除盐系统阴床再生后二氧化硅冲洗不合格的原因分析及处理
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关键 词 除盐系统 ;阴床 ;再生 ;二氧化硅
中图 分类 号 T 文献 标识 码 A P 文章 编 号 17—6 1( 1)1- 120 63 97一2 热机组设计水源为地表水 ,与其配套的补给水 系 × 0 M 统由生水预处理 系统 、离子交换系统组成。系统设计 出力为10 3 ,出 2 m] h
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应 用 方 法 论
2 第期 科年 2 0 1乱 1 赫 1
除盐系统阴床再生后二氧化硅冲洗不合格 的原因分析及处理
王 玉 秀
( 州市郑东新 区热 电有限公 司,河南郑 州 4 16 郑 5 4 4)
摘 要 对 除盐 系统 阴床再生后二氧化 硅冲洗不 合格的原 因进行了分析 ,通过试验研 究 ,找 出了处理措施 ,使系统得 以恢 复正常运 行。
1) 碱液浸泡试验。混 床树脂用无硅水冲洗干净 ,各取树脂1lm c L, O 用4 ℃的4 6 | D %、 %、8 N O 液浸泡 。8 后 , 浸泡液分析其硅含量 。 % aH h 取 结果如下 。①混床树脂经过4 %、6 8 N O 溶液浸泡后 ,其浸泡液 %、 % a H 中硅含量基本一致 ; 同样体积树脂 ,混床中阴树脂体积量要 比阴床少 ② 得多 , 但浸泡液中硅含量20m 左右 ,是阴床树脂浸泡液的4 5 , 2 ~ 倍 说 明混床阴树脂深度 “ 污染 ”。2 树脂分层试验 。取树J lO L 硅 ) ] O 放人  ̄ m 烧杯 , 0℃下 ,用8 在4 %的N O 0 l a H2 L 0 m 浸泡 ,时间8 。然后 ,用无硅 h 水清洗后在量筒 中做分层试验 ,结果可 以分层 。3 混床树脂渗磨圆球 ) 率试验。混 床树脂经过分层后,我们分别对 阳树脂 、阴树脂做 了渗磨 圆 球率试验 ,测定结果机械性能混床阴树脂5 . %、比合格指标低1%左 58 0 5 右 ;阳树/ 2 2 N1. %,比合格低5 % 2 3 左右 ,说明树脂的机 械陛能均 明显下 降,特别是 阴树脂。这直接影响混床的周期制水量和出水水质 。
4 结论 1 水源 的改变使水质中活性硅含量升高 至原来2 ,而预处理系统 ) 倍 只有空擦滤池 , 活性硅 的去除基本不起作用 ,同时补给水处理系统运 对 行 和再生方式又没及时调整 ,致使 阴床树脂一定程度受到 “ 硅污染”。 2) 生后 阴床树 脂经 N O 溶液 浸泡后 ,其 浸泡 液中硅 含量仍 然有 再 aH 5 g 左右 , 明阴床树脂再生时没有把硅酸盐全部置换 出来 ,这 也 0 / m L 说 是阴床再 生后硅 冲洗不下 来的主要 原因 。3) 阴树 脂的渗磨 圆球率 为 5 %,其 机械性 能已达报废 树脂 的指标 ,这对 阴床的交换 容量及 出 5 水水质有一定程度的影响。4) 经碱 液浸 泡后 , 床树 脂浸泡液中硅含 混 量20m /左右 ,说 明混床 阴树脂受硅深度 污染 。5 混床树脂经碱液 2 g L ) 充分浸泡后 ,可 以分层 。6 混床阴树脂 、阳树脂的渗磨圆球率分别为 ) 1. %、5 . %,均低于合格指标 ,特别是阴树脂 ,这直接影响混床周 22 2 58 0 期制水量和出水水质。
22 阴床 失 效 判 断 不 准 .
由于硅属于较弱的弱酸 ,漏硅后出水导 电度仍然很小 ( 阴床 出水导 电度1 i c 1下 ),只监测电导 , . . m. 0[/  ̄ t s 表面上看水质仍很好 , 却造成了阴 床一直在漏硅状态下运行。 23 混床阴树脂的硅深度失效 .
由于阴床一直在漏硅状态下运行 ,并持续3 个月左右 ,可能造成了 混床阴树脂的硅深度失效 。而由于阳床一直在正常状态下运行 ,因此造 成 了混床内阳树脂是N + 型 、阴树脂是一i, aH S 型,再生不易分层。 O 为了进一 步确认 出现问题原 因,我们分别对 阴床树脂 、混床树脂取
正常的主要原因进行 了研究分析 。
21 原 水 水 质 恶 化 及 其 影 响 .
算其硅含量 ,验结果 阴床树脂中未灰化物含量占树脂重量 的0 %左右。 . 2 对灰 化残留物进行 了熔融 ,通过分析测试 ,硅含量为9 . 9 %左右 , 明 5 说 灰化残 留物 中主要成分是硅酸盐 。3 树脂性能试验。根据相关标准 , ) 我们对阴床树脂做 了性能试验 ,试验结果树脂 的含水量 、体积交换容量 指标合格 ,渗磨圆球率5. t 5 %t标准低近2%,说明阴床树脂机械性能 已 8 0 明显下降。 树脂机械性能的下降 , 会导致树脂破碎 ,破碎 的树脂在反洗 时排 出 或在运行时漏过通流部分进入后级设备 ,床内树脂呈不规则形状 , 使树 脂层高下降 ,交换容量降低 , 水流阻力增加 , 污染后级设备中的树脂 , 导致系统出水水质下 降。
32 混 床 树 脂 试 验 _
原水 水质恶化是除盐系统出力不足的主要原因。从表 1 数据分析可 以看 出,由于原水水质不断恶化 , 含盐量已 由 设计 时的2 4m /L升到 9 g L 现在的50m /,活性硅由l. m 升至2. m / , 0 g L 1 0 0 g 基本升高 1 , 0 L 倍 这对 阴床的运行造 成很 大的压力 。造 成一级 除盐系统 阴 、阳床运行周期缩 短,设备出力 降低。 表1 水质主要指标变化
水水 质 SO ≤2 g ,D <0 sm。 i。 0 / L D ̄ . / 2 e
系统从20年 1月开始投运,出力和出水水质均能达设计要求。但 05 0 自2 1年下半年开始 ,离子交换一级除盐部分陆续出现运行周期短 、出 00 水水质不合格 问题 ,使补给水 系统出力严重不足 ,在冬季供热期间无法 满足机组补水 , 直接影响该厂的安全经济运行 。 2 原 因分析 针对上述问题 ,我们对原始数据进行 了分析 ,从原水水质变化 、除 盐设备的状况 、 运行工艺 、 树脂性能等多方 面人手 ,对除盐 系统运行不