化工废水处理方案

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化工有限公司

污水处理改造方案简要

一、原有污水处理工艺

化工有限公司污水处理站位于公司厂区内,工程处理规模为160m3/d,污水处理工艺为:

生产污水

3.1进水水质:

pH:1~3 ,COD Cr=6500mg/l,SS=150mg/l。

3.2出水水质:

根据业主要求,处理后的水质须达到国家《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准即:

CODcr≤100mg/l、BOD5≤20mg/l、PH:6~9 、色度≤50

二、存在的问题:

1、根据公司生产工艺流程及化工原料的性质,生产废水中COD 的主要贡献值为苯甲酸及其衍生物,原工艺中选用的预处理段对苯环等高分子链有机物去除不充分,势必造成后段有机负荷过大,影响后续处理。

2、现污水处理工艺中预处理段工艺设置并不合理,池容利用率较低,污水的过流方式及流态、排泥设置均不完善。

3、现污水处理工艺中原水经中和沉淀后直接进入生化系统,未设过渡缓冲段,缺少对PH值、营养元素等的控制,水质的波动易对生化系统的产生冲击。

4、现生化系统中的厌氧反应器采用的处理方式选择、池型布置及构筑物的设计,并不具备厌氧生物处理工艺的条件,即达不到厌氧生物处理效果。

5、现生化系统中容积负荷偏高,厌氧池和好氧池水力停留时间不足,在预处理效果不佳情况下,不利于微生物繁殖生长,直接导致生化处理效果低下。

6、现有好氧池与曝气设备供氧量不匹配,导致设备利用率不高,

系统处理能力低下。

7、生产污水经现有污水处理工艺处理后出水水质达不到《污水

综合排放标准》一级标准。

三、改造后污水处理工艺

生产污水

四、改造措施

1、考虑到进入本工程的生产废水中的有机物主要是苯甲酸及其

衍生物,且呈强酸性,可采用微电解法进行处理,由铸铁屑及碳填料组成的微电解池在酸性条件下可产生强氧化性的-OH,可破坏污水中的苯甲酸及其衍生物的结构,提高污水可生化性。由于微电解池阻力损失较大及其独特的运行方式,现有构筑物不适合改造,因此,需新建微电解池。

2、原系统中中和池、初沉池和平流中和池可改造成中和池和絮凝沉淀池,即利用现有池型,中和池采用机械搅拌混合池,絮凝沉淀池采用折流混合+平流式沉淀池。

3、原系统中调节池停留时间较短,应池型限制可将混凝沉淀池和调节池合并为大调节池。并可作为后续生化处理提供均质均量、缓和PH和投加营养元素等的调和池。

4、原系统中厌氧池并不具备厌氧生物处理工艺的条件,因此,需新建厌氧系统UASB,UASB采用钢结构,进水由提升泵注入,V

(有效)=96m3,计算容积负荷1.6kgCOD/m3.d,水力停留时间为38h。

5、原系统中好氧池容积负荷偏高,可原系统中厌氧池一并改造

为接触氧化池,改造后V(有效)=81m3,计算容积负荷

0.38kgCOD/m3.d,基本满足生化处理理论计算量。

6、新污水处理工艺出水水质为《污水综合排放标准》一级标准,

需增设滤池,以保证生化后出水色度和SS达标排放。

7、沉淀池和好氧池产生的剩余污泥需要处理,利用原有板框压

滤机一台,设备布置在调节池上,滤液回流至调节池,污泥脱水后泥

饼外运处置。

8、需新增污水提升泵至集水池和调节池处,沉淀池和好氧池产生的剩余污泥共用原污泥回流泵,可不增加动力设备。