企业节约生产成本,选择长沙顺高机电设备有限公司做空压机变频节能改造。
顺高机电先根据客户实际运行数据来核算出加载率:
40立方的加卸载比如下:
加载比626/673=93%, 卸载比47/673=7%
20立方的加卸载比如下:
加载比287/555=52% ,卸载比257/555=48%
顺高变频节能改造后具体节电如下:
40立方空压机
A、空载损耗:
7%卸载时间×卸载时所产生的空载电流损耗(60%×250KW/小时)×627小时/月*0.7元/度=4600元/月
B、压差损耗:
93%加载时间×高出2bar压差所带来的损耗(14%×250KW/小时)×627小时/月×0.7元/度=14286元/月
合计:每月节电=空载损耗+压差损耗=4600+14286=18886元/月
年节电=18886*12=226600元/年
20立方同理,计算出来每年可节约电费185000,
顺高变频节能改造给公司带来的利益相当可观,一次性投资少,用实际数据说话,一年可帮该矿业节省40多万元电费。
可见节电效果明显,此外,顺高空压机节能改造后,让空压机系统还存在其它优点:
(1) 减少了机器的噪音,利用变频器实现了机器的软启动\软停止,避免了空压机启动时对电网的冲击,减少了对设备的维修量;
(2) 两套控制回路可保证系统的正常、安全运行;
(3) 自动程度高,克服原系统手动调节的缺点。