水环真空泵运行故障分析及处理
- 格式:pdf
- 大小:689.58 KB
- 文档页数:3
水环真空泵常见故障分析水环真空泵是一种常用的真空设备,广泛应用于化工、制药、食品等行业。
在使用过程中,水环真空泵也会出现一些常见的故障。
为了更好地维护和保养水环真空泵,下面我们就来分析一下水环真空泵常见的故障及解决方法。
一、水环真空泵不能启动1. 检查电源线是否接触良好,排除电源线故障。
2. 检查电机是否正常运转,如电机故障需及时更换。
3. 检查水环真空泵的机械部件,确认是否卡阻,及时清理或更换损坏部件。
二、水环真空泵运行时噪音大1. 检查水环真空泵的支撑脚是否均匀,调整支撑脚使水环真空泵平稳安装。
2. 检查水环真空泵叶轮和泵壳之间是否有异物,清理异物并重新安装叶轮。
3. 检查水环真空泵的轴承是否磨损,如有磨损要及时更换。
三、水环真空泵抽真空效率下降1. 检查水环真空泵的进气口是否堵塞,清理进气口以保证正常通风。
2. 检查水环真空泵的密封性能,如有泄漏可适当更换密封件。
3. 检查水环真空泵的水循环系统,确保水循环畅通,保证冷却效果。
四、水环真空泵出现泄漏1. 检查水环真空泵的密封件是否老化,如有老化及时更换。
2. 检查水环真空泵的安装螺丝是否紧固,如有松动及时紧固螺丝。
3. 检查水环真空泵的各个连接处是否紧密,如有松动可适当调整或更换密封件。
以上便是关于水环真空泵常见故障的分析及解决方法,希望对您有所帮助。
在平时的使用中,我们要做好水环真空泵的维护工作,定期检查各个部件的运行情况,及时发现并排除故障,以保证水环真空泵的正常运行。
了解更多关于水环真空泵的维护知识和技巧也是非常重要的,可以帮助我们更好地利用和维护水环真空泵。
【水环真空泵常见故障分析】到这里就结束了,谢谢大家的阅读。
水环真空泵常见故障分析水环真空泵是一种通过水液环作为气体密封媒质的真空装置,广泛应用于各个行业的真空工艺中。
由于水环真空泵长期运行,存在一定的磨损、老化等问题,所以常会出现一些故障。
以下是常见的水环真空泵故障分析。
1. 水环真空泵启动困难:主要原因有电机绕组接线不良、电源电压过低、电机轴承磨损、电机接电流保护装置敏感度过高等。
解决方法是检查电源电压、检查电机接线、更换电机轴承、调整电流保护装置敏感度等。
2. 水环真空泵噪音过大:常见原因是水环真空泵内部零配件损坏、叶轮不平衡、机壳磨损等。
解决方法是更换损坏的零配件、重新平衡叶轮、修复机壳磨损部位。
3. 水环真空泵温度升高:可能的原因有水泵内部的进水口堵塞、水环真空泵进水口过小、电机散热不良等。
解决方法是清理进水口、更换适当大小的进水口、改善电机散热条件。
4. 水环真空泵无法达到预定真空度:可能是进气或排气管道泄漏、密封圈老化、水环泄漏等原因。
解决方法是检查管道密封情况、更换密封圈、检修水环真空泵密封部位。
5. 水环真空泵泵体漏水:常见原因是密封圈老化、泵体损伤、泵体连接处松动等。
解决方法是更换密封圈、修复泵体损伤、紧固泵体连接处。
6. 水环真空泵运行不稳定:可能是进气管道堵塞、进水量不足、水环供水不稳定等原因。
解决方法是清理管道堵塞、调整进水量、稳定水环供水。
7. 水环真空泵电机过热:可能是电机负载过大、电机冷却不良等原因。
解决方法是减小电机负载、改善电机冷却条件。
水环真空泵的故障原因复杂,需要根据具体情况进行分析和解决。
及时进行维护和保养,定期检查和更换关键零配件,能够有效延长水环真空泵的使用寿命,提高工作效率。
12BE型水环真空泵故障原因分析与排除处理应对措施一、12BE型水环真空泵常见故障分析及应对措施:(一)、水环真空泵工作原理:1、水环真空泵也叫水环泵,属于一种粗真空泵,其能够达到的极限真空在2000-4000Pa之间。
2、从水环真空泵的运行原理看,水环真空泵在启动后,水环真空泵叶轮将进行高速旋转,并产生极大的离心力,以将推动泵内液体的快速流动并形成旋转液环。
3、水环真空泵叶轮安装于泵腔内,并处于偏心安装状态,叶轮轮毂与水环内表面在泵腔上部形成相切,在泵腔下部相接触。
4、在前半转时,在叶片与水环之间的相互作用下,其密封空间将逐步增大,并在其内部形成若干空腔,以便气体能够被分配板吸口进入。
5、而在后半转时,由于受密封腔容量减小的影响,其内部的气体被快速压缩并由分配板排气口排出。
6、水环真空泵中的液体为凝补水,其特点是在形成液环的同时,不具备降低压缩气体时所产生的热量,并有助于分配板与叶轮间隙密封。
7、水环真空泵运行时,部分液体会在热量的影响下转化为气体被排出,因此需要保证真空泵供水的连续性。
8、水环真空泵内部由于以水环为载体,并无金属摩擦生成机制,无需考虑润滑问题,其使用寿命也得到了一定保证。
9、应用劣势也相对突出,即使用能效相对偏低,仅为30%-50%之间,真空度较低且受限于饱和蒸汽压。
(二)、水环真空泵的常见故障分析:1、真空泵汽蚀:1.1汽蚀现象是水环真空泵的常见问题,即当液体在受到局部压力时产生汽化压力时,液体中的气核长大变为气泡,在真空泵持续运转的过程中,受通道内部压力变化的影响,将使气泡产生流动和溃灭等现象,其所产生的作用力将严重影响真空泵部件,从而引发真空泵部件损坏。
1.2尤其是在真空泵持续的运转状态下,空化气泡急剧增加,大幅增加了其撞击叶轮的频率,最高可达上万次/秒,并且其形成的压力也高达30MPa以上。
1.3如果不能得到有效的控制,会影响真空泵材料的抗疲劳性能,从而产生腐蚀问题并导致大量的麻点缺陷,严重时甚至形成较大空洞。
水环真空泵常见故障分析水环真空泵是一种常用的真空设备,其工作原理是利用水做为工作介质来实现真空泵的抽气功能。
由于长时间的使用和其他原因,水环真空泵也会出现一些常见的故障。
下面将对水环真空泵的常见故障进行具体分析。
首先是水环真空泵的密封性能问题。
因为水环真空泵是以水为工作介质,所以密封性是其正常工作的基本要求。
如果水环真空泵的密封性能不好,就会导致气体泄漏,从而使真空度降低,甚至无法达到工作要求。
造成水环真空泵密封性能不好的原因可能有:密封圈老化、损坏或者未正确安装、密封面与转子之间的间隙太大等。
解决方法就是及时更换密封圈,检查并调整密封面与转子之间的间隙。
其次是水环真空泵的启动困难问题。
水环真空泵在启动时可能会出现困难,无法正常运转。
出现这种情况的原因有:进气口堵塞、进水管路阻塞或者不畅、电机问题等。
解决方法是先检查并清理进气口和进水管路,然后检查电机是否正常运转。
若问题仍然存在,可能需要更换电机。
再次是水环真空泵的噪声问题。
在运行过程中,水环真空泵可能会产生噪声,影响工作环境和设备的正常运行。
产生噪声的原因可能有:轴承损坏、进气量过大、转子与壳体之间的摩擦等。
解决方法是及时更换轴承,调整进气量,检查转子与壳体之间的摩擦情况。
最后是水环真空泵的水量问题。
水环真空泵的工作需要一定的水量作为工作介质,如果水量过多或者过少,都会影响水环真空泵的工作效果。
造成水量过多或者过少的原因可能有:进水管道阻塞、调节阀故障等。
解决方法是检查并清理进水管道,调整调节阀。
水环真空泵常见故障包括密封性能问题、启动困难问题、噪声问题和水量问题。
在实际操作过程中,要及时发现并解决这些故障,以确保水环真空泵的正常运行。
今⽇份⼲货!⽔环真空泵的常见故障及处理⽅法01 进出⽓管道积⽔原因分析:在运⾏过程当中,⽔环真空泵和蒸汽凝⽓器是连通的,管道可能会由于⽔汽分离设备的⼯作漏洞,产⽣⽔汽积流。
⽔环真空泵停⽌运⾏后,⽔汽就会逐渐的凝结,最终成为积⽔,⼀次所产⽣的积⽔可能较少,但是多次之后,积⽔就会增多,最终可能倒流回到真空泵,导致瞬间电压过⼤,烧毁电机。
维修处理:⾸先,在⽇常的⼯作当中,要定时对⽔环真空泵进⾏检查,重点注意进出⽓管道有⽆积⽔的情况,及时将不多的积⽔清理。
为了杜绝这样的故障再次发⽣,还要对⽔环真空泵的⽔⽓分离器进⾏改造和完善,如使⽤具有更⾼耐磨性和耐腐蚀性的优质钢材,或将⽔⽓分离器管筒直径加粗,为⽔⽓分离提供更⼤的空间等,从⽽减少⽔蒸汽积流,消除和预防积⽔故障。
02 电动机启动异常或过热原因分析:⾸先电动机启动异常。
“异常”指噪声过⼤或⽆法启动,原因可能是泵内(叶轮拖分配板内)存在异物、电动机供电压偏低、电动机缺相等问题。
基于此,检查电动机的接线,避免存在缺相故障或供电故障等问题;如果真空泵长时间未运⾏,除了开端盖除锈外,还应当在内部增添除锈剂;必要时还应当将端盖打开,检查其内部是否存在杂物,调整好分配板和叶轮间的距离。
其次电机过热。
原因有三点,⼀为真空泵的供⽔量偏⼤,进⽽产⽣较⼤电机负荷;⼆为电动机存在缺相;三为排⽓孔被堵塞。
维修处理:仔细检查真空泵排⽓量的⼤⼩,如果涉及⽔量较⼤,则应适度调节供⽔阀门(调⼩);电⽓⼯作者应全⾯检查电动机,避免存在缺相问题;仔细检查排⽓孔,如果存在不通畅⼀类问题,需实施疏通处理。
03 真空度不⾜原因分析:(1)⽔环⼯作不稳定。
如果进⽔管发⽣了结垢以及进⼝电磁阀出现了堵塞情况的时候,泵⼯作⽔供应就会因此⽽出现不⾜,从⽽使得⽔环⼯作不稳定,此时泵由于偏离设计⼯况⽽运⾏,必然会存在出⼒下降的情况,进⽽导致系统真空度下降。
应对⽅法是清除进⽔管结垢,并使进⼝电磁阀保持通畅。
(2)进⼝单向阀失效。
水环真空泵常见故障分析
水环真空泵是一种非常重要的工业设备,常被用于空气压缩、真空过滤和输送等工业应用中。
然而,由于操作不当或正常磨损等原因,水环真空泵也会遇到故障。
下面介绍一些常见的故障原因和故障排除方法,帮助用户尽可能快速地修复设备。
一、气体不能被泵入
故障原因:
1、进汽管道或浸泵无液体或过浅;
2、排汽管道堵塞或过小。
故障排除方法:
2、清理排汽管道或将排汽管道换成合适的规格。
二、泵不能吸气或泵入效率降低
1、浸泵泵进口或排出口垃圾或气泡过多;
2、泵轮或壳体内表面结垢或磨损;
3、稀释液无或浓度不够。
2、清洗泵轮或换掉泵轮;
三、泵的压力或真空度不足
1、泵的排汽阀门未全部打开或管道有泄露;
2、泵内出现气泡或部分浸泵无液;
3、稀释液的摩擦损失。
2、检查泵内是否有气泡,保证所有浸泵均有液;
四、泵噪音变大或震动
1、泵轮或轴承磨损;
2、泵内堵塞或摩擦;
3、泵和电动机的同心度不一致。
2、清洁泵内和更换泵内出现摩擦的部位;
五、漏油
1、密封圈不存在或损坏;
2、机油级别过低。
1、更换新的密封圈;
2、根据要求添加正确的级别油。
总体来说,为了确保水环真空泵的正常工作,操作人员应该定期对设备进行维护和检查,随时发现并解决故障,从而避免生产过程中的延误和损失。
水环真空泵常见故障和维修方法介绍在使用水环真空泵时可能会出现一些故障,下面小编就给大家介绍一些水环真空泵常见故障和维修方法,希望对您有帮助。
1、真空泵功率消耗太大:⑴转动方向不对的解决方法:检查转动方向。
⑵叶轮损坏的解决方法:检查叶轮,按要求进行更换。
⑶转动部件咬死的解决方法:检查内部磨损部件的间隙是否正常。
⑷轴弯曲的解决方法:校直轴或按要求进行更换。
2、真空泵运行一会儿便停机:⑴吸程太高的解决方法:检查现有的净压头(入口管线太小或太长会造成很大的磨擦损失)。
⑵叶轮或管线受堵的解决方法:检查有无障碍物。
⑶产生空气或入口管线有泄漏的解决方法:检查入口管线有无气穴和/或空气泄漏。
⑷填料函中的填料或密封磨损,使空气漏入真空泵壳中。
解决方法:检查填料或密封并按需要更换,检查润滑是否正常。
3、无液体提供,供给液体不足或压力不足:⑴真空泵没有注水或没有适当排气。
解决方法:检查真空泵壳和入口管线是否全部注满了液体。
⑵速度太低的解决方法:检查电机的接线是否正确,电压是否正常或者透平的蒸汽压力是否正常。
⑶系统水头太高的解决方法:检查系统的水头(特别是磨擦损失)。
⑷吸程太高的解决方法:检查现有的净压头(入口管线太小或太长会造成很大的磨擦损失)。
⑸叶轮或管线受堵的解决方法:检查有无障碍物。
水环泵最初用作自吸水泵,而后逐渐用于石油、化工、机械、矿山、轻工、医药及食品等许多工业部门。
在工业生产的许多工艺过程中,如真空过滤、真空引水、真空送料、真空蒸发、真空浓缩、真空回潮和真空脱气等,水环泵得到广泛的应用。
由于真空应用技术的飞跃发展,水环泵在粗真空获得方面一直被人们所重视。
由于水环泵中气体压缩是等温的,故可抽除易燃、易爆的气体,此外还可抽除含尘、含水的气体,因此,水环泵应用日益增多。
2BEC系列水环真空泵及压缩机如图:(见附加图片)在泵体中装有适量的水作为工作液。
当叶轮按图中指示的方向顺时针旋转时,水被叶轮抛向四周,由于离心力的作用,水形成了一个决定于泵腔形状的近似于等厚度的封闭圆环。
水环真空泵常见故障分析水环真空泵是一种常用的真空泵,它能够将压力低于大气压的气体抽出,广泛用于各种工业领域中。
在使用水环真空泵的过程中,可能会出现各种故障,影响其正常运行。
下面介绍几种常见的故障及其分析。
一、水环真空泵抽气效率低1、排放管堵塞当排放管堵塞时,气体无法正常排放,导致压力无法降低,从而影响水环真空泵的抽气效率。
解决方法是清洗排放管道,确保畅通。
2、进口管堵塞3、水环真空泵密封不良密封不良可能导致真空泵漏气,从而降低抽气效率。
应该检查密封的外观,更换或维护密封环。
二、水环真空泵噪音大1、安装位置不当安装位置不当也可能导致水环真空泵噪音大,应该将其放置在较为平稳的地面上,并且采取稳定的安装支架。
2、水环真空泵内部损坏水环真空泵内部零部件如果损坏或磨损,也可能导致噪音大。
应该检查内部部件,更换损坏的零部件。
1、密封失效密封失效是水环真空泵渗水的主要原因。
可以检查密封件并更换密封件。
2、水环泵端面磨损如果水环泵端面磨损过度,则会导致漏水。
需要更换叶轮和端面。
四、水环真空泵无法启动1、电源问题电源问题可能是水环真空泵无法启动的原因之一。
应检查电源连接是否正常,电压是否符合水环真空泵的要求。
2、保险丝熔断保险丝熔断也可能导致水环真空泵无法启动,应更换熔断的保险丝。
3、电机故障电机故障也可能导致水环真空泵无法启动。
应该检查电机部件是否受损并更换。
以上就是水环真空泵常见故障分析。
希望大家采取相应的措施,及时排除故障,确保水环真空泵的正常使用。
水循环真空泵常见故障分析真空泵解决方案一、水循环真空泵腐蚀水循环真空泵在化工行业中运用时,常常碰到腐蚀的问题。
关于腐蚀性较大的气体或液体,可以的处理方法是选用耐腐蚀性的制造泵。
但是国内产品目前一般都是铸铁和碳钢制造的。
在这种情形下,碰到保送腐蚀性的气体或液体时,可接受下面的两种方法:1、接受真空罐方法真空罐又叫别离罐、缓冲罐等。
紧要应用于抽吸具有腐蚀性的液体。
为了防止液体流入泵内,可在进口前的真空管道上设凳一真空罐,以便液体流经管道时流入罐内,不至于进入泵里。
2、接受包防腐蚀层的方法在轴和叶轮等受腐蚀的局部,用环氧树脂和玻璃纤维包扎后,涂上一层环氧树脂和玻璃纤维。
这样涂上三层,让它自然枯燥2—3天,再在通入蒸汽管道的炉内烘干。
从40℃开端,每隔2小时温度上升20℃,不断烘到120℃后出炉,这样做成的防腐资料叫玻璃钢,然后按图纸恳求对玻璃钢包扎的轴和叶轮停止机械加工。
实行这样的防腐处置后,收到了很大的效果。
例如,有的工厂保送腐蚀性液体的叶轮,只用20天就被腐蚀不能用了,接受玻璃钢资料后,至少可用一年以上。
但玻瑞钢不宜耐硝酸及浓酸(浓度为70%以上)的腐蚀,这有待于改良。
二、水循环真空泵水垢问题水循环真空泵内结水垢的现象相当普遍,特别是选煤厂和化工厂愈加突出。
工业上把含有钙盐和镁盐的水叫硬水。
大自然中的海水、井水、泉水等,由于和土壤、岩石相接触,溶了很多杂质,这些杂质多半是钙和镁的碳酸亚盐、硫酸盐和氯化物,所以一般都是硬水,而雨水则是软水。
水中的钙、镁盐易合成生成不溶性的碳酸盐沉淀,这种沉淀附在泵零件上,构成水垢。
水垢易梗塞孔道、间隙,把零件接合面粘牢,影响泵的工作性能,以至使泵不能正常工作。
关于水垢可能够接受下面方法去除:1、在硬水中参加适量的消石灰或碳酸钠(苏打),可使水中碳酸氢盐生成不溶性的碳酸盐沉淀,然后经过过滤,所得的就是软水。
以上反应在热水中停止比较疾速,在冷水里停止比较迟缓,这就是为什么水温高水垢现象严重的原因。
水环真空泵运行故障分析及处理
发表时间:2018-05-06T15:39:22.227Z 来源:《防护工程》2017年第36期作者:吴集程
[导读] 由于水环真空泵的突出作用,其在煤矿、电厂、造纸厂、卷烟厂、化工、制药等行业应用日益增多,但是缺点也是日渐暴露。
珠海亿邦制药股份有限公司广东珠海 519000
摘要:结合水环真空泵在运行中出现的故障问题,通过对设备的检查、诊断,分析故障的主要原因,提出可靠可行的修复处理措施,问题得到了解决,对水环真空泵的日常使用、维护和保养具有一定的指导意义。
关键词:阻水板;冲击力;自循环工况
由于水环真空泵的突出作用,其在煤矿、电厂、造纸厂、卷烟厂、化工、制药等行业应用日益增多,但是缺点也是日渐暴露。
尤其是常见的故障和专业的处理修复方法,让设备使用者因此而被困扰。
下面,结合一起水环式真空泵运行故障,对这方面的问题进行了研究,并作了分析和小结。
1.设备简介
某合成制药有限公司芳烃联合装置配套90000Nm3/hPSA氢气提纯装置,用于提纯重整氢,在满负荷条件下每小时可产9万标立方米纯度为99.9%的氢气,以满足公司多套加氢装置的用氢需求。
由A水泵厂配套生产的四台水环真空泵是该PSA装置的主要转动设备,型号为CBF-530,真空泵轴功率为330kW。
装置正常生产时三台真空泵同时运行,可在20秒内将PSA吸附塔内压力由18kPa抽至-80kPa,装置于2014年2月份正式投入使用。
装置运行七个月后发现四台水环真空泵出力都开始出现性能不足的现象,根据工艺条件,吸附塔再生压力需达到-80kPa。
现场实际测试发现真空泵正常运行时吸附塔再生压力只能达到-68kPa,且此时轴向振动可达到13mm/s,严重超出厂家技术标准(不大于4.5mm/s),同时机体内出现类似“隆隆隆”的噪音。
2.故障原因分析
PSA配套水环真空泵工艺流程如图1所示:工作液采用工厂自产除盐水,正常工作时工作液循环使用。
为了确保工作液的循环量,设计人员加装了一台循环泵,使工作液可以强制循环并通过循环冷却水冷却至40℃以下,工作液液位通过DCS操作站控制,正常工作时液位控制在50±5%,各个操作参数严格按照厂家操作说明进行控制。
图1水环真空泵工艺流程图
现场安排专业检测人员使用离线监测设备采集机体振动数据,采集的图谱如图2所示。
根据图谱分析,机体振动主要以一倍频为主,波形存在明显的削波现象,说明机体动静部分存有剐蹭现象,且转子动平衡可能出现破坏。
为防止真空泵出现更大损坏,现场立即安排拆检。
图2现场采集的振动频谱图
3.现场解体检查情况
2014年11月,对其中一台性能已严重下滑、振动达到16mm/s的真空泵进行解体检查。
检查发现,该真空泵阻水板(厚度4mm,材质:1Cr13)已断裂,如图3所示,断裂的阻水板碎块进入机体内,导致转子与分配板内壁出现严重剐蹭,使叶轮出现开裂。
图3断裂的阻水板
从阻水板的断裂面看(见图4),断裂面整齐光亮,没有明显变形,而且出现有断裂的碎块(已进入机体被叶轮研碎),比较符合脆性断裂的特征。
考虑到阻水板材质为1Cr13,属马氏体不锈钢,具有较高的硬度和强度,也有较好的韧性。
只有当阻水板承受很大冲击或超高载荷时才可能出现类似的脆性断裂,但也不排除加工或制造过程中出现应力集中或缺陷导致微观裂缝而出现的低周疲劳断裂。
2014年12月,装置进行大检修,对剩余三台真空泵全部解体检查,发现三台真空泵的阻水板全部断裂,断裂口形貌基本一致,叶轮都出现不同程度开裂。
据此,基本可以排除阻水板在加工或制造过程中存在缺陷的可能。
厂家技术人员和技术负责人到现场后进行了详细检查,并调取该泵近半年运行的工艺和设备参数,未能查出阻水板断裂的确切原因。
在征得厂家销售人员同意后,我们对该厂家同型号真空泵的另外两家使用单位进行电话考察和交流,获知该型号泵使用多年未出现过阻水板断裂的故障。
4.故障查找及分析通过与另外两家使用单位的使用工况进行的对比,发现一个明显区别:这两个使用单位的真空泵无工作液强制循环泵,工作液完全靠真空泵出入口压差自循环,循环流量和循环压力远小于强制循环,两者工况如表1所示。
由于工作液进入真空泵体后直接冲击在阻水板正面,然后经阻水板进行二次减压、分配和阻流,所以工作液的循环量和循环压力直接决定了阻水板所承受的冲击力。
从表1所示工况可以算出,在强制循环工况下阻水板所承受的冲击力是自循环工况的10倍以上。
综合以上分析,我们初步判断该阻水板完全按照无强制循环泵时的循环量进行的水力学和强度设计,未考虑到加装强制循环泵后工作液的循环量和压力远大于自循环,使阻水板承受的冲击力远超过设计值,导致阻水板出现脆性断裂。
通过咨询厂家技术人员,以上判断得到证实:原设计并未考虑加装强制循环泵,工作液完全靠出入口压差进行自循环,设备制造完毕后厂家技术人员又应设计院的要求加装了循环泵,但未考虑工作液循环状态的改变对机体的影响。
故障原因查清后,厂家技术人员对阻水板水力学模型重新进行了模拟和强度计算,在保证安装尺寸的前提下,加厚了阻水板(由4mm 增至5.5mm),并根据水力学模型重新设计了阻水板外形尺寸(如图5、图6所示),同时将阻水板材质改为304奥氏体不锈钢,提高了阻水板的抗冲击性能(1Cr13冲击功Akv(J)在淬火回火状态下约78J;304冲击功一般超过120J,冲击功越大,材料韧性越好)。
图5原设计阻水板
2015年1月,返厂改造和修复后的真空泵一次单试合格,各项性能全部达到设计要求,目前四台真空泵全部修复完毕并都已连续、稳定运行两年以上,各项性能参数完全能满足工艺生产需求。
5.结束语
总之,为了保障社会生产安全和生产效率,我们必须要根据故障现象,准确地找到故障源,切实做好水环真空泵的故障处理维修工作,使水环真空泵可以保持可靠、稳定、高效的运转状态。
参考文献:
[1]杨源. 电厂水环真空泵故障浅析[J]. 内蒙古科技与经济, 2014(13):64-64.
[2]张瑞霞, 张瑞强. 水环真空泵故障分析及处理方案[J]. 河南科技, 2014(23):87-87.。