电气专业调试报告
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编号:汇能电厂1#机组/电气陕西神木汇能化工有限公司
发电工程1×30MW+1×150T/h发电机组
调试报告
编
编
审
1.概述 (3)
2.分系统调试 (3)
3.开机前及升速时的测试 (10)
4.短路状态时的测试 (11)
5.空载状态时的测试 (13)
6.带负荷及72小时满负荷试运中的测试 (17)
7.调试中发现问题及改进意见 (18)
8.调试结论 (18)
1、概述:
陕西神木汇能化工有限公司发电工程,发电机、主变压器及厂用电系统的单体试验、分系统及整套启动调试,由江苏华能建设集团有限公司负责。
在业主、安装、监理等有关
8日发
2
2.1
(
(2
(3)发电机出口开关柜隔离刀控制可靠,信号正确。
(1)差动保护(整定值:纵差 4In )纵差保护:模拟差动保护动作,装置参数显示正确,保护动作能可靠跳开主开关及灭磁开关,综合控制系统能发出与之对应的信号。
(2)后备保护(整定值:过流 4.7A 过负荷:3.78A 过压 137V)过电流保护、过电压保护、过负荷保护:模拟各保护动作,装置参数显示正确,保护动作可靠,并且过流及过压保护动作跳开主开关及灭磁开关,综合控制系统能发出与之对应的信号。
(3)接地保护(整定值:3 U0定子接地10V准确发信,转子一点接地 8KΩ,转子两点接地
位置变化定值8% )定子接地保护、转子一点接地保护、转子两点接地保护:模拟各保护动作,装置参数显示正确,保护动作可靠,并且转子两点接地保护动作跳开主开关及灭磁开关,综合控制系统能发出与之对应的信号。
2.1.3 分析结论:符合设计运行要求
(1)经检查、试验,确认发电机开关就地合、分闸;远方同期闭锁合闸及保护屏分闸的控制回路,均能可靠、正确动作,且有对应灯光指示和后备保护装置及综合控制系统显示,符合设计和运行要求。
(
2.2
1QS,永
A
/退”
3)操作台按“发电机灭磁开关”,灭磁开关跳闸。
4)以上跳闸后自动关闭汽机“自动主气门”。
1)机组达到额定转速,合上灭磁开关1KKA、1KKB。
2)操作调节屏“增磁”按钮或电气操作盘“增磁”控制开关,发电机出口电压上升。
3)操作调节屏“减磁”按钮或电气操作盘“减磁”控制开关,发电机出口电压下降。
2.2.4 励磁通道切换试验
1)操作1QK选择A通道运行B通道跟踪,将自动/手动开关3QK切换到“自动“位,
待发电机转速升至额定转速时,投入通道投/退开关6QK,检查发电机机端电压升至95%额定电压。
2)检查调节器显示,确认通道A工作,通道B跟踪且电压给定值UGR、励磁电流给定值IFR、触发角ARF三个量基本一致。
3)操作1QK,将通道A切换到通道B,观察调节器显示参数无明显变化,机端电压也没有变化。
4)同理进行返回切换正常。
2.3
HZA均
开关合闸操作。
5)投“同期合闸闭锁退出压板”时,无论同期点开关两侧有压或无压均能执行同期开关合闸操作。
6)当机组达到额定转速时,操作升压SYA、降压JYA、加速JAA、减速JIA按钮,均能执行相应的操作。
1)打开“同期装置无压投入压板”、“同期合闸闭锁退出压板”。
2)分别在同期屏端子加入系统及待并侧模拟电压。
3)操作同期选择开关XZ1或XZ2选择同期点开关(以发电机开关为例),操作同期方
式选择开关TQK至“手动同期”。
4)系统电压表指示57.7V,频率50HZ,待并侧电压表指示57.7V,频率50HZ,此时
压差、频差指到0点,同步表指向同步点。
5)增加待并侧频率至50.05时,同步表同步指针顺时针旋转,频差指示上偏,当同
步指向-20゜~0゜~+20゜以内时,同期检查继电器TJJ闭锁接点闭合,手按同期合
闸按钮HZA,发电机开关合闸,合闸指示灯点亮。
TJJ接
50HZ,
2.3.5 分析结论:
(1)经过拟试和实际带电操作试验,确认手动、自动同期回路接线正确、动作可靠,同步表及灯示,均符合要求,升、降压及加、减速与频差、压差指示一致。
(2)发电机同期开关、按钮均动作良好、接线正确。
装置可靠,回路符合设计、运行要求。
2.4机电联锁试验
(1)发电机跳闸试验:合发电机开关,投入汽轮机DEH系统抽汽逆止门、ETS保护;当
跳开发电机开关、ETS保护“发电机主开关跳闸”指示点亮,抽汽逆止门自动关闭。
(2)发电机主保护动作试验:投入发电机保护(差动、后备、接地)跳主汽门压板及汽轮机ETS保护,在发电机保护装置加入模拟量,令差动、后备、接地保护动作,ETS保护“发电机主保护动作”指示点亮,主气门自动关闭。
(1)汽轮机保护动作试验:合发电机开关,启动汽轮机保护(ETS)动作,发电机主开关自动跳闸。
(2)主气门关闭动作试验:合发电机开关,开启主汽门,投入发电机非电量保护电源,
、“励
(3)线路保护、主变保护联跳发电机回路正确,符合设计要求。
2.5 发电机系统电流互感器极性及接线检验:
—25LH各CT的极性测试及外部接线检验,结果均为减极性,外部出线均与一次电流方向对应,不论计量、保护励磁,皆用正极引出,可确保功率表正走,电度计量正确,差动保护成为差接法。
符合设计及运行要求。
2.6 发电机系统电压互感器回路接线检查
2.6.1 发电机出口PT1、PT2的电压、相序、角差测试
2.7.3 合上10KV侧厂用变压器105、备用变压器104、综合水泵房变压器102及空冷变压器103开关,同时合上相应的低压侧401、400、403及402开关,保护跳开10KV侧变压器开关后,相应的低压侧开关均自动跳开。
2.7.4 调试结论:线路及高压厂用配电系统接线正确,设计合理,满足长期运行要求。
2.8 低压备自投回路试验
2.8.1 合上10KV侧厂用变压器105、备用变压器104、综合水泵房变压器102及空冷变压器103开关,同时合上相应的低压侧401、400、403及402开关。
2.8.2 380V配电室就地合上备用隔离开关400-1、400-3和400-2。
2.8.3 分别将PC段4018、综合水泵房4031、空冷4021备用电源进线断路器推入工作位置。
2.8.4 分别模拟变压器10KV侧105、102和103开关跳闸,相应的低压侧401、403和402开关自动联跳,同时PC段、综合水泵房和空冷备用电源进线4018、4031和4021断路器自动合闸,由备用变压器为各分系统送电。
2.8.5 为保护备用变压器超负荷,PC段、综合水泵房和空冷备用电源进线4018、4031和4021三台断路器中,电气回路通过联锁控制,一台备投合闸成功后,其他两台将不能合
分析结论:在全面检查后,对发电机、变压器、厂用变压器、开关、电缆及二次控制回路
分别测取相间、对地绝缘电阻,经分析、判断全部合格。
3、开机前及升速时的测试
3.1开机前,系统绝缘检查
下降时
4.3 检查过流、过负荷、差动及差动断线闭锁保护
(1)升一次电流A ,测量各组CT 电流,与变比一致,无开路、串相,且相位正确,符合设计要求。
(2)各外接表与盘柜表之读数近似一致。
(3)由上述短路特性测试结果与出厂值对比,较为吻合一致,分析认为定、转子磁路完好,绕组无匝间短路,
55.1
5.25.3空载特性试验
1测2PT 及3456)当在3000转时,升压达10.5KV ,监听发电机本体,未见异声、放电、接地等,转子、励磁电压稳定,与出厂值相近,开口电压小于2.0V 。
5.5轴电压测量
分析结论:在电压U N 为10.5KV 下,测量转子轴两端电压U1与四瓦座上电压U2,五瓦座上电压U3,如上,U1、U2、U3相近,且小于3V ,判断轴承座绝缘良好。
5.6灭磁时间及残压测量
分析结论:
5.8.4 灭磁试验:跳灭磁开关或按下逆变灭磁按钮关断调节器脉冲输入信号,调节器能截止关断并可靠灭磁
5.8.5分析结论:
1)自励方式零起升压电压超调量及振荡次数符合规定。
2)自励切换及两套装置切换电压过渡平稳且无扰动,方便可靠。
3)10%阶跃试验超调量及振荡次数符合规定。
4)跳灭磁开关或按灭磁按钮时,调节器能可靠灭磁,符合设计运行要求
5.9、同期装置及回路试验(发电机主开关503在试验位置时,做手、自动假同期试验)1)当发电机电压升至额定值,投入同期开关1AN,DTK至手动位置。
2)用手动调压、调频时,电压、频率升高及降低与同步表压差,频差动作方向一致;汽机
3
4
1
2
6
6.1
6.2在负荷6%下,测量同名相电流相角差(°)
6.3差动回路差流及开口电压测量
6.6
1
2
7
7.2
以便操作。
7.4若汽机调整不能满足发电机自动准同期装置并网条件时,建议调整装置频差整定值Δf (目前整定值:±0.15Hz),可将其整定值再增大,但最好不要超过±0.20Hz。
7.5应尽快落实保安电源的接入,以防系统失电时能够保证厂用电系统.
7.6应尽快和电网部门落实线路备自投取消的问题,以防线路突然保护动作后备自投动作成功对发电机和主变的损伤.
8、调试结论:
8.1各项测试、检验结果,经分析、判断,均良好、合格。
8.2二次保护、信号、仪表、操作、同期、励磁等,均良好无异。
各联锁、自动等,均符合要求。