D风粉在线系统介绍
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交流电荷耦合技术风粉在线测量装置在1000MW机组应用摘要:文中主要介绍了交流电荷耦合技术风粉在线测量装置的原理和作用,通过对鲁阳电厂已安装该装置现状和问题的分析来探讨燃煤电厂安装风粉在线测量装置可行性。
关键词:磨煤机;粉管;在线测量;煤粉;引言当前,各燃煤发电厂面临着节能降耗和降低NOx排放的双重压力。
但是,由于无法对锅炉风、粉参数进行有效监测,因此运行人员只能通过整体参数进行非常粗略的燃烧控制,由此造成锅炉运行工况远远偏离目标值,在实际运行中存在一系列问题,如火焰偏斜冲刷炉墙、在靠近炉墙区域局中心还原气氛强而产生水冷壁局中心高温腐蚀或结焦、热负荷不均匀、烟气侧和蒸汽侧温度偏差、无法优化低NOx运行、飞灰含碳量高等问题,影响机组运行的可靠性和经济性。
1、改造提出的背景锅炉燃烧的稳定性、经济性与一次风进入炉膛的风速和煤粉浓度的大小及均匀性关系密切,煤粉浓度的高低以及各个煤粉燃烧器的风粉均匀性直接影响到炉内燃烧工况的稳定和锅炉的燃烧效率,通过在线监测使得一次风粉的分配得到优化,可大大改善锅炉运行的安全性和经济性,避免燃烧器烧损、水冷壁或其它区域结焦、热负荷不均匀造成爆管等一系列问题,一次风风粉均匀分配是优化燃烧和实现低NOx燃烧的首要条件,着非常重要的意义。
2、原系统或设备的基本情况鲁阳电厂#2炉B、E、F层燃烧器共计24根粉管在2013年均已加装风粉在线装置,原风粉在线系统是由温差法测量技术开发的产品,浓度测量采用热平衡的方法,即利用热风、煤粉及混合物之间的能量关系求得,未定因素太多,只能实现相对测量,因而精度低。
一次风流速由测速管测得,存在着热偶时滞长,热偶、测速探头磨损重,测速管极易堵塞,煤粉浓度、流量、风速等参数的测量始终达不到稳定和较高精度的要求,不能获得稳定的煤粉浓度和流速参数,不能够正确反映粉管内煤粉运行情况,给运行人员提供指导。
3、改造方案论证:3.1方案描述及交流电荷耦合技术:本次风粉在线测量装置改造采用交流电荷耦合技术,测量一次风粉流经探头时的感应电荷围绕电荷平均值的交流扰动量,作为煤粉浓度和流速测量的基础信号。
火力发电厂典型风粉在线测量装置的应用分析发布时间:2022-09-26T03:12:02.793Z 来源:《当代电力文化》2022年10期作者:卢伟顾慧卉[导读] 为提供更为准确的风粉流速、风粉浓度数据用于锅炉燃烧优化控制系统卢伟,顾慧卉山东电力工程咨询院有限公司山东济南 250013摘要:为提供更为准确的风粉流速、风粉浓度数据用于锅炉燃烧优化控制系统,越来越多的火力发电厂开始采用风粉在线测量装置用于相关数据的获取。
本文介绍了火力发电厂常用的典型风粉在线测量装置,分别对测量原理及应用当中的优点、缺点进行对比分析及总结,为实际应用中的风粉在线测量装置的选用提供参考。
1 前言随着国家“3060”战略的提出,以及我国能源结构的调整,火电机组在全国电力设备的装机容量中所占比例将逐渐减小,新能源装机比例的逐年上升。
新能源,如风电、太阳能随机波动性较强,从而会影响电网的稳定运行,因此需要提升火电机组的灵活性,实现电网对新能源的吸纳能力。
火电机组的灵活性要求机组能够以更快的速率、更大的范围进行负荷调节,以更高的精度实现负荷跟踪。
这就需要锅炉燃烧系统能够通过风煤指令对入炉的风量、煤量做出及时准确的控制调整,对锅炉燃烧控制系统优化提出了更高的要求。
实现该要求的前提就是能够对一次风风量、煤粉浓度的进行准确测控。
因此在这样的大背景下,对锅炉一次风风量、煤粉浓度的测量手段进行研究非常必要。
目前,电厂常用的风粉在线测量装置原理主要包括:差压法、微波法、静电荷法。
2 基于差压原理的风粉在线测量装置差压法也称靠背法,取样系统安装在管道上,其探头插入管内,当管内有气流流动时,迎风面受气流冲击,在迎面管内压力称为"全压",背风侧由于不受气流冲压,其管内的压力为风管内"静压",全压和静压之差称为差压,其大小与管内风速(量)有关,风速(量)越大,差压越大;风速(量)小,差压也小。
风速的测量采用靠背式风速测量装置安装在风管内来完成,靠背式风速测量装置测得的全压和静压由引压管引至差压变送器,变送器输出差压信号至DCS 系统。