MLS3626立磨的实际应用
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生料立磨系统提产节能降耗的技术改造摘要:水泥是把石灰石和黏土粉碎、磨细,烧成熟料,再经磨细成水硬性胶凝材料。
生产工艺一般概括为“两磨一烧”,分为四个步骤,本文着重研究了石灰石、黏土和少量校正料,俗称生料,粉碎后进行磨细,用MLS3626型立磨磨细生料过程中,如何提高产量、节约能源、降低消耗,进行的技术改造措施。
关键词:MLS3626型;生料立磨;提产;节能降耗1引言立磨是具有粉磨、烘干、选粉、提升等功能的磨机。
立磨机主要是在压力框架的施压下,磨盘和磨辊间产生大的研磨力,磨盘转动时,通过摩擦带动磨辊运动,物料在磨盘上受离心力作用散开,磨辊对物料研磨,物料在喷口环被高速热气流带起,被烘干加热,磨好的细粉随气流到达立磨顶端的选粉机,经过选粉,达标粉末,被引风机抽出来,不达标颗粒返回立磨再次研磨至达标,由于引风机的作用,立磨机同时完成了气流输送的过程。
液压站为立磨研磨生料提供动力,研磨力的大小通过调节液压站的压力,得以实现。
我单位拥有一条2500t/d水泥熟料生产线,使用MLS3626型立磨,投产使用以来,和其他单位立磨系统对比,故障较多,生料工段用电很高,台时产量低,成为该条水泥生产线提产的瓶颈,制约了后面熟料工段产量的增加。
如何提产节能降耗,成了摆在我们面前的重要问题,经过单位同仁半年多的努力,对这个生料立磨系统综合优化,先后经过几次改造,从管理及设备等多方面入手,终于取得可惜的成果。
2问题经过技术专家的研判,发现问题颇多。
首先找到喷环设计不合适,通风面积太小,造成喷环处气流速度过大,气流阻力太高、循环负荷太大,致使料层不稳定,电耗偏高;挡料圈的高度据定了磨内料层的厚度,立磨机挡料圈太高,使磨内料层过厚,影响了磨的使用;立磨的产量与立磨系统的通风量有着直接关系,立磨系统各处容易出现漏风现象,降低了产量、增加了能耗;调出立磨使用记录,发现石灰石块大、黏土质量不稳定,都会导致立磨停机,耽误生产,提高能耗。
摘要:MLS(MPS)立式磨的控制关键在于磨内风量、风速、风温、拉紧力大小、分离器转速·料层厚度、磨机振动、吐渣、压差的控制。
这些万面控制的好坏直接影响到它的粉碎效果和分离效果.MLS(MPS)立式磨是利用料床粉碎原埋进行粉磨物料的一种研磨机械。
现已被广泛应用于水泥、煤炭.电力等行业.我厂MLS(MPS)立磨是一种全风扫式磨机,入磨物料经过挤压,在离心力的作用下甩出盘边沉落到喷口环处,靠该处的高速风将其吹起、吹散,金属,重矿石将沉降到喷口环下排出。
细粉带到立磨上部,经分离器选分,成品随同气体迸人收尘器收集起来,粗粉又循环回来。
粗粉、粗颗粒被抛起,随着风速的降低,使其失去依托,沉降到盘面上,靠离心力迸人压磨轨道进行新一轮的循环,在多次循环中,颗粒与气体之间传热使水分蒸发。
因此,MLS(MPS)立式磨集物料的粉磨、输送、选粉、烘干以及分离金属块和重矿石等诸多优点于一身。
正常条件下,只要通过短期的工艺调试,立磨都能平稳地运转。
但是,如何优化工艺参数保证质量、确保安全、提高产量、降低能耗、提高运转率、不断提高经济效益是立式磨的管理和操作的中心问题。
下面针对这些问题,进行简要的探讨。
1磨内的通风及进出口温度的控制1.1入磨风的来源及匹配人磨热风大多采用回转窑系统的废气,也有的工艺系统采用热风炉提供热风,为了调节风温和节约能源。
在入磨前还可掺入冷风和循环风。
采用热风炉供给热风的工艺系统,为了节约能源,视物料含水清;步己可掺入20%~50%的循环风。
而采用预分解窑废气作热风源的系统,希望废气能全部人磨利用。
若有余量则可通过管道将废气直接排人收尘器。
如果废气金部人磨仍不够,可根据人磨废气的温度博况,确定掺入郡分冷风或循环风.1.2风量、风速及风温的控制1·2·1风量的选定原则(I)出磨气体中的含尘(成品)浓度应在550-750G/M3之间,一般应低于700 G/M3。
(2)出磨管道风速一般要大于18m/s,并避免水平布置。
生料立磨系统节能降耗技术改造摘要:水泥是一种水力胶凝材料,它是将石灰石和粘土粉碎,研磨成细料,再研磨成细料。
生产过程一般概括为“两磨一烧”,分为四个步骤。
本文将石灰石、粘土和少量校正材料(俗称生料) 粉碎后进行磨细。
MLS3626立磨在生料粉磨过程中,如何增产节能降耗,如何进行技术改造措施。
关键词:MLS3626型;原料立磨;增加产量;能源节省引言立磨是一种具有研磨、干燥、选粉、提升功能的磨机。
在压力架的压力下,磨盘和磨辊之间产生很大的磨削力。
磨盘转动时,磨辊带动磨辊运动,物料被离心力打散。
研磨辊研磨材料,材料由喷嘴环处的高速热气流带起,并被干燥和加热。
磨碎的细粉随气流到达立磨顶部的粉末分离器。
选粉后,合格粉料由引风机抽出,合格颗粒返回立磨再次研磨。
液压站为立磨研磨生料提供动力,通过调节液压站的压力可以实现研磨力。
一、基本情况公司拥有两条熟料生产线,一条为2000t/d熟料生产线(第一条生产线主要生产G级油井水泥、高抗硫水泥、中(低)热水泥、道路水泥、核电水泥等特种水泥),第二条为2500t/d熟料生产线,原料粉磨系统采用球磨机粉磨工艺。
由于两套原料粉磨系统设备落后、工艺落后,存在粉磨能力不足、电耗高(2014年累计:一线原料粉磨系统23.21千瓦时/吨,二线原料粉磨系统22.06千瓦时/吨)、避峰能力不足、生产维护成本高等问题。
原料粉磨系统的节能改造分两步实施,首先对2号线原料粉磨系统进行技术改造,然后,再对1#线的原料磨系统进行技改,达到节能降耗、提高系统连续运转率、降低运行时间、减少生产运行成本的目的。
二、采用的技术改造方案具体技术改造思路如下:2.1拟在原1#原料磨车间南侧对面的空白场增设一套HFCG160-140辊压机+HFV4000空气分级机+高效分级机组成独立机架,充分利用原球磨机系统中的废气处理设备,组成新的辊压机终磨系统。
根据同利公司提供的原料及配比可磨性试验结果,方案技术改造完成后,原料粉磨系统能力220t/h,单位产品电耗~ 14.0 kwh/t(从原料配料到原料入库);2.2拟在原2#原料磨车间南侧对面的空白场增设一套HFCG160-140辊压机+HFV4000空气分级机组成独立机架,充分利用原球磨机系统中的风道、选粉、废气处理设备及土建设施,组成新的辊压机终磨系统。
MLS3626生料立磨调试过程中出现的问题及处理我公司5000t/d熟料生产线的生料制备主要由两台MLS3626立磨来完成的。
该磨机从2009年3月初调试以来出现了较多问题,直到7月底才正常运行。
这期间因生料紧张一直制约窑的喂料量,因而延长了整条生产线的调试期。
本文就该磨机出现的有关问题及处理方法作一介绍,以供同行参考。
1、出现的问题及处理1.1磨机频繁跳俘磨机启动过程中或者启动完成几分钟后或者运行不超过l h就频繁出现跳停(最多ld开停了47次),成为调试期间最严重的问题,并严重威胁设备的安全。
中控显示故障的原因大多是振动大引起的。
该立磨对料层、压差等参数的稳定性及磨辊张紧压力合理性非常敏感。
正常操作台时在200t/h时料层一般控制在80-120mm左右,压差大于7 000 kPa,磨辊张紧压力在10~13 MPa 之间。
上述参数随着喂料量的变化应适当调整,但调试初期操作及现场人员缺乏一定的经验,无法稳定和合理调整参数。
分析认为,这是磨机频繁跳停的主要原因。
为控制和避免磨机频繁跳停的出现,我们首先邀请了兄弟单位的专业人员对操作及现场人员进行培训,以减少他们的心理压力并提高他们的操作技能;其次是测定喂料量与料层、张紧压力的对应关系,逐渐摸索一定的规律并采取相应的技术措施;第三,在稳定料层方面我们采取的主要措施是只要磨内不形成料饼,就适当增大磨内喷水量,同时降低石灰石等原料的粒度;第四,在工艺操作上控制磨内通风压差不宜过小,否则悬浮的物料容易塌落造成料层突然变化,引起振动过大而跳车;第五,在调试初期喂料量小的情况下,磨辊张紧压力不宜过高控制,只要略高于低限就可;第六,遇到磨机频繁跳停时,绝对不可随意增大跳车保护的定值或拆除磨机相关的保护,否则很可能会引发磨辊脱落及减速机损坏等恶性事故。
1.2立磨水平晃动大磨机在运行中整体(包括外壳体)水平晃动明显,曾一度造成砼框架的摆动及磨机系统几处膨胀节的断裂。
阿克苏天山多浪水泥公司喀什分公司2000t/d熟料生产线项目原料立磨岗位作业指导书第 1 版编制:赵云审核:马建平批准:文件编号:受控状态:受控发放编号:2008年月日发布2008年月日实施1、目的:保证原料巡检工安全正确地操作原料岗位所属设备,确保人身安全和设备安全。
2、适用范围适用于2000t/d熟料生产线原料立磨岗位。
3、岗位职责负责巡检并维护皮带机、收尘器、斗提机、斜槽、立磨系统、配料站库底计量秤等相关设备。
4、主要设备技术性能参数:4.1原料立磨技术参数型号:MLS3626 研磨轨道中心名义直径:3600mm生产能力:190t/h 入磨物料粒度:≤90 mm入磨物料水分:≤12℅磨盘工作转速:25.7r/min 磨盘慢转速:0.5 r/min 主电动机型号:YRKK800-6功率:2100KW 转速994r/min 磨辊组:3个磨辊直径:2650 mm 磨辊宽度:900 mm 磨辊研磨力:1500KN分离器:叶片数量:90动态叶片调速范围:0-90 r/min电机型号:YTP280S-4-V1 功率:75 KW 变频范围:3-100赫兹4.2密封风机风机型号:10-19No.5.6A 功率:22KW 转速2940r/min4.3循环风机风机型号:3222DIBB24 风量: 450000 m3/h 风压:12000Pa转速980r/min 工作温度:90-100℃(max250℃) 气体含尘浓度:100g/Nm35、工艺流程简介:生料粉磨采用石灰石、砂岩、铁粉进行配料,由电子皮带称计量后经混合皮带输送至生料立磨。
在混合料皮带上分别装有伽马射线分析仪和除铁器,进行原物料的成分分析和除铁任务。
物料通过锁风阀及进料口送到磨盘的轨道上,磨盘转动时,物料通过辊和盘之间的运动被碾压粉碎,被粉碎的一定细读的物料由磨盘的转动离心力向外溢出。
磨盘外沿处有一风环,上升的气流通过风环作用于物料,上升的气流即能阻止物料通过风环下落,也能允许物料中比较重大的废质落入风环下面,经过刮板排出机体。
MLS3626立式辊磨机低压控制系统摘要:MLS型立式辊磨机广泛应用于水泥生产。
由于其设备在生产过程中的高效、节能和安全可靠,已经被国内外水泥制造业广泛采用。
目前,我公司生产的MLS立式辊磨机的生产已经形成系列,并具有自主的知识产权和独特的品牌。
本文针对MLS3626立式辊磨机的工艺要求和控制特点,主要选用西门子PLC编程器与PROFIBUS-DP通讯以及人机界面HMI相结合的控制方案,组成低压自动控制系统,最终使设备成功运行在水泥厂中。
关键词:MLS3626立式辊磨机西门子PLC PROFIBUS-DP通讯人机界面HMIMLS型立式辊磨机是被广泛应用于水泥业生料生产,经20年的开发研制已形成了满足日产700t、1000t、1500t、2000t、2500t、3000t、4000t、5000t水泥生产线的系列产品。
目前,我公司的MLS立式辊磨机已经形成系列,具有系列化、通用化、标准化的特点,满足了5000t/d 水泥生产线以下的原料制备的需要,对国内外水泥工业的发展起到了极大的推动作用。
1 MLS3626立式辊磨机结构及工作原理1.1 结构磨机的主要由三道锁风阀、主电动机、辅传、主减速机、磨盘、磨辊组、架体、张紧装置、分离器、密封装置、高低压稀油站、液压站等部分组成。
(如图1)1.2 工作原理物料通过锁风三道闸门及进料口送到磨盘的轨道上,磨盘转动时,物料通过辊和盘之间的运动被碾压粉碎,将物料粉碎到一定细度时,由磨盘的转动离心力向外溢出。
磨盘外沿处有一风环,上升的气流(在粉磨兼烘干系统中则为热气体)通过风环作用于物料,上升的气流既能阻止物料通过风环下落,也能允许物料中比重较大的废质落入风环下面,经过刮板排出机体。
符合某一细度要求的物料由气流向上输送,物料到达磨机上部后,由分离器进行分离。
分离器靠变频调速电机驱动,并可无级变速。
分离器的气隙将某一细度的物料,通过风送系统送出磨机,粒度较大的物料由分离器甩到磨腔内壁上,再落入磨盘,重新粉磨。
浅谈MLS立式辊磨机的安装要点作者:孙刚来源:《中国新技术新产品》2014年第05期摘要:本文以MLS3626A立式辊磨机为例,介绍了立式辊磨机在安装过程中重要部件的安装及调整方法,包括基础部、主减速器、磨辊、分离器等主要部件的安装及其相关件的位置精度调整,保证磨机安装质量。
关键词:立磨;安装;调整;精度中图分类号:TG58 文献标识码:A1 MLS3626A立式辊磨机的主要结构MLS3626A立式辊磨机用于粉磨水泥生料及其它建筑、化工、陶瓷等工业原料。
磨机的主要组成部分包括架体、地基、传动部、磨盘、磨辊、张紧装置、分离器、密封空气管路等。
2 磨机的安装2.1基础的安装基础部由两次混凝土预埋完成,两次预埋将磨机基础零部件预埋于混凝土中,能够保证磨机基础牢固可靠,磨机基础安装重点是保证减速器底座的中心位置和水平度。
安装主机基座时,先用地规和卷尺以张紧装置的下铰接点为参照来测量中心位置,用水平仪测量主机基座水平度。
减速器底座的中心位置以张紧装置下铰接点为参照,保证与主机基座中心位置重合。
测量减速器底座水平度时先用粉笔或油漆在减速器底座上做测量标记,后用水准仪测量,测量减速器底座上的四角,后测量上平面内其它点,偏差小于0.05mm/m,如果超差,则用垫片调整。
调整完减速器底座水平度后,将减速器底座、架体支座与基础框架焊牢,将减速器底座再次测量并调平,如发现由焊接引起扭曲等不良现象时,采取表面打磨调整即可。
当减速器底座、基础框架与架体支座安装并调整好后,对这些构件进行二次灌浆。
二次灌浆上平面距减速器底座上平面距离不小于25mm,混凝土须用振动器充分振动,保证在所有空间内充满。
减速器底座内部灌浆,混凝土要从上面经过中心灌浆口灌入减速器底座内。
2.2 主减速器的安装安装前,用适当提升装置把主减速器提起,以便检查其底部是否清洁和光滑。
在电机底座上放80mm厚工字钢,将电机底座上面垫平,并可在非重要位置将工字钢点焊上,后把主减速器吊在上面推进,垫上足够数量滚杠,滚杠直径要大于60mm,表面要光滑。
MLS3626原料立磨调试常见的问题及处理作者:田洪瑞朱庆宁李宏阳来源:《科学与财富》2016年第07期我公司5000t/d熟料生产线的生料制备主要由两台MLS3626立磨来完成的。
该磨机从2009年3月初调试以来出现了较多问题,直到7月底才正常运行。
这期间因生料紧张一直制约窑的喂料量,因而延长了整条生产线的调试期。
本文就该磨机出现的有关问题及处理方法作一介绍,以供同行参考。
1 出现的问题及处理1.1 磨机频繁跳停磨机启动过程中或者启动完成几分钟后或者运行不超过1 h 就频繁出现跳停,成为调试期间最严重的问题,并严重威胁设备的安全。
中控显示故障的原因大多是振动大引起的。
该立磨对料层、压差等参数的稳定性及磨辊张紧压力合理性非常敏感。
正常操作台时在200t/h时料层一般控制在80~120mm 左右,压差大于70000kPa,磨辊张紧压力在10~13MPa之间。
上述参数随着喂料量的变化应适当调整,但调试初期操作及现场人员缺乏一定的经验,无法稳定和合理调整参数。
分析认为,这是磨机频繁跳停的主要原因。
为控制和避免磨机频繁跳停的出现,我们首先邀请了兄弟单位的专业人员对操作及现场人员进行培训,以减少他们的心理压力并提高他们的操作技能;其次是测定喂料量与料层、张紧压力的对应关系,逐渐摸索一定的规律并采取相应的技术措施;第三,在稳定料层方面我们采取的主要措施是只要磨内不形成料饼,就适当增大磨内喷水量,同时降低石灰石等原料的粒度;第四,在工艺操作上控制磨内通风压差不宜过小,否则悬浮的物料容易塌落造成料层突然变化,引起振动过大而跳车;第五,在调试初期喂料量小的情况下,磨辊张紧压力不宜过高控制,只要略高于低限就可;第六,遇到磨机频繁跳停时,绝对不可随意增大跳车保护的定值或拆除磨机相关的保护,否则很可能会引发磨辊脱落及减速机损坏等恶性事故。
1.2 立磨水平晃动大磨机在运行中整体(包括外壳体)水平晃动明显,曾一度造成砼框架的摆动及磨机系统几处膨胀节的断裂。
降低MLS3626生料磨工序电耗的措施摘要:我公司1#窑2500t/d熟料生产线,生料制备系统选用MLS3626立磨生产工艺。
在熟料综合电耗中,生料制备电耗占35%,而我司MLS3626立磨长期电耗高达22kwh/t,如何降低生料料工序电耗成为当务之急,现将我司近一年采取的降耗措施进行汇总,与同行分享。
关键词:石灰石粒度料层厚度密封喂料器1、概述水泥厂生料磨工序电耗通常是指生产1吨生料需要的耗电量,用kWh/t表示。
在现阶段,国内先进水泥熟料生产线的生料磨工序电耗通常在9-11kWh/t之间,而我公司1#窑2500t/d熟料生产线在投产以来,MLS3626生料磨的工序电耗则是在22kWh/t,与国内较为先进的同行业进行比较,有着13kWh/t的差距。
经过公司管理层多次组织会议分析、讨论,开展降低生料磨工序电耗项目。
2、严格控制石灰石粒度生料配料采用石灰石、砂岩、粘土、铁尾矿四组分配料,配比分别为80%±1%、6%±1%、12%±1%、2%±1%。
石灰石作为主要原料,其粒度的大小对出磨生料质量的稳定和原料磨产量均有影响。
石灰石粒度大,在预均化堆场和石灰石配料仓仓位波动时容易产生离析现象,造成出磨生料质量波动,同时造成立磨振动大,产量降低。
石灰石粒度降低会导致石灰石破碎机台时产量下降,电耗上升,但是对生料磨制备工序电耗有利。
为了降低生料磨工序电耗,2021年10月底,我们开始逐步将破碎机筛网由70mm筛网调整至40mm筛网,调整后石灰石粒度和工序电耗如下表1。
表1从表1可以看出,石灰石粒度的降低有利生料磨台时产量上升,工序电耗下降。
3、降低料层厚度MLS3626立磨是料床粉碎设备,在设备已定型的条件下,立式磨拉紧力的调整范围是有限的,如果物料难磨,新生单位表面积消耗能量较大,此时若料层较厚,吸收这些能量的物料量增多,造成粉碎过程产生的粗粉多而达到细度要求的减少,致使产量低、电耗高、循环负荷大、压差不易控制,使工况恶化。
MLS3626立磨抬辊改造丁浩【期刊名称】《水泥工程》【年(卷),期】2016(000)004【总页数】2页(P68-69)【作者】丁浩【作者单位】南京联勘科技有限公司,江苏南京210019【正文语种】中文【中图分类】TQ172.6+3四川国大水泥有限公司5000t/d水泥生产线的原料粉磨选用了两台MLS3626型立磨。
该磨机由压力框架来稳定3个磨辊,并传递加载力,但磨辊不能实现提升功能。
因而磨机开机前须进行人工布料,工作环境恶劣,工人的劳动强度大;无法实现磨机轻载启动以及在紧急情况下的迅速抬辊等功能,对主减速机,磨辊衬板,磨盘衬板瞬时冲击较大,大大减少了其使用寿命,降低了磨机的运转率。
为了解决以上问题,停窑检修对两台立磨进行抬辊功能技术改造。
在查阅立磨图纸资料以及测量磨机现场实际安装尺寸,分析计算后得出磨辊和压力框架在整体抬高250mm的过程中,两者与密封风管路、选粉机和壳体等其他磨机部件都不会出现干涉现象。
磨辊支架、连接板、铰支座等磨损轻微,通过计算分析,它们的强度都能满足磨辊组抬升所需要的强度要求。
磨辊在静止状态与铅垂方向有15°的倾角,在抬升时磨辊在重力作用下向磨机中心摆动,与铅垂方向夹角逐步减小,在这种情况下下降磨辊,磨辊会落在磨盘衬板内径之外,无法落到衬板内恢复到正常的工作状态,因此应增加磨辊提升摆动限位的提升机构。
在现有结构中如果加载拉杆对压力框架和磨辊进行提升,提升力全部由6个M42×200螺栓承担,这样是不安全的,该结构需要改进;现有液压系统无法满足磨辊抬升功能,需要更换;磨辊、磨盘都是近期堆焊翻新,对磨辊和压力框架找正都比较有利。
经过上述分析之后,最终确定改造分为3个部分进行:增加磨辊提升机构;拉杆张紧装置与压力框架结合部分进行加强;液压系统更换。
2.1 增加磨辊抬升机构磨辊抬升机构的主要作用是保证磨辊在提升、降落过程中保持15°左右的倾角。
增加的磨辊抬升机构主要由下连接座、连接板、支架、弹簧板、垫片组等组成,磨辊抬升机构见图1。
MLS3626生料立磨提产降耗技改项目总结班红建【期刊名称】《水泥工程》【年(卷),期】2016(000)003【总页数】2页(P32-33)【作者】班红建【作者单位】【正文语种】中文【中图分类】TQ172.6华润水泥(鹤庆)有限公司共有两条2500t/d熟料生产线,#1线于2008年投产,#2线于2011年投产。
其中#1线配套沈重供货的#1MLS3626生料立磨,该立磨系统存在产量低、细度偏粗等问题,制约窑产量的提高。
为了提高产量,降低电耗、控制细度,以满足窑的生产需求,公司决定对#1生料立磨进行改造。
#1生料系统工艺配置见表1,改造前该生料系统台时产量较低(165.4 t/ h),生料电耗为27.7kWh/t(仍有下降空间)。
本次技改拟在保证生料细度R200μm<2.0%的条件下,以一周的平均产量及电耗为基准,要求平均产量提高10%,生料电耗下降20kWh/t。
2.1 立磨系统改造(1)保留原选粉机的传动装置、出风口和转轴,采用LV技术,更换转笼、壳体、喂料溜子、内锥体、导风叶片,并制作及更换下料管,其出口用耐磨陶瓷涂料浇筑。
制作与更换喷口环与导风板,将导风角度改为75°,相应工况下风环风速调整为约50m/s,改内循环为外循环,增加外循环量,降低磨内压差。
现场测量制作刮料板,以适应外循环量增加的需要。
改造后转子与壳体密封性能好,以其独特的进风方式,提高了选粉效率。
选粉机改造前后见图1。
(2)根据磨机设计理念,降低喷口环风速,可以减少不合格物料在磨机内部的循环次数,减少选粉机提升这部分物料再将它们返回磨盘上所做的功,从而达到降低磨内循环负荷的目的。
采用生料立磨部分外循环喷口环替代内循环喷口环及相应的刮料板,改造前后结构示意见图2,刮料板结构见图3。
内循环是物料在磨盘上碾压,细粉尘由风道的风吹起来,经选粉机选粉,细度太大的又落到磨盘上,再次粉磨,这个过程在立磨里面进行,称为内循环。
内循环磨机喷口环设计风速为70m/s。
MLS3626立磨的操作与维护指南立式辊磨机(MLS3626)操作、巡检与维护指南一.运行中检查的要点1. 观察磨机的噪音和震动是否异常,地脚螺栓是否松动,各润滑点管接头是否漏油。
2. 主电机运行是否平稳,外壳温度是否正常。
3. 检查液压装置油位(1/2—2/3)、油压(11.5—20MPa)。
4. 检查主减速机油位(1/2—2/3)、低压油泵压力0.1—0.4MPa ,高压油泵压力4—20MPa,低压出油口温度〈45℃,油箱油位。
5. 检查3支液压杆是否漏油,密封布条是否完好,避免粉尘粘附液压杆。
6. 检查、清洗密封风机过滤器。
7. 检查左右各八块压力表压力是否一致。
8. 检查壳体各焊缝是否有裂纹,各连接螺栓有无松动、断裂。
9. 主减速机油站内有无积油,有的话清除,避免机油侵蚀基础。
10. 检查选粉机轴承润滑点,温度〈70℃,每天至少注一次二硫化镍润滑脂;小油泵工作是否正常,连接是否牢固。
11. 及时清除除铁器上吸附的铁块,保证除铁器性能完好,减少磨震。
二.巡检工每天应进磨检查一次,内容:1. 磨辊衬板和压板的紧固情况、磨损情况,扇形压板有无裂缝。
2. 三根喷水管磨损情况,是否被磨穿或折断。
3. 磨辊轴承端盖螺栓有无松动,注油螺塞止退铁丝有无断裂。
4. 钢丝绳有无断裂。
5. 回料箱刮板磨损情况,有无变形。
清除回料箱的积料和铁块。
6. 观察密封空气管路是否有漏气现象,开密封风机观察。
三.操作中的注意事项1. 当立磨连续两次震停时,必须进磨检查磨内情况。
2. 密封风机压力〈5000Pa时,应检查风管有无裂缝,测压管接头有无脱落,〈4500Pa时应停机。
四.十天一次定时检修,内容:1. 包括日检内容。
2. 检查磨辊衬板、磨辊压板紧固情况,有无松动,磨损情况如何,有无裂缝,止退圆条有无脱焊。
3. 检查磨辊支架、辊覆板磨损情况。
4. 检查喷口环衬板、架条吃磅牡损蛆况,戒固情挎。
<@>5. 检查密封空气风管各法兰紧固情况,风管磨损情况,焊缝有无裂缝,固定支座有无脱焊。
MLS3626磨机摘要:本文首先简要介绍了一下尧柏水泥国产MLS磨的结构原理及使用情况,然后对实习期间原料立磨经常性发生的一些问题从理论上做了深入的分析,最后根据实际情况提出了一些切实可行的办法。
关键词:立磨、吐渣、振动、压差Summary : The first briefed on what Yao Bo cement made in China MLS difficult structural principles and the use of raw materials and then to the internship period to the regular occurrence of the difficult issues theoretically done in-depth analysis based on the actual situation of the last practical approach.Keyword : Legislative grinding、vomit residue、vibration、differential pressures前言立磨又称辊式磨,立式辊磨以其占地小、电耗低集烘干粉磨选粉为一体等优点越来越广泛地用于水泥厂生产线。
具统计在新建的现代化水泥生产线中,煤、生料的粉磨采用立式辊磨者占90%以上,水泥熟料和矿渣粉磨采用立式辊磨者越来越多,所以在现代化水泥工厂中,立式辊磨已成为工厂工艺过程重要装备。
实习所在单位陕西尧柏集团蒲城分公司下属一厂,建成于2003年,是一个拥有一条日产2500吨的新型干法生产线的厂家。
该厂生料与煤全部采用立式磨机进行粉磨。
其中原料采用的是由沈阳重型机械厂生产的MLS3626磨机。
与以往使用的球磨相比此种磨机具有球磨机无可比拟的优点。
但是,实际生产中也存在不少问题。
实习期间,我被分到原料车间立磨巡检工的岗位。
前言国家大力推进新型干法水泥技术创新和设计优化,为满足水泥市场需求,依托安徽海螺集团枞阳2条2500t/d熟料国产化生产线建设工程,于2001年成功开发研制出具有国个同类产品先进水平MLS3626立式辊磨机(以下简称MLS3626立磨)。
这顶研制开发成果,填补了我国大型立式辊磨机空白,实现了我国2500t/d水泥生产线技术装备国产化重大突破。
本文就该磨机后期开发和研制工作一纲要介绍。
1、MLS3626立磨技术开发主要内容(1)主要参数确定。
跟据物料磨盘内运动速度与粉磨强度、磨辊直径、磨辊宽度、磨盘转速、料床厚度、盘面风速等因素对粉磨速度影响;研究了磨机粉磨能力和烘干能力,并物料MLS3626立磨上试验结果,确定MLS3626立磨型号和产量、电耗指标(磨机主电机功率)等;磨耗指标确定磨盘衬板有效重量,以保证此两种易损件寿命都大于10000h。
(2)研磨机构优化设计。
主要研究了磨盘、磨辊曲率对粉磨能力、单位电耗影响,以确定最佳研磨曲率。
对磨盘座及压力框架等主要承载大型部件进行静、动态载荷下结构分析与计算,优化确定压力框架截面尺寸,找出磨盘座上应力平均分配、有利于浇注工艺最佳形状,并充分考虑了热应力影响。
研究分析基础下,开发设计适合MLS3626立磨高效组合式选粉机。
重点考虑选粉区域部分以及颗粒运动控制,尽可能限制磨内出现无规则运动量,从面降低循环负荷,改善研磨效率。
(3)高效组合式选粉机开发设计。
对当代先进高效组合式选粉机(如LVT 选粉机、O-sepa选粉机、SEPOL选粉机、RAR选粉机等)研究分析基础下,开发设计适合MLS3626立磨高效组合式选粉机。
重点考虑选粉区域部分以及颗粒运动控制,尽可能限制磨内出现无规则运动量,从面降低循环负荷,改善研磨效率。
(4)磨机检修装置及其它配套设备优化设计。
主要研究磨盘、磨辊衬板结构,以实现维修更换方便,缩短检修周期,提高设备运转率;设计具有锁风功能三道闸门,以保证喂料有较好连续性并能适合较高物料水分要求;设计具有机旁手动、机旁自动和中控远程控制三种操作功能电气控制系统。
[分享]国产MLS3626立磨的实际应用粉磨是水泥工业中的重要工艺过程之一,生料粉磨主要是指对按一定比例配料的石灰石、粘土(或砂岩、粉砂岩)、铁粉等混合料进行粉磨。
前期采用的是球磨机,后期由于设备大型化和为了降低生产运营成本,多采用立磨机。
立磨的主要特点是集烘干、粉磨、选粉、提升于一体的节能型磨机。
立磨在生料烘干粉磨设备中的特点是节能效果好,漏风率低,电耗低。
在原因分析时可看出立磨的结构特点比球磨机先进,一是立磨的传动部件少,在运行中仅需使磨盘转动即可,磨辊是在磨擦压力下从动旋转。
而球磨机的传动必须带动整个球磨机旋转,同时带动球磨机中大量的钢球和物料旋转,传动负荷比立磨大得多;二是立磨通风阻力小,通风路线短,而球磨机通风通径小阻力大,而且路线长,球磨机的旋转部位和固定部位接口多,漏风点多;三是立磨结构紧凑,辅机设备少,且立磨与选粉机合为一体,系统立式布置占地面积小可不需要厂房设计,而球磨机辅机设备多,选粉机单独布置而且连接管道长,系统卧式布置占地面积大且必须设计大型高层厂房。
安徽枞阳海螺2001年底投产的一期两条2500t/d新型干法回转窑熟料生产线配置了两台MLS 3626立磨,采用室外布置。
该立磨是沈重集团公司引进立磨技术并在前期产品MLS3424的基础上优化型号产品设计能力为185t/h(磨损后期),实际使用时前期正常磨损时能力在195t/h,但是进入磨损后期时能力仅为165t/h左右。
目前已在我公司实际应用了六年多时间,使用总体情况很好。
经过我公司磨机专业技术组织的不断优化和改进,磨机目前正常磨损时生产能力在205t/h,进入磨损后期时能力能稳定在185t/h左右,在耐磨件磨损极限时的产能稳定在180t/h。
生料细度控制在0. 08mm方孔筛筛余8-12%,水分在2%以下。
能够很好的满足回转窑的煅烧需要。
公司二期5000吨生产线和三期10000吨生产线的原料立磨均采用丹麦史密斯公司的ATOX50磨机。
401 立磨工作原理磨机的工作原理是磨辊通过压力框架施加压力磨辊与磨盘之间产生很大的研压力,主电机带动磨盘旋转,由于摩擦力的作用下磨辊也跟着旋转,磨盘上的物料在离心力的作用下不断的向外散开,在向外散出的过程中不断被磨辊进行研压粉磨处理,散出磨盘的物料被经过喷口环的高速热气流吹起,物料就已分散的颗粒状态进行加热烘干,如散出磨盘的物料中有大块或异物可以通过喷口环的空隙落入刮板腔内随刮板的运动刮出进入吐渣卸料口进行磨外循环处理。
细状物料被气流带起后进入磨机内上部的选粉机进行选粉处理,合格物料随气流一起被风机抽出磨机,不合格物料在选粉机灰斗中下沉回到磨盘再次受到磨辊的研压粉磨处理直至磨成成品。
在磨内气流的运动作用下,磨机同时完成了物料的提升作用。
磨辊的研磨压力来自于液压张紧站的液压张紧杆的拉力,研磨拉力可以通过液压张紧站的预调压力进行调整,根据物料易磨性和磨盘磨辊耐磨件的磨损情况,一般控制在9-12Mpa之间。
2 立磨基本组成情况MLS3626立磨配置如下:φ3600mm磨盘,φ2600mm磨辊三只,压力框架及张紧杆一套,液压张紧站一台,磨机主壳体一套,鼠笼式选粉机一台,三道锁风阀一套,液压保压装置(蓄能器氮气囊),主传装置和辅传装置各一套,出磨风管,现场工作平台,磨外循环斗提一台,密封风机一台,热风管一套,粉尘收集回收入库系统一套。
3 立磨操作要点立磨的操作注意重点是风与料的配合操作,风料配合重点要考虑到风温的变化及磨内物料的循环率。
而大部分立磨操作上仅说明操作重点是防止磨机振动和研磨压力控制。
实际上磨机振动的工艺原因就是风料配合不当,导致磨盘上料层过薄或过厚,由于料层的过薄和过厚导致磨辊在压力框架的作用下发生振动或跳动。
磨机发生工艺原因振动的时期集中在开磨布料时、来料不稳时、大块物料多、风量波动及风温变化大系统塌料时,或者选粉机灰斗锁风差时。
MLS3626立磨磨机的内漏风现象要及时判断分析处理,立磨的内漏风部位主要指的是选粉机灰斗的锁风漏风,该部位在不同磨机型号选粉机灰斗的锁风方式不同。
大部分立磨和MLS3626立磨一样采用圆管料自封,极少型号的立磨采用配重式翻板阀来锁风,后者的锁风效果好,选粉机效率高。
前者免维护有少量的锁风效果但是已造成系统回料不稳或者塌料发生导致磨机振动。
当磨机的内漏风严重时会导致磨机机内差压变化大,可以从磨机的操作参数上直接判断出磨内漏风严重。
另一种判断方法是停磨检查磨盘上物料状况,如果磨盘上中心的粉料堆积的很高,快达到半个磨辊的高度说明灰斗的回灰在运行中没有均匀下落而是在停磨减风时集中性的下落,说明灰斗的锁风差,运行时有气流从灰斗下料口中窜入抵制回灰粗粉回落。
恢复锁风的方法是将圆状管适当延长或适当缩小通径,加大料封作用。
4 立磨维护内容MLS3626国产立磨在使用时出现了一些国产设备的通病如液压件密封差,有关接头存在漏油现象,这就需要设备安装时强化机械安装质量监控,严格按照设备厂家的安装说明进行油压系统和润滑系统管线的安装确保各个油路接口密封不漏油。
MLS3626立磨磨机减速机,液压站,张紧杆的油压一般比较高,环境振动大,接口处易松动漏油,这对油路管线维护的要求比较高。
国产立磨耐磨件的检查和更换是保证立磨产质量的重要基础工作,大部分磨机的耐磨件主要指的是磨盘衬板和磨辊辊皮(辊胎)。
一般的更换标准是磨损残厚不足原件厚度的50%即可更换,MLS 3626立磨的三套辊皮可以在轻度磨损时进行调向处理(磨损绝对值达30mm时可调向使用),这样可以使辊皮各个部位均匀磨损,延长辊皮的使用期限,同样辊皮磨损反作用于磨盘衬板磨损,可以减少衬板的局部严重磨损。
在磨龄较长的磨机要考虑到磨机壳体内壁的耐磨衬板和选粉机固定叶片及转子的磨损更换。
一般需要更换年限在3-5年左右,更换年限根据磨损的实际情况来确定。
选粉机易被忽视的磨损部位就是暴露在耐磨板保护外的选粉机主轴轴体。
在停磨检修时必须重点检查并记录磨损情况。
如发生磨损残余直径小于原直径80%的情况必须及时更换处理,否则易发生选粉机主轴在运行过程断裂事故,造成立磨更大的损坏事故。
及时更换后的选粉机主轴要做好防磨损保护,关键还要定期做好选粉机转子的动平衡测试,防止造成选粉机运转振动大的问题,严重时造成转子异常损坏的事故。
选粉机在日常检查和维护时重点检查减速机的润滑状况和主轴的连接情况,和轴承的跳动情况。
蓄能缓冲器氮气囊的压力和系统保压状况检测调整。
保持张紧站的良好运行是提高磨机的粉磨效率的主要途径,日常要检查氮气囊的氮气压力。
在正常运行时,氮气囊的压力传递是通过液压油的传递完成的,并不是氮气直接完成压力传递的。
张紧站的主泵工作时将液压油打入张紧杆的液压缸中,高压油将氮气囊受力挤压同时磨机的研磨压力来自于液压油的对液压缸的作用力,当主泵将液压压力达到压力预设上限时停止工作,这是氮气囊发挥作用,将氮气的高压力传递给液压油,长时间保持液压油能够有足够的张紧压力,同时缓和磨机料床波动带来的张紧压力波动,磨机的研磨效率发挥较好。
当液压泵或氮气囊发生泄压故障时,整个系统的保压能力迅速下降致使高压油泵频繁启动造成不必要的损坏和能耗,同时磨机的研磨效率低,磨机工况差,部件磨损大。
日常检查氮气囊的预压力为≥13Mpa,当检查发现压力不足13Mpa或三个氮气囊压力不平均偏差≥1.5Mpa要及时调整处理。
要重视磨机的升温和降温操作,比如在窑系统操作时比较注重系统的升温和降温操作,主要目的是保护耐火材料延长使用周期和提高窑内的蓄热能力。
反而大部分厂家不注重立磨的升降温操作,没有认识到合理的升降温操作可以延长关键大型轴承和耐磨件的使用寿命。
合理的加热升温速度并辅以辅传的盘车均匀加热可以延长衬板、辊皮及关键轴承的使用寿命,在磨机内这些部件的价格不菲,同时这些部件的损坏会直接导致磨机的运行周期,同时快速的升温会导致磨机实际蓄热量不足,在开磨后会造成磨机出口温度急剧下降,会导致出磨生料粉的水分含量偏高并造成磨机振动调停,被迫频繁开停磨。
因此在操作上必须重视磨机的升降温操作,提高磨机蓄热能力,延长关键部件的使用周期并确保一次开磨正常,减少无谓的开停立磨消耗。
MLS3626磨机系统外漏风的日常处理国产原料磨机的张紧杆通孔处因结构原因漏风较严重,无法进行常规堵漏,运行中成为磨机的主要漏风点。
技术改造内容:在通孔处加个大套管,通孔处与张紧杆形成套筒状,可用帆布等软性材料包扎堵漏,这样可减少漏风带来的电耗高、台产低的问题。
5 立磨优化改进大型国产立磨的开发和实际应用时间较短,还存在技术和设计上的不足以及辅机配套不成熟的问题。
比如MLS3626国产立磨三道锁风阀运行不理想,易损坏。
横看丹麦史密斯公司的ATOX50磨机的设计采用大直径回转阀效果较好,回转阀传动装置仅用一套蜗杆减速机和电机即可,而国产ML S3626立磨采用三道锁风阀传动复杂,液压站、高压油管、伸缩油缸、电控系统也比较复杂。
实际应用时液压站维护工作量大,管路存在漏油,电控系统故障率高同时锁风效果差。
而ATOX50磨机的大直径喂料回转阀使用维护工作量低,故障率低,故障处理简单且锁风效果好。
初始设计安装中立磨有吐渣口和吐渣循环斗提,但二者之间没有连接输送设备,在初期每班岗位工必须人工倒运吐渣料至吐渣斗提喂料口处,劳动强度很大。
后架设了一台650mm短皮带解决了连接输送工作。
丹麦史密斯公司的ATOX50磨机在吐渣口和吐渣循环斗提之间采用了技术成熟的振动式给料机不断解决了连接输送而且密封良好。
吐渣斗提能力不足易过载损坏,由于吐渣量与物料的易磨性、磨辊衬板的磨损情况有关,MLS3 626立磨原设计的NE15型单板链吐渣斗提在磨机磨损后期的工作量不能满足实际需要,同时NE1 5型单板链的结构限制造成吐渣斗提易损坏,经常出现卡料调停、料斗变形卡死、链条拉断、斗提尾轮大幅度跳动等故障。
造成大量的吐渣不得不用人力和铲装车辆进行倒运处理,造成工作环境污染、斗提维修负荷和配件消耗大,并严重影响磨机的安全运行。
根本原因是设计时未考虑到磨机磨损后期,研磨能力下降,磨外循环加大时,吐渣斗提已转变功能形成为磨机的外循环斗提,能力远远不足。
枞阳海螺公司在1#磨机上对NE15型单板链吐渣斗提进行升级改造,采用NE35型双板链斗提全面替换,实际应用中,NE35型双板链斗提几乎没有任何卡料的异音和振动,停机检查料斗状况良好没有任何变形损坏。
经过六个月的实际应没有对其进行任何维修证明了改造的成功,同时磨机的运行保持较好水平。
热风入磨口水平热风管处易积吐渣料影响进风量,由于MLS3626立磨设计的热风管进入磨机的刮料腔的中心线是水平布置的,当刮板在刮料时不可避免的将一部分吐渣料挤入热风管中,热风入磨口一旦存积吐渣料,直接导致入磨热风的阻力上升,并影响实际进风量。