变压器空充引起主变跳闸的判断及处理
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变电运行跳闸故障的检测和排除1.10kV(35kV、110kV)线路跳闸当我们遇到线路掉闸的状况,我们要从故障线路CT至线路出口对线路进行逐步检查。
假如没有发觉问题需要对跳闸开关,消弧线圈,三铜拐臂和开关位置指示器进行认真检查。
开关是电磁机构的,开关动力保险的接触状况也需要进行检查。
开关是弹簧机构的,要对弹簧储能进行检查。
开关为液压机构的,要对检查压力进行检查。
当全部的项目都被检查完毕之后才可以强送(之前要需要查看爱护掉牌有没有复归)。
2.主变低压侧开关跳闸主变低压侧开关跳闸通常包括三种状况:一是母线故障;二是越级跳闸;三是误动开关。
我们一般需要对二次侧和一次设备的认真检查进行推断。
主变低压侧过流爱护动作一般是对爱护动作和站内设备进行检验,进而做出推断。
母线故障需要首先排解越级跳闸和开关误动这两种故障。
只有通过对设备的检查和推断才能辨别是母线故障还是线路故障造成的爱护拒动越级。
我们在排查二次设备的时候,需要排查全部器械的爱护压板有没有漏投,排查线路开关操作直流保险有没有熔断。
我们排查一次设备的时候,主变低压侧过流爱护区是重点。
总之,主变低压侧开关跳闸通常包括母线故障、越级跳闸、误动开关三种状况,对于这三种状况的检查都必需谨慎,避开造成没有必要的损失。
3.主变三侧开关跳闸主变三侧开关跳闸缘由:a.主变内部故障;b.主变差动区故障;c.主变低压侧母线故障因故障侧主开关拒动或低压侧过流爱护拒动而造成越级;d.主变低压侧母线所连接线路发生故障,因本线路爱护拒动或是爱护动作而开关拒动,同时主变低压侧过流爱护拒动或是主开关拒动造成二级越级。
详细故障缘由应通过对爱护掉牌和一次设备进行检查来分析推断。
(1)对于瓦斯的爱护措施。
假如瓦斯爱护动作,可以断定是变压器内部发生故障或二次回路故障,重点检查变压器本身有无着火、变形;检查压力释放阀是否动作、喷油;检查呼吸器是否喷;检查二次回路有无短路、接地等。
(2)差动爱护动作。
变压器空载投运时的无故障跳闸原因分析及对策周连平【摘要】Relay protection system is used for protecting transformers malfunction. As an unloaded transformer starts-up, it can give birth to magnctizing inrush current which could lead to unsuccessful start-up. Meanwhile, the transformer is on the condition of trou-ble-free operation. By analyzing magnetic field and current of the transformer, the difference between magnetizing inrush cur-rent and fault current can be found. By adopting certain countermeasures, the trouble free jump of the transformer can be ef-fectively prevented.%变压器的继电保护系统在其发生故障时跳闸断电对其进行保护。
大型变压器在空载投运的过程中励磁涌流使相关的保护产生动作,投运不成功。
但此时的变压器本身没有故障。
通过对变压器空载投运过程中磁场和电流的分析发现,励磁涌流与故障造成的大电流是有差别的。
采取相应的办法和措施,可以有效防止这种无故障跳闸的发生。
【期刊名称】《常州信息职业技术学院学报》【年(卷),期】2012(011)004【总页数】3页(P38-40)【关键词】变压器;空载投运;励磁涌流;故障电流【作者】周连平【作者单位】常州信息职业技术学院电子与电气工程学院,江苏常州213164【正文语种】中文【中图分类】TM4070 引言江苏某冶金企业采用220 KV进线电压,企业内部有220 KV/35 KV总降压站一座,其中一台变压器为220 KV/35 KV,还有一台变压器为220 KV/110 KV/35KV(110 KV是地方电网为其提供的备用电源,平时处于热备用状态)。
主变空充导致邻机跳闸的分析和防范措施陈正建;高小栋【摘要】介绍了燃气轮机电厂一起变压器充电产生励磁涌流,间接导致相邻机组功率波动,引起燃气轮机燃烧不稳定而机组跳闸的事件。
详细分析了主变充电时励磁涌流对邻机功率的影响,由于控制系统无法识别瞬时功率波动,燃气轮机空气系统执行机构动作,从而导致燃空比变化,偏离稳定工况点,进而导致燃烧室压力波动大跳闸。
针对此现象产生的原因,提出相应的防范措施,避免类似情况再次发生。
%This article described a trip of a neighboring combined cycle gas turbine unit caused by inrush current while a main trans -former was putting into operation .The inrush current resulted in the neighboring unit active power fluctuation which brought about a gas turbine combustion fluctuation indirectly .After detailed analysis , we identified the concrete reason .The control system of gas turbine cannot distinguish the active power fluctuation come from normal load change from instant abnormal one .The active power fluctuation came from inrush current can lead to the gas turbine air flow change by adjusting the air system relevant control valves , actually the fuel didn't change at all , so the changed fuel-air ratio made the combustion point into the unstable area .Consequently , the dramatic fluctu-ation level triggered the trip logic .According to the reason of this kind of accident , we brought up some precautions for the same type power plants reference to avoid the risk .【期刊名称】《燃气轮机技术》【年(卷),期】2016(029)003【总页数】6页(P68-72,56)【关键词】变压器;励磁涌流;功率波动;燃烧压力波动;防范措施【作者】陈正建;高小栋【作者单位】深圳能源集团股份有限公司东部电厂,广东深圳 518120;深圳能源集团股份有限公司东部电厂,广东深圳 518120【正文语种】中文【中图分类】TK478某燃气轮机电厂一期3台M701F燃气轮机联合循环机组,采用两班制的调峰运行方式,该机组额定功率394.1 MW,设发电机出口断路器(GCB)。
变压器跳闸原因有哪些?如何处理,应检查哪些方面?
变压器自动跳闸时,应立即进行全面检查并查明跳闸原因再作处理。
具体的检查以下几个方面:
(1) 根据保护的动作掉牌或信号、事件记录器及其它监测装置来显示或打印记录,判断是否是变压器故障跳闸;
(2) 检查变压器跳闸前的负荷、油位、油温、油色,变压器有无喷油、冒烟,瓷套有否闪络、破裂。
压力释放阀是否动作或其它明显的故障迹象,作用于信号的气体继电器内有无气体等;
(3) 分析故障录波的波形;
(4) 了解系统情况,如保护区内区外有无短路故障及其它故障等。
若检查结果表明变压器自动跳闸不是变压器故障引起,则在外部故障排除后,变压器可重新投入运行。
若检查发现下列情况之一者,应认为变压器内部存在故障,必须进一步查明原因,排除故障,并经电气试验、色谱分析以及其它针对性的试验证明故障确已排除后,方可重新投入运行。
a) 瓦斯继电器中抽取的气体分析判断为可燃性气体;
b) 变压器有明显的内部故障特征,如外壳变形、油位异常、强烈喷油等;
c) 变压器套管有明显的闪络痕迹或破损、断裂等;
d) 差动、瓦斯、压力等继电保护装置有两套或两套以上动作。
变压器跳闸情况分析及处理方案陈峻峰摘要:近年来,随着社会经济的不断发展与进步,电力系统在人们的生产和生活中发挥着越来越重要的作用。
如果电力系统在运行的过程中经常会发生跳闸故障,就会影响区域内的供电质量,而且会给我国社会带来巨大的经济损失,因此应该对电力系统运行过程中,出现跳闸故障的原因进行深入的分析,并且采取相应的措施对这些问题进行解决。
在这个基础上需要充分的把握变电运行过程中的技术要点,对各种故障问题进行预防和管理,才能使变电运行更加的可靠,为我国电力系统的运行提供更好的支持。
关键词:变压器;跳闸故障;处理;分析研究引言本文对变压器跳闸现象分析,并查找跳闸原因,通过一定措施,避免此类跳闸事件再次发生,提高电站系统运行的可靠性。
1跳闸故障概述在变电运行的过程中,因为一些突发情况而导致电路断开的现象叫做跳闸故障,在进行电力能源输送的过程中,要想保证电力系统的运行安全,需要安装保护装置,一旦运行过程中出现突发事故,保护装置就会自动断开,并且及时的隔断电流,将危险控制在一定范围内,以保证电力运行的安全,这种操作统一的称为跳闸故障问题。
2变电运行过程中常见跳闸故障问题2.1单一线路在变电运行的过程中,线路的种类比较多,工作人员在进行线路检查的过程中比较困难,也不利于线路的维护工作。
因此,要想实现正常的供电,就要对一些特殊的线路进行安装,因为这些线路的安装位置比较特殊,在检查和维护的过程中比较困难,容易出现跳闸的现象,而且跳闸故障问题会导致大规模停电现象。
2.2外力作用在变电运行的过程中会存在一些外力作用,进而引发跳闸故障问题。
因为输电线路的安装环境一般是在户外,甚至有一些安装环境特别的恶劣,在进行管理和维护的过程都非常的困难,线路在运行的过程中会因为一些自然灾害的影响,进而引起跳闸故障问题,甚至会因为树木的砍伐导致线路故障问题,并且引发跳闸故障问题,严重者甚至会出现火灾现象。
2.3断路器故障在进行变电运行的过程中,出现断路器故障主要是因为分合闸出现问题,一旦出现这个故障问题,如果不能及时的进行排除,就会产生一系列的影响。
变电站变压器跳闸处置方案背景介绍在变电站的日常运行中,由于各种因素的影响,变压器出现跳闸故障是比较常见的情况。
变压器跳闸后如果无法及时处理,可能会影响到整个电网的稳定运行。
因此,变电站需要有科学合理的变压器跳闸处置方案,能够及时、正确地处理变压器跳闸故障,以确保电网运行的稳定性和可靠性。
变压器跳闸的常见原因变压器跳闸故障的原因较多,主要包括以下几种情况:1.电源故障,如电力过载、缺相等;2.机械故障,如变压器内部部件松动、变形;3.绝缘物老化,如变压器绝缘层损坏;4.外部因素,如雷击、环境温度过高或过低。
因此,在发生变压器跳闸故障时,需要根据具体情况选择合适的处置方案。
变压器跳闸处置方案1.检查电源变压器跳闸故障后,首先要检查电源是否正常。
检查电源是排除故障的第一步。
如果电源出现了故障,需要及时修复,才能保证变压器的正常运行。
2.检查故障变压器跳闸故障发生后,需要仔细检查故障原因。
检查需要针对变压器的机械部件、绝缘物、线路等方面进行,以确定故障的具体位置和原因。
根据故障情况,确定相应的处置方案。
3.处理故障针对不同的故障情况,需要采取相应的处置方案:•电源故障:采取限流措施,避免电力过载;对于缺相现象,需要按照标准的步骤进行处理。
•机械故障:首先要停止变压器运行,然后进行维修或更换受损部件。
•绝缘物老化:需要对变压器进行检修,更换损坏的绝缘物。
•外部因素:需要根据具体情况采取相应的防护措施,如建设避雷装置、降温升温等。
4.处理结果记录在变压器跳闸故障处理结束后,需要对处理结果进行记录。
记录包括故障原因、处理过程、处理结果等内容,既方便日后的检查,也有助于总结经验教训,让后续操作更加科学合理。
总结变压器跳闸故障是变电站常见的问题,处置方案的正确与否直接影响到电网的稳定运行。
因此,在处理变压器跳闸故障时,需要对故障原因进行仔细的分析,采取相应的处置措施。
同时,需要及时对处理结果进行记录,总结经验教训,确保变压器跳闸故障得到相应的解决方案,保证电网的安全稳定运行。
在变压器自动跳闸时,如有备用变压器,应将备用投入,以检查自动跳闸的原因。
若无备用,则检查变压器跳闸是何种保护动作,以及变压器跳闸时有何外部现象,若检查证明变压器跳闸不是内部故障所致,而是由于过负荷、外部短路或保护装置二次回路故障所引起,则可不经内部检查即可投入。
如有故障,则经消除后再行送电变压器自动跳闸时,应立即进行全面检查并查明跳闸原因再作处理。
具体的检查内容有:(1) 根据保护的动作掉牌或信号、事件记录器及其它监测装置来显示或打印记录,判断是否是变压器故障跳闸;(2) 检查变压器跳闸前的负荷、油位、油温、油色,变压器有无喷油、冒烟,瓷套有否闪络、破裂。
压力释放阀是否动作或其它明显的故障迹象,作用于信号的气体继电器内有无气体等;(3) 分析故障录波的波形;(4) 了解系统情况,如保护区内区外有无短路故障及其它故障等。
若检查结果表明变压器自动跳闸不是变压器故障引起,则在外部故障排除后,变压器可重新投入运行。
若检查发现下列情况之一者,应认为变压器内部存在故障,必须进一步查明原因,排除故障,并经电气试验、色谱分析以及其它针对性的试验证明故障确已排除后,方可重新投入运行。
a) 瓦斯继电器中抽取的气体分析判断为可燃性气体;b) 矿用变压器有明显的内部故障特征,如外壳变形、油位异常、强烈喷油等;c) 变压器套管有明显的闪络痕迹或破损、断裂等;d) 差动、瓦斯、压力等继电保护装置有两套或两套以上动作。
变压器自动跳闸后的处理大家可能碰到过这种问题,变压器自动跳闸了。
下面就来介绍下跳闸后的处理方式1) 矿用变压器跳闸时,首先确认变压器高、低压侧开关均已跳闸,否则手动断开。
如有备用变压器,应迅速投入。
有母联开关的,检查母线联络开关是否自动切换成功;否则,确认没有母线保护动作,可能手动合一次联络开关。
2) 就地检查变压器本体及引出线等一次回路进行检查,有无冒烟、着火、绝缘烧焦气味、有无短路放电痕迹及开关保护动作情况。
一、目的为确保厂用变压器跳闸事故得到及时、有效处理,最大限度地减少事故损失,保障生产安全和员工生命财产安全,特制定本预案。
二、适用范围本预案适用于厂区内所有厂用变压器跳闸事故的处理。
三、事故分类1. 变压器内部故障跳闸;2. 变压器外部故障跳闸;3. 变压器保护装置故障跳闸。
四、事故处理流程1. 事故报警(1)当发现厂用变压器跳闸时,立即向值班负责人报告。
(2)值班负责人接到报告后,立即通知相关人员。
2. 事故确认(1)现场人员立即对变压器进行初步检查,确认事故原因。
(2)根据事故原因,判断事故等级,并向值班负责人汇报。
3. 事故处理(1)内部故障跳闸①检查变压器内部是否存在故障,如绕组短路、接地等。
②如发现故障,立即通知维修人员进行处理。
③处理过程中,确保现场安全,防止事故扩大。
(2)外部故障跳闸①检查变压器外部线路、设备是否存在故障。
②如发现故障,立即通知相关部门进行处理。
③处理过程中,确保现场安全,防止事故扩大。
(3)保护装置故障跳闸①检查保护装置是否正常工作。
②如发现保护装置故障,立即通知维修人员进行处理。
③处理过程中,确保现场安全,防止事故扩大。
4. 事故恢复(1)在确认故障排除后,通知相关人员恢复变压器运行。
(2)检查变压器运行状态,确保运行正常。
(3)如无异常,恢复正常生产。
5. 事故总结(1)事故处理完毕后,对事故原因、处理过程进行总结。
(2)对事故责任进行追究,对相关人员进行处罚。
(3)对事故处理过程中存在的问题进行改进,提高应急处置能力。
五、应急措施1. 建立应急小组,负责事故处理和现场协调。
2. 制定应急预案,明确事故处理流程和应急措施。
3. 加强员工培训,提高员工应急处置能力。
4. 配备必要的事故处理设备和物资。
六、附则1. 本预案由厂安全管理部门负责解释。
2. 本预案自发布之日起实施。
3. 本预案如与本单位其他规定有抵触之处,以本预案为准。
变压器空充引起主变跳闸的判断及处理
发表时间:2019-11-08T11:38:17.287Z 来源:《基层建设》2019年第23期作者:齐绩[导读] 摘要:针对主变空充时励磁涌流引起微机差动保护误动这一情况,从保护装置原理及主变性能等方面分析微机差动保护误动的原因,提出了减少该类事件的建议,同时还提出如何识别空投变压器是否存在故障的方法,以避免延误主变的恢复送电关键词:空充主变;差动保护;励磁涌流;误动 1 变压器差动保护防止励磁涌流的原理及存在问题 1.1基本原理变压器差动保护是变压器的主保护,它是通过
比较变压器各侧二次电流的幅值
深圳供电局有限公司广东深圳 518000
摘要:针对主变空充时励磁涌流引起微机差动保护误动这一情况,从保护装置原理及主变性能等方面分析微机差动保护误动的原因,提出了减少该类事件的建议,同时还提出如何识别空投变压器是否存在故障的方法,以避免延误主变的恢复送电关键词:空充主变;差动保护;励磁涌流;误动
1 变压器差动保护防止励磁涌流的原理及存在问题
1.1基本原理
变压器差动保护是变压器的主保护,它是通过比较变压器各侧二次电流的幅值和相位后动作对变压器进行保护。
正常运行时,差流几乎为零,保护不动作。
在变压器内部故障时,差流超过定值,保护无延时动作并跳闸。
当空投变压器时,变压器的励磁涌流可能使差流超过定值,但励磁涌流是变压器正常操作或运行时出现的现象,变压器保护不应该动作。
因此为了区别励磁涌流和短路,继电保护装置利用励磁涌流的特点,制作了不同原理的变压器差动保护。
1.2微机差动保护在主变空充时误动作跳闸原因分析
微机差动保护在主变空充时误动的主要原因是不能及时识别出主变的空充状态而闭锁保护出口。
微机差动保护现在所采用的励磁涌流闭锁方式(如二次谐波闭锁原理、波形判别闭锁原理等)还不十分可靠,容易引起误动或拒动,现以二次谐波闭锁原理为例,分析如下:变压器的励磁涌流中的二次谐波含量与空载合闸初相角、电源电压、系统阻抗、铁芯型式、饱和磁通、剩磁的大小和方向、三相绕组接线方式等因素有关。
继电保护领域的专家、学者经过大量理论分析计算和试验,得出:在一般情况下,空充变压器时,总有一相的二次谐波含量大于15%的结论。
因此,在《大机组继电保护整定导则》中给出了二次谐波制动系数整定范围为 15%~20%。
然而由于大型变压器采用了磁化特性较“硬”的铁芯材料,在主变空充的情况下差电流中的谐波含量要低于传统的变压器,在不同合闸条件下的二次谐波成分可以减小到 10%以下[1],这种情况下主变差动保护有时因空投操作而误动是难已避免的。
目前,各类国产微机主变差动保护制造厂家在励磁涌流制动逻辑方面一般提供2种选择:1)二次谐波一相制动闭锁三相;2)二次谐波分相制动。
对于1)方案,空投变压器,当内部一相绕组存在匝间短路故障时,故障相电流具有内部短路电流的特征,差动保护应动作,但另两个健全相的电流却是空载合闸励磁涌流性质,后者使差动保护三相全被制动,一直到涌流衰减到不满足差动保护闭锁条件,故障相差动保护才能动作。
而大型变压器的励磁涌流衰减是很慢的,它的衰减时间常数是由数值相当大的变压器励磁涌流电抗所决定[3]。
故改为采用 2)方案,该方案有利用加快变压器区内故障的差动保护动作速度,尤其是空投主变时发生内部故障。
但由前所述,采用此种方案对于防止空投主变励磁涌流误动却不十分可靠。
微机差动保护最小动作电流整定值较小,且微机保护动作速度明显高于传统的电磁型保护,可达到 20~40 ms。
这样,只要主变合闸涌流的前几个周波的数值达到差动动作门槛值,且二次谐波含量低于 15%,波形对称度好,就会造成比例差动保护的出口跳闸。
2 识别空投变压器是否存在故障的方法
2.1励磁涌流的特点
1、包含有很大成分的非周期分量,往往使涌流偏于时间轴的一侧。
2、包含大量的高次谐波分量,并以二次、三次谐波为主。
往往使励磁涌流
波形中出现间断和不对称。
3、空充时三相电压基本不变、基本无零序电压和零序电流。
4、励磁涌流的衰减快慢由时间常数L/R决定,小型变压器电阻较大,电抗较小,衰减较快,约几个周期可达稳态;大型变压器,电阻较小,电抗较大,衰减较慢,有可能延续20s才达到稳态。
5、励磁涌流的数值很大,最大可达额定电流的6到8倍。
2.2励磁涌流的识别
1、识别原理(以南瑞继保RCS-978主变保护为例)
A .谐波含量识别
励磁涌流时,波形中包含大量的高次谐波分量,主要以二次、三次谐波为主。
其中I2nd、I3rd分别为每相差动电流中的二次和三次谐波,I1st为对应相的差流
基波,K2xb、K3xb分别为二次谐波和三次谐波制动系数整定值。
一般整定为0.15。
B 波形畸变识别
故障时,差流基本上是工频正弦波。
而励磁涌流时,有大量的谐波分量存在,
波形发生畸变,间断,不对称。
利用算法识别出这种畸变,即可识别出励磁涌流。
故障时,有如下表达式成立:
其中S是差动电流的全周积分值,S+ 是“差动电流的瞬时值+差动电流半周前的
瞬时值”的全周积分值,Kb是某一固定常数,St是门槛定值。
装置设有‘涌流闭锁方式控制字’供用户选择差动保护涌流闭锁原理。
当‘涌流闭锁方式控制字’为‘0’时,装置利用谐波原理识别涌流;
当‘涌流闭锁方式控制字’为‘1’时,装置利用波形判别原理识别涌流。
2.3主流厂商原理对比
1)分相闭锁式
南瑞继保主变保护采用分相闭锁的方式即某一相判别为励磁涌流时,
只闭锁该相比率差动元件。
同时厂家建议正常运行时将“涌流浮动门槛退出”
控制字置0,保护定检调试时置1;
2)三相或闭锁式
其它大部分厂家采用三相“或”闭锁方式,只要某一相判别为励磁涌流时,就闭锁三相比率差动元件
由于三相励磁涌流中,可能有一相励磁涌流特征不明显,采样分相闭锁方式的保护在空充时误动的概率较大。
但是空充于故障主变时,分相闭锁的方式能够较快切除故障。
三相“或”闭锁方式的优缺点正好相反。
3.现场判断涌流与故障
保护厂家根据大量现场反馈总结以下经验,当变压器空投差动保护动作时,从保护装置及故障录波装置中的录波数据读取差动电流及电压等相关波形后,可以从以下几个方面观察变压器是否存在内部故障:
1、电压是否有明显的跌落或者波形畸变,如果存在,变压器故障的可能性较大。
2、差电流中的二次谐波含量在空充情况下是否随着时间推移有所增加,如果增加,一般为正常变压器空充。
(一般认为励磁涌流中基波的衰减速度比二次谐波快,所以二次谐波比重增加,内部故障时随着故障趋于稳定,二次谐波会衰减)
3、三相励磁涌流的幅值差异是否较大,如果是,则发生的故障可能性较大。
4、涌流的幅值是否较大,如果是,则发生故障的可能性较大。
5、非电量保护动作,可判断为主变内部故障。
根据故障录波器中的电压、电流波形判断,若得分达到6分,
则可判断何种故障类型。
若得分小于6分,则需专业人员判断。
4改进措施及建议
1)降低二次谐波制动系数是较为有效的方法,国内目前一般取二次谐波占基波分量的 15%~20%作为二次谐波制动系数,但通过查阅相关资料,国外取值要低得多,一般在 10%以下。
因此,如何根据主变空充实际涌流大小来确定二次谐波制动系数,还需要好好研究; 2)对目前已运行的国产主变微机保护装置,建议利用微机保护可设置多套保护定值的特点,采用设置两套保护定值的方法来减少空投涌流对于差动保护的影响。
具体做法是:在主变合闸冲击前,启用1套临时保护定值,该定值中可适当提高差动保护的门槛值(如 1.0~1.3 Ie)和适当降低二次谐波闭锁涌流定值(如 10%左右),以增加躲避涌流的可靠性和对涌流判断的灵敏度。
相应将冲击侧(为主变高压侧)后备保护定值降低(如将复合电压闭锁过流保护整定为 0.6~1.0 Ie;时间降低为 0.3~0.5 s),同时,解除复合电压闭锁逻辑,以增大后备保护反映主变内部故障的灵敏性和快速性,待主变冲击正常后,带负荷前再启用正常保护定值。
5 结束语
从变压器差动原理来看,空投变压器时励磁涌流引起差动保护误动这一问题还没有根本解决,那么作为电力系统的继电保护工作者,在目前状况下,对差动保护动作的正确性要做出快速的分析和判断,使保护误动的电气设备尽快投入运行;主变差动保护的难点在于如何识别励磁涌流和内部故障电流,目前国内外各保护厂家均以励磁涌流波形特征为依据来防止空投时保护误动,都存在误动的可能。
特别对于南瑞继保主变保护采用按相闭锁的方式(即三相差流均具备涌流特征才闭锁保护),其空充时误动的概率比较大。
如空充主变时差动保护动作,应根据保护动作报告、故障录波图、非电量信号等综合判断,推断主变内部是否有故障。
以便及时恢复送电。
参考文献:
[1]王维俭.发电机变压器继电保护应用[M].北京:中国电力出版社,1998.
[2]DL/T684-1999.大型发电机变压器继电保护整定计算导则[S].
[3]国家电力调度通信中心.国家电网公司继电保护培训教材.北京:中国电力出版社,2009.。