TROUBLESHOOTING设备故障解决

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故障修理
8.1 报警信号以及应对措施
2000 输入/输出警报
原因: 输出传动器过载或过热
措施: 对照下面的数据,检查异常的坐标位置.对于异常的坐标,检查接地故障的线路.
报警位输出坐标报警位输入坐标
2001 线路保护器(电源主盘)跳闸
原因: 电源主盘(QS4至QS8)上的电源保护器跳闸.(正常情况下, PMCDGN X008位应该为1) 措施:
QS4跳闸检查电流控制箱的热交换器(风扇3至风扇4)或者滑动润滑泵是否出错。

如果异常,使用新的零件替换,然后再次打开的电路保护器。

QS5跳闸电源主盘坏了,需要换一个新的。

QS6跳闸检查跟电流控制箱的电源插座相连的装置是否短路。

排除原因后,再次打开电路保护器。

QS7 跳闸检查长亮的照明灯(FL2)或者液压螺线型导线管的电磁阀(YV1至YV4)是否跳闸。

如果异常,更换新的,然后重新打开电路保护器。

QS8 跳闸检查风扇或者锭子形状的冷却装置(M8)是否跳闸。

如果异常,更换新的,然后重新打开电路保护器。

2003 MOTOR THERMAL (FR1,FR2,FR3,FR4,FR5,FR6,FR7) 电动机过热跳闸
原因:电动机超载,导致上升暖气流(FR1,FR2)和开关(QS11)跳闸(正常情况下PMCDGN X008位应该为1)。

措施:检查是哪一个上升暖气流继电器跳闸,然后检查其对应的电动机是否异常。

如果异常,检查电磁开关或者上升暖气流继电器是否异常。

如果异常,更换新的然后重新打开电路保护器。

FR1跳闸液压泵过载或者液压泵电路短路.检查液压泵末端是否有污染物以及过载的原因(比如泵发生堵塞).
FR2跳闸冷却液泵过载或者其电路短路.检查冷却液泵末端是否有污染物以及过载的原因(比如泵发生堵塞)
FR3跳闸纺锤形冷却装置过载或者其电路短路.检查其末端是否有污染物以及过载的原因(比如泵发生堵塞).
重调程序
(1)热继电器跳闸重置(电磁开关)
[跳闸的表现]
跳闸控制杆将会缩回装置内,如果热继电器跳闸.正常状态下,控制杆是外露的.
[重置]
消除报警故障(超载或者其他)后按下重启键
(2)电路保护器跳闸重置(电磁开关)
[跳闸的表现]
当电路保护器跳闸时,装置指向OFF.正常状态下,应指向ON.
[重置]
消除报警故障(超载或者其他)后向上推控制杆,确保指示ON.
(3)断路器跳闸重置
[跳闸的表现]
跳闸时,控制杆滑到中间位置
[重置]
消除报警故障(超载或者其他)后,先将控制杆拉到OFF,然后再推到ON
2007 RIGID TAP(M29)COMMAND ERROR(Option)
原因:没有通过主轴操作键指令M03或者M04指示刚性螺丝攻(M29)
措施:按下重启键后,修改程序。

2015 SPINDLE COMMAND ERROR
原因:虽然主轴操作键失去作用,主轴启动指令仍被执行。

措施:Cs模式下不允许执行主轴启动指令或者制动轴开着。

修改程序。

2035 T COMMAND ERROR
原因:在某一个T代码的设计下,指定了T13或者更大的T指令.
措施:重启后修改程序.
2044 CUT OFF ALARM
原因:切断后的检测器没有完全正常。

措施:重启消除警报。

修改程序,重新执行。

2050 BF ALARM
原因:棒料送进器出错
措施:消除故障
2051 BF TORQUE OFF
原因:机器开始自动操作时,棒料送进器的非自动操作信号没有打开。

或者棒料送进器的非自动操作信号在机器自动操作的过程中关闭了。

措施:在机器自动开始操作之前,先启动棒料送进器的自动操作。

如果棒料送进器异常,消除故障。

2052 BF NO WORK
原因:棒料送进器里的棒没有库存了。

措施:补充原料
2053 BF OVER TIME
原因:执行M95后,在设定的时间内,供给棒料的时间不够。

措施:检查棒料送进器的运转。

2055 TOOL LIFE COUNTER—COUNT UP—
原因:计数器运转寿命达到设定的时间
措施:更换治具,改变治具寿命面盘上的计数数据,重新启动。

2061 EAXIS NC CONTROL PLEASE COMMAND M171
原因:在未向旋转治具输入指令的状态下,指定了旋转治具启动指令(M203)或其它指令措施:在对磁性检波指示器的操作中输入M171对令
2070 TURRET UNCLAMP MISS
原因:当转动刀塔时,刀塔没有松开。

(正常时PMCDGN X004位应该为1)
措施:检查刀塔未夹紧的液压阀是否开着。

如果不是开着,说明阀是异常的。

如果开着,检查刀塔未夹紧的末端开关(PMCDGN X004 位5)的数据。

如果位不是1,调整开关位置,或者更换松开的末端开关(SQ2)
2071 TURRET INDEX MISS
原因:刀塔数据不完整
措施:检查修改设置是不是0%
2072 TURRET CLAMP MISS
原因:刀塔转动时,刀塔松开(正常时PMCDGN X004 位应该为0)
措施:检查刀塔松开的液压阀(YV3)是否开着.如果开着,说明阀是异常的.如果关闭,检查刀塔松开的末端开关(PMCDGN X004为5)的数据.如果不是0,调整开关的位置或者进行替换(SQ2)
2073 T SPD.ZERO RETURN MISS
原因:当转动刀塔或者执行旋转治具命令,旋转治具没能返回指定的位置.
措施:检查修改设置是否为0%
2074 T SPD.CONNECT MISS
原因:当要求旋转治具时,治具没能啮合驱动器(正常时, PMCDGNX011-5位应该为1)
措施:检查旋转治具啮合液压阀是关着的.如果关着,说明阀是异常的.如果开着,检查旋转治具啮合末端开关(PMCDGNX011位5)的数据.如果不是位1,调整开关的位置或者进行替换(SQ4).排除原因后,重启.
2075 T SPD.REREASE MISS
原因: 当要求旋转治具时,治具没能啮合驱动器(正常时, PMCDGNX011-位3应该为1)
措施:检查旋转治具啮合液压阀是关着的.如果关着,说明阀是异常的.如果开着,检查旋转治具啮合末端开关(PMCDGNX011位3)的数据.如果不是位1,调整开关的位置或者进行替换(SQ5).排除原因后,重启.
2090 C/E COMMAND ERROR
原因:试图篡改轴C和E.C轴和E轴不能同时移动
措施:重启后修改程序.
3003 G184command error
原因:
3006
3007
3008
3009
3010
3015 T COMMAND ALARM
原因:在T 模式指令下,指定了T13##或者更大的指令
措施:重启并修改程序
3020 G301COMMAND ERROR
原因:。